蘇俊杰
(寶山鋼鐵股份有限公司 上海 200941)
寶鋼股份現(xiàn)有一套含油泥渣焚燒系統(tǒng),位于寶山基地。該裝置于于1984年由日本宇部鐵工設計和供貨,至今已運行35年。整套設施分為上料系統(tǒng)、焚燒系統(tǒng)、助燃系統(tǒng)、余熱利用系統(tǒng)、尾渣收集系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)以及各輔助系統(tǒng)。
該焚燒設施主要有以下特點:
(1)多功能。固體、液體均能焚燒,包括污泥、牛脂、浮渣、雜廢油等;
(2)配備完善。專門配置尾氣處理設施:二燃室、電除塵器等;
(3)爐渣回收利用。爐渣含鐵成份高,約60%~80%,作為燒結返礦回收利用,且配有冷卻、收集、貯存、選別系統(tǒng)。
系統(tǒng)的工藝流程圖如下:
圖1 工藝流程圖
其中:①-回轉窯;②-二燃室;③空氣預熱器;④穩(wěn)定器;⑤電除塵器;⑥引風機;⑦煙囪
回轉窯正常運行時出口溫度在600℃左右,二燃室出口實際溫度約850℃,且煙氣在二燃室停留時間不足2s,改造后耐火材料加厚,停留時間將更少,約1.12s。不滿足上海市《危險廢物焚燒大氣污染物排放標準》(DB31/767-2013)的規(guī)定:危險廢物的煙氣停留時間≥2s。標準GB18484-2001《危險廢物焚燒污染控制標準》要求危險廢物焚燒爐溫度≥1100℃。急冷塔出口溫度280℃左右。不滿足標準HJ/T176-2005《危險廢物集中焚燒處置工程建設技術規(guī)范》規(guī)定:焚燒爐產(chǎn)生的高溫煙氣應采取急冷處理,使煙氣溫度在1.0秒鐘內降到200℃以下,減少煙氣在200~500℃溫區(qū)的滯留時間。
現(xiàn)有焚燒線建設時缺乏標準規(guī)范要求,監(jiān)測指標較少,已不能滿足DB31/767-2013要求:焚燒線應設置獨立的連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)并至少應能監(jiān)測以下指標:煙氣流量,溫度,壓力,氧濃度,含濕量,一氧化碳,顆粒物,氯化氫,二氧化硫,氮氧化物。
目前焚燒的物料為熱軋含油污泥,改造后焚燒物料種類增加(廢乳化液、廢脫硫劑、有機樹脂等),煙氣成分更加復雜,污染物濃度相應增加,現(xiàn)有的煙氣凈化設施僅采用電除塵處理,排放指標達不到標準DB31/767-2013的要求;煙囪高度不滿足GB18484-2001《危險廢物焚燒污染控制標準》要求;改造后新增裝置使系統(tǒng)阻力增加,現(xiàn)有主排風機壓力不滿足要求。
該套裝置已使用35年,設備老化,日常停窯維修頻度增加(設備故障率高、作業(yè)率低、維修成本高),年實際處理量不足7000t,處理能力不能滿足寶鋼廠內危廢處理的需求,目前主要處理可焚燒含鐵污泥類,可焚燒非含鐵類危廢委外處理,費用很高。
處理廠內危廢的同時,協(xié)同處置社會危廢,盡一份社會責任,社會危廢主要考慮化工行業(yè)產(chǎn)生的有機廢物、廢脫硫劑、有色冶煉行業(yè)產(chǎn)生的可焚燒污泥等。
通過加大助燃空氣和輔助燃料(焦爐煤氣)的用量提升回轉窯溫度至850℃以上,二燃室溫度1100℃以上,相應的焚燒設備內部耐材厚度需增加,考慮整體更換。
回轉窯前段(加熱段)所用金屬錨固件材質是SUS304,其使用溫度不能滿足極限溫度950℃要求。所以需要澆注料解體后重新更換錨固件,然后再澆注施工,原內襯必須更換。內襯結構仍采用“澆注料+金屬錨固件”,金屬錨固釘材質從SUS304改為SUS310,澆注料采用強度高、耐侵蝕性好、隔熱效果好的低鐵澆注料(Pc和Pt)。中后段窯體(焚燒段)耐火磚材質為SK34,能滿足極限溫度950℃要求,但現(xiàn)有窯體耐火磚存在剝落、斷裂等情況,同時,考慮到爐溫提升后,會加重對耐火材料的侵蝕,因此采用耐侵蝕性能方面更好的高純低鋁耐火磚制品[1]。
二燃室耐火材料厚度150mm,改造后溫度需升高至1100℃,則耐火材料需要加厚至300mm。二次燃燒室的內襯結構為“澆注料+錨固釘”,澆注料材質為N130,金屬錨固釘材質為SUS304。
根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測,二燃室CO濃度超標,經(jīng)分析確認是二燃室未設二次助燃風所致,因此將二燃室引入助燃風,助燃風風量為1200Nm3/h,并在現(xiàn)有二燃室燒嘴下面增設空氣盤管。為了滿足低熱值物料入爐焚燒時的助燃要求,更換二燃室燒嘴,新燃燒裝置采用分體式結構形式,針對焦爐煤氣的特點和鍋爐技術參數(shù)而定向設計的非標專用燃燒裝置,整套燃燒裝置由三部分組成:閥組、燃燒器和風機機組。
為了使二燃室煙氣滿足停留時間≥2s,需要在現(xiàn)有二燃室加高4.6m,考慮到現(xiàn)場條件及施工等因素,在現(xiàn)有二燃室后部增設同樣規(guī)格二燃室筒體1座,則煙氣停留時間可提升至2.4s,可滿足規(guī)范要求。
圖2 新增二燃室相對位置簡圖
為了回收二燃室排放的高溫煙氣(1100℃以上)的煙氣余熱,本次改造增設一座余熱鍋爐,用于系統(tǒng)內的蒸汽消耗(1.6MPa,260℃過熱蒸汽)。余熱鍋爐將煙氣溫度降至850℃后進入現(xiàn)有空氣預熱器;鍋爐產(chǎn)生過熱蒸汽主要用于煙氣加熱器和除氧器。余熱鍋爐系統(tǒng)配設除氧系統(tǒng)、SNCR脫硝系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、排灰系統(tǒng)等[2][3];
根據(jù)現(xiàn)場運行情況,現(xiàn)有急冷塔溫度較高,水管結垢,噴水量不足,急冷塔出口溫度控制困難,噴槍噴口向上,粉塵極易落入,造成噴口堵塞。改造后急冷塔出口溫度180℃,因此考慮更換急冷塔噴槍,同時增加噴水量。
改造后煙氣處理流程為:SNCR+急冷噴淋+電除塵+干法脫酸+布袋除塵+濕法脫酸+煙氣再熱+煙囪,預留SCR脫硝裝置的接口。其中急冷塔、靜電除塵及干法脫酸系統(tǒng)利舊,新增SNCR系統(tǒng)、布袋除塵、濕法脫酸、煙氣再熱器等系統(tǒng);飛灰系統(tǒng)接入現(xiàn)有灰渣輸送系統(tǒng)。
污泥經(jīng)回轉窯焚燒,煙氣進入二燃室燃燒,出口1100~1200℃的高溫煙氣進入余熱鍋爐,在余熱鍋爐850~1050℃溫度段設置SNCR尿素噴射裝置,將煙氣中的NOX含量降至≤250mg/Nm3。煙氣經(jīng)余熱鍋爐、高溫空氣預熱器、急冷塔降溫至160℃后進入靜電除塵器除去煙氣中的大顆粒粉塵。在靜電除塵器出口煙道中噴射消石灰粉末和活性硅,除去煙氣中部分HCl、SO2/SO3、二噁英等物質后煙氣進入袋式除塵器,除塵后煙氣進入濕法脫酸塔,煙氣與NaOH溶液接觸反應,脫除其中的酸性物質,再經(jīng)煙氣加熱器加熱至130℃經(jīng)風機、煙囪排放[4][5]。
更換主排風機(風量:34000Nm3/h;壓力:7.5kPa)和煙囪。煙囪設計滿足GB50051-2002《煙囪設計規(guī)范》和DB31/767-2013《危險廢物焚燒大氣污染物排放標準》的規(guī)定。保證足夠的強度;采用雙層結構+內部保溫,避免煙氣在煙囪內冷凝結露產(chǎn)生腐蝕;配置必需的取樣測點;煙囪高度不小于50m[6]。
在煙囪排放口增設1套煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),測量參數(shù)包括HCl、SO2、NOx、O2、CO、TOC、NH3粉塵、溫度、壓力、流量、絕對濕度,設采樣平臺,并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。煙囪上設置煙氣取樣口,用于定期檢測二噁英和呋喃(PCDD/PCDF)等指標。
原有空壓機系統(tǒng)(兩臺13m3/min空壓機,一備一用)無法滿足改造后的新系統(tǒng)的需求(26m3/min),本次改造將原空壓站拆除而新建一座空壓站(2臺32m3/min空壓機,一備一用)。
(1)采用分級脫酸技術(干法脫酸和濕式洗滌脫酸),提供更加高效和可靠的脫酸能力,可延長設備使用壽命并保證排放達標;
(2)采用分級去除二噁英和呋喃技術,保證二噁英和呋喃排放<0.1ng/Nm3;
(3)采用煙氣余熱回收氣氣換熱器,對煙氣余熱進行最大程度的回收,降低系統(tǒng)的能耗,提高運行經(jīng)濟效益;
(4)兩級重金屬去除系統(tǒng)(活性硅吸附+重金屬螯合絮凝沉淀)確保了重金屬污染物在煙氣凈化系統(tǒng)中被徹底去除,以滿足排放要求;
(5)采用工藝監(jiān)控系統(tǒng)(PMS)對系統(tǒng)中各階段的主要參數(shù)進行檢測,及時判斷系統(tǒng)中可能存在的問題,并優(yōu)化化學品投加量,判斷裝置處理性能和效果,提高系統(tǒng)的精細化控制水平,降低運行成本,并可及時發(fā)現(xiàn)問題,防患于未然。
虛線框—利舊設施;實線框—新增設施
圖3 改造后工藝流程框圖
表1 改造前后的工藝參數(shù)表
表2 廢棄物焚燒煙氣污染物排放指標表
本次焚燒設施的環(huán)保適應性改善,主要目的是為擴大產(chǎn)能,保證工藝參數(shù)及排放指標均能滿足現(xiàn)行或即將實行的各項環(huán)保排放標準。從改造后的運行效果來看,此次改造的效果明顯,整條焚燒線各項參數(shù)符合標準規(guī)范的要求,達到了預期的目的??晒┩愋偷母脑祉椖繀⒖冀梃b。