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      礦井運煤系統(tǒng)可靠性研究*

      2012-11-17 09:20:50林井祥孫廣義
      采礦技術 2012年3期
      關鍵詞:運煤礦車系統(tǒng)可靠性

      林井祥,孫廣義

      (黑龍江科技學院資源與環(huán)境工程學院, 黑龍江哈爾濱 150027)

      礦井運煤系統(tǒng)可靠性研究*

      林井祥,孫廣義

      (黑龍江科技學院資源與環(huán)境工程學院, 黑龍江哈爾濱 150027)

      以黑龍江某煤礦為例,進行了礦井運煤系統(tǒng)可靠性研究。首先簡述了礦井的概況、運煤系統(tǒng)的設備,建立了礦井運煤系統(tǒng)的可靠性框圖與故障樹,并對礦井運煤系統(tǒng)可靠性數據進行分析,采用BlockSim7仿真軟件對礦井運煤系統(tǒng)進行了可靠性仿真。得出了礦井運煤系統(tǒng)的可靠性—時間曲線,對礦井運煤系統(tǒng)可靠性仿真結果進行了可信性驗證,最后提出了通過改進運煤設備與井筒提升系統(tǒng)從而提高礦井運煤系統(tǒng)的可靠性的方案。

      運煤系統(tǒng);可靠性;可靠性框圖;仿真分析;改進方案

      1 礦山概述

      以黑龍江省龍煤礦業(yè)集團的一個礦井為例,進行礦井運煤系統(tǒng)可靠性的分析。該礦現(xiàn)有3個綜采工作面,具備260萬t/a的生產能力,采煤機械化生產程度均為100%。礦井可采及部分可采共18個煤層,平均總厚度為23.96m,煤層傾角一般為18°~25°,礦井地質儲量2.9億t,可回采儲量1.3億t。煤炭品種為氣煤和長焰煤,具有低灰、特低硫、低磷-特低磷、高發(fā)熱量的特點,是優(yōu)質的煉焦、動力、化工、造氣、水煤漿用煤。

      2 煤礦運煤系統(tǒng)及可靠性模型建立

      2.1 運煤系統(tǒng)設備簡介

      該礦采區(qū)運煤系統(tǒng)設備分為3201綜采一(南二下延18層6面)的SGZ764/630刮板輸送機、SJJ1000膠帶輸送機及DJ100/600/2×315強力膠帶運輸機;3202綜采二(中一上18層右3面)的SGZ764/400刮板輸送機及SJJ1000膠帶輸送機;3203綜采三(中一上18層左4面)的SGZ764/400刮板輸送機及SJJ1000膠帶輸送機。

      大巷運煤系統(tǒng)運輸方式為軌道運輸,主要設備采用MDC3.3-6/3T型底卸式礦車、ZK10-6/550型電機車牽引。2005年3月對南翼主運輸進行改造,將24kg/m軌道更換為43kg/m重軌,采用電動道岔;主井提升系統(tǒng)主要采用箕斗提升,JDS-16/150*4型同側裝卸載16t多繩箕斗一對,提升機為JKM-4*4(I)E(DR)型多繩磨擦輪式提升機;煤倉分為采區(qū)煤倉和井底煤倉,其容量分別為1000t和950t。

      2.2 運煤系統(tǒng)可靠性模型建立

      該礦的運煤系統(tǒng)是由采區(qū)運煤系統(tǒng)(3201工作面運煤設備、3202工作面運煤設備和3203運煤設備)、大巷運煤系統(tǒng)(南、西翼大巷礦車)、井筒提升系統(tǒng)(箕斗)和煤倉(2個采區(qū)煤倉和1個井底煤倉)組成,其可靠性框圖[1-2]如圖1所示。該礦運煤系統(tǒng)的故障樹[3]是以“該礦運煤系統(tǒng)故障”為頂事件,其運煤系統(tǒng)故障樹如圖2所示。

      圖1 該礦運煤系統(tǒng)可靠性框圖

      圖2 該礦的運煤系統(tǒng)故障樹

      3 運煤系統(tǒng)現(xiàn)場數據采集與分析

      3.1 現(xiàn)場數據的采集

      通過井下現(xiàn)場實測和查看該礦的統(tǒng)計資料(班組記錄、維修記錄和管理記錄)進行數據采集,樣本容量為80。根據該礦運煤系統(tǒng)設備的平均無故障工作時間數據與維修工作時間數據的采集,經過進一步加工處理,依次進行分布函數判別、偏度和峰度檢驗、參數估計3項工作,找出現(xiàn)場采集的隨機數的概率分布規(guī)律,確定其參數[4]。

      3.2 運煤系統(tǒng)現(xiàn)場數據的分析

      利用BlockSim7計算機軟件繪制了該礦運煤系統(tǒng)可靠性框圖和運煤系統(tǒng)故障樹模型,并設置該礦運煤系統(tǒng)各個設備的失效分布及其各自的參數屬性,得到了該礦運煤系統(tǒng)的可靠性-時間曲線和礦井運煤系統(tǒng)的可靠度仿真結果,并對其進行了分析。

      3.2.1 該礦運煤系統(tǒng)的可靠性-時間曲線

      該礦運煤系統(tǒng)可靠性-時間曲線如圖3所示。

      圖3 礦井運煤系統(tǒng)可靠性-時間曲線

      由圖3可知,該礦運煤系統(tǒng)可靠性隨時間的增加逐漸降低,達到了一定時間后系統(tǒng)可靠度趨于0,系統(tǒng)將達到失效狀態(tài)。在200~300min的時間段,系統(tǒng)的可靠度降到0.9,這時系統(tǒng)的工作效率就會受很大的影響。因此,在此時間段之前,應該加強對該礦運煤系統(tǒng)的檢查與維修,以便減少該系統(tǒng)的停機時間,提高工作效率。

      3.2.2 運煤系統(tǒng)可靠性仿真結果可信性評估[5]

      應用秩和檢驗法對仿真后的有效性指標與實際運煤系統(tǒng)中設備的有效性指標進行顯著差異檢驗,選取軟件Blocksim7仿真后的有效性和該礦運煤系統(tǒng)中設備的有效性作為樣本數據。實際運煤系統(tǒng)中設備的有效性數據個數為7,利用軟件對該礦的運煤系統(tǒng)可靠性進行仿真分析,仿真的結束時間分別為730,10000d;計算有效度結果的時間增加量為10,100;進行的仿真次數為1000,選取其中的5個仿真后的數據,2組數據的結果見表1。

      表1 仿真分析結果與實際系統(tǒng)數據統(tǒng)計

      采用秩和檢驗方法對該礦運煤系統(tǒng)的可靠性仿真結果進行可信性驗證,首先將表3中兩組數據各自排隊并統(tǒng)一編秩號,結果見表2。

      表2 秩和檢驗

      然后求樣本數的秩和,以2組樣本含量n1、n2,樣本含量較小組的秩和T1,利用計算法求出u:

      其中,T1=7+8+10+12+6=43;n1=5;n2=7。

      根據正態(tài)分布表[4],由于u=1.705<u0.05=1.96,說明在0.05水準上,仿真后的有效性指標與實際運煤系統(tǒng)中設備的有效性指標沒有顯著差異,具有一致性,即該軟件進行可靠性仿真的可信度在0.95左右,可信度很高。

      4 提高該礦運煤系統(tǒng)可靠性的優(yōu)化方案

      4.1 大巷運煤系統(tǒng)設備改進方案

      4.1.1 強力膠帶機代替礦車

      現(xiàn)采用強力膠帶機替代大巷運輸的礦車,強力膠帶機的平均無故障工作時間和維修時間的參數采用3201工作面強力膠帶機的參數。經過軟件進行分析可知,采用帶式輸送機取代礦車,不僅實現(xiàn)了礦井煤炭運輸的連續(xù)化,而且使礦井運煤系統(tǒng)的可靠性的各項指標都得到了提升。該礦運煤系統(tǒng)的平均無故障工作時間從863.35min提升到1027.4min,提高了19%,礦井的運煤系統(tǒng)在100d、1a后和2a后的可靠度分別從0.9673提高到0.9821、0.7467提高到0.8352、0.3733提高到0.4613,相應地提高了1.5%、11.9%和23.6%。4.1.2 減少大電機車列數

      該礦運煤系統(tǒng)現(xiàn)有7列礦車,每列礦車由1臺電機車牽引15輛礦車。7列礦車的維修時間是193.68min,則每列礦車的平均維修時間是27.67 min。在保證工作面產煤量與運煤系統(tǒng)運煤量相匹配的前提下,加大維修質量,將7列礦車改為6列,則相應地6列礦車的維修時間是166.01min,其他不變,得到的分析結果如圖4所示。

      圖4 仿真分析結果

      經過分析可知,該礦大巷運煤系統(tǒng)改為6列礦車后可靠性有所提高,不僅把整個運煤系統(tǒng)的有效度從0.874提高到0.886,提高了1.2%,平均工作時間從863.35min提高到980.34min,提高了13.6%,同時整個系統(tǒng)的可靠度在100d、1a后、2a后分別從0.9673提高到0.9725、0.7467提高到0.8031、0.3733提高到0.4418,相應地提高了0.4%、7.3%和18.3%。可見,在保證工作面產煤量與運煤系統(tǒng)運煤量匹配的前提下,大巷運煤系統(tǒng)可采用6列礦車運煤,剩余1列作為備用或者輔助運輸,這不僅提高整個運煤系統(tǒng)的可靠性,同時也加大輔助運輸的能力。

      4.2 井筒提升系統(tǒng)改進方案

      從仿真分析結果中可知,該礦運煤系統(tǒng)最重要的環(huán)節(jié)是井底煤倉,提高倉后運煤環(huán)節(jié)的可靠性是提高礦井運煤系統(tǒng)可靠性的途徑之一。因此,以減少維修時間的方式來提高礦井井筒提升系統(tǒng)的可靠性。礦井井筒提升系統(tǒng)每次故障后需33.35min來維修?,F(xiàn)通過加大檢修力度等途徑,將維修時間縮短為25min,重新設置礦井運煤系統(tǒng)中的井筒提升系統(tǒng)可靠性參數。

      經過分析可知,礦井井筒提升系統(tǒng)維修時間的減少不僅把整個運煤系統(tǒng)的有效度從0.874提高到0.902,提高了3.2%,平均工作時間從863.35min提高到1014.46min,提高了17.5%,同時整個系統(tǒng)的可靠度在100d、1a后、2a后都得到了提升,分別從0.9673提高到0.9828、0.7467提高到0.8534、0.3733提高到0.5647,相應地提高了1.6%、14.3%和51.3%。可見,盡可能減少井筒提升系統(tǒng)設備的維修時間,可提高礦井運煤系統(tǒng)的可靠性。

      5 結 語

      安全高效礦井的建設不僅是世界煤炭開采技術發(fā)展的主導潮流,也是我國煤炭工業(yè)發(fā)展的重要方向,其不僅關系到國家財產和人民生命的安全,還關系到煤炭生產的產量,進而影響煤炭生產的經濟效益。煤礦生產中,在其它生產條件正常的情況下,運煤系統(tǒng)的可靠性是運輸系統(tǒng)運行利用率發(fā)揮的關鍵,其可靠性的高低直接影響到礦井產量和經濟效益。

      [1]盧明銀,徐人平.系統(tǒng)可靠性[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006:5-7.

      [2]崔東亮,劉志河.煤礦柔性運輸系統(tǒng)可靠性分析[J].山西煤炭,2005,25(4):9-11.

      [3]和得江,李建德.故障樹法在斜井膠帶運輸系統(tǒng)可靠性分析方面的應用[J].中州煤炭,2009(11):92-94.

      [4]蔡建瓊,于慧芳,朱志紅,等.SPSS統(tǒng)計分析實例精選[M].北京:清華大學出版社,2006:102-111.

      [5]路延廷,林井祥.基于秩和檢驗的礦井運煤系統(tǒng)可靠性仿真驗證[J].煤炭技術,2011,30(8):16-17.

      國家自然科學基金資助項目(51074068).

      2012-01-13)

      林井祥(1982-),男,黑龍江哈爾濱人,助教,碩士,主要從事采礦工程專業(yè)教學工作。

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