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      某渦槳發(fā)動機(jī)空中異常順槳故障分析

      2019-09-10 04:03:35鐘櫚黃慶李慈應(yīng)
      關(guān)鍵詞:調(diào)速器故障

      鐘櫚 黃慶 李慈應(yīng)

      【摘? 要】針對某渦槳發(fā)動機(jī)發(fā)生空中順槳故障,對螺旋槳順槳的原理進(jìn)行分析,建立故障樹,通過飛行參數(shù)分析、工業(yè)CT成像檢查、零件分解檢查,故障零件理化分析等,初步確定原因為:反槳連桿碳炭刷組件在螺旋槳進(jìn)行復(fù)裝時安裝錯誤,反饋環(huán)與碳刷組件異常磨損后貝塔活門完全彈出導(dǎo)致。通過對故障原因進(jìn)行分析,準(zhǔn)確定位了故障原因,并通過地面整機(jī)試驗復(fù)現(xiàn)了轉(zhuǎn)速異常偏高的現(xiàn)象。最后提出改進(jìn)措施,增加對照檢驗要求和慢車槳速異常告警。

      【關(guān)鍵詞】渦槳發(fā)動機(jī);順槳;調(diào)速器;貝塔活門;故障

      1 故障情況

      某型飛機(jī)在轉(zhuǎn)場后進(jìn)行了螺旋槳復(fù)裝,在復(fù)裝后進(jìn)行第二次飛行時,爬升過程中出現(xiàn)螺旋槳空中順槳,飛機(jī)應(yīng)急返航。

      飛參數(shù)據(jù)如圖1所示,爬升過程中在無任何操作指令的情況下螺旋槳轉(zhuǎn)速突然下降,5秒內(nèi)螺旋槳轉(zhuǎn)速由100%下降至40%,燃?xì)獍l(fā)生器的轉(zhuǎn)速保持在100%不變,發(fā)動機(jī)輸出扭矩上升60%,燃?xì)鉁u輪后溫度T4.5上升約20℃,發(fā)動機(jī)滑油壓力由0.31Mpa上升至0.33MPa。

      從數(shù)據(jù)上分析,螺旋槳轉(zhuǎn)速突然下降后,燃?xì)獍l(fā)生器的轉(zhuǎn)速依然保持在100%,表明燃?xì)獍l(fā)生器發(fā)出的功保持不變,輸出軸的轉(zhuǎn)速降低所以扭矩增大;自由渦輪與螺旋槳機(jī)械連接,順槳后轉(zhuǎn)速一同降低,致使發(fā)動機(jī)空氣流量減少,發(fā)動機(jī)T4.5溫度升高;滑油壓力上升表明滑油系統(tǒng)某處的用油量減少。

      發(fā)動機(jī)在地面試車慢車時,進(jìn)行順槳的操作發(fā)動機(jī)參數(shù)變化情況如圖2所示,可以發(fā)現(xiàn)其參數(shù)變化與事故架次的發(fā)動機(jī)參數(shù)變化趨勢一致,據(jù)此判斷螺旋槳異常進(jìn)入順槳狀態(tài)。

      2螺旋槳順槳原理

      3故障樹分析

      3.1故障樹

      根據(jù)螺旋槳工作原理,以螺旋槳異常順槳為頂事件建立故障樹,排查螺旋槳順槳的原因。

      3.2底事件排除

      1)若調(diào)速器輸入軸驅(qū)動失效,發(fā)動機(jī)驅(qū)動力無法傳遞到調(diào)速器,調(diào)速器齒輪泵無法為滑油加壓,螺旋槳控制油路油壓將持續(xù)減小,則螺旋槳在順槳彈簧力和槳葉配重離心力的作用下變大距至低轉(zhuǎn)速或順槳狀態(tài)。若調(diào)速器閥套外部花鍵失效,齒輪泵亦無法對滑油加壓,后果與輸入軸失效一致。經(jīng)現(xiàn)場實物檢查,調(diào)速器輸入軸、閥套外部花鍵和齒輪完好,轉(zhuǎn)動靈活,底事件X1、X2可以排除。

      2)若選速手柄因某些原因異?;氐搅阄唬鶕?jù)前述第一種順槳原理,螺旋槳將進(jìn)入順槳狀態(tài)。查飛行指令系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)操縱機(jī)構(gòu)的連接情況,未發(fā)現(xiàn)異常情況,底事件X3可以排除。

      3)若調(diào)速器彈簧失效,彈力變小,離心力將大于彈簧力,先導(dǎo)活門上移,將槳缸內(nèi)控制油路接回油,油壓持續(xù)下降,螺旋槳槳速減小或順槳。軸承失效后同樣導(dǎo)致彈簧彈力變小,后果與上述彈簧失效一致。經(jīng)調(diào)速器分解檢查,彈簧、軸承完好,底事件X4、X5可排除。

      4)若調(diào)速器異物卡滯,如異物將先導(dǎo)活門卡滯在螺旋槳控制油路與回油路接通位置,螺旋槳腔油壓持續(xù)下降,槳速將降低直至順槳。經(jīng)對調(diào)速器進(jìn)行CT檢查,先導(dǎo)活門位于正常位置,分解檢查無異物卡滯,底事件X6可排除。

      5)若貝塔活門完全彈出,活門將切斷來油,同時將螺旋槳槳缸內(nèi)的滑油快速從活門另一端泄出,螺旋槳進(jìn)入順槳狀態(tài)。反槳杠桿上的碳塊組件安裝位置異常或限位壓桿脫落,均會導(dǎo)致貝塔活門完全彈出。如圖5所示,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)碳塊支架與反槳杠桿已分離(且未找到碳塊組件及碳塊支架實物),與反槳杠桿相連接的碳塊支架銷軸端頭出現(xiàn)嚴(yán)重異常磨損,反饋環(huán)靠發(fā)動機(jī)側(cè)約有1/2圓周長斷裂,經(jīng)理化分析掉塊的斷口為疲勞斷口。底事件X7不能排除。

      6)若螺旋槳控制油路泄油或限速器泄油,槳缸內(nèi)的滑油直接泄去,槳速下降,但由于調(diào)速器的目標(biāo)轉(zhuǎn)速不變,將增加通往槳缸的滑油供給量,因此發(fā)動機(jī)滑油系統(tǒng)滑油用量增加,滑油壓力下降。此次故障出現(xiàn)順槳時滑油壓力出現(xiàn)明顯上升,與上述故障時參數(shù)的變化不符。據(jù)此可排除螺旋槳控制油路泄油的兩個底事件X8、X9,限速器泄油的三個底事件X10、X11、X12。

      綜上所述,除底事件X7無法排除外,其他底事件均可排除。

      4故障原因分析

      通過故障樹分析,初步判斷螺旋槳異常順槳的原因為貝塔活門完全彈出。

      下面分析貝塔活門的位置對螺旋槳槳速的影響。初始安裝時需將貝塔活門向里壓縮,使得貝塔活門到先導(dǎo)活門油路處于通路狀態(tài)。發(fā)動機(jī)起動至慢車后,選速桿置于最大位置,調(diào)速器打開先導(dǎo)活門將高壓油注入槳缸,由于發(fā)動機(jī)功率較低,槳距將持續(xù)減小并達(dá)到設(shè)定的最小值,此時伺服活塞向右運動接觸到貝塔螺母帶動反饋環(huán)向右運動,反饋環(huán)帶動貝塔活門右移減少注入的滑油壓力,這樣貝塔活門保持在一個平衡位置,維持了槳缸中恒定的滑油壓力從而保證槳葉角處于最小槳距狀態(tài)。貝塔活門的初始安裝位置關(guān)系到螺旋槳達(dá)到的最小槳距,當(dāng)貝塔活門向左側(cè)壓縮偏多時,槳距要變得更低才能將貝塔活門移動到平衡位置,因此慢車槳速高;反之則最小槳距值變高(慢車槳速低)。

      復(fù)查故障發(fā)生前所有慢車轉(zhuǎn)速下的螺旋槳慢車轉(zhuǎn)速如表1所示,5次慢車轉(zhuǎn)速下的螺旋槳轉(zhuǎn)速越來越高,說明貝塔活門的初始位置出現(xiàn)了偏移,向左側(cè)移動導(dǎo)致。

      如果碳刷未正確安裝至反饋環(huán)內(nèi),而是被壓在減速器機(jī)匣和反饋環(huán)之間,此時貝塔的活門的位置和正常安裝時貝塔活門的位置相差不大,所以螺旋槳拆裝前后慢車螺旋槳槳速僅略有增加。發(fā)動機(jī)開車后,碳刷與反饋環(huán)、減速器機(jī)匣開始與進(jìn)行異常碰磨,此時反饋環(huán)、碳刷、貝塔活門仍可繼續(xù)執(zhí)行其控制功能,且反饋環(huán)向前擠壓碳刷,隨著碳刷越磨越薄,貝塔活門的壓縮量增大,導(dǎo)致復(fù)裝后4次慢車槳速逐漸升高。在反饋環(huán)將碳刷及碳刷支架磨損殆盡之后,反饋環(huán)和碳刷完全脫開,反槳杠桿失去約束,貝塔活門完全彈出,造成螺旋槳順槳。

      5 故障復(fù)現(xiàn)

      根據(jù)上述分析,進(jìn)行了在不同貝塔活門壓縮量的發(fā)動機(jī)整機(jī)試驗。試驗數(shù)據(jù)如表2所示,隨著貝塔活門壓縮增加,慢車槳速成呈逐漸上升狀態(tài),驗證了上述分析理論。

      由于整機(jī)貝塔活門彈出試驗存在風(fēng)險,在調(diào)速器模式試驗臺上,人工將貝塔活門彈出測量模擬腔的滑油壓力。試驗結(jié)果顯示,調(diào)速器模擬工作時將貝塔活門彈出腔壓迅速降為零。

      6改進(jìn)措施

      針對故障發(fā)生故障的原因,提出兩點改進(jìn)措施:

      1)增加維護(hù)后的圖片對比檢驗要求,確保碳刷、限位桿安裝正確;

      2)增加慢車槳速異常告警邏輯,慢車槳速超過限制值時,則進(jìn)行告警。

      7 結(jié)束語

      1)順槳故障原因為炭塊組件在螺旋槳進(jìn)行復(fù)裝時安裝錯位,反饋環(huán)與碳刷組件異常磨損后貝塔活門完全彈出,槳缸內(nèi)的滑油全部泄出所致;

      2)不同的順槳模式的發(fā)動機(jī)滑油壓力變化是不同,可據(jù)此初步判定順槳故障方向;

      3)貝塔活門的初始安裝位置與慢車槳速相關(guān),壓縮量越多槳速越高。

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