鄧順勇
【摘 ?要】為解決大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司二期脫硫系統(tǒng)A、B石膏緩沖泵長時(shí)間偏離高效區(qū)間運(yùn)行,造成泵汽蝕損壞嚴(yán)重和電能極大浪費(fèi)。通過漿液泵葉輪切削改造等方法可改變泵的運(yùn)行工況點(diǎn),使水泵運(yùn)行于高效區(qū)間內(nèi),達(dá)到節(jié)能的目的。
【關(guān)鍵詞】葉輪;車削;優(yōu)化;節(jié)能
Abstract:To solve A,B gypsum buffer pump deviated efficient operation of Ⅱ desulfurization system in the long time,it resulted in serious damage to the pump cavitation and a great waste of energy.By cutting slurry pump impeller to change the operating conditions of the pump,the pump ran in the effective range to save energy.
Key words:Impeller;turning;optimization;energy saving
1前言
大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程脫硫石膏緩沖泵型號為LCF250/430I,額定流量675m3/h、葉輪直徑:420mm、揚(yáng)程:50m、設(shè)計(jì)溫度:120℃、制造廠為:襄樊五二五泵業(yè)有限公司、配用電機(jī)型號:Y2-315L2-4-W、額定電流;332A。運(yùn)行中在泵出口管線上各個(gè)石膏旋流器旋流子均節(jié)流較小,運(yùn)行電流230A,存在設(shè)計(jì)能力偏大造成能源浪費(fèi)的可能,而且該泵葉輪汽蝕嚴(yán)重、運(yùn)行中振動偏大缺陷頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)僅2014年A、B石膏緩沖泵因?yàn)闄C(jī)械故障共停運(yùn)20余次,因?yàn)锳、B泵同時(shí)故障造成新脫水停運(yùn)搶修3次,直接影響1、3、4號的石膏密度,嚴(yán)重威脅脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
2原因分析
在發(fā)電廠的設(shè)計(jì)中,進(jìn)行送漿液泵選型時(shí),首先考慮泵應(yīng)滿足最不利工況點(diǎn)的要求,即以最高負(fù)荷的漿液處理量來計(jì)算泵的設(shè)計(jì)流量和設(shè)計(jì)揚(yáng)程。在發(fā)電廠的實(shí)際運(yùn)行中,漿液泵在最不利工況點(diǎn)運(yùn)行的時(shí)間相對較少,絕大部分時(shí)間是在平均流量和平均揚(yáng)程工況附近運(yùn)行,甚至長期在低流量工況運(yùn)行,這樣泵有可能長時(shí)間偏離高效區(qū)間運(yùn)行,造成水泵效率低,還易發(fā)生汽蝕。在實(shí)際生產(chǎn)中,為了確保泵的安全運(yùn)行,只能通過關(guān)小出口旋流器上的旋流子來改變管道特性曲線,從而改變泵的運(yùn)行工況點(diǎn)。改變水泵的工況點(diǎn),通??赏ㄟ^兩條途徑來實(shí)現(xiàn):一是調(diào)速運(yùn)行,即通過改變泵的轉(zhuǎn)速,來改變泵的運(yùn)行曲線,使泵的出口壓力與石膏脫水系統(tǒng)實(shí)際所需一致,從而達(dá)到節(jié)能的目的。變頻調(diào)速是調(diào)速技術(shù)中最好的一種,它是解決能耗問題的最好方法之一,并已在發(fā)電廠許多風(fēng)機(jī)與泵上得以應(yīng)用,且取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。但因變頻調(diào)速設(shè)備造價(jià)較高,改造投入大。另一種改變水泵工況點(diǎn)的途徑是葉輪切削改造,其原理是經(jīng)過切削的葉輪,其特性曲線會按一定規(guī)律發(fā)生變化。根據(jù)切削后的運(yùn)行參數(shù),計(jì)算切削量,改變?nèi)~輪的外徑,使水泵特性曲線按要求發(fā)生變化,從而使水泵運(yùn)行于與石膏脫水系統(tǒng)實(shí)際所需一致的運(yùn)行區(qū)間內(nèi)。
3改造方案
離心泵的基本構(gòu)造由六部分組成的分別是葉輪,泵體,泵軸,軸承,機(jī)械密封。葉輪是離心泵的核心部分,葉輪的數(shù)據(jù)決定著泵的各項(xiàng)參數(shù),葉輪室是泵的核心,也是流部件的核心。泵通過葉輪對液體的做功,使其能量增加,通過對葉輪切削能達(dá)到降低流量與揚(yáng)程的目的。
3.1根據(jù)流量確定切割量
緩沖泵泵葉輪原直徑為D1=420mm,在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)過運(yùn)行數(shù)據(jù)測算分析可以初步確定緩沖泵切削后的流量550m3/h,揚(yáng)程40m即可滿足運(yùn)行要求。
4改造措施
根據(jù)計(jì)算結(jié)果,在2015年1月將兩臺石膏緩沖泵原油泵葉輪上車床上進(jìn)行切削。切削后的最終直徑為385mm,比原來的葉輪直徑少35mm,切削率為(35/420)×100%=8.33%。
5漿液泵葉輪車削后效果簡介
從葉輪車削后石膏緩沖泵近一年的運(yùn)行時(shí)間來看,因原泵設(shè)計(jì)能力偏大造成的一系列問題均沒有發(fā)生,葉輪直徑車削后完全可以滿足運(yùn)行要求。經(jīng)統(tǒng)計(jì)葉輪車削后2015年元月至2016年3月A、B石膏緩沖泵因?yàn)闄C(jī)械故障共停運(yùn)3次,沒有發(fā)生A、B泵同時(shí)故障造成新脫水停運(yùn)搶修,石膏緩沖泵運(yùn)行可靠性大大提高,未出現(xiàn)因緩沖泵故障造成的脫水系統(tǒng)停運(yùn),大大減小了檢修維護(hù)的工作量和檢修所消耗的物料備品。
6經(jīng)濟(jì)效益分析
改造后泵電機(jī)的電流從220至230A下降至170至180A,泵電動機(jī)的功耗由134.7KW下降至102.5KW,緩沖泵為全廠公用系統(tǒng)1、3、4號機(jī)組同時(shí)停運(yùn)緩沖泵才能停運(yùn)所以基本一年運(yùn)行365天,年節(jié)電量為:(134.7-102.5)×365×24≈282072KW.h,葉輪車削后一臺泵每年可節(jié)約2.82萬KW.h,節(jié)約電費(fèi)10萬余元,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。
7結(jié) ?論
綜上所述,采用葉輪切削是優(yōu)化離心泵運(yùn)行性能的有效手段,具有投入小、見效快的特點(diǎn)。經(jīng)過工程實(shí)例的驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)效益非常明顯,是一種簡單可行的方案。
(作者單位:大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司)