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      循環(huán)漿液pH值對濕法煙氣脫硫過程的影響

      2019-09-10 14:52:35宋德亮

      宋德亮

      【摘 ?要】石灰石濕法煙氣脫硫歷史悠久,技術(shù)成熟,且在脫硫效率、運(yùn)行穩(wěn)定性及副產(chǎn)品處理方面具有較大的優(yōu)勢。合理的石灰石濕法煙氣脫硫模型將給脫硫系統(tǒng)日常運(yùn)行帶來理論性的指導(dǎo)意見,同時在滿足電廠煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)的情況下,有效提高石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的脫硫效率、優(yōu)化運(yùn)行方式,降低脫硫系統(tǒng)能耗與物耗開銷,降低脫硫系統(tǒng)的日常運(yùn)行經(jīng)濟(jì)成本,一直是脫硫領(lǐng)域所研究的重要方向,也是廣大發(fā)電廣家所追求的目標(biāo)?;诖?,本文主要對循環(huán)漿液pH值對濕法煙氣脫硫過程的影響進(jìn)行分析探討。

      【關(guān)鍵詞】循環(huán)漿液pH值;濕法煙氣脫硫;過程影響

      1、試驗裝置與試驗方法

      1.1試驗系統(tǒng)與主體結(jié)構(gòu)

      1.1.1試驗系統(tǒng)

      模擬實際濕法脫硫主要工藝過程,建立了并流有序降膜式濕法脫硫系統(tǒng)試驗臺,來研究漿液pH值對脫硫過程的影響。試驗系統(tǒng)主要由煙氣模擬系統(tǒng)、氧化系統(tǒng)、漿液循環(huán)系統(tǒng)和石灰石漿液補(bǔ)充系統(tǒng)組成。

      (1)煙氣模擬系統(tǒng)。鋼瓶內(nèi)液態(tài)SO2經(jīng)減壓閥減壓氣化后,通過氣體流量計計量與鼓風(fēng)機(jī)鼓入的空氣混合以模擬燃煤電廠所排放的煙氣,混合煙氣通過加熱器加熱后,進(jìn)入吸收塔和塔內(nèi)均勻液膜充分接觸脫硫后再經(jīng)煙囪排入大氣。

      (2)漿液循環(huán)系統(tǒng)。循環(huán)槽內(nèi)的漿液通過閥門控制流量,由液體流量計計量后排入高位漿液儲槽內(nèi),漿液再通過槽內(nèi)的布液器在吸收塔內(nèi)薄片上形成均勻液膜與氣相組分進(jìn)行傳質(zhì)交換后,再落入循環(huán)槽,同時循環(huán)槽內(nèi)一部分漿液作為廢液在槽內(nèi)一定高度上溢流取出,以保證槽內(nèi)漿液量保持恒定。

      (3)氧化系統(tǒng)。空氣由壓縮機(jī)經(jīng)閥門控制流量,通過流量計計量鼓入槽內(nèi)曝氣器,從曝氣器壓出的空氣被循環(huán)槽內(nèi)的攪拌器強(qiáng)力攪拌分散成細(xì)小的氣泡,氣泡內(nèi)的氧通過氣液膜擴(kuò)散至液相氧化其中的亞硫酸根離子。

      (4)石灰石漿液補(bǔ)充系統(tǒng)。新鮮石灰石漿液從補(bǔ)充槽內(nèi)排出通過流量計進(jìn)入循環(huán)槽,在循環(huán)槽內(nèi),石灰石溶解以中和從塔內(nèi)吸收的SO2水解或氧化生成的H+,從而使得循環(huán)槽維持一定的pH值。

      2.1.2試驗裝置主體結(jié)構(gòu)

      并流有序降膜組脫硫塔主體部分由高位儲液槽、布液器、脫硫薄片束、吸收塔體、底部槽體及槽內(nèi)的曝氣器和攪拌器組成。

      (1)吸收塔頂部的高位儲液槽與布液板密封相連,起到布液的作用。液流通過粘結(jié)在布液板上的脫硫薄片兩側(cè)1mm窄縫布液。本試驗各個工況下,高位儲液槽內(nèi)漿液高度均保持在120mm以上,能保證布液均勻。

      (2本試驗臺底部循環(huán)槽為0.65m×0.65m×0.65m的正方體槽。在循環(huán)槽內(nèi)不同高度上設(shè)有溢流管以保證漿液保持在一定高度,即保證漿液在槽內(nèi)一定的停留時間。

      1.2試驗過程

      (1)試驗開始前在循環(huán)槽內(nèi)加入一定量的蒸餾水(根據(jù)槽內(nèi)漿液要求量添加),啟動攪拌器并將攪拌轉(zhuǎn)速調(diào)至試驗工況值,并加入分析純的石膏配制成濃度10%的漿液,然后再加入小量分析純石灰石(大約300gm3);啟動漿液循環(huán)系統(tǒng)、煙風(fēng)系統(tǒng),并調(diào)節(jié)液流量、塔內(nèi)空塔截面氣速至試驗工況值;啟動氧化系統(tǒng)并調(diào)節(jié)氧化空氣量至設(shè)定值,槽內(nèi)漿液開始通入空氣;再次檢測漿液流量、氣體流量、氧化空氣氣量是否穩(wěn)定在試驗工況值。

      (2)觀察(1)中系統(tǒng)物理過程,穩(wěn)定后開始給氣相添加SO2氣體,并同時在線測量吸收塔入口及塔出口處的SO2濃度,通過測量吸收塔入口的SO2濃度來調(diào)節(jié)SO2的供給流量,使得煙氣中SO2濃度穩(wěn)定在試驗工況值;在氣相供給SO2后,同時在線監(jiān)測循環(huán)槽內(nèi)及吸收塔出口pH值;由于吸收塔內(nèi)漿液吸收SO2,隨著試驗的進(jìn)行,槽內(nèi)pH值開始下降,當(dāng)pH值下降至設(shè)定工況值時,開始添加石灰石含量為5.81%的新鮮漿液,并通過調(diào)節(jié)添加漿液流量,使槽內(nèi)pH值穩(wěn)定在設(shè)定值;在線監(jiān)測塔出口氣相SO2濃度,并每隔20min在槽內(nèi)及塔出口處液相取樣,分析Ca2+、SIV離子及其中的CaCO3濃度;當(dāng)循環(huán)槽內(nèi)及塔出口處Ca2+、SIV離子及CaCO3含量與前一時間測點上的濃度基本相等時,認(rèn)為試驗系統(tǒng)已達(dá)到化學(xué)過程穩(wěn)定。

      (3)當(dāng)系統(tǒng)化學(xué)過程穩(wěn)定后,測得各測點氣相SO2及CO2濃度,同時測得液相各測點上的pH值,并在循環(huán)槽內(nèi)及吸收塔內(nèi)各取樣點上取樣;取樣后關(guān)閉試驗系統(tǒng);測量各取樣點上漿液組分的濃度,包括Ca2+、SIV濃度及漿液中石灰石含量,試驗結(jié)束。

      1.3測量方法

      SO2、CO2濃度通過兩臺德圖300M型煙道氣體分析儀監(jiān)測;Ca2+濃度利用EDTA滴定測定;SIV濃度由淀粉作指示劑,利用碘當(dāng)量法測定;石灰石含量利用酸滴定測定。

      2、試驗結(jié)果及討論

      2.1循環(huán)漿液pH值對脫硫率的影響

      改變循環(huán)槽內(nèi)漿液pH值,吸收塔體的脫硫率隨pH值的增加而增加。pH值從4.5增至6.5,脫硫率提高8.1個百分點。脫硫率在pH值大于6.0及小于4.8后,脫硫率的變化都很明顯。脫硫率隨pH值的增加而增加,分析原因主要是:(1)循環(huán)槽內(nèi)漿液pH值的提高,使得吸收塔內(nèi)漿液pH值相應(yīng)提高,氣、液界面處液相側(cè)pH值也隨著增加,從而促進(jìn)了SO2在傳質(zhì)液膜表面處的水解,增加了SO2的溶解度,提高了SO2在傳質(zhì)液膜內(nèi)的傳質(zhì)動力;(2)漿液液相主體pH值的提高,會促進(jìn)H2SO3、HSO3-在傳質(zhì)液膜內(nèi)傳遞時進(jìn)行水解,從而提高SO2傳遞過程中的增強(qiáng)系數(shù),總傳質(zhì)系數(shù)增加;(3)脫硫塔內(nèi)漿液液相主體pH值的提高使得液相H2SO3所占SIV濃度的比例下降,SO2氣液傳質(zhì)動力增加。

      2.2循環(huán)漿液pH值對石灰石含量的影響

      在2.1的試驗條件下,測得循環(huán)槽內(nèi)漿液中石灰石含量,pH值提高時,循環(huán)槽內(nèi)石灰石含量相應(yīng)增加,pH值從4.5增加至6.0時,石灰石含量從0.145gL增至0.399gL,增加比較緩慢;而pH值大于6.0時,石灰石含量急劇增加,pH值從6.0增加至6.5時,石灰石含量從0.399gL增至1.420gL。

      石灰石的含量隨pH值的升高而增加,主要是由于石灰石的溶解速率隨pH值的提高而下降引起的。石灰石溶解過程是石灰石固相表面的Ca2+和CO23-透過固相和液相主體之間的液固膜向液相主體擴(kuò)散的過程。在擴(kuò)散過程中,CO23-由于發(fā)生水解而使得溶解速率得到增強(qiáng),pH值越低,CO23-擴(kuò)散過程中的水解速率越快,傳質(zhì)增強(qiáng)作用越明顯,增強(qiáng)系數(shù)越大。相反pH值越高,增強(qiáng)作用受到抑制,溶解速率減慢。

      pH值提高時,循環(huán)槽內(nèi)漿液中Ca2+、SO24-及吸收塔出口處的SIV均有所增加,系統(tǒng)所吸收SO2量增加。在循環(huán)槽相同石膏量的基礎(chǔ)上,石膏的過飽和度相應(yīng)有所提高來增加結(jié)晶速率,故漿液中Ca2+、SO24-有所提高。

      3、結(jié)語

      (1)循環(huán)槽內(nèi)漿液pH值的合理運(yùn)行區(qū)間為4.8~6.0。

      (2)隨著循環(huán)槽漿液pH值的提高,脫硫率增加;循環(huán)槽漿液pH值大于6.0及小于4.8后,漿液pH值對系統(tǒng)脫硫率影響增大。

      (3)循環(huán)槽漿液pH值提高時,漿液中石灰石含量相應(yīng)增加。循環(huán)槽漿液pH值從4.5增加至6.0時,石灰石含量增加比較緩慢;而pH值大于6.0后,石灰石含量急劇增加。

      (4)循環(huán)槽漿液pH值提高,漿液中Ca2+、SO24-及SIV濃度均有所增加,但影響不大。

      參考文獻(xiàn):

      [1]張龍飛,林朝扶,范華等.石灰石-石巧濕法煙氣脫硫系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化探討[J].廣西電力,2015,38(4):75-77.

      [2]蘭:穎,馬平.濕法煙氣脫疏系統(tǒng)脫琉效率的影響因素分析[J],電力科學(xué)與工程,2013,29(7):58-63

      (作者單位:國電雙遼發(fā)電有限公司)

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