• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      改造硫黃回收塔降低藥劑消耗方法研究

      2019-09-10 08:45:46楊其展劉興茂郭志強(qiáng)魏元軍譚疆暉
      天然氣與石油 2019年4期
      關(guān)鍵詞:酸氣鴨嘴硫黃

      丁 路 楊其展 劉興茂 郭志強(qiáng) 魏元軍 譚疆暉

      中國石油塔里木油田分公司, 新疆 庫爾勒 841000

      0 前言

      LO-CAT硫黃回收工藝與Klaus硫黃回收工藝不同。LO-CAT工藝通過硫黃回收氧化塔內(nèi)Fe3+將化合態(tài)的硫轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,再通過氧氣將還原產(chǎn)物Fe2+氧化為Fe3+,最后通過濾液沖洗回收裝置產(chǎn)出硫黃并實(shí)現(xiàn)對催化劑溶液循環(huán)利用,具有能耗低、反應(yīng)溫度低、安全性高等優(yōu)點(diǎn)。

      1 LO-CAT硫黃回收工藝介紹

      某油氣處理站LO-CAT硫黃回收工藝原理圖見圖1。

      圖1 硫黃回收工藝原理圖

      脫硫工藝總的化學(xué)反應(yīng):

      (1)

      吸收區(qū)內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)——吸收反應(yīng):

      H2S在配比液中被吸收、電離

      (2)

      硫氫根被鐵離子氧化生成硫單質(zhì)

      (3)

      吸收部分總反應(yīng)式

      (4)

      三個(gè)氧化區(qū)內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)——再生反應(yīng):

      O2在配比溶液中被吸(1∶0.049,20 ℃)

      (5)

      亞鐵離子的再生

      (6)

      再生部分總反應(yīng)方程式

      (7)

      從塔板上曝氣管鼓入的空氣可以再生催化劑溶液;同時(shí)由于除吸收區(qū)外的三個(gè)氧化區(qū)均鼓入空氣,因此可使吸收區(qū)域和氧化區(qū)域的溶液產(chǎn)生密度差,給溶液循環(huán)提供驅(qū)動力,即行成扇區(qū)自循環(huán)結(jié)構(gòu)。因此液體在吸收區(qū)域向上流動,在反應(yīng)區(qū)域向下流動,在氧化區(qū)域內(nèi)向上流動,在脫氣區(qū)域內(nèi)向下流動。最終產(chǎn)生的硫黃通過隔板的間隙沉入錐底,通過濾液沖洗回收裝置產(chǎn)出[1-9]。

      某油氣處理站硫黃回收裝置采用LO-CAT工藝。酸氣設(shè)計(jì)處理量為808.3 m3/h,硫黃設(shè)計(jì)產(chǎn)量為9.5 t/d,實(shí)際酸氣處理量平均150 m3/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)負(fù)荷。

      2 硫黃回收系統(tǒng)存在問題

      某油氣處理站在實(shí)際運(yùn)行過程中,總硫量少,實(shí)際產(chǎn)量不到1 t/d,不足設(shè)計(jì)產(chǎn)量的10%,但是相對于較少的硫黃產(chǎn)量,藥劑的消耗明顯偏高,造成運(yùn)行成本居高不下,參數(shù)對比見表1。按照現(xiàn)有150 m3/h的酸氣處理量進(jìn)行理論計(jì)算,年消耗藥劑價(jià)值約200萬元,但實(shí)際年消耗藥劑價(jià)值約600萬元,每年有400萬元藥劑被嚴(yán)重浪費(fèi)[10-14]。

      表1 硫黃回收系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際運(yùn)行參數(shù)對比

      項(xiàng)目原設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)硫黃產(chǎn)量/(t·d-1)9.50.8酸氣處理量/(m3·h-1)200~970130~150鐵離子劑流量/(L·h-1)0.750.4螯合劑流量/(L·h-1)31.61445%KOH流量/(L·h-1)10.627鼓風(fēng)流量/(m3·h-1)4 6004 800pH8.0~9.08.8~8.9ORP電位/mV330~500-200~-100尾氣H2S體積分?jǐn)?shù)φ/10-6<10<10

      由于溶液循環(huán)動力不足,塔盤內(nèi)沉積大量硫黃,每年檢修需要耗費(fèi)巨大人力清理(10人清理20 d)。由于硫黃堆積在曝氣管上,導(dǎo)致曝氣管出氣壓力升高,造成憋壓撕裂,見圖2;同時(shí)吸收區(qū)堆積的硫黃堵塞分布酸氣的鴨嘴,導(dǎo)致鴨嘴受壓損壞,見圖3。由于上述原因需每年對曝氣管和鴨嘴更換一次(200個(gè)鴨嘴、105 m曝氣管),維護(hù)成本較高。

      圖2 被撕裂的曝氣管

      圖3 吸收區(qū)堆積的硫黃

      3 藥劑消耗大原因分析

      為了使塔內(nèi)循環(huán)順利進(jìn)行,需要維持較大的空氣流量(目前空氣量為4 800 m3/h)。

      矛盾之處在于若降低空氣流量,整個(gè)循環(huán)過程又難以正常進(jìn)行。即現(xiàn)有的酸氣設(shè)計(jì)量與依靠密度差的扇區(qū)自循環(huán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致鼓風(fēng)量和藥劑消耗量必須維持在較高的水平。

      而相對于扇區(qū)自循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)外筒自循環(huán)系統(tǒng)依靠內(nèi)外筒形成表觀密度差,外筒溶液向上流動,內(nèi)筒溶液向下流動,系統(tǒng)內(nèi)形成自動循環(huán),適用于較小的酸氣量。

      4 改造方案

      結(jié)合廠家意見,把現(xiàn)有吸收氧化塔的反應(yīng)區(qū)改造成內(nèi)外筒結(jié)構(gòu),原吸收區(qū)停止使用,其他區(qū)域結(jié)構(gòu)不變。改造后酸氣處理能力可以達(dá)到250 m3/h,每天產(chǎn)硫膏2.5 t。具體改造措施如下[24]:

      1)改造反應(yīng)區(qū)內(nèi)筒和擋板、堰板,在塔內(nèi)新建一個(gè)內(nèi)筒,尺寸為DN 2 000×4 100,在內(nèi)筒新布置酸氣管線和鴨嘴,并將藥劑加入口轉(zhuǎn)移到新改造的內(nèi)筒。

      2)割除反應(yīng)區(qū)部分底板行成外筒,在外筒新建空氣吹掃管線和曝氣管用于溶液再生。

      3)原吸收區(qū)的酸氣管線停止使用,原氧化區(qū)的曝氣管繼續(xù)使用;空氣流量由原來的4 800 m3/h降低至1 500 m3/h。

      4)在原吸收區(qū)底板割出4個(gè)20 cm×20 cm的方形孔,以解決硫黃沉積(看實(shí)驗(yàn)效果后大規(guī)模開孔)。

      改造后的內(nèi)外筒循環(huán)系統(tǒng)見圖4~5。

      5 改造效果

      改造后的硫黃裝置于2016年11月22日投產(chǎn),1個(gè)月平穩(wěn)運(yùn)行之后,各項(xiàng)參數(shù)平穩(wěn);硫黃的實(shí)際產(chǎn)量0.7 t/d與根據(jù)酸氣量核算出的理論產(chǎn)量0.8 t/d接近;硫黃的藥劑消耗量也大幅降低,說明改造后的內(nèi)外筒自循環(huán)系統(tǒng)是成功的改造前后藥劑對比見表2。

      圖4 內(nèi)外筒自循環(huán)示意圖

      圖5 新建內(nèi)筒

      表2 改造前后硫黃主要參數(shù)對比

      項(xiàng)目改造前改造后螯合劑流量/(L·h-1)145氫氧化鉀流量/(L·h-1)2718鐵離子流量/(L·h-1)5.65.6ORP電位/mV-300~-200-300~-200pH8.0~9.58.0~9.5尾氣H2S體積分?jǐn)?shù)φ/10-6<10<10鼓風(fēng)流量/(m3·h-1)4 8001 800

      經(jīng)過第一次改造,藥劑消耗量顯著降低。但在2017年對硫黃吸收氧化塔打開檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)塔板上依舊沉積了大量硫黃,但在原吸收區(qū)底板開孔處幾乎無硫黃沉積。為此,經(jīng)過研究在原來的氧化區(qū)底板開孔,以避免硫黃沉積,見圖6~7。

      圖6 塔板割底板

      圖7 2018年打開吸收氧化塔基本無硫黃沉積

      2018年再次打開硫黃吸收氧化塔發(fā)現(xiàn)塔板幾乎無硫黃沉積,說明改造成功。

      6 結(jié)論

      經(jīng)過對硫黃吸收塔兩種自循環(huán)方式的研究與改造,降低了硫黃藥劑消耗,每年可創(chuàng)造效益104萬元;同時(shí)對塔盤開孔避免硫黃沉積,減少了人力清理工作量且提升了安全。經(jīng)過這兩步改造,硫黃裝置趨于經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行,節(jié)能降耗效果明顯。

      猜你喜歡
      酸氣鴨嘴硫黃
      Redefinition of the Odorrana versabilis Group,with a New Species from China (Anura,Ranidae, Odorrana)
      鴨嘴花的化學(xué)成分與藥理作用研究進(jìn)展
      甜葉菊鴨嘴式移栽裝置的研發(fā)與設(shè)計(jì)
      天然氣凈化廠硫磺回收直流法與分流法克勞斯工藝探討
      帶鴨嘴的湯盆
      中藥硫黃熏蒸歷史研究
      中成藥(2018年9期)2018-10-09 07:19:04
      基于對硫黃素T誘導(dǎo)的DNA G-四鏈體抑制作用檢測銀離子
      不溶性硫黃預(yù)分散膠母粒及其制備方法
      酸氣中烴含量對硫黃回收的影響及控制措施
      酸氣回注方案關(guān)鍵技術(shù)研究
      株洲县| 滁州市| 南丹县| 广水市| 内乡县| 德钦县| 抚顺市| 孝感市| 红桥区| 丹江口市| 屏东县| 舞阳县| 英德市| 龙游县| 祁门县| 丽江市| 九江县| 都江堰市| 漾濞| 利津县| 泸州市| 阳江市| 石台县| 澎湖县| 英山县| 宜兰市| 汶川县| 堆龙德庆县| 彭阳县| 深泽县| 信丰县| 左云县| 侯马市| 司法| 白城市| 康马县| 宁蒗| 理塘县| 沽源县| 克山县| 永顺县|