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      八鋼430m2燒結(jié)環(huán)冷機(jī)跑偏原因分析與處理

      2019-09-10 21:05:15樂新華

      樂新華

      摘 要:寶武集團(tuán)八鋼公煉鐵廠燒結(jié)分廠430m2燒結(jié)機(jī)鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī),環(huán)冷機(jī)作用是有效冷卻從燒結(jié)機(jī)下來的燒結(jié)礦。鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī)冷卻臺(tái)車主要由:電機(jī)、減速機(jī)、摩擦輪、摩擦板的組成的驅(qū)動(dòng)裝置。對(duì)其跑偏故障原因與處理。

      關(guān)鍵詞:驅(qū)動(dòng)裝置;鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī);跑偏故障

      1 概述

      寶武集團(tuán)八鋼公煉鐵廠燒結(jié)分廠430m2燒結(jié)機(jī)鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī),環(huán)冷機(jī)作用是有效冷卻從燒結(jié)機(jī)下來的燒結(jié)礦。鼓風(fēng)環(huán)冷機(jī)冷卻臺(tái)車主要由:電機(jī)、減速機(jī)、摩擦輪、摩擦板的組成的驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng),其主體主要由設(shè)備本體、傳動(dòng)裝置、回轉(zhuǎn)體部分、支撐輥、側(cè)擋輥、壓軌、機(jī)架(包括走臺(tái)及檢修平臺(tái)),風(fēng)箱、風(fēng)箱下電動(dòng)雙層卸灰閥、卸料區(qū)罩子等組成。傳動(dòng)裝置為雙傳動(dòng)裝置,設(shè)計(jì)中保證兩側(cè)設(shè)備同步運(yùn)轉(zhuǎn);傳運(yùn)裝置設(shè)置速度檢測(cè)裝置,便于生產(chǎn)調(diào)整控制;設(shè)置輔助驅(qū)動(dòng)裝置,以便在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)使環(huán)冷機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)以保護(hù)設(shè)備;環(huán)冷機(jī)在露天無廠房的工作環(huán)境。

      2 存在的問題

      (1)環(huán)冷機(jī)跑偏嚴(yán)重,臺(tái)車輪咬鋼軌邊且圓周方向咬鋼軌程度不均勻甚至造成回轉(zhuǎn)體部分掉道。

      (2)環(huán)冷機(jī)跑偏嚴(yán)重,環(huán)冷機(jī)兩驅(qū)動(dòng)裝置的摩擦輪與摩擦板接觸面幾位置不一致,造成兩臺(tái)驅(qū)動(dòng)裝置負(fù)荷相差太大,摩擦輪使用壽命短。

      (3)環(huán)冷機(jī)跑偏嚴(yán)重,圓周方向各側(cè)軌的負(fù)荷非不均衡,環(huán)冷機(jī)跑偏出現(xiàn)臺(tái)車輪咬鋼軌邊、側(cè)軌過度受力、臺(tái)車掉道的現(xiàn)象,跑偏會(huì)影響燒結(jié)生產(chǎn),制約煉鐵高爐生產(chǎn),耗費(fèi)大量資金,增加停產(chǎn)檢修時(shí)間。

      3 環(huán)冷機(jī)跑偏的原因分析主要有以下幾點(diǎn)

      (1)內(nèi)、外水平圓形軌道不圓。

      (2)內(nèi)、外水平圓形軌道不同心。圓形軌道不同心勢(shì)必會(huì)造成兩圓環(huán)之間的距離不一致,有的地方大,有的地方小,臺(tái)車運(yùn)行到間距小的地方臺(tái)車輪必然擠軌道。

      (3)回轉(zhuǎn)框架變形?;剞D(zhuǎn)框架變形部的臺(tái)車運(yùn)行軌跡會(huì)與其它臺(tái)車運(yùn)行軌跡不重合,當(dāng)這種差異大到一定程度時(shí),變形部的臺(tái)車輪就很有可能擠壓內(nèi)、外圓形軌道。

      (4)摩擦輪的軸線不經(jīng)過內(nèi)、外水平圓形軌道的圓心。環(huán)冷臺(tái)車的運(yùn)動(dòng)是靠摩擦輪帶動(dòng)回轉(zhuǎn)框架來實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)摩擦輪軸線通過內(nèi)、外水平圓形軌道的圓心時(shí),則臺(tái)車的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)是繞該圓心運(yùn)行的,否則存在跑偏。這是環(huán)冷機(jī)跑偏的一個(gè)主要原因。

      (5)兩個(gè)摩擦輪與摩擦板的接觸位置不一致。此時(shí)兩套傳動(dòng)系統(tǒng)提供給摩擦輪的速度不一致,必然造成回轉(zhuǎn)輪框架的轉(zhuǎn)動(dòng)偏離環(huán)冷機(jī)中心。

      4 處理措施

      (1)利用永久基點(diǎn)測(cè)量摩擦輪的軸線是否經(jīng)過經(jīng)過內(nèi)、外水平圓形軌道的圓心:驅(qū)動(dòng)裝置上方做吊架,完成對(duì)驅(qū)動(dòng)裝置軸線的偏差的檢測(cè)。驅(qū)動(dòng)裝置架設(shè)置兩個(gè)基點(diǎn),確定驅(qū)動(dòng)裝置軸線,用鋼絲從環(huán)冷機(jī)中心線拉至驅(qū)動(dòng)裝置位置,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量摩擦輪的軸線與內(nèi)、外水平圓形軌道的半徑線相差20mm,對(duì)摩擦輪的軸線進(jìn)行調(diào)整,使其.經(jīng)過內(nèi)、外水平圓形軌道的圓心。消除摩擦力不均勻。

      (2)對(duì)內(nèi)、外水平圓形軌道的圓度及內(nèi)、外水平圓形軌的軌距進(jìn)行測(cè)量進(jìn),測(cè)量時(shí)每段圓形軌取三的以上的測(cè)量點(diǎn),保證七測(cè)量尺寸的準(zhǔn)確性,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求尺寸利用千斤及定位塊使其在標(biāo)準(zhǔn)的范圍之內(nèi)。

      (3)在整個(gè)圓周對(duì)內(nèi)、外水平圓形軌道的高度進(jìn)行測(cè)量,每段圓形軌取三的以上的測(cè)量進(jìn)行測(cè)量,通過加減墊鐵的方式保證內(nèi)軌、外軌在水平面上不超偏差。避免臺(tái)車因內(nèi)外道軌標(biāo)高問題產(chǎn)生側(cè)滑力,造成環(huán)冷機(jī)跑偏。

      1、對(duì)側(cè)軌的圓度進(jìn)行測(cè)量,超偏差處在側(cè)軌的背部加減調(diào)整墊,使其在圓度偏差在±4 mm。

      2、對(duì)環(huán)冷機(jī)兩驅(qū)動(dòng)摩擦輪相對(duì)永久基點(diǎn)(圓心)的位置進(jìn)行測(cè)量,誤差超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校隊(duì),使摩擦輪與摩擦板的接觸點(diǎn)一致

      3、對(duì)回轉(zhuǎn)框架的圓度進(jìn)行測(cè)量,首先必須確定變形部位,然后將此處框架解體,重新拼裝、校正到符合要求。

      5 效果

      在2019年9月份定修時(shí)期,對(duì)430m2環(huán)冷機(jī)進(jìn)行了系統(tǒng)的檢查、測(cè)量和調(diào)整,主要包括:摩擦輪中心線的校對(duì)與調(diào)整、內(nèi)軌圓度的校正調(diào)整、水平軌道調(diào)整,傳動(dòng)裝置門型框架調(diào)整,摩擦輪與水平面之間的夾角調(diào)整。從恢復(fù)運(yùn)行后的幾個(gè)月時(shí)間來看,檢修效果十分明顯,驅(qū)動(dòng)電流明顯下降。在整個(gè)的檢修準(zhǔn)備和施工過程中,工程師及點(diǎn)檢員全程跟蹤檢修質(zhì)量和進(jìn)度,在此過程中加深了對(duì)環(huán)冷機(jī)的深層次了解,解決了環(huán)冷機(jī)跑偏的實(shí)際問題的同時(shí),也學(xué)到了設(shè)備安裝的許多知識(shí),為今后的265m2環(huán)冷機(jī)維護(hù)和維修積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

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