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      水煤漿氣化裝置動設備事故處理與改造研究

      2019-09-10 07:22:44白麗君
      理論與創(chuàng)新 2019年3期
      關鍵詞:事故處理改造

      白麗君

      【摘要】我國是煤炭資源大國,煤炭也是支撐我國國民經(jīng)濟進一步發(fā)展的主要能源。一般情況下,煤炭能源的運用絕大多數(shù)都是通過燃燒來完成的,但燃煤設備與相關技術(shù)的落后,使得燃煤過程中的污染日益增加。在這種條件下,水煤漿氣化技術(shù)應運而生,在很大程度上解決了傳統(tǒng)技術(shù)效率低、污染大的問題。但水煤漿汽化設備由于發(fā)展的還不是很成熟,在實際運行過程中會出現(xiàn)一些事故,本文便以我國某氣化公司運用的水煤漿氣化技術(shù)為研究基點,從磨煤機、破渣機、撈渣機以及抽濾機等設備入手,對其事故的處理與相關改造進行研究。

      【關鍵詞】水煤漿汽化;事故處理;改造

      引言

      水煤漿汽化技術(shù)是當前比較先進的一種技術(shù),與傳統(tǒng)燃煤技術(shù)相比,具有利用率高、能耗低、污染少等優(yōu)勢,現(xiàn)階段,我國很多石化企業(yè)都逐漸開始運用這項技術(shù)。但在實際操作過程中,相關裝置與設備也不可避免的出現(xiàn)一些事故,為了確保裝置能夠正常運行,需要針對這些事故進行有效處理,并作出有針對性的改造。

      1磨煤機無故停機

      某氣化公司所運用的磨煤機技術(shù)參數(shù)如下:棒磨機為Φ4.0米×5.8米,轉(zhuǎn)速為每分鐘13.5轉(zhuǎn);滾動篩為Φ2.0米×2.8米,材質(zhì)為316L,形狀為梯形條狀。

      1.1滾筒篩斷裂

      (1)事故

      某氣化公司共擁有兩臺磨煤機,各方面條件相同,自運行的一年多以來,滾筒篩斷裂兩次,篩條脫落四次,這六次事故都導致設備停機,在很大程度上影響設備的運行安全。

      (2)原因

      根據(jù)對事故現(xiàn)場的分析,滾筒篩斷裂與篩條脫落的原因主要有以下四個方面:第一,滾筒篩在焊接過程中主要運用的是在根部進行點焊的方式,焊接強度較低。第二,滾筒篩在橫向上的加強筋相對不足,無法起到良好的固定作用。第三,滾筒篩的結(jié)構(gòu)為懸臂式,在運行過程中,篩內(nèi)的原料會增大滾筒篩的受力,造成根部開焊。第四,由于滾筒篩的形狀為梯形條狀,在焊接過程中的接觸面積較小,長期的磨損很容易導致脫焊。

      (3)改造

      針對上述事故原因,氣化公司運用以下方式對滾筒篩進行改造:首先,將橫向加強筋從原本的六條增加至十二條,滾筒篩里外都需要增加斜筋進行固定。其次,對于新滾筒篩來說,將其原本的振動系統(tǒng)和外擋板都去掉,并降低外延擋板高度,從原來的300毫米,降低到50毫米,在此基礎上,設置卸料開口,這樣能夠在很大程度上減輕滾筒重量,降低滾筒在運行過程中產(chǎn)生的扭力與離心力。最后,使用設備時需要準確調(diào)整煤漿濃度,一旦發(fā)現(xiàn)存在積漿現(xiàn)象,需要對設備及時沖洗。

      1.2密封圈失效

      (1)事故

      某氣化公司在2013年全年磨煤機共出現(xiàn)41次事故,其中,由于襯板禁錮螺栓密封圈問題便占29次。磨煤機在短時間內(nèi)的多次開停會嚴重影響攪拌器、氣化爐以及給料泵等相關設備的正常運行,縮短設備的使用壽命。

      (2)原因

      從事故現(xiàn)場的情況來看,事故產(chǎn)生的原因有以下四個方面:第一,設備中原本襯板密封圈的材質(zhì)為塑膠,這種材質(zhì)的承載質(zhì)量相對較低,企業(yè)在2012年的時候進行過一次設備改造,將襯板材質(zhì)改成了鑄鋼,雖然提升了承載質(zhì)量,但對密封圈的使用要求卻更高。第二,襯板在緊固過程中需要經(jīng)歷襯板、膠皮、密封圈以及螺帽四個部分,其中緩沖環(huán)節(jié)便有兩個,設備的緩沖量相對較大。第三,磨煤機在運行過程中,滾筒磨棒會對設備產(chǎn)生沖擊,襯板也會發(fā)生一定程度上的移位,在這種情況下,緊固螺栓很容易發(fā)生偏斜,導致密封圈與螺帽之間的受力不均衡。第四,氣化公司所運用的兩臺磨煤機中存在很多襯板開裂情況,這也增加了泄漏點。

      (3)改造

      針對上述幾方面原因,需要運用以下方式進行改造:第一,需要將密封圈改造成10毫米,密封線也需要增加到四條,與此同時,強化內(nèi)部加鋼片,通過增加密封圈硬度的方式來降低緩沖。第二,在對設備進行檢修的過程中,需要運用恰當?shù)墓ぞ哌M行緊固,直到達到要求力矩。

      2破渣機無法填料

      2.1事故

      氣化公司所用的破渣機型號為DaC3—23,轉(zhuǎn)速為每分鐘10—12轉(zhuǎn)。2012年曾發(fā)生過一次嚴重的填料泄漏事故,由于泄漏量過大,使得氣化爐無法正常運行,整個生產(chǎn)系統(tǒng)被迫停車。

      2.2原因

      事故產(chǎn)生的原因主要表現(xiàn)在三個方面:第一,設備設計方面存在問題,無法調(diào)節(jié)壓力,在運行過程中,內(nèi)部壓力和密封水壓之間的差距較大,在這種情況下,如果增大密封水壓,便會導致內(nèi)部沖刷,但如果不增大密封水壓,便會造成系統(tǒng)壓力上升,出現(xiàn)灰水外流的現(xiàn)象,使沖洗管堵塞,導致設備無法正常運行。第二,填料存在質(zhì)量問題,沒有使用原廠提供的填料,在工藝方面與設備運行不相符。第三,施工質(zhì)量存在問題,在更換填料的過程中,沒有徹底更換,而且,在施工時,設備中的水封環(huán)與節(jié)流環(huán)由于取出難度較大,而沒有及時取出,造成疏通流道堵塞。

      2.3改造

      針對上述事故產(chǎn)生原因,對設備進行處理的措施主要包括以下幾方面:第一,填料必須原則原廠家提供的。第二,及時取出并清洗水封環(huán)與節(jié)流環(huán),并根據(jù)其沖蝕變形情況及時更換。第三,及時疏通被堵塞的填料函水管流道。第四,將原本每分鐘10—12轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速,降低到每分鐘8轉(zhuǎn)。第五,根據(jù)實際情況,制作專業(yè)的填料更換工具,并嚴格按照相關規(guī)程進行操作,以提升設備檢修質(zhì)量。

      3撈渣機刮板掉落

      3.1事故

      氣化公司所運用的撈渣機型號為GBL/12B,在生產(chǎn)過程中,進料量最大可以達到55.9t/h,進料顆粒直徑一般控制在50毫米以內(nèi),運行時可以進行變頻調(diào)速。在長期以來的運行過程中,撈渣機最常發(fā)生的事故便是刮板掉落,這種現(xiàn)象發(fā)生時設備也必須停機。

      3.2原因

      撈渣機刮板之所以會掉落,主要原因便是由于鏈輪系統(tǒng)與鉸叉產(chǎn)生的磨損,使得鉸叉在運行過程中斷裂,另外,柱銷腐蝕也是造成刮板脫落的原因之一。

      3.3改造

      對撈渣機的改造主要包括以下幾方面:第一,在發(fā)生鉸叉斷裂時,如果發(fā)生在刮板上部,可以直接取出;如果刮板卡在渣池中,便需要將渣池打開,將內(nèi)部的煤渣清理出去才能夠取出刮板。第二,在運行過程中,刮板上方會出現(xiàn)一些積渣,這些積渣會增大鏈條托輪的摩擦,因此,需要定時對這些積渣沖洗。第三,定期更換柱銷與刮板,以防止因磨損腐蝕嚴重而造成的刮板掉落。第四,運用新型連接器來提升鉸叉的抗磨損度。

      4抽濾機濾布跑偏

      4.1事故

      氣化公司所運用的抽濾機型號為DU20m2/2000。在運行過程中,真空抽濾機中的濾布經(jīng)常會出現(xiàn)褶皺、跑偏以及撕裂的情況,影響設備正常運行。

      4.2原因

      造成事故的原因主要包括以下幾方面:第一,設備中的調(diào)偏系統(tǒng)沒有正常運行,擺桿或調(diào)偏氣囊存在問題。第二,在濾布回程時,由于噴淋管堵塞,導致沒有及時將濾布上的煤渣沖洗干凈。第三,濾布刷輥、托輥、糾偏輥軸承等卡住不轉(zhuǎn)。第四,摩擦帶由于過度磨損,密封性降低,濾餅過薄而導致濾布跑偏。

      4.3改造

      針對上述事故形成原因,需要運用以下方式進行改造:第一,改造調(diào)偏擺桿與調(diào)偏系統(tǒng),增設防凍裝置。第二,及時檢查噴淋裝置和刷輥等系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)狀況,發(fā)展問題及時檢修與更換。第三,如果摩擦帶出現(xiàn)脫皮、毛邊等情況,要及時更換,以確保其密封性。第四,如果濾布存在撕裂情況,要運用烙鐵修復技術(shù)進行技術(shù)修復。

      5結(jié)束語

      綜上所述,本文主要論述了磨煤機、破渣機、撈渣機以及抽濾機等設備在運行過程中產(chǎn)生的事故,分析了事故產(chǎn)生的原因,并提出改造方法,以期水煤漿氣化技術(shù)可以在更多相關企業(yè)中得到有效應用。

      參考文獻

      [1]劉思明.關于我國煤氣化技術(shù)進展和升級發(fā)展方向的思考[J].化學工業(yè),2013,08:7—19.

      [2]隋光彬.GE水煤漿氣化裝置在齊魯長周期運行的實踐[J].化學工業(yè),2013,10:29—33.

      [3]馮長志,唐煜,趙旭青等.神華包頭煤制烯烴項目GE水煤漿氣化裝置試車總結(jié)[J].遼寧化工,2011,04:421—423.

      [4]周波.前后系統(tǒng)對四噴嘴水煤漿氣化系統(tǒng)影響的探討[J].天然氣化工(C1化學與化工),2011,03:61—66.

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