王 丹,李衍方,崔小峰,倪 琳
(徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心,江蘇 徐州 221000)
隨著我國(guó)煤礦機(jī)械自動(dòng)化采煤的比例不斷增加,加之原煤經(jīng)篩分、破碎、洗選等作業(yè)后,煤中的細(xì)粒高灰煤泥含量不斷增大,從而增加了選煤廠煤泥處理的負(fù)荷和難度。濃縮機(jī)是選煤廠煤泥水處理的重要設(shè)備,實(shí)現(xiàn)濃縮機(jī)高效穩(wěn)定運(yùn)行,既能保證尾煤泥的高效回收,又可以減少煤泥水外排污染和水資源浪費(fèi)[1]。
通常添加絮凝劑后煤泥水進(jìn)入濃縮機(jī),通過藥劑的絮凝橋接作用將細(xì)泥聚合成大絮團(tuán),絮團(tuán)依靠自身重力沉降到底部,此底流進(jìn)入壓濾機(jī)脫水回收;濃縮機(jī)溢流和壓濾機(jī)濾液合并進(jìn)入循環(huán)水池。倘若濃縮效率低,濃縮機(jī)溢流水中含有較多的高灰細(xì)泥,循環(huán)使用的溢流水會(huì)惡化細(xì)粒煤的分選效果,導(dǎo)致分選物料錯(cuò)配物多,浮選泡沫發(fā)粘,精煤灰分不穩(wěn)定。因此,提高濃縮機(jī)工作效率是一項(xiàng)具有重要意義的研究工作。
對(duì)于常規(guī)的濃縮機(jī),煤泥水經(jīng)管道給入位于濃縮機(jī)中心位置無底無蓋的圓形給料筒中后流入濃縮機(jī)主體。雖然給料筒的直徑較入料管道的大很多倍,但由于沒有限制煤泥水流動(dòng)的功能,帶有較大動(dòng)能的煤泥水進(jìn)入濃縮機(jī)后,會(huì)干擾入料筒周圍尚未完全沉淀的煤泥顆粒的沉降過程,迫使澄清水濁度增加。另一方面會(huì)使底部已經(jīng)沉淀的煤泥受到?jīng)_擊而重新上浮。重新浮起的煤泥增加了沉淀區(qū)的處理負(fù)荷,從而影響了工作效率[2-3]。
濃縮機(jī)中煤泥主要是在水平流中沉降,傳統(tǒng)入料方式會(huì)使煤泥沉降效率和速度受到影響。同時(shí),煤泥在濃縮機(jī)底部主要集中在斜面中上段,而只有少部分煤泥分布在底部,這就嚴(yán)重影響了濃縮機(jī)的處理效率。入料形式對(duì)煤泥水沉降效果有著不可小覷的影響,不合理的入料形式可能會(huì)導(dǎo)致濃縮池液面翻花,不利于煤泥的快速、有效沉降。合理的入料方式主要在于有效地降低濃縮機(jī)入料的動(dòng)能,改善入料的流動(dòng)狀態(tài),使?jié)饪s機(jī)內(nèi)部的流態(tài)更加穩(wěn)定,即在較短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定的最小沉降速度,避免入料破壞已經(jīng)或正在形成的沉降層,使入料對(duì)濃縮機(jī)內(nèi)煤泥沉降的影響達(dá)到最小程度,保證濃縮池液面平穩(wěn)以及沉降的正常有序進(jìn)行。
在《基于最小沉降速度的濃縮機(jī)入料裝置改進(jìn)研究》[4]一文中,作者曾提出幾種改進(jìn)型的濃縮機(jī)入料裝置。本文將提出另外幾種入料方式。
跌落式入料筒如圖1所示。入料經(jīng)過跌落板的幾次折向流動(dòng)后,其本身的動(dòng)能受到不斷削減,流速不斷降低。另外,煤泥水最初的紊流狀態(tài)得到一定改善,逐漸向?qū)恿鳡顟B(tài)過渡,以較平穩(wěn)的狀態(tài)進(jìn)入濃縮機(jī)主體后,在較短的時(shí)間內(nèi)即可達(dá)到沉淀所需要的水力狀態(tài)。另外一定程度的跌落混合有助于藥劑的網(wǎng)捕橋接作用,強(qiáng)化了絮團(tuán)的形成。
圖1 跌落式入料筒
環(huán)形入料方式如圖2所示。煤泥水先經(jīng)由入料緩沖筒,再進(jìn)入環(huán)形入料槽,最后物料溢流進(jìn)入濃縮機(jī)主體。帶有較大動(dòng)能的煤泥水進(jìn)入入料緩沖筒后,流速大幅降低,緩緩流入環(huán)形入料槽后,流速和動(dòng)能進(jìn)一步降低,并逐漸由紊流狀態(tài)向?qū)恿鳡顟B(tài)過渡,以較平穩(wěn)的狀態(tài)溢流進(jìn)入濃縮機(jī)主體。
圖2 環(huán)形入料筒
切向入料方式如圖3所示。煤泥水切向給入入料筒上部,自上旋轉(zhuǎn)而下,在入料筒中部布置有導(dǎo)流板,將煤泥水的較大動(dòng)能有效分散,向下煤泥水經(jīng)圓臺(tái)孔自周邊緩慢流出,由于圓臺(tái)孔內(nèi)小外大,煤泥水的動(dòng)能和流速進(jìn)一步降低。
圖3 切向入料筒
如圖4(a)所示,入料首先進(jìn)入入料緩沖桶,緩沖后動(dòng)能得到一定程度減小,然后進(jìn)入設(shè)有擋板的入料筒,入料溢流進(jìn)入濃縮機(jī)主體,由于擋板右側(cè)遠(yuǎn)寬于左側(cè),在進(jìn)入濃縮機(jī)之前動(dòng)能很大程度得到降低,以較平穩(wěn)的狀態(tài)進(jìn)入濃縮機(jī)主體。
如圖4(b)所示,由于斜面的收縮作用,入料進(jìn)入入料筒后,先流經(jīng)左側(cè)較大空間,動(dòng)能得到很大程度削減后,再緩緩經(jīng)過彎頭,能量又得到一定程度減小,最后由鐘形口流出,流速再次降低后,平穩(wěn)緩慢流入濃縮機(jī)主體。
圖4 其他形式入料筒
濃縮機(jī)目前常用的溢流堰形式主要有普通溢流堰、鋸齒三角堰、高圍堰。在流量較穩(wěn)定的情況下,三者均能保證濃縮機(jī)溢流水的質(zhì)量;但是當(dāng)入料量突然增大時(shí),普通溢流堰和鋸齒三角堰均有可能產(chǎn)生溢流跑粗、溢流水渾濁不達(dá)標(biāo)等現(xiàn)象。而高圍堰是在普通溢流堰的溢流槽上增加了一塊可根據(jù)濃縮機(jī)入料量的大小,上下調(diào)節(jié)其高度的調(diào)節(jié)板,以保證溢流水質(zhì)量,是值得推薦的溢流堰形式。
另外,瑞典薩拉公司設(shè)計(jì)的“利用壓差經(jīng)節(jié)流孔排出”的方案比普通溢流堰和鋸齒三角堰更具優(yōu)勢(shì),它能使偶然浮至液面的粗顆粒有機(jī)會(huì)再次沉至濃縮機(jī)下部;但當(dāng)流量太大時(shí),由于溢流面與溢流槽內(nèi)液面的壓差過大,溢流孔內(nèi)液流穿行速度過快,會(huì)形成抽吸作用,將液面附近的部分中等粒度顆粒帶進(jìn)溢流,從而產(chǎn)生跑粗現(xiàn)象[5-6]。
先進(jìn)高效的濃縮沉降設(shè)備可以大大提高濃縮效率,增加煤泥水處理能力。目前,國(guó)內(nèi)選煤廠常用的高效濃縮設(shè)備主要有高效耙式濃縮機(jī)和高效煤泥水濃縮機(jī),其中高效煤泥水濃縮機(jī)又分為帶斜管和不帶斜管兩種。經(jīng)過驗(yàn)證,高效濃縮機(jī)與普通耙式濃縮機(jī)相比,無論在基建投資、占地面積,還是單位面積處理能力方面,前者都明顯優(yōu)于后者[7-8]。有關(guān)資料表明,ST系列高效濃縮機(jī)的單位面積處理能力達(dá)到8 m3/(m2·h)以上[9]。
合理控制浮選劑用量,尤其是起泡劑的用量,可避免泡沫在系統(tǒng)中循環(huán)聚集。通常進(jìn)入濃縮機(jī)液面的泡沫難以消除,另外泡沫上可能粘附高灰細(xì)泥,進(jìn)入溢流水隨其在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)積聚,也會(huì)影響其他分選設(shè)備的分選效果及整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
當(dāng)系統(tǒng)中絮凝劑含量過多時(shí),可能導(dǎo)致磁鐵礦粉介質(zhì)和細(xì)粒煤粘結(jié),不利于介質(zhì)的回收再利用,造成資源浪費(fèi);同時(shí)也可能造成磁鐵礦粉損失在細(xì)粒煤中或過多的細(xì)粒煤混入介質(zhì)系統(tǒng),以致介質(zhì)系統(tǒng)密度偏低,需要額外添加磁鐵礦粉,以保證合適的密度;也可能導(dǎo)致細(xì)粒精煤粘附在中煤或矸石顆粒表面,造成精煤的損失。
另外過多的絮凝劑會(huì)使系統(tǒng)中的細(xì)粒煤抱團(tuán),從而包裹高灰細(xì)泥進(jìn)入浮選精煤;也可能使精煤損失到尾煤中,影響分選效果,致使產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至不合格。
過量使用凝聚劑也會(huì)對(duì)洗選系統(tǒng)造成一定的影響。一般系統(tǒng)水質(zhì)pH值保持在中性或弱堿性比較有利于煤泥水的有效沉降,當(dāng)系統(tǒng)水質(zhì)pH值過大或過小,都會(huì)對(duì)濃縮沉降產(chǎn)生不利的影響,可能會(huì)使原本合適的沉降效果變差。
對(duì)于細(xì)粒煤的沉降,多點(diǎn)加藥往往優(yōu)于單點(diǎn)加藥,加藥量也往往少于單點(diǎn)加藥。多點(diǎn)加藥有利于絮凝劑與煤泥水的二次混合、絮凝沉降,對(duì)細(xì)粒煤沉降有著較好的效果[10-11]。
泡沫可能粘附有高灰細(xì)泥,若泡沫隨溢流水進(jìn)入系統(tǒng)再循環(huán),不僅會(huì)使部分高灰細(xì)泥在系統(tǒng)中循環(huán)積聚,而且可能導(dǎo)致循環(huán)水質(zhì)量不符合正常生產(chǎn)的要求。另外,泡沫大量積聚也從側(cè)面反映了生產(chǎn)系統(tǒng)正處于非正常狀態(tài),需要究其原因,從根本上消除造成這種現(xiàn)象的原因。
為避免泡沫對(duì)正常生產(chǎn)的不利影響,必要時(shí)需要進(jìn)行有效的消泡。具體的消泡措施主要有以下幾種:一是環(huán)形布水,逆溢流流向噴水。即布置環(huán)形管道,自周邊向中心噴水,泡沫大量集聚時(shí)可采取此布水方式;二是布網(wǎng)擋泡,集中消泡。即當(dāng)液面有少量泡沫時(shí),為防止其隨溢流進(jìn)入循環(huán)水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),可采用布網(wǎng)擋泡,待其自行消泡或集聚較多時(shí)集中進(jìn)行消泡。
目前,我國(guó)多數(shù)選煤廠受煤泥水處理能力的制約,無法提升入選原煤處理量。而濃縮機(jī)作為煤泥水處理作業(yè)的核心環(huán)節(jié)[12],應(yīng)不斷研究提高其工作效率的有效措施。
對(duì)濃縮機(jī)入料裝置進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),改變濃縮機(jī)的溢流堰形式,輔以合理的藥劑添加制度,均可有效提高濃縮機(jī)的工作效率,保障選煤廠循環(huán)水濃度,為選煤生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。