范慶鋼
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼煉鐵總廠北區(qū)A高爐于2007年2月開(kāi)爐投產(chǎn),現(xiàn)已處于爐役后期,由于2019年元月4日鐵口泥包突然脫落,較長(zhǎng)一段時(shí)間鐵口深度不夠、維護(hù)比較困難,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。高爐實(shí)施鈦球護(hù)爐、堵風(fēng)口、降冶強(qiáng)等措施,改變高爐鐵口維護(hù)困難的現(xiàn)狀,并于元月6日利用鈦精炮泥在A高爐進(jìn)行了試驗(yàn)并取得了一定效果。
有針對(duì)性的對(duì)近期使用的炮泥進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,在炮泥中添加了更容易漲鐵口的高純含鈦原料,高純含鈦原料添加到炮泥中,改善了炮泥的漲鐵口性能。炮泥中引入含鈦原料達(dá)到易漲鐵口,降低鐵口區(qū)域爐缸溫度,保護(hù)鐵口區(qū)域爐缸磚襯的目的,其原理與高爐添加鈦礦、風(fēng)口喂絲等措施護(hù)爐原理相似,護(hù)爐物質(zhì)TiO2在高溫熔融渣鐵中與C和N反應(yīng)生成TiC(熔點(diǎn)3150℃)和TiN(熔點(diǎn)2950℃)以及Ti(C,N),其中TiC、TiN和Ti(C,N)在沉降中富集成長(zhǎng)。鐵水中生成的Ti(C,N)易于向爐缸側(cè)壁及爐底移動(dòng)聚集,Ti(C,N)及其附著物在爐缸侵蝕點(diǎn)累積并粘結(jié),直至這一點(diǎn)溫度恢復(fù)正常,從而達(dá)到護(hù)爐的目的[1]-[2]。
含鈦物料用量大,護(hù)爐有效成分TiO2被稀釋,大部分隨爐渣排出爐外,有效利用率降低,能達(dá)到護(hù)爐所需的時(shí)間較長(zhǎng),而且不能快速修復(fù)鐵口區(qū)域爐缸異常侵蝕部位[2]。而添加高純高鈦原料的炮泥形成穩(wěn)定的泥包,泥包中的TiO2在高爐冶煉過(guò)程中與C和N反應(yīng)生成熔點(diǎn)達(dá)3000℃以上的TiC、TiN及Ti(C,N)彌散在渣鐵中, TiC、TiN和Ti(C,N)在沉降中富集成長(zhǎng),由于爐缸內(nèi)部耐火材料被侵蝕后形成凹坑,凹坑處冷卻強(qiáng)度大且溫度低,鐵水流動(dòng)平緩,因此就會(huì)殘留以Ti(C,N)為主的高熔點(diǎn)、耐侵蝕的鈦沉積物,并逐步形成導(dǎo)熱系數(shù)小、耐侵蝕性能好的鈦積物耐磨保護(hù)層,從而起到保護(hù)爐缸及鐵口區(qū)域附近爐墻的作用,進(jìn)而達(dá)到降低鐵口區(qū)域爐缸側(cè)壁溫度的目的,延長(zhǎng)高爐爐缸和爐墻的使用壽命[3]。這種方法適用于在高爐爐缸鐵口及鐵口區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)局部侵蝕時(shí),可以把含鈦物料按一定的比例加入炮泥中,使之隨炮泥打入鐵口區(qū),從而在鐵口區(qū)形成鈦的碳氮化合物,有效的保護(hù)鐵口區(qū)爐襯。實(shí)踐表明,炮泥中的含鈦物料可以還原到鐵水中,并在鐵水和炮泥接觸部位生成較多的鈦的碳氮化合物,這些高熔點(diǎn)化合物和渣鐵焦形成積層,起到保護(hù)鐵口區(qū)爐襯的作用[4],這種方法不會(huì)使?fàn)t渣及鐵水中鈦含量升高,也不會(huì)影響渣鐵水粘度使渣鐵水粘度升高產(chǎn)生爐缸堆積,而且這種方法靈活性較大,可以長(zhǎng)期使用、短期使用,也可以臨時(shí)使用。
炮泥中氮化物的作用機(jī)理:高爐用炮泥加入氮化硅,其強(qiáng)度可達(dá)到18 MPa左右;國(guó)內(nèi)普通炮泥強(qiáng)度一般為5 MPa-8 MPa,而高強(qiáng)度炮泥要求強(qiáng)度不小于8 MPa[5]。
從結(jié)構(gòu)分析看,氮化硅中一般都含有少量的A1。氮化鋁硅的氧化過(guò)程,并非生成SiO,而是生成氮氧化物,然后逐步反應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)镾iO2。實(shí)際可能發(fā)生的反應(yīng)為:
Si3N4(s)+xAl+yCO(g)=Si3-Alx-Oy-N(s)+yC+2N2(g)
1250℃左右開(kāi)始緩慢生成氮、在1300℃以上時(shí)硅鐵化;在1400℃以上的溫度區(qū)間反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生大量氣體,從而炮泥在燒結(jié)過(guò)程中結(jié)構(gòu)微孔化,促進(jìn)了透氣性能,炮泥的抗氧化性能得到提高。氮化硅鐵的反應(yīng)產(chǎn)物有氮氧化物、硅與鐵的氧化物。因此,氮化硅鐵在1300℃以上高溫硅鐵化只是推測(cè)。相變化分析可以看出,由于活性不一樣,氮化硅鐵先分解生成Si3N4與含鐵物相Fe的活性促進(jìn)了反應(yīng),最后形成硅鐵氧化物的固溶體,而分解后的氮化硅仍然會(huì)發(fā)生反應(yīng);高溫下生成氮氧化物,產(chǎn)生N2,可以避免碳素被氧化,也可以促進(jìn)燒結(jié)過(guò)程中生成微小氣孔,有利于改善炮泥的透氣性能與開(kāi)口性能[6]。
馬鋼A高爐2019年1月6日正式使用鈦精炮泥并在1#鐵口上單獨(dú)試用,使用的炮泥為高純高鈦炮泥,其理化指標(biāo)和結(jié)焦性能指標(biāo)如表1、表2所示。鈦精炮泥使用初期,1#鐵口全用鈦精炮泥,鐵口深度快速上漲,運(yùn)行2天鐵口最深時(shí)達(dá)到了4.1-4.2 m,現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)開(kāi)鐵口時(shí)硬度有所增加,鐵口耐沖刷能力提高,保持鐵速穩(wěn)定。由于鈦精炮泥抗渣鐵侵蝕性能強(qiáng)、漲鐵口性能良好,為防鐵口過(guò)深出現(xiàn)鐵口難開(kāi),后采用正常炮泥搭配鈦精炮泥使用。該加含鈦炮泥方法既不會(huì)對(duì)鐵口的深度造成影響,也不會(huì)造成鐵口難開(kāi)。每天從鐵口加入的鈦量數(shù)公斤,通過(guò)加入鈦炮泥,增加鐵口區(qū)域的含鈦量,有利于鐵口區(qū)域鈦的富集,鐵口維護(hù)難的問(wèn)題有所改善鐵口深度逐漸達(dá)到正常深度3.9-4 m并一直維持到1#鐵口休止。
表1 高純高鈦炮泥理化指標(biāo)
表2 炮泥的結(jié)焦性能指標(biāo)(僅實(shí)驗(yàn)室條件下)
圖1 鈦精炮泥對(duì)出鐵時(shí)間影響
使用鈦精炮泥后,共出鐵104爐次,平均出鐵時(shí)間133 min,扣除有4爐次堵口重開(kāi)異常外,大部分爐次次鐵時(shí)間在140 min以上水平,與使用鈦精炮泥前出鐵時(shí)間基本維持,可見(jiàn)鈦精炮泥的使用對(duì)鐵口出鐵時(shí)間幾乎無(wú)影響。同時(shí)調(diào)整鉆桿直徑,保持合理的出鐵時(shí)間。
圖2 鈦精炮泥對(duì)鐵口深度影響
使用鈦精炮泥的鐵口共出鐵104爐次,平均鐵口由3.8 m左右逐漸上升至深度4.0 m左右,鐵口孔道密實(shí)度明顯好轉(zhuǎn),滿足生產(chǎn)需求,利于保持穩(wěn)定狀況和高爐長(zhǎng)壽。鈦精炮泥中鈦精粉的加入提升了鐵口泥包的密實(shí)度,維持了良好的鐵口深度,增強(qiáng)了鐵口泥包的抗沖刷性能,同時(shí)鈦精粉還原到鐵水中,形成保護(hù)層,減少了鐵口對(duì)爐缸側(cè)壁的沖刷。
馬鋼4000 m3高爐已進(jìn)入爐役后期,爐缸安全是重點(diǎn)工作。A高爐爐缸1TH方向出現(xiàn)碳磚溫度快速上升、碳磚被嚴(yán)重侵蝕的現(xiàn)象,如圖3所示,在11月中旬C2點(diǎn)溫度達(dá)到350℃以上,在1月4日B2點(diǎn)溫度最高值達(dá)到600℃以上。在高爐采取控制冶煉強(qiáng)度、加入鈦球及采用鈦精炮泥的護(hù)爐措施,鈦精炮泥中的鈦精粉與氮化物等在爐內(nèi)沉積,形成以Ti(C,N)為主的高熔點(diǎn)、耐侵蝕的鈦沉積物,在爐缸側(cè)壁形成導(dǎo)熱系數(shù)小、耐侵蝕性能好的鈦積物耐磨保護(hù)層,起到保護(hù)爐缸及鐵口區(qū)域附近爐墻的作用。
圖3 鈦精炮泥對(duì)爐缸碳磚影響
采取護(hù)爐措施后,標(biāo)高B2點(diǎn)溫度快速下降,至1月12日最低值140℃,高爐復(fù)風(fēng)后溫度點(diǎn)有所上升但整體可控,后期逐漸開(kāi)始下降并維持在100℃正常值,維護(hù)了爐缸的安全,護(hù)爐效果明顯。
①鈦?zhàn)o(hù)爐效果明顯。在采用控制冶煉強(qiáng)度、鈦礦護(hù)爐的同時(shí),在炮泥中加入鈦精粉,形成鈦積物保護(hù)層,明顯提升護(hù)爐效果。且爐溫越高,鈦的還原越高,越有利于護(hù)爐,鐵水中含鈦在0.1%以上就有較好的護(hù)爐效果;
②使用含鈦炮泥與正常炮泥搭配使用,提高鐵口區(qū)域鈦化物濃度,在穩(wěn)定鐵口深度的同時(shí)提升了鐵口泥炮硬度,減少了鐵流的沖刷,有效保護(hù)鐵口區(qū)域和爐缸側(cè)壁;
③組織好爐前出鐵工作。護(hù)爐期間爐溫偏上限,又因鐵水含鈦高,鐵水粘,易粘鐵溝。大大增加了爐前勞動(dòng)強(qiáng)度。要根據(jù)高爐爐況穩(wěn)定出鐵次數(shù),對(duì)特護(hù)鐵口控制好每爐出鐵時(shí)間,是保證正常出鐵爐缸安全的的關(guān)鍵,也是護(hù)爐工作的基礎(chǔ)。
(1)鈦精炮泥可以降低鐵口區(qū)爐缸側(cè)壁溫度,能提高鐵口孔道抗鐵水爐渣的沖刷能力,有良好的漲鐵口性能。
(2)對(duì)冶煉強(qiáng)度大、利用系數(shù)高、爐缸侵蝕快的高爐,使用鈦精炮泥是有效的。
(3)高純高鈦炮泥在馬鋼2#高爐、梅鋼4#高爐、沙鋼等高爐上獲得了很好的應(yīng)用效果,高純高鈦炮泥尤其是在漲鐵口、保護(hù)爐缸磚襯、解決漏鐵等方面有諸多優(yōu)勢(shì),高純高鈦炮泥的使用與常規(guī)炮泥無(wú)異,對(duì)爐前的操作沒(méi)有任何影響,而且炮泥中的鈦沉積到鐵口區(qū)域爐缸內(nèi)的含量也不會(huì)太多,使用安全,對(duì)爐內(nèi)操作也不會(huì)產(chǎn)生影響。