高 軍,張 洪
(馬鋼公司制造部 安徽馬鞍山 243000)
2018年,馬鋼公司積極貫徹鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策。同年4月,二鐵總廠北區(qū)9#、13#兩座450 m3高爐永久性停產(chǎn),1000m3以下高爐全部退出生產(chǎn)序列。原先在倉配公司新料場露天堆存、加工的除塵灰,通過鐵路裝車供應(yīng)二鐵北區(qū)燒結(jié)的生產(chǎn)保供模式被打破。2018年國務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》和《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案》中,明確要求采用清潔方式運輸物料的比例必須達(dá)到80%以上。面對日益提高的環(huán)保管控要求,面對數(shù)量不斷增加,運輸、使用組織極為困難的除塵灰,馬鋼打破常規(guī)、創(chuàng)新思維,首次引進吸排式罐車運輸除塵灰,進入港務(wù)原料總廠綜合利用系統(tǒng),實現(xiàn)除塵灰全流程密封、環(huán)保的運輸模式,為實現(xiàn)“清潔馬鋼、綠色馬鋼”邁出堅實的一步。
1、馬鋼公司各生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的含鐵塵泥,包括瓦斯灰、除塵灰、壓濾污泥等。一直以來,此類含鐵塵泥都是安排在倉配公司新料場露天堆存,經(jīng)過簡單的混勻加工后,鐵路裝車供應(yīng)二鐵總廠北區(qū)燒結(jié)系統(tǒng)使用,全年用量在15萬噸左右。隨著2018年二鐵總廠北區(qū)高爐永久性停產(chǎn),此部分含鐵塵泥必須重新制定處置去向。
2、根據(jù)馬鋼公司對含鐵塵泥的分類劃分,產(chǎn)生于二鐵總廠南區(qū)高爐、港務(wù)原料總廠區(qū)域的低鋅除塵灰參與料場混勻造堆,并在港務(wù)原料總廠料場綜合利用分廠新建收料、加工系統(tǒng)。
3、二鐵總廠南區(qū)、港務(wù)原料總廠區(qū)域共計21個除塵點,采用的是儲灰倉→加濕器→自卸車的放灰模式,在放灰、運輸過程中產(chǎn)生的揚塵,已無法滿足當(dāng)前的環(huán)保要求,必須進行流程再造實現(xiàn)除塵灰的清潔運輸。
港務(wù)原料總廠綜合利用分廠的污礦處理系統(tǒng)建于2007年,利用普通罐車運輸新區(qū)各單位產(chǎn)生的除塵灰,經(jīng)過強力混合后參與三鐵總廠的混勻造堆,月均處理量3000噸。此次綜合利用系統(tǒng)改造,按照增加處理能力1.2萬噸/月進行設(shè)計,以完全消化二鐵總廠南區(qū)、港務(wù)原料總廠料場外供一分廠區(qū)域產(chǎn)生的除塵灰。鑒于罐車運輸清潔環(huán)保的特點,以及新建系統(tǒng)與老系統(tǒng)的功能互補的要求,此次除塵灰運輸采取氣體輸送的方式。
根據(jù)公司現(xiàn)有的運行模式,氣體輸送除塵灰可以采用管道輸送或者普通罐車運輸;在運輸方案的討論過程中,有管道運輸、普通罐車和吸排式罐車可以選擇,種運輸方式比較分析見表1。
2018年1月,通過國內(nèi)兄弟單位固廢運輸方式的考察和了解、學(xué)習(xí)吸排式罐車的運行情況,結(jié)合馬鋼的實際情況,經(jīng)過對三種運輸方式的比較,決定在馬鋼首次采用吸排式罐車運輸除塵灰,全過程封閉,實現(xiàn)清潔運輸、資源有效利用的目標(biāo)。[1]
表1 各運輸方式優(yōu)缺點對比
在投用吸排式罐車運輸除塵灰前,需解決新老運輸車型不同帶來的影響,原有運輸除塵灰自卸車長度為8.5 m,寬度為2.5 m,高度3.5 m;新型吸排式罐車長度為12 m,寬度為2.5 m,高度為4 m。需要對放灰點進出道路的轉(zhuǎn)彎半徑、周圍設(shè)施的高度逐一進行現(xiàn)場確認(rèn),制定改造計劃。原有自卸車在放灰點的收料時間約為20分鐘,到新料場的卸料時間約為5分鐘。而吸排式罐車的收料時間約為60分鐘,卸料時間約為50分鐘。根據(jù)收料、放料、運輸時間,提前預(yù)排車輛運行時刻表,在滿足生產(chǎn)的前提下,最終確定配置6輛吸排式罐車,減少投資。
吸排式罐車運輸除塵灰正式運行之前,對每個放灰點逐一勘查,對現(xiàn)場新型罐車的裝載條件進行識別、記錄。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,排出改造節(jié)點,并建立應(yīng)急響應(yīng)機制,出現(xiàn)問題,各方協(xié)同及時解決,按照“改造一個、穩(wěn)定一個,推廣一個”的計劃有序推進。2018年8月18日,第一個放灰點1#高爐槽下改造完成,進行放灰試驗,第一車灰雖然僅有2.18噸,實現(xiàn)從無到有的良好開端。
2018年8月底,二鐵總廠南區(qū)、港務(wù)原料總廠外供一分廠,在不影響當(dāng)期生產(chǎn)的前提下完成共計21個除塵點改造工程,協(xié)調(diào)解決新型罐車吸塵、運輸、打灰過程中出現(xiàn)的各種問題,吸排式罐車運輸除塵灰上線并快速提高運輸量,實現(xiàn)全廠21個除塵點的吸排式罐車運輸。
1、從2018年8月18日開始放第一車灰,至10月9日全部除塵點實現(xiàn)吸排式罐車運輸,期間累計10270噸。順利實現(xiàn)從自卸車向吸排式罐車的平穩(wěn)過渡,沒有對在線生產(chǎn)、除塵設(shè)備造成任何影響。
2、按照“改造一個、穩(wěn)定一個、推廣一個”的推進計劃,相繼完成19個除塵點的放灰系統(tǒng)改造,日放灰量逐步增加,系統(tǒng)運行高效,滿足了清潔運輸、保產(chǎn)保供的需求,詳見圖1。
3、吸排式罐車運輸除塵灰投入運行近一年來,放灰、運輸、輸灰各環(huán)節(jié)運行穩(wěn)定,故障率低,運輸量已經(jīng)超過1.2萬噸/月設(shè)計能力,詳見表3。
2018年馬鋼首次使用吸排式罐車運輸除塵灰,建立起從無到有的新的運行模式,是一個不斷學(xué)習(xí)新工藝、掌握新技術(shù)的過程,運行情況良好,取得了圓滿的結(jié)果。目前在一鋼軋總廠3#轉(zhuǎn)爐的除塵系統(tǒng)改造中,也引入吸排式罐車,效果良好。
罐車運輸粉狀物料是一種較為成熟、普遍的運輸模式,但是在老舊生產(chǎn)線改造過程中,現(xiàn)場環(huán)境受限的情況下,吸排式罐車較好的解決了這個困難。從馬鋼的生產(chǎn)實踐來看,運行效果良好,值得在鋼鐵冶金企業(yè)推廣。
根據(jù)國家最新下發(fā)的《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案》征求意見稿要求,對于物流運輸?shù)闹笇?dǎo)思想和目標(biāo)指標(biāo)為:鋼鐵企業(yè)實施清潔運輸,主要生產(chǎn)物料和產(chǎn)品通過鐵路、管道或管狀帶式輸送機等清潔方式運輸?shù)谋壤_(dá)到80%以上。吸排式罐車的投入使用,可以較好地實現(xiàn)清潔運輸?shù)哪繕?biāo)。
圖1 改造期間日放灰量統(tǒng)計表3 2019年上半年吸排式罐車運輸量統(tǒng)計單位:噸/月
時 間2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月運輸量126521159214320157851634915340