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      600 kA大型鋁電解槽穩(wěn)定運(yùn)行實(shí)踐分析

      2019-09-23 06:22:38邱傳武
      有色冶金節(jié)能 2019年4期
      關(guān)鍵詞:電解槽爐膛電解質(zhì)

      邱傳武

      (廣西百礦鋁業(yè)有限公司, 廣西 百色 533000)

      0 前言

      隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,鋁電解槽容量逐步大型化,先出現(xiàn)了160 kA、200 kA、240 kA系列,隨后出現(xiàn)了280 kA、320 kA、350 kA、400 kA、420 kA系列,再到當(dāng)前的500 kA、600 kA、660 kA系列,電解槽大型化越來越突出。大型化在投資效益方面具有單位產(chǎn)能投資少,噸鋁成本折舊資金少、設(shè)備維護(hù)成本低、勞力成本低等多項(xiàng)優(yōu)勢[1]。但隨著電解槽容量的不斷加大,大型電解槽電壓的針振和擺動日益成為生產(chǎn)過程不穩(wěn)定的重要因素[2],電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性成為大型化的瓶頸,其穩(wěn)定性研究已經(jīng)成為設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中越來越重要的課題。

      從設(shè)計(jì)角度來說,運(yùn)行穩(wěn)定性主要由磁場和電場決定[3]。鋁液中的水平電流與垂直磁場相互作用,形成鋁液流動的原動力,當(dāng)垂直磁場與水平電流都比較大時(shí),鋁液流動形成的流場不穩(wěn)定性加劇。從工藝控制角度來說,提高鋁水平減少水平電流,控制各陽極的導(dǎo)電均勻性是常見的穩(wěn)定措施;而控制好氧化鋁濃度、過熱度等,減少陽極氣泡在陽極底的富積,讓氣泡從陽極底掌排出時(shí)更小更快,以減少氣泡對鋁液鏡面的擾動,可以很好地控制電解槽電壓波動[4]。本文就設(shè)計(jì)因素和工藝控制因素,對某電解鋁企業(yè)600kA電解槽的運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)行分析,并針對影響電解槽電壓穩(wěn)定的環(huán)節(jié),采取相應(yīng)的措施,以突破大型槽穩(wěn)定性瓶頸,做到安全平穩(wěn)高效運(yùn)行。

      1 某電解鋁企業(yè)600 kA電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性分析

      1.1 600 kA電解槽的基本設(shè)計(jì)情況

      某電解鋁企業(yè)電解槽設(shè)計(jì)電流為600 kA,陽極56組,陰極30組,陽極電流密度設(shè)計(jì)為0.816 A/cm2。在設(shè)計(jì)方面,600 kA電解槽母線配置采用槽外補(bǔ)償方式,對運(yùn)行穩(wěn)定性的影響比較突出:

      1)槽體大,長度近23 m,寬度約4.6 m,啟動期間,槽殼底隆起最高達(dá)11 cm。大槽體對溫度均勻性、濃度均勻性都有較大負(fù)面影響。

      2)陰極采用450 mm高的GS- 5陰極(半石墨質(zhì)),與方鋼的粘接方式為磷生鐵澆鑄,不利于減少水平電流;但陰極炭塊與方鋼粘接的外端采用了一定的絕緣方式,可以抑制40%的水平電流。

      3)電解槽中的下料點(diǎn)分布不均勻。8個(gè)下料點(diǎn)按陽極排列下料面積比為2,4,4,4,4,4,4,2。區(qū)域下料不均,易引起氧化鋁濃度差異。

      4)槽內(nèi)襯熱場結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為底部保溫,側(cè)部散熱。對于大型槽,這種設(shè)計(jì)易使邊部與中間形成溫差。

      1.2 影響600 kA電解槽穩(wěn)定運(yùn)行的因素分析

      1.2.1 磁場電場的設(shè)計(jì)對運(yùn)行穩(wěn)定的影響

      為盡可能排除氣泡對電壓穩(wěn)定性的影響,選取處于啟動后期管理運(yùn)行的電解槽進(jìn)行分析。跟蹤記錄1臺600 kA(實(shí)際575 kA)電解槽啟動后30-56天的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1,槽在出鋁作業(yè)、換極作業(yè)和抬母線作業(yè)后的擺動曲線,如圖1所示。

      表1 某電解鋁企業(yè)1臺600 kA電解槽啟動后30-56天的運(yùn)行參數(shù)

      圖1 600 kA電解槽出鋁、抬母線、換極作業(yè)的電壓曲線

      1)由表1可知,工作電壓為3.951 V,電壓偏離值為23 mV,分子比為2.858,槽溫981.400 ℃,實(shí)際運(yùn)行電流為575 kA,陽極電流密度為0.782 A/cm2,噪聲長期穩(wěn)定保持在13.500 mV。

      2)由圖1可知,電解槽電壓在出鋁、換極、抬母線作業(yè)后穩(wěn)定性良好,基本沒有受到影響,這是因?yàn)檫M(jìn)入后期管理的電解槽,爐膛潔凈度好,在高分子比、高溫和低極距工藝條件下,陽極氣泡對陽極濕潤性好,在陽極底富積少,排出時(shí)體積小,電解槽可以長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,說明磷生鐵澆鑄陰極絕緣區(qū)抑制水平電流與電解槽的磁場設(shè)計(jì),在運(yùn)行電流為575 kA時(shí)電壓穩(wěn)定性好。

      1.2.2 電流對運(yùn)行穩(wěn)定性的影響

      1)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下,電流對運(yùn)行穩(wěn)定性的影響。張峰[4]等研究了鋁電解工藝對陽極氣泡析出行為的影響,發(fā)現(xiàn)氣泡在陽極底掌下的覆蓋面積隨著電流密度的增大而減少,即隨著陽極電流密度的增大,槽電壓波動幅度降低。單從氣泡的角度來說,提升電流對電壓無不利影響,但因采用磷生鐵澆鑄陰極,增加電流在一定程度上增加了水平電流分量。因此,為了觀察電流強(qiáng)度對電壓穩(wěn)定性的影響,跟蹤記錄同處于啟動后30-40天的4臺電解槽在不同電流條件下的運(yùn)行情況,見表2。

      由表2可知,電流由568.4 kA提升至580 kA,槽電壓的噪聲值由16.1 mV降至15 mV,穩(wěn)定性無明顯變化。即在高分子比條件下,處于穩(wěn)定運(yùn)行的電解槽,提升電流對槽電壓影響不大。

      表2 同期啟動進(jìn)度槽,不同電流下的電解槽的工藝參數(shù)

      2)非穩(wěn)定狀態(tài)下,電流對運(yùn)動穩(wěn)定性的影響。處于正常期運(yùn)行的電解槽,分子比下降到2.55以下,如果處于非穩(wěn)態(tài)運(yùn)行的電解槽,散熱孔溫差增大,槽電壓噪聲值隨電流增加而明顯增加(圖2),槽電壓波動后長期不易恢復(fù)。此時(shí),降低電流運(yùn)行,是解決問題的根本辦法。前期啟動槽因架設(shè)臨時(shí)匯流母線等原因,爐膛建立不好,電解槽處于非穩(wěn)定狀態(tài)下運(yùn)行,系列電流曾短期保持600 kA運(yùn)行穩(wěn)定性差,后降至580 kA。

      1.2.3 分子比和過熱度對運(yùn)行穩(wěn)定性的影響

      對其中某個(gè)管理正常、操作比較好的工區(qū)進(jìn)行3個(gè)月的跟蹤記錄,運(yùn)行電流為580 kA,將分子比從2.84分階段調(diào)整到2.45,期間電解槽各工藝參數(shù)見表3。

      由表3可知,當(dāng)分子比保持2.45~2.65、鋁水平24~26 cm、過熱度大于14 ℃時(shí),有較好的電壓穩(wěn)定性和較低的電壓偏離值。但在分子比下降到2.45、槽溫降到961 ℃后,噪聲值上升到22 mV,電壓偏離值上升到62 mV,槽電壓的穩(wěn)定性明顯變差,電解槽基本脫離微機(jī)控制區(qū)間,處于無序狀態(tài)。

      圖2 非穩(wěn)定狀態(tài)運(yùn)行的電解槽電壓波動曲線

      運(yùn)行參數(shù)1234567891011分子比2.8402.6802.6502.6202.5902.5302.5102.5202.5102.4902.450設(shè)定電壓/V4.0513.9904.0114.0014.0004.0184.0074.0134.0314.0404.056平均電壓/V4.0864.0164.0264.0154.0204.0304.0424.0584.0644.0904.118噪聲/mV18.00017.00016.00017.00017.00017.00018.00020.00019.00020.00022.000電壓偏離值/mV35.00027.00015.00014.00020.00022.00034.00045.00033.00050.00062.000槽溫/℃975.000972.000974.000971.000972.000968.000967.000964.000964.000961.000961.000鋁水平/cm24.10024.30024.20025.10024.80024.90025.20026.10026.30026.60026.200初晶點(diǎn)/℃967.200959.900958.400956.900955.800952.800951.800952.100951.800950.900949.200過熱度/℃7.80012.10015.60014.10016.20015.20015.20011.90012.20010.10011.800

      1.2.4 陽極效應(yīng)干擾相鄰槽對運(yùn)行穩(wěn)定性的影響

      電解槽發(fā)生陽極效應(yīng)后,在消除陽極效應(yīng)過程中,電解槽各陽極電流會出現(xiàn)短時(shí)間不平均導(dǎo)致電壓出現(xiàn)擾動,相鄰槽電壓擾動情況如圖3所示。從圖3可以看出,發(fā)生陽極效應(yīng)后,對電流方向的上一臺電解槽擾動稍大。

      圖3 發(fā)生陽極效應(yīng)后對相鄰槽的電壓影響

      綜上所述,高溫高分子比條件下,其運(yùn)行穩(wěn)定性較好;發(fā)生陽極效應(yīng)后,相鄰槽的電壓擾動不大;在鋁水平高度保持低于26 cm時(shí),要保持更高的過熱度14 ℃,方可保持稍好的噪聲值,此時(shí),分子比變化對槽電壓穩(wěn)定性影響明顯。磁場及陰極水平電流設(shè)計(jì)基本滿足生產(chǎn)要求,但因槽體大,生產(chǎn)中影響因素被放大,電解槽的抗干擾能力不強(qiáng),波動后不易恢復(fù),對爐膛規(guī)整性造成破壞。對此,以降低電流強(qiáng)度來應(yīng)對,這也就形成了電解槽大型化的瓶頸。為增強(qiáng)其搞干擾能力,做到長期穩(wěn)定運(yùn)行,需要在過熱度、鋁水平等方面做出適應(yīng)性調(diào)整,以應(yīng)對大型化帶來的不穩(wěn)定性。

      2 某電解鋁企業(yè)600 kA電解槽運(yùn)行適應(yīng)性調(diào)整

      2.1 控制過熱度

      陽極氣體覆蓋率的變化與槽電壓的波動高度吻合,氣泡的周期性行為是引起槽電壓波動的主要原因之一;增加電解質(zhì)對陽極濕潤性和增強(qiáng)電解質(zhì)流動性的工藝技術(shù)條件,有利于陽極氣體排出穩(wěn)定槽電壓,這也與上述多個(gè)運(yùn)行實(shí)例吻合,高分子比有利于增加電解質(zhì)對陽極的濕潤性和增強(qiáng)電解質(zhì)流動性,穩(wěn)定槽電壓。正常期生產(chǎn)分子比為低分子比,要達(dá)到類似的性質(zhì),需通過保持高過熱度來獲得。要在低電壓下實(shí)現(xiàn)高過熱度,啟動中前期需建立高而陡且規(guī)整的爐膛。

      2.2 控制爐膛

      600 kA電解槽穩(wěn)定運(yùn)行要求有更高的過熱度,生產(chǎn)中,如果僅是提高電壓來達(dá)到提高熱度,能耗過高,也不利于安全。建立良好的高溫規(guī)整爐膛是保持低電壓下足夠過熱度的前提條件。高溫爐膛的建立機(jī)制如下:

      2.2.1 控制啟動期應(yīng)力

      600 kA大型電解槽,槽寬度與中型槽相比相差不大,但長度增加較大,上部衍架跨度大,槽殼槽體長。生產(chǎn)運(yùn)行中,啟動期應(yīng)力變化主要表現(xiàn)為上部結(jié)構(gòu)下?lián)稀⒉鄣讱ど下?,槽底殼隆起最高達(dá)11 cm,如衍架受熱稍大,會加劇下?lián)戏龋⒁l(fā)掉極。所以,焙燒與啟動時(shí)以緩升溫、避高溫原則進(jìn)行,減少衍架和槽底殼變形,讓槽電壓平穩(wěn)下調(diào),是啟動中后期建立高溫槽膛的前提和保障。否則,爐膛伸腿偏小且不規(guī)整,在進(jìn)入正常生產(chǎn)后,槽電壓會較高,穩(wěn)定性差。

      2.2.2 啟動期保持高鋁水平和高晶點(diǎn)電解質(zhì)

      600 kA電解槽槽體大,各部位熱平穩(wěn)均度和動態(tài)穩(wěn)定性相對差,因此要求所建爐膛要有更高的穩(wěn)固性和規(guī)整性,為正常期低分子比運(yùn)行時(shí)有足夠的過熱度和長期穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件。對此,采用高鋁水平和高晶點(diǎn)電解質(zhì)建膛。爐膛按要求建立后,跟蹤記錄某一電解槽(4119#槽)的生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行情況,運(yùn)行參數(shù)見表4。

      表4 4119#電解槽啟動后1-3個(gè)月的運(yùn)行參數(shù)

      由表4可知,高溫期保持更高位的鋁水平啟動槽;啟動進(jìn)入第3個(gè)月以后,在電壓3.945 V、鋁水平25.5 cm時(shí),有14 ℃以上的過熱度。

      2.3 正常生產(chǎn)期保持高鋁水平

      進(jìn)入正常生產(chǎn)期后,鋁水平保持為28~30 cm。經(jīng)計(jì)算,鋁水平為28 cm,電解質(zhì)水平為18 cm時(shí),每萬電流盤存鋁量約930 kg(一般槽型為750~850 kg),電解質(zhì)量為217 kg。對于中小型電解質(zhì)量偏少,故保持高鋁水平,增加單位電流鋁熔體,有利于彌補(bǔ)電解質(zhì)少帶來的熱平衡差異,平衡各區(qū)域的溫度,增強(qiáng)微機(jī)雙平衡控制系統(tǒng)對能量與物料平衡的控制[5]。

      有18臺電解槽(4618#-4636#)采用高溫高晶點(diǎn)高鋁水平建膛,在后期保持高鋁水平運(yùn)行后,獲得良好的生產(chǎn)指標(biāo),電流效率達(dá)到93%,具體參數(shù)見表5。

      表5 高溫高鋁水平建膛保持高鋁水平的電解槽(4618#-4636#)的運(yùn)行參數(shù)

      2.4 平衡電解槽中各區(qū)域的溫度和氧化鋁濃度

      高鋁水平和足夠過熱度可以在氣泡及電解質(zhì)對陽極濕潤性方面,起到增強(qiáng)電壓穩(wěn)定性的作用;同時(shí)在平衡電解槽中各區(qū)域的溫度和氧化鋁濃度、減少水平電流、穩(wěn)定槽電壓等方面,也起到了根本性的作用。而要平衡槽中各區(qū)域的溫度和氧化鋁濃度,還應(yīng)增加如下措施:

      1)均勻換極。在正常生產(chǎn)中,換極均勻性影響鋁液鏡面和槽電壓的穩(wěn)定性[6]。大型槽電解槽長度跨度大、陽極多,如果換極采取傳統(tǒng)方式間隔兩塊極,易導(dǎo)致電流及溫度分布不均,引發(fā)槽電壓波動。故定制換極表時(shí),拉長換極位置間隔,上一次換極的位置與下一次換極的位置距離大于4塊陽極,盡可能避免單位時(shí)間內(nèi)集中一端換極,讓換極位置均勻分布。

      2)均勻下料。因流場等原因,在設(shè)計(jì)上電解槽各下料點(diǎn)的排布方式為兩端頭密中間疏。實(shí)際運(yùn)行中,出鋁口下料點(diǎn)稍有積料,煙道端下料點(diǎn)積料相對嚴(yán)重。因此,最初對2臺電解槽兩端頭下料點(diǎn)采取減少下料定容器的辦法進(jìn)行試驗(yàn),之后全部槽采用微機(jī)對相應(yīng)點(diǎn)延長下料周期的辦法,這樣處理在一定程度上有利于濃度均勻和槽電壓穩(wěn)定。

      3)均勻蓋料。槽型設(shè)計(jì)為底部保溫、側(cè)部散熱。其中側(cè)部散熱比例相對過大,且中間和邊部距離相對增加。當(dāng)槽電壓偏高時(shí),會導(dǎo)致中間和邊部的溫差增加。因此,采取減少中縫保溫料的做法,一定程度上平衡了各區(qū)域的溫度,增強(qiáng)了槽電壓穩(wěn)定性。

      3 結(jié)論

      1) 電解槽的磁場設(shè)計(jì)及磷生鐵澆鑄陰極絕緣區(qū)形成的水平電流,基本滿足生產(chǎn)要求。在電流580 kA,各環(huán)節(jié)控制較好的電解槽噪聲值已達(dá)18 mV,電流上調(diào)的運(yùn)行基礎(chǔ)有待提高,在減少陰極水平電流方面有待改進(jìn)。

      2) 大型槽大型化至穩(wěn)定性變差,抗干擾性變差。在不穩(wěn)定狀態(tài)下,電解槽的波動幅度大,不易恢復(fù)。電解槽能否長期穩(wěn)定運(yùn)行,是滿負(fù)荷600 kA運(yùn)行的瓶頸所在。

      3) 在過熱度偏低、鋁水平高度不夠的情況下,分子比對槽電壓的穩(wěn)定性影響較大。

      4) 高鋁水平、高晶點(diǎn)、高溫建爐膛,有利于在正常生產(chǎn)期獲得良好的溫度和均勻性濃度,并在低電壓條件下獲得足夠過熱度。在此條件下,進(jìn)入正常期后把鋁水平控制在28~30 cm時(shí),穩(wěn)定性增強(qiáng),電流效率可達(dá)到93%。

      5) 大型槽槽體大,各種現(xiàn)場作業(yè)與工藝定制應(yīng)盡可能少干擾到電解質(zhì)中的溫度均勻、氧化鋁濃度均勻。

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