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      燒結(jié)球團(tuán)環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱回收應(yīng)用與研究

      2019-09-23 03:06:04何鐵牛
      有色設(shè)備 2019年4期
      關(guān)鍵詞:翅片管冷機(jī)球團(tuán)

      何鐵牛

      (太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司礦業(yè)分公司 峨口鐵礦, 山西 代縣 034207)

      0 前言

      峨口鐵礦是太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司主要球團(tuán)礦原料基地,150萬t/a豎爐燒結(jié)球團(tuán)廠始建于1990年,2003年將150萬t/a豎窯球團(tuán)的基礎(chǔ)上通過局部利舊,改造為220萬t/a鏈篦機(jī)+回轉(zhuǎn)窯+環(huán)冷機(jī)燒結(jié)球團(tuán)廠,2004年底建成并開始試生產(chǎn),12月正式投產(chǎn),主要擔(dān)負(fù)峨口鐵礦220萬t/a鐵礦粉燒結(jié)球團(tuán)生產(chǎn)任務(wù),到2018年底累計(jì)生產(chǎn)燒結(jié)球團(tuán)3 000萬t左右。

      峨口鐵礦燒結(jié)球團(tuán)廠為鏈篦機(jī)+回轉(zhuǎn)窯+環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)工藝,鏈篦機(jī)為B4.5×46 m,有效面積為207 m2,主要作用是預(yù)熱和運(yùn)輸生球;回轉(zhuǎn)窯為Φ5.9×38 m,主要作用是中心噴煤及高溫加熱燒結(jié)生球;環(huán)冷機(jī)為13B426,中經(jīng)為Φ18.5 m,冷卻臺(tái)車數(shù)量40組,冷卻燒結(jié)球能力300 t/h,有效冷卻面積為121 m2,主要作用是冷卻燒結(jié)后的高溫熟球,環(huán)冷機(jī)給料球溫度≤1 250 ℃,經(jīng)過環(huán)冷機(jī)循環(huán)風(fēng)冷卻后,卸料球溫度≤150 ℃。改進(jìn)前燒結(jié)球團(tuán)廠生產(chǎn)過程中在環(huán)冷機(jī)上產(chǎn)生大量高溫廢氣(高溫尾氣或高溫?zé)煔?直接排放于大氣中,對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生較大污染。還有改進(jìn)前球團(tuán)廠采用2臺(tái)20 t燃煤鍋爐給球團(tuán)工業(yè)園區(qū)及生活區(qū)供暖,燒結(jié)球團(tuán)高溫尾氣和鍋爐廢氣煙塵對(duì)周邊空氣和環(huán)境產(chǎn)生較大的污染。近年來,隨著社會(huì)的發(fā)展,新環(huán)保法對(duì)燒結(jié)球團(tuán)廠生產(chǎn)提出更高標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)要求,因此現(xiàn)在燒結(jié)球團(tuán)企業(yè),必須回收利用燒結(jié)球團(tuán)所產(chǎn)生的高溫污染尾氣,替代改進(jìn)前2臺(tái)20 t取暖燃煤鍋爐,降低取暖成本,節(jié)省煤耗,減少污染物排放,改善環(huán)境,提升競(jìng)爭(zhēng)力和生存空間,具有極大經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)意義和推廣價(jià)值。

      1 改進(jìn)前環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱排放現(xiàn)狀

      1.1 改進(jìn)前環(huán)冷機(jī)高溫廢氣排放現(xiàn)狀

      改進(jìn)前燒結(jié)球團(tuán)廠環(huán)冷機(jī)循環(huán)風(fēng)冷卻高溫球團(tuán)礦(1 250 ℃左右)生產(chǎn)后高溫廢氣直接排放于大氣中,沒有經(jīng)過余熱回收利用和脫硫、脫硝環(huán)保工藝處理,環(huán)冷機(jī)煙囪直接排放廢氣中二氧化硫濃度達(dá)到3 000 mg/m3,排放溫度達(dá)到150 ℃以上,由于國(guó)家新環(huán)保法的實(shí)施,高溫廢氣必須經(jīng)過脫硫、脫硝等改造后,才能高空排放。2017年初環(huán)冷機(jī)高溫廢氣經(jīng)過余熱回收利用、脫硫和脫硝環(huán)保工藝改進(jìn)后,煙囪內(nèi)廢氣二氧化硫排放濃度≤100 mg/m3,排放溫度≤60 ℃,大大低于國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了超低排放。

      1.2 改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐現(xiàn)狀

      改進(jìn)前燒結(jié)球團(tuán)廠采用2臺(tái)20 t燃煤鍋爐給球團(tuán)工業(yè)園區(qū)供暖,每小時(shí)消耗燃煤2.5 t/臺(tái),消耗燃煤18 000 t/a,燃煤鍋爐煙囪直接排放二氧化硫廢氣380 t/a,氮氧化物廢氣150 t/a,直接排放顆粒煙塵廢物400 t/a;由于新環(huán)保法的實(shí)施,改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐必須停產(chǎn)升級(jí),高溫廢氣排放必須符合國(guó)家新環(huán)保法的超低排放要求,或者對(duì)2臺(tái)20 t燃煤鍋爐排放高溫?zé)煔膺M(jìn)行脫硫和脫硝改造,才能繼續(xù)使用,需要環(huán)保改造投資800多萬元。

      2 高溫廢氣余熱回收應(yīng)用研究與改進(jìn)措施

      2017年太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司峨口鐵礦球團(tuán)廠(簡(jiǎn)稱峨口球團(tuán)廠)組織設(shè)計(jì)院和工程總公司,針對(duì)峨口球團(tuán)廠生產(chǎn)實(shí)際,從球團(tuán)生產(chǎn)工藝入手,進(jìn)行環(huán)冷機(jī)高溫廢氣數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)和實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果分析(見表1),通過對(duì)與能源相關(guān)的工序的溫度、流量、壓力的連續(xù)監(jiān)測(cè)、采集,將其數(shù)據(jù)與前后工序數(shù)據(jù)對(duì)比、診斷,最終在環(huán)冷機(jī)與鼓干風(fēng)機(jī)之間,現(xiàn)場(chǎng)有一定的高溫尾氣應(yīng)用空間經(jīng)過相關(guān)專家多次交流、探討和測(cè)算,結(jié)合球團(tuán)廠生產(chǎn)實(shí)際,完成了余熱回收鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)(見表2)和環(huán)冷機(jī)高溫廢氣利用翅片管余熱回收鍋爐的研究、應(yīng)用和技術(shù)改造,替代改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐,每年可減少燃煤18 000 t,大大減少二氧化硫及二氧化碳等煙氣排放,極大減少環(huán)境污染。

      表1 環(huán)冷機(jī)高溫廢氣采集統(tǒng)計(jì)與檢測(cè)結(jié)果

      表2 余熱回收鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)

      2.1 環(huán)冷機(jī)高溫廢氣應(yīng)用與研究

      燒結(jié)球團(tuán)環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱回收利用翅片管式鍋爐(高效熱交換器)代替改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐,極大減少二氧化硫及二氧化碳煙氣排放量,減少環(huán)境污染,該系統(tǒng)是專門為燒結(jié)球團(tuán)工藝環(huán)冷機(jī)回收高溫廢氣余熱利用而專門研究的,設(shè)計(jì)環(huán)冷機(jī)余熱回收鍋爐工藝流程系統(tǒng)圖(見圖1),該余熱回收系統(tǒng)主要由翅片管式廢氣余熱回收鍋爐(高效熱交換器)、連接管路、廢氣自動(dòng)調(diào)節(jié)閥等組成,蒸發(fā)器受熱面設(shè)計(jì)了專業(yè)的螺旋翅片管,具有強(qiáng)化傳熱及傳熱效率高等優(yōu)點(diǎn),因而其余熱回收系統(tǒng)整套裝置具有傳熱效率高,運(yùn)行可靠,操作簡(jiǎn)單,維修方便,工作安全穩(wěn)定,壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀、采暖成本低等特點(diǎn)。利用余熱回收鍋爐所產(chǎn)生蒸汽可用于生活,取暖或澡堂用汽,也可以加熱混合料,冬天用于取暖,夏天用于發(fā)電。

      圖1 環(huán)冷機(jī)余熱回收鍋爐工藝流程系統(tǒng)圖

      2.2 環(huán)冷機(jī)余熱回收鍋爐設(shè)計(jì)與計(jì)算

      (1)每小時(shí)余熱回收熱量應(yīng)根據(jù)廢氣進(jìn)、出溫度及尾氣流量等按公式(1)確定:

      Qh≥Cp×G×(T入口-T出口)×R

      (1)

      式中Qh—每小時(shí)回收熱量,Kcal/h或kW/h;

      Cp—尾氣定壓比熱,kJ (kg·℃);

      G—理論高溫廢氣質(zhì)量流量(計(jì)算),kg/h;

      T入口—煙氣(廢氣)入口溫度,℃;

      T出口—煙氣(廢氣)出口溫度,℃;

      R—換熱效率,常數(shù)系數(shù)。

      (2)每小時(shí)節(jié)省煤量應(yīng)根據(jù)煤炭發(fā)熱值及燃燒效率等按公式(2)確定:

      Mh=Qh/Qd/(100-μ)%

      (2)

      式中Mh—每小時(shí)省煤量,kg/h;

      Qh—每小時(shí)回收熱量,kW/h;

      Qd—煤燃燒發(fā)熱值(計(jì)算),kcal/kg;

      μ—鍋爐煤不完全燃燒率,%。

      表3 余熱回收鍋爐熱交換檢測(cè)與計(jì)算結(jié)果

      2.3 環(huán)冷機(jī)余熱回收鍋爐軟化水系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      新水經(jīng)過軟化系統(tǒng)軟化后的軟化水經(jīng)除氧器除氧進(jìn)入鍋爐鍋筒,鍋筒內(nèi)的軟化水經(jīng)下降爐管流進(jìn)蒸發(fā)器,蒸發(fā)器由環(huán)冷機(jī)高溫廢氣使?fàn)t管內(nèi)的軟化水加熱,產(chǎn)生的汽水混合物沿爐管上升到達(dá)鍋筒,為了得到更純凈的蒸汽,該系統(tǒng)設(shè)置了二次汽水分離裝置,經(jīng)二次分離后的比較純凈的飽和蒸汽送至球團(tuán)工業(yè)園區(qū)供暖。鍋爐鍋筒由給水泵補(bǔ)水,蒸發(fā)器由下降爐管從鍋筒內(nèi)補(bǔ)水,蒸發(fā)器與鍋筒之間可形成水汽的自然循環(huán);經(jīng)多次熱力循環(huán)設(shè)計(jì)與校核,該系統(tǒng)為自然循環(huán)鍋爐,自身水動(dòng)力足以克服系統(tǒng)阻力,將蒸汽送到分汽缸,直至送到用戶。

      2.4 環(huán)冷機(jī)余熱回收鍋爐高溫廢氣回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      余熱回收鍋爐(熱交換器)設(shè)置于環(huán)冷機(jī)與鏈篦機(jī)之間的旁通煙道,通過主煙道與旁通煙道的高溫?zé)煔庥烧{(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)整,保證進(jìn)入余熱回收鍋爐煙氣(廢氣)入口溫度T入口為400 ℃左右,通過余熱回收鍋爐熱利用后的煙氣出口溫度T出口為254 ℃左右;次高溫?zé)煔?54 ℃左右再進(jìn)一步進(jìn)行余熱回收利用,預(yù)熱鏈篦機(jī)上面輸送的生球,因此經(jīng)過鏈篦機(jī)鼓干風(fēng)機(jī)廢氣溫度T出口為254 ℃左右,滿足鏈篦機(jī)鼓干段生球預(yù)熱溫度,生球預(yù)熱所需煙氣溫度可以電腦調(diào)節(jié),(該參數(shù)可通過電腦畫面隨時(shí)設(shè)置),設(shè)計(jì)高溫廢氣余熱回收工藝流程及總圖布置示意圖(如圖2所示),廢氣經(jīng)過再一次余熱利用后,低溫廢氣又經(jīng)過脫硫和脫硝環(huán)保工藝處理后,廢氣直接排放,排放二氧化硫濃度≤100 mg/m3,排放溫度≤60 ℃,大大低于國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了超低排放。

      圖2 高溫廢氣余熱回收工藝流程及總圖布置示意圖

      3 余熱回收鍋爐改造后運(yùn)行狀況

      2017年7月12日,太鋼峨口鐵礦組織工程總公司承擔(dān)了球團(tuán)廠《環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱回收利用工程總承包合同》,經(jīng)過設(shè)計(jì)院精心設(shè)計(jì),嚴(yán)格施工,于2017年10月21日進(jìn)行煮爐和試運(yùn)行,于10月24日20時(shí)轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)運(yùn)行。

      以上為燒結(jié)球團(tuán)廠環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱回收利用鍋爐24小時(shí)運(yùn)行記錄,通過數(shù)據(jù)分析,該余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)全部達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)要求,通過了設(shè)備性能達(dá)標(biāo)測(cè)試。

      表4 2018年1月25至26日余熱回收鍋爐運(yùn)行記錄

      4 高溫廢氣余熱回收技術(shù)應(yīng)用與研究

      4.1 穩(wěn)定水動(dòng)力循環(huán)研究

      余熱回收鍋爐翅片管式蒸發(fā)器是由若干個(gè)聯(lián)箱組構(gòu)成,每個(gè)聯(lián)箱組單獨(dú)進(jìn)出鍋筒,形成若干個(gè)簡(jiǎn)單自然循環(huán)回路,使水動(dòng)力循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,熱偏差小,安全性好。

      4.2 提高綜合傳熱效率研究

      余熱回收鍋爐翅片管式蒸發(fā)器的傳熱是高溫廢氣通過管壁傳導(dǎo),將熱量直接傳遞給軟化水,進(jìn)行相態(tài)換熱,屬一次性換熱,同時(shí)由于爐管內(nèi)是水汽混合物而管外是高溫廢氣,管內(nèi)的換熱系數(shù)較管外大的多,因此總的傳熱系數(shù)主要決定于管外的換熱系數(shù),通過在爐管外表面焊接翅片來增大爐管外表面積,強(qiáng)化管外的換熱條件,從而達(dá)到強(qiáng)化傳熱、提高熱效率的目的。

      4.3 提高受熱面耐磨性研究

      由于環(huán)冷機(jī)高溫尾氣中攜帶大量煙塵,在設(shè)計(jì)余熱回收裝置時(shí),為了強(qiáng)化傳熱,蒸發(fā)器管束采用了螺旋焊接翅片管,翅片的重要輔助功能是在耐磨性方面起到良好作用。一方面高溫尾氣中含塵顆粒首先與肋片相撞擊,失去了部分動(dòng)能;另一方面廢氣斜向沖刷,廢氣經(jīng)翅片后在管子的縱向和橫向做繞流運(yùn)動(dòng),灰塵顆粒速度發(fā)生分解,又損失了部分動(dòng)能,從而減弱了對(duì)換熱管磨損和沖擊力,因而保護(hù)了換熱管,提高受熱面耐磨性。

      4.4 優(yōu)化余熱回收系統(tǒng)研究

      余熱回收系統(tǒng)在設(shè)計(jì)過程中,借鑒煉鐵廠燒結(jié)礦余熱回收應(yīng)用鍋爐并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,減小設(shè)備(水側(cè)、汽側(cè))自身阻力,克服了螺旋焊接翅片管增大系統(tǒng)阻力的缺點(diǎn),利用螺旋輸送的優(yōu)點(diǎn)增大汽水循環(huán)動(dòng)力,使設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀合理。

      5 改進(jìn)后效益

      5.1 企業(yè)效益

      余熱回收項(xiàng)目實(shí)施后,根據(jù)上面公式(1 環(huán)冷機(jī)余熱回收工藝流程系統(tǒng)圖)計(jì)算回收余熱Qh為4 138 200~6 860 700 kcal/h,可解決55 000~91 000 m2廠區(qū)供暖,完全可以代替改進(jìn)前球團(tuán)工業(yè)園區(qū)2臺(tái)20 t燃煤鍋爐供暖。

      (1)改進(jìn)前:2臺(tái)20 t燃煤鍋爐供暖,需要燃煤690~1 143 kg/h(平均按916 kg/h計(jì)算),礦區(qū)按150天采暖期,煤750元/t(包括儲(chǔ)運(yùn)、人工、排渣),電費(fèi)0.5元/kW,用煤成本為916×24×150×750/1 000/10 000=247.32萬元;改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐維護(hù)檢修成本為100萬元(前幾年平均值);改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐需要司爐工12人,人工成本為80萬元;改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐需要循環(huán)水泵一供一備功率約17.5 kW,燃煤系統(tǒng)功率20 kW,電氣及儀表耗電5 kW,用電成本為(17.5+5+20)×24×150×0.5/10 000=7.65萬元;因此,改進(jìn)前2臺(tái)20 t燃煤鍋爐供暖成本每年合計(jì)為247.32+100+80+7.65=434.97萬元。

      (2)改進(jìn)后:用1臺(tái)余熱鍋爐代替2臺(tái)20 t燃煤鍋爐,現(xiàn)在余熱應(yīng)用鍋爐需要循環(huán)水泵一供一備功率約17.5 kW,電氣及儀表耗電5 kW,用電成本為(17.5+5)×24×150×0.5/10 000=4.05萬元;設(shè)備維護(hù)檢修費(fèi)按設(shè)備投資150萬元的3%計(jì)算為150×0.03=4.5萬元;1臺(tái)余熱鍋爐需要司爐工4人,人工成本為27萬元;因此,改進(jìn)后余熱鍋爐每年需要成本4.05+4.5+27=35.55萬元。

      (3)綜上所述,通過改進(jìn)前后的對(duì)比,改進(jìn)后每年可節(jié)省成本為434.97-35.55=399.42萬元。

      5.2 社會(huì)效益

      (1)拆除2臺(tái)20 t燃煤鍋爐,可減少燃煤消耗18 000 t/a,減少二氧化硫廢氣排放380 t/a,減少氮氧化物廢氣排放150 t/a,減少煙塵顆粒廢物排放400 t/a,環(huán)保效益巨大;

      (2)高溫尾氣余熱回收利用實(shí)施后,可減少環(huán)冷機(jī)煙囪排放二氧化碳8 935 t/a,二氧化硫及氮氧化物排放102.4 t/a。

      6 結(jié)語

      燒結(jié)球團(tuán)廠環(huán)冷機(jī)高溫廢氣余熱回收利用實(shí)施二年后,效果很好,巧妙應(yīng)用環(huán)冷機(jī)三段高溫廢氣設(shè)計(jì)余熱應(yīng)用翅片管式鍋爐(高效熱交換器),蒸發(fā)器受熱面設(shè)計(jì)采用專業(yè)的螺旋翅片管,具有強(qiáng)化傳熱及傳輸效率高等優(yōu)點(diǎn),因而高溫尾氣余熱利用整套系統(tǒng)具有傳熱效率高,工作安全穩(wěn)定,壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀等特點(diǎn),多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,獲得良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,即節(jié)約能源,減少污染,又降低供暖成本,具有很強(qiáng)的實(shí)用性和操作性,值得推廣。

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