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      鍋爐給水泵故障原因分析

      2019-09-23 03:06:06衛(wèi)立楷張紀(jì)紅李立建
      有色設(shè)備 2019年4期
      關(guān)鍵詞:氣蝕泵體除氧器

      衛(wèi)立楷, 張紀(jì)紅, 李立建

      (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟源 459000)

      0 前言

      某有色金屬冶煉公司鋅冶煉109 m2沸騰焙燒爐系統(tǒng),該系統(tǒng)配套30 t、4.0 MPa余熱鍋爐一臺,該余熱鍋爐為強制循環(huán)鍋爐,供水采用兩臺多級給水泵,把鍋爐用除鹽水從除氧器內(nèi)打到余熱鍋爐汽包內(nèi),然后由強制循環(huán)泵將除鹽水在鍋爐內(nèi)循環(huán)。該公司在系統(tǒng)裝備升級過程中,對故障率高的給水泵進行裝備升級,更換了一臺新給水泵(更換廠家)。安裝試運行,發(fā)現(xiàn)給水泵進口壓力波動較大,泵運行電流也存在波動,且泵進口有疑似氣蝕的異響,泵的實際運行狀態(tài)已經(jīng)影響到系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。針對給水泵出現(xiàn)的故障,從系統(tǒng)給水工藝參數(shù)、泵進出口管系、泵本體檢查、進口裝置氣蝕余量計算檢測等方式,來查找故障根源,徹底解決給水泵故障,保證系統(tǒng)平穩(wěn)運行。

      1 鍋爐給水泵技術(shù)參數(shù)及進口裝置參數(shù)

      泵進口管系設(shè)置情況

      給水泵供水水源由一臺大氣式熱力常壓除氧器提供,除氧器中心液位至給水泵進口中心高度為9.5 m。除鹽水溫度:101~105 ℃。供水管徑:DN125,管路中有90°彎頭7個,DN125截至閥2臺,Y型過濾器1臺,泵進口為DN80。

      表1 鍋爐給水泵技術(shù)參數(shù)及進口裝置參數(shù)

      配置電機功率:132 kW

      2 鍋爐給水泵的故障現(xiàn)象

      本次新采購給水泵配置了Y型過濾器,設(shè)備安裝后,調(diào)試運行,出現(xiàn)泵進口壓力波動較大,平衡管壓力波動大,泵進口有水抽空的異響。

      現(xiàn)在將新采購給水泵與原使用給水泵運行情況統(tǒng)計如表1所示。

      3 故障原因分析與排查

      3.1 泵進口管系堵塞檢查

      新泵安裝是在系統(tǒng)大修期間安裝的,大修期間我廠安排對除氧器進行檢查維護,對除氧器內(nèi)部絲網(wǎng)及箱體進行檢查清理,同時因為新泵進出口尺寸與原進出口管道不符,對管道進行改造。根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判斷疑似泵進口有堵塞,因此對大修期間施工檢查項目進行檢查確認是否有堵塞:(1)打開除氧器集水槽人孔進行檢查,未見排水口處有堵塞;(2)對除氧器至泵進口管道檢查,并未見管道有堵塞情況。(3)檢查管系上的閥門未出現(xiàn)有開關(guān)不到位現(xiàn)象,閥門排水順暢,因此排除進水裝置有堵塞情況。

      表2 鍋爐給水泵運行參數(shù)對比表

      3.2 泵進口管系阻力檢查

      給水泵進口壓力偏低,并有較大波動。經(jīng)過進一步核算設(shè)備相對位置高差,及實際檢測泵入口水壓,懷疑廠家新配置的過濾器阻力較大。我們現(xiàn)場對過濾器進行拆解檢查,對比新舊過濾器,廠家提供的過濾器與我廠原使用的過濾器結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在差別。新采購泵廠家提供的過濾器設(shè)計不合理:新配置過濾器濾筒直徑相對過濾器主管直徑小的多,致使水在經(jīng)過濾筒時出現(xiàn)截流現(xiàn)象,造成阻力增大,同時在濾筒入口處原使用的過濾器為流線性設(shè)計,阻力較小。新舊過濾器對比可知,新過濾器阻力要大于舊過濾器。

      圖1 原泵進口過濾器

      圖2 廠家提供的過濾器

      因此將新過濾器拆除,暫用直管替代,具備條件后,泵啟動調(diào)試,給水泵進口壓力波動略有減小,泵進口有水抽空的異響聲音略降低,但泵的故障情況未見明顯好轉(zhuǎn)。

      3.3 泵現(xiàn)場運行狀態(tài)檢測分析

      新采購泵經(jīng)廠家現(xiàn)場查看運行情況后,認為目前泵的運行狀態(tài)仍具備正常運行條件,決定讓泵在工位繼續(xù)運行,要求操作人員加強設(shè)備巡檢。泵在工位正常運行了兩個月,期間泵的運行情況故障現(xiàn)象未見異常惡化或好轉(zhuǎn),但泵的運行電流由230 A逐漸增大至240~250 A,運行兩個月后,突然出現(xiàn)流量降低,電流過大,隨即跳閘。倒運后檢查發(fā)現(xiàn)泵的竄動量為7.5 mm,泵的要求工作竄動量不大于4.5 mm,同時對泵軸活動間隙用百分表檢測:傳動端間隙為0.7 mm,非傳動端為0.25 mm,要求上下間隙≥0.6 mm。隨對泵體進行解體檢查:(1)發(fā)現(xiàn)平衡盤磨損嚴(yán)重, (2)對泵體解體后發(fā)現(xiàn)首級葉輪有氣蝕的麻點,(3)葉輪口環(huán)有磨損。根據(jù)內(nèi)部磨損及現(xiàn)場出現(xiàn)的故障,疑似泵體出現(xiàn)氣蝕。

      3.4 泵的氣蝕原因分析排查

      氣蝕余量分為有效氣蝕余量和必須氣蝕余量,有效氣蝕余量是指泵在吸入口處,單位重量液體所具有的高于氣化壓力Pv的富余能量,用NPSHa表示。必須氣蝕余量是由泵吸入口到達壓力最低處的壓力降值,用NPSHr表示,有效氣蝕余量由裝置系統(tǒng)決定,與泵本身無關(guān),而必須氣蝕余量由泵本身的性能決定。為保證泵不發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,要求NPSHa大于NPSHr,并且要超過0.3 m。

      至鬻熊知道,而文王諮詢,馀文遺事,錄為《鬻子》。子自肇始,莫先于茲。及伯陽識禮,而仲尼訪問,爰序道德,以冠百氏。然則鬻惟文友,李實孔師,圣賢并世,而經(jīng)子異流矣。[注]范文瀾:《文心雕龍注》,第308頁。

      新采購泵與原使用泵對比:新采購給水泵必需氣蝕余量為6.5 m,原使用泵汽蝕余量為2.5 m,兩泵必須汽蝕余量相差較大。結(jié)合泵出現(xiàn)的故障現(xiàn)象,懷疑泵有氣蝕現(xiàn)象。重新核算泵的氣蝕情況。

      取泵正運行時,入口裝置的運行參數(shù):

      除氧器(除鹽水)溫度:103.5 ℃,壓力30.4 kPa,除氧器液位至泵進口高度為9.5 m,泵進口壓力為0.09 MPa。因泵入口壓力為表顯壓力,存在誤差,采用校正好的壓力變送器對運行泵的和備用泵的入口進行測量,測量值均為0.09 MPa。

      按照理論計算:

      裝置有效氣蝕余量:

      (NPSH)a=Hst-Pv+P

      式中Hst—為泵進口重力壓頭;

      Pv—103.5℃飽和蒸汽對應(yīng)的壓力;

      由此可知:NPSHa=Hst-Pv+P=0.09-0.118+0.101=0.073 MPa=7.3 m

      泵的必須氣蝕余量NPSHr=6.5 m

      裝置有效氣蝕余量NPSHa>泵的必需氣蝕余量NPSHr,而且相差超過1 m。理論上不存在氣蝕現(xiàn)象。

      結(jié)合廠家技術(shù)人員,對泵返廠做性能測試,重點測試泵的必須氣蝕余量。經(jīng)對泵體必須氣蝕余量進行測試,測試結(jié)果為7.33 m,所以可知造成泵體出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象的原因為:泵體的實際必須氣蝕余量NPSHr>泵裝置入口的有效氣蝕余量NPSHa。

      3.5 采取措施

      (1)泵廠家對泵進行改造,降低泵的必須氣蝕余量,保證氣蝕余量NPSHr<6.5 m。

      (2)在廠家改造期間,給水泵使用要求:除鹽水溫度保持低于102 ℃,盡量提高除氧器壓力。

      4 結(jié)語

      給水泵作為鍋爐運行的重要輔機,在設(shè)備選型時一定要提供準(zhǔn)確的設(shè)備參數(shù),如除氧器高度、壓力,除鹽水溫度等,同時對泵廠家提供的必須氣蝕余量進行理論計算核實,避免因為選型不對造成設(shè)備無法正常運行。

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