郭海云
摘 要 山泉水是流經(jīng)無污染之山區(qū),經(jīng)過山體自凈化作用而形成的天然飲用水。水中富含鍶、鋅、鎂、鈣、偏硅酸等有益人體健康的微量元素,山泉水具有強大的滲透力,適于人體長期飲用。 但同樣亦對水質(zhì)的潔凈程度與安全性及生產(chǎn)工藝有更高的要求。隨著科學(xué)的不斷進步和人們生活水平的不斷提高,人們對飲用水的健康程度越來越關(guān)注。如水中“鍶”元素的保健作用,就是非常必要的礦物質(zhì)水,它的功能與人體的骨骼形成密切。文中就飲用瓶裝水生產(chǎn)及存在問題的解決辦法做一論述,僅供大家參考。
關(guān)鍵詞 飲用瓶裝水;生產(chǎn);存在問題;解決辦法
隨著人們生活水平的不斷提高,飲用水生產(chǎn)企業(yè)逐年增加,生產(chǎn)工藝的不同及優(yōu)劣直接關(guān)系瓶裝水的質(zhì)量,筆者就多年基層工作經(jīng)驗,對瓶裝水生產(chǎn)及存在問題的解決辦法做一介紹。
生產(chǎn)實際根據(jù)配置方案,合格的瓶子,經(jīng)全自動理瓶機理好后,被送入沖洗、灌裝、旋蓋三合一機組。進入三合一機組的瓶子,用沖瓶水沖洗干凈,灌裝物料,旋蓋機旋蓋后用輸送鏈送出機外進入后包裝系統(tǒng)。在后包裝系統(tǒng)中,先進行燈檢,再用噴碼機在瓶子上噴上生產(chǎn)日期和批號,之后對瓶身進行吹水處理,碼垛后入庫。本生產(chǎn)線的生產(chǎn)過程如下:水物料制備、灌裝區(qū)(間)的空氣凈化、瓶蓋的消毒和理蓋、產(chǎn)品的灌裝和封蓋、產(chǎn)品的后包裝。
1 生產(chǎn)中存在的問題及解決方案
1.1 設(shè)備安裝的問題
在日常生產(chǎn)中,因?qū)嶋H安裝運行中發(fā)現(xiàn),設(shè)計經(jīng)驗不足,未考慮海拔因素,從而導(dǎo)致空壓機壓力不足的問題。新增一臺影響交付一周,并對控制電路進行改造,影響交付一周。以上累計影響進度一個多月。
1.2 吹瓶壓力不足問題
生產(chǎn)350ml瓶型時,壓力正常,可連續(xù)生產(chǎn);當生產(chǎn)500ml瓶型時,壓力不足,生產(chǎn)不能連續(xù),造成瓶子破裂、瓶底不平、底芯偏移、瓶底輪廓不清晰等各種缺陷。在科源預(yù)驗收過程中,設(shè)備廠家用18克試機瓶坯吹500ml瓶型400多個,未出現(xiàn)瓶型質(zhì)量問題,在安裝調(diào)試過程中用24克瓶坯吹500ml瓶子問題暴露出來。
1.3 造成壓力不足問題
出現(xiàn)這種問題主要因為,一是海拔對空壓機排氣量的影響,就筆者所在的隴西縣城海拔在1600-1750米,海拔1700米相對排氣因子約80%。所以,生產(chǎn)小瓶正常,生產(chǎn)大瓶兩臺空壓機排氣量突顯不足,二是調(diào)試過程中瓶坯重量24克,壁厚增加,吹瓶壓力增加。三是高壓管路過長、吹瓶模具或管路器件泄漏,造成壓力不足。
解決辦法:增加一臺空壓機,同時對空壓機電氣線路進行改造,由壓力開關(guān)控制電磁閥泄壓改為控制空壓機的啟、停,當壓力達到28Kg/cm時,空壓機停止工作,當壓力低于22Kg/cm時,空壓機啟動工作,生產(chǎn)500ml或350ml瓶型,壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制。
1.4 因高壓管路過長、壓力表漏風(fēng)、模具安裝不到位等造成壓力不足問題
解決辦法:增加一臺空壓機,同時對空壓機電氣線路進行改造,由壓力開關(guān)控制電磁閥泄壓改為控制空壓機的啟、停,當壓力達到28Kg/cm時,空壓機停止工作,當壓力低于22Kg/cm時,空壓機啟動工作,生產(chǎn)500ml或350ml瓶型,壓力系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制。
1.5 在試機過程中,有時會出現(xiàn)入坯時不能進入正確位置的現(xiàn)象
造成該問題的原因有,一是機械手上夾鉗不在同一高度,二是分檔架與分檔支架不平行,不能正確將瓶坯送入管坯支架。
解決辦法:對支撐機械手的導(dǎo)套與固定法蘭兩頭焊接成整體,增加強度,對夾鉗機械手位置重新找平、調(diào)整。讓瓶坯進入入坯滑道上時高度一致,在分檔架上固定一塊柔性膠板,讓瓶坯在支架上形成一條直線,問題解決。例如,在生產(chǎn)350ml瓶型時,瓶型內(nèi)表面出現(xiàn)擦傷現(xiàn)象,通過調(diào)整拉伸桿對中位置,并打磨拉伸桿頭部飛邊與毛刺后,問題解決。
1.6 瓶口螺紋處有變形現(xiàn)象
造成該問題的原因是,3、4級加熱區(qū)烘箱支架處,瓶坯口部溫度偏高。
解決辦法:3、4級加熱區(qū)反射板下端瓶口冷卻板水冷降溫不足。鉆一排1.8孔改用風(fēng)冷,瓶口冷卻效果良好,問題解決。
1.7 罐裝機在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題
一是偶爾出現(xiàn)灌裝不滿,可通過調(diào)整閥門進水量問題解決。
二是灌裝間管路先后發(fā)現(xiàn)三處漏水問題,可通過補焊解決,罐裝間灑水可防止灰塵進入罐裝水中造成污染。
三是配套的理蓋機偶有送蓋不暢現(xiàn)象,調(diào)整光電感應(yīng)開關(guān)位置與角度,可解決問題。
1.8 套標機在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題
一是在換標過程中,存在照瓶電眼失靈,重新系統(tǒng)啟動后正常。
二是收縮爐加密封增加密封簾子,以減少蒸汽散失、增加標簽收縮效果。
1.9 膜包機在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題
膜包與加熱爐之間導(dǎo)向桿偏短,影響傳送,對導(dǎo)向桿加長后膜包可正常運轉(zhuǎn)。
1.10 其他問題
一是風(fēng)送通道有六臺風(fēng)機存在卡瓶現(xiàn)象,通過增加一臺風(fēng)機、三片擋風(fēng)板,調(diào)整風(fēng)口角度,調(diào)整通道直線度,問題解決。
二是制水設(shè)備管路存在漏水現(xiàn)象,補焊、打磨處理后問題解決。
三是水箱漏水,經(jīng)過二次、三次補焊后解決。
四是調(diào)整鏈板傳輸速度,倒瓶現(xiàn)象問題解決。
2 設(shè)備總體評價
2.1 優(yōu)點
生產(chǎn)線主要設(shè)備吹瓶機、灌裝機、膜包機自動化程度高,應(yīng)用plc控制技術(shù),吹瓶機入坯和取瓶采用了機械手,操作簡單,性能穩(wěn)定。
2.2 不足
換模具時間長達3小時;膜包數(shù)量12瓶裝24瓶裝相互調(diào)整需調(diào)整導(dǎo)向板、擋板、壓板、推板、定位板3小時。國產(chǎn)設(shè)備零件、部件做工不夠精細,質(zhì)量不過關(guān),造成調(diào)試過程中遇到了不少問題。
3 設(shè)備產(chǎn)能
每小時5000-5500瓶,生產(chǎn)350ml瓶裝水時接近上限,生產(chǎn)500ml瓶裝水接近下限。
產(chǎn)品成品率:取決于吹瓶機吹瓶成品率,吹瓶機起初生產(chǎn)1-2分鐘內(nèi)不良率較多,之后的生產(chǎn)不良率很少,小于2%;罐裝機不良率小于0.5%;套標機不良率小于0.5%;膜包機不良率小于0.2%;綜合成品率應(yīng)小于2%。
用電量:設(shè)備調(diào)試正常后,350ml約180KW,500ml約200KW。