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      低硅球化劑在硅鉬球鐵中的應(yīng)用

      2019-10-08 03:45:24萬修根周文健胡江平郭之萍
      鑄造設(shè)備與工藝 2019年4期
      關(guān)鍵詞:爐料球化金相

      萬修根,周文健,胡江平,郭之萍

      (江鈴汽車股份有限公司鑄造廠,江西南昌 330001)

      低硅球化劑是由純鐵粉、純鎂粉和少量CaSi經(jīng)混合后在高壓下壓制而成,呈藥片狀,其中還可根據(jù)需要配入對(duì)石墨球化有利的元素如稀土等。其含硅質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般小于10%,用其處理鐵水可以有效地減少一般球化劑對(duì)鐵水的增硅作用。從組成上看,除硅外混合型低硅球化劑與合金型高硅低稀土鎂球化劑大致相當(dāng),處理方法都采用沖入法。但由于前者鎂以游離態(tài)形式存在,熔點(diǎn)為651℃,沸點(diǎn)1 107℃,在鐵水中蒸氣壓高;而后者鎂以Mg2Si的化合態(tài)存在,Mg2Si熔點(diǎn)為1 102℃,蒸氣壓低,故兩種球化劑反應(yīng)的激烈程度大不一樣。正是由于組成結(jié)構(gòu)與物理性能上的差異,低硅球化劑在生產(chǎn)應(yīng)用過程中容易出現(xiàn)球化反應(yīng)劇烈,反應(yīng)時(shí)間過短、球化劑漂浮、球化劑凍結(jié)包底等質(zhì)量問題[1]。

      排氣歧管是發(fā)動(dòng)機(jī)上的重要零部件,由于長(zhǎng)期工作在冷、熱循環(huán)交變的惡劣環(huán)境下,又是比較典型的薄壁鑄件,管身壁厚為3 mm~5 mm,所以,要求排氣歧管的材質(zhì)具有良好的鑄造性能、高溫性能及耐熱性能[2]。目前本廠生產(chǎn)的排氣歧管材質(zhì)均為硅鉬球鐵,屬于異形鑄件,孤立熱節(jié)較多,補(bǔ)縮困難,加之其材質(zhì)屬于糊狀凝固方式,極易產(chǎn)生縮松和縮孔缺陷。為了獲得健全的鑄件,必須保持較高的熔煉溫度(1530℃~1550℃)和澆注溫度(1420℃~1 470℃)[3].加上又在垂直線上生產(chǎn),工藝出品率偏低,多年來導(dǎo)致大量的回爐料囤積,為了節(jié)約成本,平衡回爐料的使用,希望通過低硅球化劑來提高回爐料的用量。本文主要研究在高溫球化條件下,使用低硅球化劑來生產(chǎn)硅鉬球鐵排氣歧管。

      1 硅鉬球鐵的成分及力學(xué)性能要求

      硅鉬球鐵的化學(xué)成分、力學(xué)性能分別見表1和表2.

      2 低硅球化劑成分控制要求

      低硅球化劑是將所有材料經(jīng)過機(jī)械混合后,在高壓下壓制而成,外觀見圖1;普通球化劑中的Si則以化合態(tài)Mg2Si存在,外觀見圖2.兩者的化學(xué)成分要求見表3.

      表1 排氣歧管的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

      表2 排氣歧管的力學(xué)性能

      圖1 低硅球化劑圖

      圖2 普通球化劑

      表3 球化劑的化學(xué)成分要求

      3 低硅球化劑試驗(yàn)過程

      3.1 低硅球化劑占比100%試驗(yàn)

      為了克服高溫球化的不良影響,使用高徑比大于1.5的澆包,合金裝包方式為:在包坑中先加低硅球化劑,再加普通球化劑,然后加孕育劑,一層覆蓋一層,舂緊實(shí),最后壓上一塊成型的球鐵壓板。

      1)試驗(yàn)方案

      球化劑全部使用低硅球化劑,加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.3%;爐內(nèi)溫度1530℃~1550℃,出一包鐵水420kg,觀察球化過程,取爐前試樣1及光譜樣送檢,放置10 min后取爐前試樣2.

      2)試驗(yàn)過程及數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn),球化反應(yīng)特別劇烈,球化時(shí)間為42 s,爐前金相1球化等級(jí)2級(jí),爐前金相2球化等級(jí)為4級(jí)(球化率為70%),分別見圖3和圖4.

      試驗(yàn)光譜樣與正常生產(chǎn)樣數(shù)據(jù)對(duì)比見表4.

      圖3 爐前金相1

      圖4 爐前金相2

      表4 光譜樣數(shù)據(jù)對(duì)比(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

      3)試驗(yàn)小結(jié)

      對(duì)比光譜樣成分,發(fā)現(xiàn)包內(nèi)加入低硅球化劑的光譜Si含量比包內(nèi)加普通球化劑的光譜Si含量低0.45%左右;全部使用低硅球化劑,球化反應(yīng)特別劇烈,鐵水有噴濺的風(fēng)險(xiǎn),比普通球化劑球化反應(yīng)時(shí)間短10 s~20 s,且球化衰退快,存在較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

      3.2 低硅球化劑占比50%試驗(yàn)

      1)試驗(yàn)方案

      球化劑使用低硅球化劑與普通球化劑,各質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%,其余同上;取爐前金相3及光譜樣送檢,澆注一包排氣歧管產(chǎn)品,之后澆注一組Y型試塊。

      2)試驗(yàn)過程及數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn),球化反應(yīng)過程較正常,球化時(shí)間為55 s,爐前金相3的球化等級(jí)為2級(jí),Y型試塊的球化等級(jí)為3級(jí),分別見圖5和圖6.

      產(chǎn)品光譜樣數(shù)據(jù)見表5.

      圖5 爐前金相3

      圖6 Y型試塊金相

      表5 光譜樣化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

      Y型試塊機(jī)械性能檢測(cè)均合格,數(shù)據(jù)見表6.

      表6 Y型試塊機(jī)械性能

      3)試驗(yàn)小結(jié)

      包內(nèi)低硅球化劑與普通球化劑配比各占50%時(shí),球化反應(yīng)過程比較正常,產(chǎn)品性能及金相組織檢測(cè)均合格。

      3.3 低硅球化劑占比70%試驗(yàn)

      1)試驗(yàn)方案

      為了盡可能增加回爐料用量,將低硅球化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)配比由50%增加至70%,其余不變進(jìn)行試驗(yàn),同時(shí)將該爐鐵水澆注產(chǎn)品。

      2)試驗(yàn)過程及數(shù)據(jù)

      共澆注10包鑄件,球化時(shí)間在45 s~55 s之間,爐前金相球化等級(jí)均為2級(jí),Y型試塊機(jī)械性能檢測(cè)合格,但有2包末箱本體金相為4級(jí)。

      3)試驗(yàn)小結(jié)

      低硅球化劑配比占70%時(shí),球化反應(yīng)過程基本正常,但本體金相有不合格的情況。

      4 低硅球化劑在硅鉬球鐵排氣歧管上的量產(chǎn)

      根據(jù)以上的試驗(yàn)結(jié)果,選擇低硅球化劑與普通球化劑各50%的配比方案進(jìn)行批量驗(yàn)證,通過三個(gè)月的批量生產(chǎn),生產(chǎn)的硅鉬球鐵排氣管本體金相組織、Y型試塊機(jī)械性能等均符合要求,該方案可以滿足批量生產(chǎn);硅鉬球鐵排氣管的回爐料用量加大了11%,解決了硅鉬球鐵排氣管回爐料多余的難題。

      5 結(jié)論

      針對(duì)低硅球化劑的特性,通過優(yōu)化合金裝包工藝,并逐步摸索包內(nèi)低硅球化劑不同配比的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)低硅球化劑與普通球化劑占比各50%時(shí),生產(chǎn)過程較穩(wěn)定,產(chǎn)品各項(xiàng)性能均合格;通過批量生產(chǎn)驗(yàn)證,效果良好;滿足回爐料的平衡使用,降低了車間的生產(chǎn)成本,達(dá)到了試用目的。

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