趙旭東 何超
摘 要:本文依托于毛里求斯巴加泰勒大壩的修建工程,分析了高含水土料工程施工的特性,通過對原狀土補充勘探以及土料碾壓試驗,明確土料參數(shù),并總結(jié)了其施工過程中的控制措施,對心墻料以及任意料試驗結(jié)果分析表明,總體施工質(zhì)量良好。
關(guān)鍵詞:巴加泰勒大壩 心墻料 任意料
毛里求斯巴加泰勒大壩為黏土心墻壩,壩長2555.17m,分左、右岸土壩段和中間堆石壩段。壩頂設(shè)計高程為EL.400.00m,大壩最高處可達到48.0m,大壩頂部最寬處可達到7.0m。其中土壩段長2255m,上下游坡比為1:2.5;中間堆石壩段長300m,上下游坡比為1:1.7~1:2.5漸變。壩基采用塑性混凝土防滲墻進行基礎(chǔ)處理,將上壩公路設(shè)立在左右岸的下游坡面上并直接連接壩頂部分。在大壩的下游坡腳部位設(shè)有排水溝。整個工程需填筑的土體方量達到約364萬m3,填筑心墻料的土體工程量約57萬m3,任意料填筑約177萬m3,石料填筑約130萬m3。
1.土料工程特性
為了充分利用庫區(qū)開挖料,土料場位于庫區(qū)上游,在Terre Rough河左右岸,為大壩提供心墻料和任意料。根據(jù)前期料場補充勘探資料顯示,料場層次結(jié)構(gòu)清楚,地質(zhì)條件簡單,土層為玄武巖全強風化形成的殘積土。料場土料基本分3層,第1層:表層0.5~1.0m厚耕植土(無用層);第2層:厚度1~4.2m厚的高塑性粘土層,左岸平均厚度1.47m,右岸平均厚度2.18m,為心墻料料源;第3層含沙粘土層,塊碎礫石含量較前兩層多,一般5%~25%,平均厚度>8m,主要為壩體提供任意料。
2.現(xiàn)場試驗
2.1原狀土補充勘探試驗
通過土料場補充勘察,對土料原狀土進行物理性能和力學(xué)性能試驗表明:心墻料土質(zhì)較為均勻,以多水高嶺石、三水鋁礦、珍珠云母為主,<0.005mm粘粒含量均值為23.6%,為高液限黏土,天然含水率在34%~51%,平均值43.3%,塑性指數(shù)在12.0~21.0。土料自由膨脹率均值15.1%,無潛在膨脹趨勢。通過標準普氏擊實試驗(604kJ/m3),心墻料干密度的最大均值可到達1.35g/m3,其含水率最優(yōu)指標可達到37.6%。從其滲透系數(shù)(i×10~7cm/ s)來看,施工區(qū)域透水性極弱,滿足防滲要求。
任意料為含砂高液限黏土,物相同心墻料,天然含水率41%~58%,平均值50.7%,隨開采深度含水率呈增加趨勢。塑性指數(shù)在15.5~22.0,自由膨脹率為12.3%,無潛在膨脹趨勢。平均最大干密度1.32 g/cm3,最優(yōu)含水率38.3%,施工中需進行天然含水率調(diào)整,以便利于施工。滲透系數(shù)同心墻料。
2.2碾壓試驗
在填筑施工開始之前,土料碾壓試驗是必經(jīng)環(huán)節(jié)。該實驗的目的是為了確保施工中的碾壓設(shè)備可正常運行,驗證是否可以直接用天然高含水量的土料直接填筑壩體。在試驗的過程中還需要做好含水率臨界值的確定工作,以此來驗證和總結(jié)土料填筑技術(shù)和質(zhì)量控制要點,保證填筑施工質(zhì)量。據(jù)其含水量、攤鋪厚度、碾壓遍數(shù)的具體情況還需要增加試驗的次數(shù),以確保試驗的準確性。實際操作中,使用20t自卸車將裝好的土料用后退式的辦法卸到指定區(qū)域。為了提升其施工效率,本工程使用了山推SD220推土機,并配合使用結(jié)合人工找平的方式進行土料填筑施工。攤鋪好的土料再使用16t單鋼輪振動羊角碾進行碾壓。碾壓前人工清理土料中超徑石塊。通過碾壓試驗,最終確定不同含水條件下的土料的壓實度控制指數(shù),以指導(dǎo)現(xiàn)場施工。
3.土料填筑控制措施
3.1施工過程控制
土料開采前,對開采區(qū)進行坑探取樣,并按技術(shù)規(guī)范要求對土料進行適應(yīng)性試驗(包括顆粒分析、標準擊實以及塑性指數(shù)等),以保證土料質(zhì)量滿足技術(shù)規(guī)范要求。同時通過坑探,確定心墻料和任意料現(xiàn)場開采深度。填筑前,對土料場擬開采區(qū)域取樣進行天然含水率試驗。若料源不同,應(yīng)重新進行天然含水測試。碾壓結(jié)束之后,需使用環(huán)刀法進行土體密度測試,得出壓實度,便于施工人員現(xiàn)場質(zhì)量控制。在實際實施中,當現(xiàn)場含水率和最優(yōu)含水率之差在-3%~+6%時,必須滿足最低壓實度95%要求;高含水率情況下,必須滿足最低壓實度90%要求。
3.2料場開采措施
土料采用大規(guī)模平面開采方式進行,沿實際地行形成開采高低面,利于雨季排水。當土料天然含水率和最優(yōu)含水率之差在-3%~+10%,滿足直接上壩要求;當高含水情況發(fā)生時,不利于現(xiàn)場填筑,則料場開采采用開挖溝槽、預(yù)留土埂方式進行,每間隔12~15m開挖3~5m寬溝槽,深度1.5~2.5m,降低土體周圍水勢,在溝槽內(nèi)預(yù)留5%~10%坡度,利于排水。在完成溝槽開挖后,進行土埂開挖,以此降低土料含水。
3.3將基坑開挖土料作為上壩料堆存
通過基坑分層開挖,對不同土料進行分類并就近堆存,在試驗檢測后,滿足技術(shù)規(guī)范心墻料和任意料質(zhì)量控制要求。土料在料堆堆存一段時間后,天然含水率明顯降低,再通過二次倒運,更利于現(xiàn)場施工。
3.4壩面控制和排水
針對工程所在地特殊的降雨特征,降雨頻繁且易出現(xiàn)短時間暴雨情況,因而在施工中要盡可能避免填筑土料中滲透雨水,以免其影響干容重,致使壓實度不滿足要求。在施工過程中,安排專人及時查看天氣信息,雨前應(yīng)立即停止上壩土料運輸,利用推土機或裝載機,對壩面進行平整,并有意將壩面延上下游方向做成內(nèi)高外低,用壓路機對壩面進行快速封面至少2遍。雨水通過坡度可排向上下游,即使不能全部有效排出,也不會大量浸入填筑工作面形成高含水土體。暴雨過后,自然風干,翻曬壩面土料,重新碾壓并檢測,試驗合格后,方可繼續(xù)作業(yè)。
3.5塑料薄膜的應(yīng)用
大壩長度達2555m,塑料薄膜覆蓋全部土料填筑面不可能實現(xiàn)。在實際施工過程中,受基坑混凝土工程、基礎(chǔ)防滲墻施工等作業(yè)面交叉作業(yè)影響,中間堆石壩段填筑速度遠低于左、右岸土壩段填筑速度,對整個壩體填筑進度造成制約。為了有效解決此問題,加快施工進度,減輕降雨等不利天氣條件對施工進度和施工質(zhì)量的影響,在降雨來臨前,利用塑料薄膜對中間堆石壩段及左、右岸過渡段搭接處土料進行及時覆蓋,能有效防止雨水對壩面土料含水量的干擾,對加快中間堆石壩段施工進度起到了很大作用。
4.結(jié)果分析
自2014年至2016年底大壩填筑結(jié)束時,現(xiàn)場心墻料共計試驗7559組,任意料試驗共計10975組。心墻料W-Wop在+6%~+10%高含水范圍內(nèi),共2520組,占試驗總數(shù)33.3%;W-Wop平均值為+3.99%,對應(yīng)心墻料平均壓實度95.31%;任意料W-Wop在+6%~+10%高含水范圍內(nèi),共4659組,占試驗總數(shù)42.4%。W-Wop平均值為+4.61%,對應(yīng)任意料平均壓實度95.05%,滿足技術(shù)規(guī)范對土料壓實度的要求。同時根據(jù)以上試驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算,當心墻料W-Wop在+6%~+10%高含水范圍內(nèi),現(xiàn)場累計心墻料填筑方量約19萬m2;當任意料W-Wop在+6%~+10%高含水范圍內(nèi),現(xiàn)場累計任意料填筑約75萬m2。大壩土料在W-Wop 在+6%~+10%高含水區(qū)間內(nèi)累計填筑94萬m2,占土料總填筑方量約40%。
5.結(jié)語
經(jīng)過數(shù)年艱苦建設(shè),目前該項目已于2016年年底開始蓄水,2017年6月底正式移交并投入運行。實踐證明,該水庫已經(jīng)在正常蓄水位下安全運行2年多,壩體無明顯沉降,大壩下游側(cè)減壓井無出水現(xiàn)象發(fā)生,壩體無滲漏情況出現(xiàn),工程質(zhì)量,特別是壩體填筑和基礎(chǔ)防滲工程質(zhì)量優(yōu)異。
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