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      660 MW 機(jī)組汽輪機(jī)效率低原因分析與處理

      2019-10-12 06:28:04韓光昊馬悅欣
      山東電力技術(shù) 2019年9期
      關(guān)鍵詞:汽門閥桿汽缸

      韓光昊,馬悅欣

      (華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠,山東 棗莊 277103)

      0 引言

      我國(guó)作為資源消耗大國(guó),擔(dān)負(fù)著節(jié)約資源、減少排放的重任。電力生產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用,決定著社會(huì)的發(fā)展和人類文明的進(jìn)步,穩(wěn)定持續(xù)的電力供應(yīng)不僅是整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石,還將直接影響著人們的日常生活、學(xué)習(xí)和工作。

      當(dāng)前面臨的一個(gè)亟待解決的問(wèn)題是發(fā)電廠汽輪機(jī)運(yùn)行效率偏低,無(wú)法長(zhǎng)期處于最佳經(jīng)濟(jì)工況下運(yùn)行。

      1 機(jī)組簡(jiǎn)介

      華電國(guó)際十里泉發(fā)電廠9 號(hào)機(jī)組為高效超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、九級(jí)回?zé)?,單抽凝汽式汽輪機(jī),銘牌功率為660 MW,額定主蒸汽量為1 982.4 t/h,額定主蒸汽參數(shù)為28.0 MPa/600 ℃,額定再熱蒸汽為620 ℃。從機(jī)頭到機(jī)尾依次串聯(lián),一個(gè)單流高壓缸、一個(gè)雙流中壓缸及兩個(gè)雙流低壓缸。高壓缸呈反向布置(頭對(duì)中壓缸),由12 個(gè)壓力級(jí)構(gòu)成;中壓缸有10 個(gè)壓力級(jí);2 個(gè)低壓缸壓力級(jí)總數(shù)為2×2×5 級(jí)。汽輪機(jī)進(jìn)汽如圖1 所示。

      圖1 汽輪機(jī)進(jìn)汽

      高壓主汽閥,調(diào)節(jié)閥懸吊在機(jī)頭前運(yùn)行平臺(tái)下面,通過(guò)4 根導(dǎo)汽管與高壓汽缸相接。中壓聯(lián)合閥布置在高中壓缸兩側(cè),通過(guò)中壓進(jìn)汽管與汽缸焊接,并采用浮動(dòng)式彈簧支架固定在平臺(tái)上。

      機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái)汽輪機(jī)始終保持平穩(wěn)運(yùn)行,2017 年10 月對(duì)機(jī)組進(jìn)行性能考核性試驗(yàn),設(shè)計(jì)值與試驗(yàn)值如下:設(shè)計(jì)熱耗為7 267.00 kJ/kWh、考核性試驗(yàn)熱耗為7 272.82 kJ/kWh,高壓缸效率考核性試驗(yàn)為84.39%、設(shè)計(jì)值為88.7%,中壓缸效率考核性試驗(yàn)為94.53%,設(shè)計(jì)值為92.98%。

      在2018 年7 月進(jìn)行機(jī)組第1 次大修前試驗(yàn),取機(jī)組處于660 WM 工況下的熱耗,經(jīng)二類修正后,為熱耗7 364.34 kJ/kWh,較設(shè)計(jì)熱耗、考核性試驗(yàn)熱耗分別高97.34 kJ/kWh、91.52 kJ/kWh;高壓缸修正前試驗(yàn)效率為83.73%,較考核性試驗(yàn)、設(shè)計(jì)值分別降低0.66%、4.97%,中壓缸效率為93.33%,較考核性試驗(yàn)降低1.2%,較設(shè)計(jì)值高0.35%,見(jiàn)表1。

      表1 修前機(jī)組熱力學(xué)試驗(yàn)數(shù)據(jù) kJ/kWh

      從數(shù)據(jù)中可以得出,機(jī)組運(yùn)行效率較投產(chǎn)時(shí)已明顯降低,需通過(guò)理論分析,制定相應(yīng)對(duì)策,提高汽機(jī)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

      2 汽輪機(jī)運(yùn)行效率降低原因

      主蒸汽通過(guò)高壓主汽閥和調(diào)節(jié)閥進(jìn)入高壓缸,做功后的蒸汽流向高壓排汽管,經(jīng)過(guò)再熱的蒸汽通過(guò)中壓聯(lián)合汽閥進(jìn)入中壓缸,在中壓缸內(nèi)做完功的乏汽通過(guò)連通管,進(jìn)入低壓缸。

      由于汽輪機(jī)始終與蒸汽直接接觸,蒸汽的利用效率就成了影響汽輪機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的直接原因[1]。

      2.1 配汽機(jī)構(gòu)安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)不高

      在整個(gè)汽輪機(jī)系統(tǒng)中,配汽機(jī)構(gòu)是蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)的最后一道屏障,承受著汽輪機(jī)部分最高的工作溫度和壓力,其工作條件最為惡劣,是保證機(jī)組安全啟停和運(yùn)行的關(guān)鍵部件。配汽機(jī)構(gòu)缺陷如圖2所示。

      圖2 配汽機(jī)構(gòu)缺陷圖

      2.1.1 閥桿和汽封套氧化皮堆積

      汽輪機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)高壓主汽門、調(diào)節(jié)汽門的蒸汽參數(shù)為28.0 MPa、600 ℃,中壓主汽門、調(diào)節(jié)汽門的蒸汽參數(shù)為620 ℃,而高溫水蒸氣具有氧化性,400 ℃以上具有較強(qiáng)的氧化性,500~700 ℃之間氧化性最強(qiáng),在600~620 ℃之間,金屬的氧化速度有一個(gè)突變點(diǎn)[2-3],氧化層迅速增厚,運(yùn)行條件變化時(shí),容易導(dǎo)致氧化層脫落,成為氧化皮,氧化皮達(dá)到一定厚度,將會(huì)直接影響閥桿、汽封套的徑向間隙,造成閥碟和預(yù)啟閥在開(kāi)啟過(guò)程中出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,引起汽封套在運(yùn)行中發(fā)生拉毛,變形等現(xiàn)象,直接影響汽輪機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)能力。

      2.1.2 臨時(shí)細(xì)目濾網(wǎng)阻礙進(jìn)汽量

      主汽門內(nèi)有一蒸汽濾網(wǎng)防止異物進(jìn)入汽輪機(jī),在新機(jī)試運(yùn)行階段,在永久性濾網(wǎng)外面,還臨時(shí)增加一個(gè)細(xì)目濾網(wǎng),以達(dá)到更好的過(guò)濾效果,從而阻止外界雜質(zhì)進(jìn)入汽輪機(jī)內(nèi)部,損壞轉(zhuǎn)子葉片及隔板汽封[4]。但是基建期間難免會(huì)造成焊渣等異物進(jìn)入蒸汽管道,隨著系統(tǒng)的運(yùn)行,最終堆積在臨時(shí)的細(xì)目濾網(wǎng)上,阻礙機(jī)組進(jìn)汽量,造成配汽機(jī)構(gòu)擺動(dòng),機(jī)組效率降低。

      2.2 汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度和壓力低于設(shè)計(jì)值

      汽輪機(jī)的效率與進(jìn)汽溫度壓力有著密切的聯(lián)系,從國(guó)內(nèi)已有的多臺(tái)600 WM 和1 000 WM 等級(jí)的汽輪機(jī)投運(yùn)情況來(lái)看,設(shè)計(jì)再熱溫度620 ℃超(超)臨界機(jī)組,很少有機(jī)組能夠長(zhǎng)期保持620 ℃穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行,主要原因在于,當(dāng)再熱汽溫度達(dá)到620 ℃時(shí),多數(shù)機(jī)組高溫再熱器管道壁溫已超過(guò)報(bào)警值,設(shè)置接近材料極限溫度。實(shí)施改造前再熱器管壁溫度統(tǒng)計(jì)如圖3 所示。

      圖3 實(shí)施改造前再熱器管壁溫度統(tǒng)計(jì)

      對(duì)于超超臨界機(jī)組,設(shè)備長(zhǎng)期維持額定進(jìn)汽溫度壓力運(yùn)行對(duì)保證機(jī)組的運(yùn)行效率尤為重要。

      2.3 高壓導(dǎo)汽管法蘭漏汽嚴(yán)重

      高壓導(dǎo)汽管的進(jìn)汽端與出汽端均以焊接形式,將調(diào)節(jié)閥出汽口與高壓缸進(jìn)汽口相連接,彎頭處采用法蘭螺栓的結(jié)構(gòu)形式將高壓導(dǎo)汽管兩部分緊密相連。通過(guò)查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),高壓導(dǎo)汽管法蘭漏汽現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。造成泄漏的原因多數(shù)為以下3 種:導(dǎo)汽管法蘭墊片不能滿足現(xiàn)場(chǎng)要求;安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工時(shí)焊接、緊法蘭時(shí)產(chǎn)生應(yīng)力;管道補(bǔ)償器的熱補(bǔ)償能力不足。

      2.4 高壓缸結(jié)合面變形

      汽輪機(jī)的缸體為鑄件,鑄件成型后,必須在室溫環(huán)境下經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期放置,確保鑄件的尺寸穩(wěn)定后,再進(jìn)行機(jī)械加工,是防止汽缸變形的有效措施,但近些年我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展迅速,汽輪機(jī)組供不應(yīng)求,廠家對(duì)鑄件的時(shí)效處理時(shí)間較短,因鑄件在鑄造過(guò)程中的內(nèi)應(yīng)力未完全消除,鑄件加工成型后將繼續(xù)變形,造成汽缸結(jié)合面凹凸不平,導(dǎo)致汽缸漏汽。除了制造廠設(shè)計(jì)、加工處理因素之外,汽缸法蘭螺栓預(yù)緊力不夠,高溫密封涂料不佳等因素也會(huì)導(dǎo)致汽缸漏汽。

      運(yùn)行中汽缸漏汽多數(shù)發(fā)生在上下缸水平結(jié)合面高壓軸汽封兩側(cè),因?yàn)樵撎庪x汽缸結(jié)合面螺栓較遠(yuǎn),溫度變化較大,溫度應(yīng)力也較大,往往會(huì)使汽缸產(chǎn)生塑性變形而造成較大的結(jié)合面間隙,使這些部位發(fā)生泄漏。

      3 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)與解體檢查

      3.1 配汽機(jī)構(gòu)解體和檢修優(yōu)化

      在對(duì)配汽機(jī)構(gòu)進(jìn)行解體檢查前,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)了機(jī)組配汽機(jī)構(gòu)的故障情況,如圖4 所示??梢钥闯?,配汽機(jī)構(gòu)故障時(shí)間占調(diào)速系統(tǒng)故障時(shí)間的76.29%,配汽機(jī)構(gòu)故障是造成配汽系統(tǒng)故障的主要問(wèn)題。

      圖4 配汽系統(tǒng)故障排列趨勢(shì)

      利用機(jī)組首次檢查性大修時(shí)間,對(duì)汽輪機(jī)主機(jī)配汽機(jī)構(gòu)進(jìn)行解體檢查,解體后宏觀檢查發(fā)現(xiàn):即使在涂鍍具有良好防氧化性的司太立合金涂層的情況下,閥桿、閥碟和襯套表面依然有少量氧化皮生成。經(jīng)實(shí)際測(cè)量后,發(fā)現(xiàn)4 處異常:1 號(hào)、2 號(hào)高壓主汽門閥桿與閥桿襯套的徑向間隙分別為0.50 mm、0.56 mm(標(biāo)準(zhǔn)值為0.62~0.67 mm),較標(biāo)準(zhǔn)值偏小;中壓主汽門閥桿與預(yù)啟閥間隙偏小造成預(yù)啟閥卡澀。測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表2。

      1 號(hào)、2 號(hào)高壓主汽門自密封系統(tǒng)密封環(huán)外徑均為D584.85 mm,較設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值D586(-0.022~-0.066)mm 小約1.2 mm,導(dǎo)致主汽門上部軸、孔間隙超標(biāo);主汽門內(nèi)臨時(shí)細(xì)目蒸汽濾網(wǎng)雖完整無(wú)破損,但存在少量焊渣堆積,如表3 所示。

      表2 高壓主汽門間隙實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì) mm

      表3 高壓主汽門密封環(huán)間隙測(cè)量 mm

      3.2 汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度和壓力分析

      通過(guò)調(diào)取汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度、壓力趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)利用“非均衡燃燒調(diào)整”技術(shù):根據(jù)每根單管壁溫高低分布情況,通過(guò)人為制造煙氣溫度的偏差,使之與蒸汽溫度偏差形成互補(bǔ),有效減少受熱面管屏檢的璧溫?zé)崞?,如圖5 所示,提升高溫再熱汽溫至額定溫度,有效預(yù)防壁問(wèn)超溫,最終使再熱器壁溫分布均衡,保證機(jī)組始終能保持額定主蒸汽參數(shù)、再熱蒸汽參數(shù)持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

      圖5 實(shí)施后再熱器管壁溫度統(tǒng)計(jì)

      3.3 高壓導(dǎo)汽管解體檢查和數(shù)據(jù)分析

      在機(jī)組進(jìn)行檢查性時(shí),發(fā)現(xiàn)高壓導(dǎo)汽管法蘭四周間隙不均勻,張口較大,高溫螺栓存在緊力不足,且石墨墊片在安裝過(guò)程中,存在安裝不規(guī)范,導(dǎo)致石墨墊片出現(xiàn)壓偏。

      3.4 高壓缸結(jié)合面漏汽檢查和測(cè)試

      對(duì)機(jī)組高壓缸解體后檢查測(cè)量發(fā)現(xiàn)高壓外缸中分面間隙超標(biāo),根據(jù)分析,高壓外缸出現(xiàn)后軸封部位張口,汽缸內(nèi)部存在局部?jī)?nèi)張口現(xiàn)象,分析主要原因?yàn)槠准庸r(shí)時(shí)效處理不足,經(jīng)過(guò)一年運(yùn)行后,出現(xiàn)輕微變形。

      4 處理措施

      4.1 配汽機(jī)構(gòu)檢修

      對(duì)1 號(hào)、2 號(hào)高壓主汽門表面氧化皮進(jìn)行清理打磨,經(jīng)過(guò)處理后,閥桿與閥桿襯套的徑向間隙分別為0.64 mm、0.62 mm,均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)值為0.62~0.67 mm)。

      對(duì)中壓主汽門進(jìn)行解體檢修,重點(diǎn)對(duì)閥桿與預(yù)啟閥間隙進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)存在少量氧化皮,導(dǎo)致其間隙變小造成動(dòng)作卡澀,經(jīng)清理打磨后,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)上限值調(diào)整間隙,在安裝過(guò)程中嚴(yán)格按照安裝工藝執(zhí)行,避免閥芯及閥桿發(fā)生偏斜現(xiàn)象,以保證在閥桿生成少量氧化皮時(shí),預(yù)啟閥仍然動(dòng)作自如。

      將1 號(hào)、2 號(hào)高壓主汽門自密封系統(tǒng)分別更換外徑為D585.99 mm 和D585.98 mm 的密封環(huán),使軸孔間隙維持在0.022~0.136 mm 的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

      拆除臨時(shí)細(xì)目濾網(wǎng),檢查清理永久性濾網(wǎng)后,進(jìn)行滲透探傷,探傷檢查確認(rèn)主體無(wú)裂紋,在原鉚釘部位安裝正式鉚釘(鉚釘材質(zhì)為10Cr9Mo1VNb),焊接過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)定措施,焊前對(duì)焊部位預(yù)熱150~200 ℃,TIG 焊接,焊材AWSERNiCr-3,適當(dāng)錘擊,焊后硅酸鋁纖維棉覆蓋緩冷即可,注意收弧和起弧處裂紋控制,熄弧后的氬氣保護(hù)應(yīng)停留5 s 以上。

      4.2 高壓導(dǎo)汽管解體檢修

      由于高壓導(dǎo)汽管螺栓材質(zhì)(10Cr11Co3WNi-MoVNbNB)暫無(wú)成熟材料所取代,因此,決定保留原材質(zhì),通過(guò)增加螺栓規(guī)格,提高預(yù)緊力;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況綜合考慮,將螺栓的規(guī)格由2 1/2-8UN 增大至3 1/2-8UN。

      將法蘭重新對(duì)口消除應(yīng)力,更換為膨脹性能好、密封性能優(yōu)的高強(qiáng)石墨纏繞墊片,此墊片具有以下優(yōu)點(diǎn):自密封和自緊功能強(qiáng),對(duì)于法蘭壓緊面的表面缺陷不太敏感,不粘結(jié)法蘭密封表面;容易對(duì)中,拆裝便捷,可部分消除壓力、溫度變化和機(jī)械振動(dòng)的影響。

      4.3 高壓缸結(jié)合面漏汽檢修

      清理高壓外缸上半中分面并打磨掉氧化皮,露出金屬本色,使用平尺檢查上半缸中分面是否有高低點(diǎn),對(duì)高點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)打磨。

      對(duì)高壓外缸中分面進(jìn)行修復(fù)操作,既上下汽缸對(duì)稱研磨,以上缸為基準(zhǔn)面,修磨下缸,修磨工作結(jié)束后,在外缸左右兩側(cè)中間部位,有兩條較深位置區(qū)域,由于需要對(duì)整個(gè)汽缸結(jié)合面進(jìn)行大面積修磨,一是工程量巨大,二是大量修磨也容易造成汽缸結(jié)合面偏斜,運(yùn)行中容易漏汽。因此,采用焊接方法,對(duì)2 處較深區(qū)域部位進(jìn)行焊補(bǔ)修復(fù),補(bǔ)齊高度后與汽缸整體進(jìn)行研磨,以達(dá)到徹底消除汽缸結(jié)合面變形問(wèn)題。

      焊補(bǔ)修復(fù)后的結(jié)合面與原研磨后的結(jié)合面形成一體,自由狀態(tài)下,高壓外缸中分面間隙≤0.15 mm。把緊1/3 螺栓狀態(tài)下,高壓外缸中分面間隙0.05 mm塞尺不入。

      4.4 運(yùn)行中注意事項(xiàng)

      為了防止大型汽輪機(jī)汽門因氧化物過(guò)多而造成卡澀問(wèn)題,要定期進(jìn)行全開(kāi)全關(guān)的全行程汽門活動(dòng)實(shí)驗(yàn),具體的做法是:先關(guān)對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)汽門后關(guān)主汽門;在開(kāi)啟時(shí),先開(kāi)主汽門,后開(kāi)對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)汽門。高壓主汽門及高壓調(diào)節(jié)汽門試驗(yàn)應(yīng)當(dāng)允許最大負(fù)荷小于75%額定負(fù)荷,中壓主汽門及中壓調(diào)節(jié)汽門試驗(yàn)允許在額定負(fù)荷下進(jìn)行。

      試驗(yàn)時(shí)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視各軸承振動(dòng),軸向位移,脹差,推力瓦溫度和軸承回油溫度等參數(shù),保證各項(xiàng)參數(shù)都在允許范圍內(nèi),且變化幅度不大。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)采取所提措施,機(jī)組汽輪機(jī)運(yùn)行后一年效率降低的問(wèn)題得到徹底解決,軸封加熱器未出現(xiàn)滿水現(xiàn)象,汽封系統(tǒng)漏汽量明顯降低,配汽機(jī)構(gòu)活動(dòng)靈活,未出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,汽輪機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好,達(dá)到修前制定的相關(guān)指標(biāo),提高了機(jī)組汽輪機(jī)效率,保證了機(jī)組的高效穩(wěn)定運(yùn)行。

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