趙銳
摘 ? 要:本文針對(duì)大型汽輪機(jī)調(diào)門LVDT位移傳感器容易斷裂的問(wèn)題,及其斷裂后DEH系統(tǒng)難以準(zhǔn)確判斷閥門狀態(tài)導(dǎo)致汽輪機(jī)控制失控,導(dǎo)致機(jī)組跳閘。闡述一種高壓調(diào)門LVDT新型萬(wàn)向節(jié)導(dǎo)向安裝方式和三重冗余測(cè)量方法,對(duì)機(jī)組進(jìn)行實(shí)際改造測(cè)試,同時(shí)改進(jìn)新華MVP閥門信號(hào)取樣卡件信號(hào)采集方式,保證采樣速率和準(zhǔn)確率的同時(shí),滿足三重冗余的需求。通過(guò)總結(jié)傳統(tǒng)的信號(hào)取樣處理方式,舍棄原有的單路采樣、雙路采樣方式,設(shè)計(jì)出一種有針對(duì)性的三重冗余信號(hào)取樣辨別,合理剔除故障LVDT位移傳感器,進(jìn)行了有效的離線在線試驗(yàn),投入運(yùn)行后,顯著地提高了LVDT設(shè)備和控制系統(tǒng)的可靠性,降低機(jī)組跳閘風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)LVDT位移傳感器故障研究分析,對(duì)控制措施不斷地予以完善和改進(jìn),使檢修工作逐步從故障檢修轉(zhuǎn)為預(yù)防性檢修,從而為系統(tǒng)的安全運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:高壓調(diào)門 ?LVDT ?取樣 ?三重冗余
中圖分類號(hào):TK223. 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1674-098X(2019)08(b)-0087-02
1 ?項(xiàng)目背景
某電廠采用上汽600MW亞臨界汽輪機(jī),配有10個(gè)調(diào)門(2個(gè)TV,4個(gè)GV,4個(gè)IV),每個(gè)調(diào)門安裝兩支LVDT位移傳感器作為其反饋信號(hào)裝置。自機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),由于汽輪機(jī)調(diào)門高頻振動(dòng)、門桿轉(zhuǎn)動(dòng)、門桿漏氣高溫等問(wèn)題,每年均有LVDT位移傳感器故障導(dǎo)致的異常事件發(fā)生。2014年4月,4號(hào)機(jī)GV4調(diào)門LVDT斷裂,閥門失控后波動(dòng)引起汽輪機(jī)2、3瓦振動(dòng)測(cè)點(diǎn)急劇上升,最終機(jī)組跳閘。
2 ?故障分析
針對(duì)汽輪機(jī)調(diào)門LVDT位移傳感器故障總結(jié)分析,基本原因如下幾點(diǎn)。
(1)調(diào)門閥桿防轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)不合理,防轉(zhuǎn)桿間隙過(guò)大,在運(yùn)行過(guò)程中閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)角度過(guò)大,導(dǎo)致LVDT鐵芯錯(cuò)位斷裂。
(2)調(diào)門高頻振動(dòng)大,導(dǎo)致LVDT鐵芯斷裂,或線圈故障、航空插頭松脫。
(3)調(diào)門門桿處高溫漏氣直吹LVDT位移傳感器,加快LVDT位移傳感器老化。
(4)檢修安裝工藝不過(guò)關(guān),LVDT鐵芯與線圈安裝不同軸,加快了鐵芯的磨損。
傳統(tǒng)的信號(hào)取樣處理方式一般有以下幾種:?jiǎn)温凡蓸印狶VDT故障后反饋完全失去監(jiān)視;雙路采樣二取均值——單路故障后,反饋為好點(diǎn)的50%;雙路采樣二取高值——反饋向上跳變后,指令向下調(diào)節(jié),出現(xiàn)閥門突關(guān);雙路采樣二取接近指令——LVDT故障后,指令隨反饋波動(dòng)嚴(yán)重。在LVDT斷裂后傳統(tǒng)方式應(yīng)變能力有局限性,容易導(dǎo)致閥門失控。
3 ?LVDT優(yōu)化改造背景技術(shù)
為解決汽輪機(jī)高壓調(diào)門LVDT位移傳感器容易斷裂,及其斷裂后引起的DEH控制系統(tǒng)閥體失控,某電廠專門對(duì)LVDT位移傳感器測(cè)量方式進(jìn)行優(yōu)化,具體技術(shù)路線如下。
3.1 新型LVDT安裝設(shè)計(jì)方案
針對(duì)LVDT位移傳感器容易斷裂問(wèn)題,采取新型LVDT安裝設(shè)計(jì)方案:在LVDT側(cè)裝有導(dǎo)向桿,在連接橫桿側(cè)裝有兩個(gè)萬(wàn)向節(jié),實(shí)現(xiàn)在LVDT側(cè)“導(dǎo)向”、在連接橫桿側(cè)“卸力”的技術(shù)措施。同時(shí)在閥門引出桿和LVDT鐵芯的螺母連接處加裝彈簧緩沖,有效地抑制LVDT斷裂。
3.2 LVDT三重冗余就地安裝方式
針對(duì)傳統(tǒng)LVDT測(cè)量方式的局限性,采取一種新型測(cè)量取樣方式:就地安裝三支LVDT位移傳感器,實(shí)現(xiàn)反饋三重冗余控制。其中一支LVDT裝于防轉(zhuǎn)桿側(cè),另兩支LVDT裝于LVDT連桿側(cè)。位移連桿與LVDT組件連接采用關(guān)節(jié)軸承組件連接。關(guān)節(jié)軸承機(jī)構(gòu)配套固定襯套,安裝板焊接在閥門兩側(cè)。
3.3 LVDT三重冗余控制策略
三路LVDT反饋信號(hào)在正常情況下冗余選擇采用三取平均值,然后和指令比較,進(jìn)行閥門閉環(huán)控制,這樣可進(jìn)一步平滑LVDT波動(dòng);3個(gè)信號(hào)品質(zhì)均為好點(diǎn)時(shí),有一路差值大于設(shè)定值,取另外兩路平均值;3個(gè)信號(hào)品質(zhì)均為好點(diǎn)時(shí),三路差值均大于設(shè)定值,取最接近前選擇的一路。任何一路LVDT信號(hào)為壞點(diǎn),另外兩路差值在設(shè)定的精度范圍內(nèi),取兩路平均值;另外兩路差值大于設(shè)定值,取接近指令的一路。
4 ?LVDT優(yōu)化改造實(shí)例
某電廠4號(hào)機(jī)LVDT優(yōu)化改造,實(shí)現(xiàn)高壓調(diào)門LVDT三重冗余測(cè)量,并模擬各種故障的信號(hào)剔除及選取,如LVDT斷線、元件鐵芯斷裂、信號(hào)升降速度過(guò)快、三支偏差大等,試驗(yàn)情況良好,目前已經(jīng)投入正常使用。實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下。
(1)就地安裝3支河埒LVDT位移傳感器。其中一支LVDT裝于防轉(zhuǎn)桿側(cè),另兩支LVDT裝于LVDT連桿側(cè)。位移連桿與LVDT組件連接采用關(guān)節(jié)軸承組件連接,關(guān)節(jié)軸承機(jī)構(gòu)配套固定襯套,安裝板焊接在閥門兩側(cè)。
(2)本優(yōu)化改造硬件采用MVP閥門卡件,采集和處理周期達(dá)到10ms,軟件基于GE新華公司提供的Mark VIe控制器,高性能的OC6000e系統(tǒng)平臺(tái),伺服回路采用數(shù)字PID調(diào)節(jié),冗余輸入/輸出。由于單塊MVP50閥門控制卡只接收兩路LVDT信號(hào),三重冗余方式每個(gè)調(diào)閥需要配置兩塊閥門控制卡,一主一輔。主閥門控制卡接收兩支LVDT反饋信號(hào),并對(duì)三路LVDT信號(hào)進(jìn)行邏輯選擇判斷,輸出作為閥門閉環(huán)控制反饋值;輔閥門控制卡則只接收一支LVDT反饋信號(hào),轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)送至主閥門控制卡中的AI通道。
5 ?優(yōu)化改造驗(yàn)收總結(jié)
(1)雙支專業(yè)加長(zhǎng)型LVDT固定于同一支架,并采用專門的萬(wàn)向節(jié)軸承連接閥體連桿,顯著地提高了LVDT元件的防轉(zhuǎn)、抗震能力。
(2)由于MVP閥門伺服控制模塊的運(yùn)算周期達(dá)到10ms,大大快于普通系統(tǒng)組態(tài)的200ms,高調(diào)門的整個(gè)反饋采集和處理都在卡件內(nèi)部完成,因此三組LVDT冗余控制在快速切換中,油動(dòng)機(jī)開(kāi)度絲毫未受影響 ,有效地提高了閥門控制的穩(wěn)定性。
(3)相比于傳統(tǒng)的LVDT測(cè)量方式對(duì)LVDT故障處理的局限性,新型LVDT測(cè)量方式投入后,三重冗余采樣及其完善的組態(tài)能夠使信號(hào)容錯(cuò)能力、邏輯故障判斷能力明顯提升。
(4)新型LVDT三重冗余測(cè)量方式投入后,試驗(yàn)中在各種LVDT故障模式下,均能及時(shí)系統(tǒng)能夠剔除故障信號(hào),保留正常信號(hào),且故障點(diǎn)變好點(diǎn)后可以自由設(shè)置其投切時(shí)間。單從閉環(huán)控制角度講,做到真正意義上在線處理故障LVDT,顯著地提升了發(fā)電機(jī)組的穩(wěn)定性。
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