孫祥明
摘 ? 要:中海油某天然氣終端電動大門頻發(fā)故障,其中電控系統(tǒng)是罪魁禍?zhǔn)??;赑LC、變頻器和觸摸屏,革除舊的電控系統(tǒng),設(shè)計研制新的電控系統(tǒng),根除了現(xiàn)場維保時對廠家電控技術(shù)的依賴;同時變更其安裝位置,將新的電控系統(tǒng)安裝在有除濕功能的值班室內(nèi),消除了環(huán)境潮濕和鹽霧腐蝕的影響。新的電控系統(tǒng)解決了電動大門故障停運(yùn)的問題,結(jié)束了“雪糕桶”+人工控制的管理模式,得到了本質(zhì)安全的工作狀態(tài)。同時,它拓寬了改進(jìn)機(jī)電一體化設(shè)備控制系統(tǒng)核心技術(shù)的思維模式,值得推廣學(xué)習(xí)。
關(guān)鍵詞:革新 ?PLC ?變頻器 ?觸摸屏 ?電控系統(tǒng)
中圖分類號:TM921.51 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)08(b)-0090-02
中海油某天然氣終端電動大門頻發(fā)故障,從2014年01月到2018年12月,因設(shè)備故障停運(yùn)共計280次,故障停運(yùn)累計時間約有32個月。
從2018年12月到2019年6月,該電動大門再次故障后,因采購周期和費(fèi)用控制等因素,長時間處于故障停運(yùn)狀態(tài)。公司保安改用“雪糕桶”+人工控制管理方式控制車輛進(jìn)出。
這種工作方式存有弊端:值班保安在檢查完車輛后,需要低頭彎腰取走“雪糕桶”;同時,車輛司機(jī)在收集好證件后驅(qū)動車輛前行;出現(xiàn)人員與車輛交叉工作的情況,埋下不安全的隱患。曾經(jīng)出現(xiàn)過,大巴司機(jī)誤以為“雪糕桶”已被取走,驅(qū)車行駛將“雪糕桶”推行了一段距離。
因此,亟需恢復(fù)原電動大門的功能,以便有效管理控制車輛的進(jìn)出;切實降低電動大門的故障率,促進(jìn)備品備件的通用性,提高現(xiàn)場人員的維修技能水平。
1 ?分析電動大門頻發(fā)故障的原因
1.1 電動大門的組成
終端電動大門的生產(chǎn)廠家是深圳紅門科技公司。它采用的是平移驅(qū)動方式,其主要組成如下。
(1)電控系統(tǒng):是電動大門的核心部件,主要由主控制器、功率變頻器和感應(yīng)探測器組成。①主控制器是電動大門的指揮中心,通過內(nèi)部編有指令程序的集成塊,發(fā)出相應(yīng)指令,指揮系統(tǒng)正常工作。②功率變頻器是功率中心,能夠給電動機(jī)輸入電能動力,控制電動門運(yùn)動。③感應(yīng)探測器負(fù)責(zé)采集保護(hù)信號,如同人的眼睛,提供給主控制器。
(2)操控開關(guān):輸入操控信號給主控制器,控制電動門開門、關(guān)門、停止動作。
(3)動力電機(jī):通過功率變頻器驅(qū)動交流電動機(jī),提供給電動大門主動力,完成開門與關(guān)門的功能。
(4)傳動機(jī)構(gòu):通過齒輪齒條的嚙合,傳輸電動機(jī)所產(chǎn)生的動力,牽引鋼質(zhì)門體行走。
(5)機(jī)械本體:它由鋼質(zhì)門體、導(dǎo)向輪組和走輪系統(tǒng)組成。①導(dǎo)向輪組是導(dǎo)向與定位裝置,防止門體運(yùn)行時出現(xiàn)擺動現(xiàn)象;②走輪系統(tǒng)就像火車的鐵軌,支撐并帶動門體運(yùn)行。
1.2 現(xiàn)狀調(diào)研與數(shù)據(jù)統(tǒng)計
根據(jù)歷史記錄和維修報告,調(diào)研了電動大門從2014年01月到2018年12月發(fā)生故障的情況。終端電動大門故障停運(yùn)共發(fā)生280次,其中電控系統(tǒng)導(dǎo)致停運(yùn)209次,占停運(yùn)總次數(shù)的74%。電控系統(tǒng)是罪魁禍?zhǔn)?,也是解決電動大門頻發(fā)故障的主要對象。因此,重點(diǎn)分析電控系統(tǒng),保留原有大門的機(jī)械本體、電動機(jī)和傳動機(jī)構(gòu)。
1.3 分析電控系統(tǒng)頻發(fā)故障的主要原因
針對電動大門的故障情況,分別從環(huán)境因素、設(shè)計缺陷、維修缺陷3個角度,分析電控系統(tǒng)頻發(fā)故障的主要原因。
(1)環(huán)境因素:中海油天然氣終端所在地區(qū),常年受南亞熱帶季候風(fēng)侵襲,多雨降水量大,周邊環(huán)境潮濕;其地理位置特殊,三面環(huán)海,空氣中鹽分較多,屬于室外腐蝕環(huán)境。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù),也證實電動大門在雨季發(fā)生故障的概率較高。
(2)設(shè)計缺陷:①電動大門的主控制器、功率變頻器、感應(yīng)探測器等電氣元件,全部安裝在室外。②感應(yīng)探測器、主控制器、遙控接收板卡、功率變頻器等電氣元件,直流供電電源共用。如果有一個小元件出現(xiàn)異常,就會導(dǎo)致整個系統(tǒng)癱瘓。③電控箱體的散熱口,直徑較大,便于小動物爬進(jìn),因而導(dǎo)致電氣類異常。
(3)維修缺陷:①現(xiàn)場人員沒有經(jīng)過廠家的專業(yè)培訓(xùn),多數(shù)情況下直接更換備件或板卡。這種維修方式容易造成:備件需求加快,價格受制于廠家,人員維修技能得不到提高。②當(dāng)需調(diào)整參數(shù)或深度維修時,現(xiàn)場人員沒有廠家的專業(yè)軟件程序,需要聘請廠家人員進(jìn)廠工作;容易造成維修成本增加和設(shè)備停運(yùn)時間延長。
2 ?探討解決電控系統(tǒng)問題的最佳方案
若想降低電動大門維修成本,就要解決電控系統(tǒng)存在的問題。其中,維修人員對廠家的電控系統(tǒng)不夠熟知,或者說是廠家掌控電控系統(tǒng)的核心技術(shù),就是問題的關(guān)鍵所在。因此,現(xiàn)場維修人員:設(shè)定工作目標(biāo),討論各種措施,并確定最佳方案。
2.1 設(shè)定工作目標(biāo)
(1)提高人員對電控系統(tǒng)熟知度,解決電動大門故障停運(yùn)的問題;(2)將電動大門每年累計停運(yùn)時間,從大于200h降低到小于50h;(3)將電動大門每年預(yù)算維修成本,從20000元降低到800元。
2.2 討論并確定最佳方案
首先,現(xiàn)場開展“頭腦風(fēng)暴”活動,針對問題提出多條意見和方案,使用親和圖整理,最終歸納為3大類方案:A備貨熟練性更換方案、B針對性培訓(xùn)學(xué)習(xí)方案、C針對性技術(shù)革新方案。
其次,現(xiàn)場從難易度、經(jīng)濟(jì)性、先進(jìn)性、預(yù)期效果4個角度綜合考慮,對以上3大類方案進(jìn)行評價打分,最終采用得分最高的C針對性技術(shù)革新方案。
最后,現(xiàn)場對C針對性技術(shù)革新方案,討論出四種具體措施(C.1基于臺式機(jī)技術(shù)革新、C.2基于單片機(jī)技術(shù)革新、C.3基于PLC變頻器革新、C.4基于工控機(jī)技術(shù)革新),再次從編程能力、人機(jī)交互、成本時間、方便性4個角度分別進(jìn)行對比,最終決定采用C.3基于PLC變頻器革新的方案。
3 ?基于PLC、變頻器和觸摸屏,實施電控系統(tǒng)技術(shù)革新
基于PLC、變頻器和觸摸屏技術(shù),革除舊的電控系統(tǒng),設(shè)計研制新的電控系統(tǒng),根除了現(xiàn)場維保時對廠家電控技術(shù)的依賴;同時變更其安裝位置,將新的電控系統(tǒng)安裝在有除濕功能的值班室內(nèi),消除了環(huán)境潮濕和鹽霧腐蝕的影響,徹底解決電動大門故障停運(yùn)的問題。
3.1 總體設(shè)計
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,電控系統(tǒng)革新的總體設(shè)計思路:按鈕開關(guān)、觸屏信號等產(chǎn)生的開關(guān)信號,先輸入到PLC內(nèi)部,經(jīng)過邏輯運(yùn)算后,接著由系統(tǒng)輸出命令,控制變頻器驅(qū)動電動機(jī)動作,最后帶動大門正常運(yùn)行。
革新電控系統(tǒng)的主要器件:西門子S7-200 PLC、西門子420變頻器、MP277觸摸屏、干簧管、開關(guān)組件、急停按鈕、聲光告警燈組成。
3.2 PLC編程與聯(lián)合調(diào)試
常用的PLC程序設(shè)計方法,主要有經(jīng)驗設(shè)計法、梯形圖法、邏輯設(shè)計法、順序控制設(shè)計法等。根據(jù)控制功能要求,使用經(jīng)驗法設(shè)計PLC控制系統(tǒng)流程圖。
編程并調(diào)試PLC控制系統(tǒng),主要完成檢測、控制和通訊功能。(1)檢測功能:檢測開門信號、關(guān)門信號、停止信號、應(yīng)急保護(hù)信號。(2)控制功能:控制開門、關(guān)門的動作;控制開門、關(guān)門的快慢;手動功能、觸屏功能和保護(hù)功能。(3)通信功能:PLC與進(jìn)口大門變頻器通信,PLC與出口大門變頻器通信,PLC與觸摸屏HMI通訊,PLC與PC機(jī)調(diào)試通信。
3.3 變頻器設(shè)置與聯(lián)合調(diào)試
使用西門子USS通訊協(xié)議,實現(xiàn)西門子MM420變頻器與西門子S7-200的通訊。將PLC通訊插頭3號端子的引線接到MM420變頻器14端子上,將PLC通訊插頭8號端子的引線接到MM420變頻器15端子上。為防止電路中產(chǎn)生電流干擾,必須將通訊屏蔽線和變頻器0V端子都連接到機(jī)箱的接地點(diǎn)。
連接好主電路和控制電路后,設(shè)置MM420變頻器內(nèi)部參數(shù);完成MM420變頻器參數(shù)設(shè)置后,再開展聯(lián)合調(diào)試工作,測試MM420變頻器功能正常。
3.4 觸摸屏設(shè)置與聯(lián)合調(diào)試
通過西門子PPI通信協(xié)議,實現(xiàn)西門子MP277觸摸屏與西門子S7-200的通信。
首先,使用WINCC flexible2008 sp4編程軟件,布置規(guī)劃并繪制電動大門監(jiān)控系統(tǒng)畫面。
其次,設(shè)置圖形元件的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和地址關(guān)聯(lián),開展編譯、修改、離線模擬、下載、在線模擬等工作。
最后,反復(fù)測試狀態(tài)指示、動作控制、參數(shù)監(jiān)視的功能情況,最終達(dá)到正常狀態(tài):(1)完全打開、運(yùn)行中、完全關(guān)閉狀態(tài)指示燈正常。(2)手動開門、手動關(guān)門、手動停止、點(diǎn)動開門、點(diǎn)動關(guān)門的操控開關(guān)功能都正常。(3)電動機(jī)運(yùn)行電流、運(yùn)行頻率監(jiān)視數(shù)據(jù)都正確。
3.5 革新的效果和亮點(diǎn)
(1)革新效果:①實現(xiàn)現(xiàn)場人員對電控系統(tǒng)的自主掌握,成功解決電動大門故障停運(yùn)的問題;②將電動大門每年累計停運(yùn)時間,從大于200h降低到小于20h;③將電動大門每年預(yù)算維修成本,從20000元降低到500元。
(2)革新亮點(diǎn):①革除舊的電控系統(tǒng),研制新的電控系統(tǒng);將核心技術(shù)由廠家掌控轉(zhuǎn)換為自主掌控。②使用西門子變頻器,取代原有變頻板,讓參數(shù)調(diào)整更便捷、人機(jī)交互性更加良好。③使用MOV、RS、庫文件等指令,讓梯形圖的架構(gòu)簡潔、電控系統(tǒng)的程序易懂。④僅用1條3芯通信線,通過USS協(xié)議實現(xiàn)單臺PLC控制兩臺MM420變頻器運(yùn)行的功能。⑤使用機(jī)械式干簧管,取代電子式感應(yīng)式開關(guān),避免共用電源的相互影響。⑥使用聲光告警燈具,取代紅外對射電子元件,避免共用電源的相互影響。
4 ?結(jié)語
革新電動大門的電控系統(tǒng),有效保障其平穩(wěn)可靠運(yùn)行,每年節(jié)約維修費(fèi)約19500元,實現(xiàn)對電控系統(tǒng)的自主掌握,徹底解決設(shè)備故障停運(yùn)的問題。
通過對現(xiàn)場問題研究探討,推動問題原因分析和方案討論,學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)典案例,成功解決現(xiàn)場疑難問題,把降本增效執(zhí)行到實處,給企業(yè)帶來實實在在的效益,這是每一位中海油員工的職責(zé)和使命。
完成電動大門革新工作,如同開啟了一扇技術(shù)創(chuàng)新的大門,現(xiàn)場其他設(shè)備的技術(shù)革新也可參照推行。它拓寬了改進(jìn)機(jī)電一體化設(shè)備控制系統(tǒng)核心技術(shù)的思維模式,值得推廣學(xué)習(xí)。
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