邵有輝,安占來,尚建芳
(河鋼集團邯鋼公司焦化廠,河北 邯鄲 056015 )
邯鋼焦化廠現(xiàn)有4座焦爐,年產(chǎn)焦炭120萬t,煤氣發(fā)生量為6.5萬m3/h,采用真空碳酸鉀法脫硫,脫硫效果達到200mg/m3以下,達到了國家排放要求。脫硫再生采用低溫(60℃左右),產(chǎn)生的脫硫廢液相對較少,COD比傳統(tǒng)脫硫工藝低很多,外排脫硫廢液主要有三種分別為:真空冷凝液、外排廢堿液和脫硫貧液[1]。
邯鋼焦化廠脫硫廢液[2]的主要由三個部分組成,一是真空冷凝液,第二是外排廢堿液,第三是脫硫貧液。三種廢液的指標也各不相同。具體見表1。
表1 化驗指標
從表中可以看出。真空冷凝液中的COD、硫化物含量比較低,但脫硫廢液中的COD達到13500~20000mg/L,外排廢堿液中的硫化物達到6000~12000mg/L,遠高于生化的標準[3]。因此,需要對外排脫硫廢液進行高級氧化[4],降低COD和硫、氰化物的含量[5]。
為此,邯鋼焦化廠和中科院合作,采用了成套脫氰技術(shù)(IPE-DCN),實現(xiàn)脫硫廢液的高效脫硫脫氰處理。該工藝流程如下:脫硫廢液進入調(diào)節(jié)池,經(jīng)過廢水提升泵進入脫硫脫氰反應(yīng)器,通過與所投加脫硫脫氰藥劑反應(yīng),廢水中大部分S2-和CN-得到去除;從脫硫脫氰反應(yīng)器出來廢水通過pH調(diào)節(jié)進入沉降反應(yīng)器,沉降反應(yīng)器底部沉淀污泥通過臥螺離心機處理,污泥進入污泥儲槽集中處置。頂部出水經(jīng)過轉(zhuǎn)換反應(yīng)器,轉(zhuǎn)為溶解度更低的產(chǎn)物,從而降低藥劑消耗和提高氰化物去除效果,轉(zhuǎn)化后進入深度脫氰反應(yīng)器中與深度脫氰藥劑繼續(xù)反應(yīng),脫除廢水中殘余的CN-。深度脫氰反應(yīng)器底部排泥進入臥螺離心離進行處理,頂部出水并入焦化廢水處理系統(tǒng)進行繼續(xù)處理。該污水處理系統(tǒng)均處在集氣系統(tǒng)中,防止氰化物、硫化氫等以氣體方式外泄。
該單元主要有兩座調(diào)節(jié)池和三臺脫硫脫氰反應(yīng)器組成,其中三臺脫硫脫氰反應(yīng)器為該單元的核心部分。
2.1.1 調(diào)節(jié)池
由于脫硫廢液排放水質(zhì)和水量很不穩(wěn)定,這種波動對處理設(shè)備發(fā)揮其凈化功能是不利的,甚至可能遭到破壞,水量水質(zhì)的波動越大,過程參數(shù)越難以控制,處理效果越不穩(wěn)定,在這種情況下,為了保證后續(xù)的正常工作,必須在廢水站內(nèi)設(shè)置大容積的調(diào)節(jié)池。本方案在調(diào)節(jié)池內(nèi)裝設(shè)攪拌機,通過攪拌進行水質(zhì)與水量的均衡調(diào)節(jié);并且為了更好的根據(jù)波動的水質(zhì)調(diào)節(jié)后續(xù)的藥劑投加量,本方案中調(diào)節(jié)池設(shè)計為兩座。
2.1.2 脫氰脫硫-分離耦合反應(yīng)[6]
脫硫脫氰反應(yīng)[7]為脫硫廢液該階段的核心反應(yīng),通過投加脫氰劑[8]和脫硫劑,使廢水中的 CN-和 S2-去除。為了確保廢水與藥劑的混合反應(yīng)效果,在反應(yīng)器內(nèi)裝設(shè)攪拌機,通過攪拌使藥劑與廢水混合均勻。反應(yīng)器內(nèi)設(shè)溫度調(diào)節(jié)裝置,對反應(yīng)過程中的溫度進行調(diào)控。本方案中脫硫脫氰反應(yīng)器設(shè)計為 3 臺并聯(lián)處理。通過反應(yīng)、分離耦合,迅速將氰化物和硫化物固化在固體中,極大減少了氰化氫的溢出,同時降低了脫硫脫氰劑的用量。該階段脫硫脫氰劑主要為可溶性鐵鹽FeSO4·7H2O,主要反應(yīng)如下:
(1)
(2)
(3)
按照一定比例添加亞鐵離子、鐵離子、pH 值調(diào)整試劑和其他無機鹽類配置脫硫脫氰劑,通過攪拌與脫硫廢液充分混合反應(yīng),有毒離子 CN-和 S2-轉(zhuǎn)化到固體沉淀物硫化亞鐵和亞鐵氰化鐵(普魯士藍);在脫硫脫氰反應(yīng)池形成的泥水混合物進入初沉池進行泥水分離,分離后上清液進入后續(xù)工藝單元。
為掌握添加量FeSO4·7H2O的添加量,我廠充分利用試驗室的有利條件,模仿現(xiàn)場的條件,逐步摸索進行試驗,通過試驗,脫硫廢液在9~10g/kg的情況下,有明顯拐點,因此每千克脫硫廢液的可溶性鐵鹽的添加量為9~10g,即每噸脫硫廢液添加鐵鹽的數(shù)量為9~10kg,故定為9.5kg。
將脫硫脫氰反應(yīng)池中的泥水混合物加入NaOH調(diào)節(jié)PH值,并和過量的FeSO4生成沉淀。然后經(jīng)初沉池進行初次泥水分離 ;底部污泥送入污泥濃縮池;初沉池的水力停留時間為10 ~ 25h,其排泥量設(shè)計為進水量的 20%~ 50%。
初次泥水分離的上清液進入轉(zhuǎn)化反應(yīng)器進行氧化,該步驟的氧化劑為氧氣,進一步生成不溶性固體,氧化池的水力停留時間為 3h,在氧化劑作用下,沉淀顆粒轉(zhuǎn)化為滕氏藍沉淀和氫氧化鐵等沉淀,形成絮體 ;主要反應(yīng)如下:
3Fe2[Fe(CN)6]+2SO2-+O2→ Fe4[Fe(CN)6]3↓+2FeSO4+2H2O
FeSO4+2NaOH→Fe(OH)2↓+NaSO4
Fe(OH)2+O2+H2O→Fe(OH)3↓
其中普魯士藍的沉淀平衡常數(shù)為10-35,滕氏藍的沉淀平衡常數(shù)為10-42,因此,溶解在水中的普魯士藍發(fā)生氧化反應(yīng)后,變成難溶于水的滕氏藍絮體。同樣,氫氧化亞鐵的沉淀平衡常數(shù)為8×10-16,氫氧化鐵的沉淀平衡常數(shù)為4×10-38,氫氧化亞鐵發(fā)生氧化反應(yīng)后,生成更難溶于水的氫氧化鐵絮體。
高效脫氰劑為有機 / 無機復(fù)配混合型混凝藥劑,在無機混凝藥劑的作用下,滕氏藍沉淀和氫氧化鐵等微小的膠體顆粒和懸浮物顆粒在膠體物質(zhì)或者電解質(zhì)的作用下,中和顆粒表面電荷,降低或消除顆粒之間的排斥力.使顆粒結(jié)合在一起,體積不斷變大,當顆粒聚集使體積達到一定程度時(粒勁大約為0.01cm時).便從水中分離出來,形成肉眼可以觀察到的絮狀沉淀物一-絮凝體。在有機絮凝藥劑的作用下,絮凝體與高分子化合物的極性基團或帶電荷基團作用,顆粒與高分子化合物結(jié)合。形成體積龐大的絮狀沉淀物。因為高分子化合物的極性或帶電荷的基團很多.能夠在短時間內(nèi)向許多個顆粒結(jié)合,使體積增大的速度快、因此,形成絮凝體的速度快,絮凝作用明顯。
底部污泥送入污泥濃縮池;初沉池的水力停留時間為10h,其排泥量設(shè)計為進水量的 20%~50% ;經(jīng)過沉降的污泥進入臥螺離心機,經(jīng)過泥水分離后的污泥去煤場進行配煤,液體進入調(diào)節(jié)池循環(huán)處理。為了掌握高校脫氰劑的使用量,我廠我廠充分利用試驗室的有利條件,模仿現(xiàn)場的條件,逐步摸索進行試驗, 通過試驗,脫硫廢液在1.6g/kg的情況下,有明顯拐點,因此每千克脫硫廢液的高效脫氰劑的添加量為1.6g左右,即每噸脫硫廢液添加高效脫氰劑數(shù)量為1.6kg。
通過該脫硫脫氰的方案在焦化廠半年多來的試運行,取得了良好效果,完全可以直接進生化處理,減少了蒸氨的蒸汽消耗,降低了生產(chǎn)成本。經(jīng)焦化廠抽查數(shù)據(jù)如表2。
表2 實際生產(chǎn)中的化驗數(shù)據(jù)
從檢驗數(shù)據(jù)可以看出,該套工藝運行效果良好,完全達到了指標要求,(氰化物≤100mg/L,硫化物≤20mg/L)。