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      英買力油氣處理廠天然氣處理工藝能耗分析

      2019-10-17 12:10:52劉百春文韻豪艾國生劉主宸韓國強
      石油石化節(jié)能 2019年9期
      關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱油冷器余熱

      劉百春 文韻豪 艾國生 劉主宸 韓國強

      (1.中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司;2.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院)

      1 現(xiàn)狀

      2007 年4 月,英買力油氣處理裝置開始投產(chǎn)運行,主要對英買力氣田群的天然氣進(jìn)行處理,天然氣處理裝置設(shè)計處理規(guī)模為700×104m3/d,分為2套,目前天然氣處理量為571×104m3/d,為了滿足管輸指標(biāo),需對天然氣進(jìn)行脫水,英買力處理廠采用了高效脫水的分子篩吸附,濕氣再生的工藝[1-4]。

      天然氣處理系統(tǒng)耗能較大,處理工藝用能形式主要是熱能和電能,其中熱能由燃料氣轉(zhuǎn)化,主要用于導(dǎo)熱油加熱;電能主要用于泵、壓縮機(jī)、空冷器等[5-6]。國內(nèi)天然氣處理單位能耗水平與國外有一點差距,美國處理104m3天然氣能耗約為2 500 MJ[7],吉拉克氣田集中處理站單位綜合能耗[8-9]為5 719 MJ/104m3,牙哈氣田油氣處理單位能耗為8 487 MJ/104m3。

      天然氣處理過程中分子篩脫水單元和輕烴回收單元能耗分別為366 252 MJ/d 和304 785 MJ/d,分子篩脫水單元是天然氣處理系統(tǒng)主要的能耗單元,約占總能耗的54.58%。分子篩脫水單元電能日消耗量為449.4 kWh,燃料氣日消耗量為9 268.9 m3,消耗的燃料氣和電能折算后能耗比例分別為98.5%和1.5%。脫水單元中的分子篩再生器使用高溫導(dǎo)熱油供熱,再生氣溫度約為240 ℃,再生氣量大,能耗高,因此是天然氣處理中節(jié)能降耗的重要單元。為了提高處理廠經(jīng)濟(jì)效益,以降低天然氣處理工藝能耗為目標(biāo),對天然氣分子篩單元進(jìn)行能耗分析,調(diào)整工藝參數(shù),充分利用余熱[10]。

      2 天然氣處理系統(tǒng)能流分析

      以現(xiàn)場調(diào)研到得的組分和流量,通過仿真軟件HYSYS 模擬,得到天然氣處理工藝流程能流圖。從換熱網(wǎng)絡(luò)流程圖可以得到天然氣處理單元中換熱網(wǎng)絡(luò)比較簡單,物流之間換熱較少,主要包括貧氣與富氣通過貧富氣換熱器進(jìn)行換熱、脫丁烷塔進(jìn)料與脫乙烷塔塔底出料通過脫丁烷塔進(jìn)料換熱器進(jìn)行換熱。

      輕烴回收單元受到液化石油氣和穩(wěn)定輕烴質(zhì)量要求的限制,脫乙烷塔和脫丁烷塔的塔底溫度變化范圍不大,而重沸器負(fù)荷主要受到塔底溫度的影響,輕烴回收的能量消耗主要表現(xiàn)在重沸器負(fù)荷上[11],因此輕烴回收不作為本文的主要能量改造分析。

      3 分子篩工藝流程能耗分析

      圖1 分子篩脫水單元流程

      英買力油氣處理廠分子篩脫水單元流程圖如圖1 所示。英買力油氣處理廠中原料氣和閃蒸氣壓縮機(jī)組來氣通過原料氣分離器后后,大部分天然氣(22.5×104m3/h)經(jīng)過高效過濾器后去分子篩吸附塔進(jìn)行脫水處理,脫水后經(jīng)過粉塵過濾器去輕烴回收單元;小部分天然氣(1.02×104m3/h)去再生氣加熱器加熱至260 ℃,對分子篩床層熱吹,將分子篩吸附水解吸,熱吹后溫度變?yōu)?30 ℃,隨后去再生氣冷卻器冷卻至50 ℃進(jìn)入再生氣分水罐分離出水,與經(jīng)過高效過濾器的天然氣混合,進(jìn)入分子篩吸附塔脫水。

      分子篩采用濕氣再生的方法,能脫除天然氣中大部分的水,使水露點低于-40 ℃。處理廠分子篩脫水單元包括2 個吸附塔,1 個再生塔,1 個冷卻塔,4 座塔器周期運行。分子篩吸附和冷卻不會消耗能量,但是分子篩再生時,高溫導(dǎo)熱油(280 ℃)通過再生氣加熱器將40 ℃再生氣加熱至260 ℃,消耗了大量的熱能。熱吹后的再生氣溫度依然很高(230 ℃),通過空冷器冷卻至50 ℃也消耗了一定電能。分子篩脫水能耗見表1。

      表1 分子篩脫水能耗統(tǒng)計

      由表1 可知,雖然空冷器會消耗一部分電能,但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及導(dǎo)熱油加熱再生氣的熱能,僅為總能耗的1.5%,因此,分子篩的節(jié)能降耗的改造主要是降低導(dǎo)熱油加熱的熱能消耗,減少導(dǎo)熱油的供應(yīng)量。分子篩再生氣熱吹后的溫度為230 ℃,仍然擁有著巨大的余熱資源,針對分子篩脫水單元再生氣余熱較大的情況,提出了以下的高溫再生氣余熱回收利用方案。

      4 分子篩脫水工藝余熱利用方案

      在目前的分子篩處理工藝上,增加1 臺再生氣預(yù)熱器,利用熱吹完成后的高溫再生氣(240 ℃)對即將加熱的低溫再生氣(35 ℃)進(jìn)行預(yù)熱至130 ℃,預(yù)熱后再將再生氣加熱至260 ℃;換熱后的高溫再生氣為140 ℃,再通過空冷器冷卻至40 ℃。

      此方案能夠回收一部分的高溫再生氣的熱量,降低空冷器和導(dǎo)熱油的負(fù)荷,進(jìn)而降低能耗。分子篩脫水余熱利用方案工藝流程見圖2。分子篩再生氣余熱利用方案節(jié)能效果見表2,結(jié)果顯示分子篩余熱再利用方案的能量回收效率高,單套分子篩脫水裝置再生氣加熱器負(fù)荷從原來的1 383 kW 降低至836 kW,每天可節(jié)省2 990 m3燃料氣,年節(jié)省77.94萬元,節(jié)能效果十分明顯,改造方案簡單,可操作性強。

      圖2 分子篩脫水單元余熱利用方案工藝流程

      表2 分子篩再生氣余熱利用方案節(jié)能效果

      5 結(jié)論

      分子篩余熱改造方案通過在再生氣加熱之前增加1 臺再生氣預(yù)熱器,可以回收大量余熱,降低處理能耗,減少冷卻器負(fù)荷。單套分子篩脫水裝置再生氣加熱器負(fù)荷從原來的1 383 kW 降低至836 kW,每天可節(jié)省2 990 m3燃料氣,年節(jié)省77.94 萬元,并且可操作性強,節(jié)能效果明顯。

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