李建軍,劉德輝,曾宇,李曉春,孟凡雙,姜喆
(1.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009)
鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠新5#高爐(2580 m3)第1代爐役始于2009年6月30日,于2018年9月13日停爐大修,第1代爐役9年3個(gè)月,生產(chǎn)生鐵1 693.51萬(wàn)t,單位高爐容積產(chǎn)鐵量為6 089.58 t。高爐生產(chǎn)后期,爐缸溫度(熱電偶顯示)大幅升高,最高達(dá)到640℃,表明爐缸炭磚減薄,理論計(jì)算得出,最薄處炭磚厚度小于300 mm;同時(shí),高爐出現(xiàn)漏煤氣現(xiàn)象,存在安全隱患。受安全因素影響,高爐產(chǎn)能受到極大制約,燃料比長(zhǎng)期處于560~580 kg/t,遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同容積高爐燃料比520 kg/t的水平。鑒于此種情況,高爐于2018年9月13日停爐大修。
(1)安全準(zhǔn)備。為了確保安全停爐,新5#高爐從2018年8月初開(kāi)始,對(duì)高爐打水和外部漏水情況進(jìn)行處理,以確保積水不進(jìn)入渣鐵道和殘鐵溝區(qū)域,并在出殘鐵完成前,保證此項(xiàng)工作時(shí)時(shí)受控。
(2)停爐前洗爐。為了清洗爐墻粘結(jié)物,更好完成出殘鐵作業(yè),于8月20日開(kāi)始物理洗爐,即采取保持高爐適宜強(qiáng)度、降低終渣堿度和提高爐溫等措施,將鐵水[Si]含量控制在0.6%左右,使入爐堿度由1.45逐漸降低到1.32,鐵水[S]含量控制在0.02%~0.025%之間,風(fēng)壓在保證穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高。
(3)倒槽工作。為了保證預(yù)休風(fēng)前高爐順行狀態(tài),防止由于集中倒槽槽中粉末增加,影響高爐順行,于8月28日至9月3日,對(duì)球團(tuán)礦槽預(yù)倒一遍。其余燒結(jié)礦槽,由于原料供應(yīng)緊張、經(jīng)常倒空,本次不采取預(yù)倒槽。從9月11日開(kāi)始,高爐逐步控槽存、倒槽。預(yù)休風(fēng)后,燒結(jié)礦剩余300 t,球團(tuán)礦剩余200 t,焦炭?jī)H剩余150 t,倒槽槽存剩余較少,減少了倒料難度,降低了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
由于運(yùn)輸因素,新5#高爐爐缸區(qū)域只有西偏北、東偏南部位有出殘鐵位置,考慮東、南兩鐵口之間夾角小、鐵水流動(dòng)大,侵蝕相對(duì)較重,因此選擇在東偏南方向(6#、7#風(fēng)口)開(kāi)殘鐵口。殘鐵口位置選在標(biāo)高7.64 m處,即爐墻第一層陶瓷杯中部(二段冷卻壁下部)。殘鐵口位置選擇情況如圖1所示。
圖1 殘鐵口位置選擇
根據(jù)鞍鋼高爐情況,按以下經(jīng)驗(yàn)公式[1]計(jì)算爐缸內(nèi)殘鐵量,
式中,P為殘鐵量,t;k為殘鐵系數(shù),一般取0.5~0.6,侵蝕嚴(yán)重的爐底取上限,較輕取下限;d為爐缸直徑,m;h為實(shí)際死鐵層深度,m;ρ為熱態(tài)鐵水密度,t/m3。考慮新5#高爐長(zhǎng)期處于低強(qiáng)度生產(chǎn),其系數(shù)可按0.45計(jì)算。經(jīng)計(jì)算得出,高爐殘鐵量為850.2 t。實(shí)際出鐵量為521.6 t,比預(yù)計(jì)少約330 t,分析原因如下:
(1)降料線打水多,造成爐缸物理熱不好,殘鐵流動(dòng)性差,側(cè)壁掛鐵;
(2)停爐前邊緣發(fā)展,爐缸活躍度和物理熱不足,鐵水流動(dòng)不好,殘鐵沒(méi)出凈;
(3)從侵蝕程度分析,爐缸中心侵蝕不多,邊緣侵蝕多,為象腳型,說(shuō)明爐缸在整個(gè)爐役中沒(méi)有吹活。
高爐大修停爐,理想狀態(tài)是將料面安全、平穩(wěn)降到風(fēng)口處,但在降料面時(shí)容易出現(xiàn)爐頂煤氣溫度過(guò)高燒壞爐頂設(shè)備[2]、煤氣中H2含量高與沒(méi)有反應(yīng)的O2反應(yīng)而產(chǎn)生爆震[3]的情況。因此,降料面過(guò)程要嚴(yán)格控制爐頂煤氣中H2含量[4],要求小于4%。當(dāng)爐頂H2含量大于4%時(shí),需及時(shí)減小爐頂打水量。鞍鋼新5#高爐從2018年9月13日14:15開(kāi)始降料面,到9月14日8:55休風(fēng)結(jié)束,共耗時(shí)約18 h。降料面過(guò)程中煤氣成分和料線數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 降料面過(guò)程中煤氣成分和料線數(shù)據(jù)
降料面期間每隔0.5 h取1次煤氣樣,分析煤氣中 N2、H2、CO、CO2和 O2含量,嚴(yán)格控制 H2和 O2成分變化。 當(dāng)出現(xiàn) H2>12%、O2>12%或風(fēng)口吹空時(shí),立刻停止回收煤氣[5]。通過(guò)煤氣中的CO2含量判斷料面降落位置,9月13日22:30煤氣中的CO2含量減小到3.9%,證明此時(shí)料面已經(jīng)降到爐腰附近位置[6],與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)基本一致。9月14日8:55降料面操作結(jié)束,此次降料面過(guò)程共計(jì)打水1 548 t,料面平穩(wěn)且平整地降到風(fēng)口區(qū)域,未出現(xiàn)爆震情況。
二次降料面期間的出鐵情況見(jiàn)表2。二次降料面期間計(jì)劃出鐵3次,實(shí)際出鐵3次。降料線打水和休風(fēng)前爐缸物理熱充足是殘鐵出凈的必要條件。由于新5#高爐降料線時(shí)打水多,造成爐缸物理熱不足,3次鐵的渣鐵物理熱和渣鐵流動(dòng)性不好,爐前出鐵不理想。
表2 二次降料面期間的出鐵情況
鞍鋼新5#高爐停爐大修采用空料線爐頂打水方法,整個(gè)過(guò)程歷時(shí)約18 h。停爐前,采取保持高爐適宜強(qiáng)度,降低爐渣堿度,提高爐溫等措施,洗爐效果顯著;并通過(guò)預(yù)倒槽保證了預(yù)休風(fēng)前高爐順行狀態(tài),減少了倒料難度,降低了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。停爐期間,準(zhǔn)確選擇殘鐵口位置,并在降料線過(guò)程中嚴(yán)格控制煤氣成分和出鐵時(shí)機(jī),將料線平穩(wěn)降至風(fēng)口區(qū)域,爐內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)爆震情況,實(shí)現(xiàn)了安全、快速停爐。