李偉東,何海龍,李冰,李泊,王國慶,張立宏
(1.鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021;2.鞍鋼實業(yè)集團(tuán)有限公司,遼寧 鞍山114021)
隨著國內(nèi)外高品位鐵礦資源和優(yōu)質(zhì)焦煤資源的大量消耗及節(jié)能減排壓力的日益加大,高爐鐵水的生產(chǎn)成本預(yù)計會逐步升高;另外,隨著非高爐煉鐵技術(shù)的逐漸成熟和生產(chǎn)效率的提高,直接還原鐵、熱壓塊等廢鋼替代品的供應(yīng)量將會逐漸增多;同時,近年來中國鋼產(chǎn)量增長迅猛,社會廢鋼存儲量日漸增多[1]。而在中國,轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量占85%以上,這些因素綜合起來使得提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比已經(jīng)勢在必行,將成為一段時期內(nèi)我國煉鋼發(fā)展的必然趨勢。為此,鞍鋼近年來在提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比方面做出了諸多嘗試,力爭在廢鋼比控制上實現(xiàn)突破,以適應(yīng)鐵礦和廢鋼價格的頻繁變化,并為鞍鋼未來發(fā)展做好技術(shù)儲備。
鞍鋼本部煉鋼區(qū)域整合成煉鋼總廠后,高爐和轉(zhuǎn)爐工序的銜接進(jìn)一步得到優(yōu)化,鐵水調(diào)配更趨合理,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放。但隨之而來,鐵水階段性不足逐漸成為釋放轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的限制環(huán)節(jié)。只有進(jìn)一步提高廢鋼比,才能打破轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能提升的“瓶頸”,釋放轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能。
轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要鐵料來源于礦石、廢鋼,前者是自然資源,后者是回收的再生資源,因此煉鋼廠應(yīng)少用鐵水,多用廢鋼。研究表明,提高廢鋼比,鐵礦石消耗、能源消耗顯著降低,轉(zhuǎn)爐冶煉產(chǎn)生的粉塵、硫化物、氮化物、CO2排放也顯著減少。使用廢鋼煉鋼,既有利于保護(hù)資源,又有利于節(jié)約能源,保護(hù)環(huán)境[2-3]。
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,廢鋼資源越來越豐富,廢鋼價格有較大的下降空間。廢鋼結(jié)構(gòu)和價格是影響廢鋼比的重要因素,當(dāng)廢鋼價格低于鐵水成本時,加上提高廢鋼比帶來顯著的節(jié)能減排效果,提高廢鋼比能進(jìn)一步降低轉(zhuǎn)爐冶煉成本。目前,廢鋼價格波動較大,如果高于鐵水成本,雖然隨廢鋼比的提高,轉(zhuǎn)爐工序成本會增加,而且如果增加LF爐溫度補(bǔ)償會導(dǎo)致LF爐升溫成本隨之增加,結(jié)果整個煉鋼工序的成本增加。但是,由于提高廢鋼比能夠增加煉鋼產(chǎn)能,因此在煉鋼廠連鑄產(chǎn)能、軋鋼廠產(chǎn)能不足的情況下,提高廢鋼比也就相應(yīng)的提高鋼材產(chǎn)量,增加利潤。此時就需要一個最佳的廢鋼比來保證鋼材利潤的實現(xiàn)。如果提高廢鋼比增加的成本低于鋼材利潤時,一定范圍內(nèi)提高廢鋼比,從全工序考慮仍是可行的。
從鞍鋼全工序產(chǎn)能看,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能不足是各產(chǎn)線普遍的限制環(huán)節(jié),當(dāng)鋼材市場利潤高時提高廢鋼比有較大的空間。
鞍鋼煉鋼總廠提高廢鋼比遵循了以下原則:一是保證生產(chǎn)組織順行,連鑄機(jī)高速、恒速澆注,因此LF爐溫度補(bǔ)償額度控制在合理的范圍;二是轉(zhuǎn)爐操作需碳溫協(xié)調(diào),嚴(yán)禁過氧化,保證鋼水質(zhì)量穩(wěn)定;三是煉鋼工序成本控制在公司整體預(yù)算范圍,保證全工序盈利。按照該原則,鞍鋼從鐵-鋼能源流著手,以降低各工序溫度損失為核心,精細(xì)管理、優(yōu)化工藝、加強(qiáng)過程溫度管控,為轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比創(chuàng)造條件。
近年來,鞍鋼注重公司內(nèi)部碳素流即能源流的控制,重點之一是提高入爐鐵水溫度。鑒于老廠改造影響,鞍鋼煉鐵廠、煉鋼總廠的平面布置和生產(chǎn)組織的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計不合理,導(dǎo)致鐵水運(yùn)輸線長,鐵水運(yùn)輸時間長,溫降大,空罐周期長。為此,開發(fā)了“高爐-轉(zhuǎn)爐界面優(yōu)化專有技術(shù)”,該技術(shù)的核心是改進(jìn)鐵水運(yùn)輸,主要從鐵水運(yùn)輸、鐵水一罐制、鐵水罐保溫等方面進(jìn)行優(yōu)化。具體包括:優(yōu)化配罐罐型、罐數(shù),實行分次調(diào)鐵、減罐位,杜絕了空罐運(yùn)行;優(yōu)化煉鐵出鐵工藝,減少小頭鐵,保證滿罐率;煉鋼配合煉鐵處理鐵水罐罐沿、罐口粘渣,維護(hù)好罐態(tài),滿足脫硫要求;加強(qiáng)鐵水罐保溫工作,優(yōu)化煉鐵保溫劑的加入,鐵水罐運(yùn)輸過程加蓋保溫。
降低冷卻系數(shù)較大的石灰石、白云石、菱鎂石的使用量,根據(jù)產(chǎn)線和鋼種特點,個別產(chǎn)線或爐次取消使用此類熔劑。其次是優(yōu)化鎂質(zhì)熔劑,采用冷卻系數(shù)較小的輕燒鎂球造渣,形成以石灰、輕燒鎂球為造渣主原料,菱鎂石為副原料的渣料結(jié)構(gòu),最大限度地降低了熔劑的降溫效率。同時優(yōu)化轉(zhuǎn)爐留渣操作工藝,出鋼結(jié)束后倒出一部分爐渣,然后連續(xù)留渣,減少入爐熔劑消耗和轉(zhuǎn)爐冶煉總渣量。
轉(zhuǎn)爐使用大出鋼口能夠縮短出鋼時間,從而減少出鋼口通鋼時間,顯著降低出鋼過程鋼水溫降。隨著鞍鋼轉(zhuǎn)爐下渣檢測配合擋渣塞擋渣技術(shù)的不斷完善,轉(zhuǎn)爐出鋼下渣的控制能力得到提高,轉(zhuǎn)爐幾乎可實現(xiàn)零下渣,為大出鋼口的應(yīng)用提供了保障。同時,優(yōu)化了出鋼前后的擋渣工藝,對下渣檢測的靈敏度進(jìn)行了調(diào)整,保證擋渣效果。
首先以提高鋼包的熱周轉(zhuǎn)率為前提,逐步優(yōu)化鋼包整備工藝,縮短整備時間,減少周轉(zhuǎn)罐數(shù)量。同時鋼包實施全程加蓋,帶蓋整備,減少空包散熱。其次是完善煉鋼MES系統(tǒng)工序列車時刻表,實現(xiàn)鋼包周轉(zhuǎn)的動態(tài)管理,提高鋼包運(yùn)行準(zhǔn)點率,從而根據(jù)實際產(chǎn)能靈活調(diào)整周轉(zhuǎn)罐數(shù)量。進(jìn)一步壓縮各工序的生產(chǎn)組織時間,以降低鋼水罐運(yùn)輸時間為重點,縮短出鋼結(jié)束至開澆時間,從而減少鋼水運(yùn)輸過程溫降。
為最大限度提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,在保證LF爐處理時間在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),連鑄恒速澆注前提下,將少部分轉(zhuǎn)爐提溫任務(wù)轉(zhuǎn)移到LF爐進(jìn)行。根據(jù)實際生產(chǎn)組織節(jié)奏,動態(tài)調(diào)整LF爐的升溫幅度,從而降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。采取措施提高LF爐升溫效果,LF爐部分渣料前移到轉(zhuǎn)爐加入,縮短化渣時間;根據(jù)不同產(chǎn)線鋼種特點選用電石、焦炭、螢石、鋁礬土等化渣劑,快速形成堿度適宜、流動性良好的泡沫渣;采用中-長弧結(jié)合的變弧加熱工藝提高升溫速率。
中間包實施低過熱度澆注可降低系統(tǒng)溫度,從而降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,提高廢鋼比。而廢鋼比的提高,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能的釋放,為連鑄機(jī)高速恒速澆注創(chuàng)造了條件,各類型連鑄機(jī)的作業(yè)率顯著提高,單罐澆注時間進(jìn)一步縮短,保證了連鑄中間包溫度的穩(wěn)定性,同時鋼包熱周轉(zhuǎn)率的提高,穩(wěn)定了鋼包溫降,鋼包澆注過程的溫降也得到有效控制。這些又為中間包低過熱度澆注提供了保障。為保證低過熱度澆注的安全性,在中間包頂渣上實施覆蓋劑加碳化稻殼的雙層保溫工藝,減少中間包鋼水散熱。中間包澆注過程鋼水溫度波動可控制在±5℃范圍內(nèi)。實施上述措施后,中間包鋼水溫度控制穩(wěn)定,根據(jù)鋼種將中間包目標(biāo)過熱度下調(diào)了5~15℃。同時通過生產(chǎn)組織的優(yōu)化,可準(zhǔn)確控制連鑄中包溫度,大幅度減少了中間包溫度高的比率,從而進(jìn)一步降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,提高廢鋼比。
采取相關(guān)措施后,提高了鐵水入爐溫度,降低了轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,保證了轉(zhuǎn)爐足夠的熱量用于提高廢鋼比。隨著廢鋼比的提高,廢鋼槽重成了影響廢鋼比的一個“瓶頸”。原因有二,一是廢鋼比提高后,以輕型廢鋼為主的外購廢鋼比率增加,該類型廢鋼體積大重量輕,影響廢鋼槽重,而兩槽廢鋼比率過高,影響爐前吊車作業(yè),增加了轉(zhuǎn)爐輔助時間;二是廢鋼比提高幅度過大,已經(jīng)超過了廢鋼槽的設(shè)計容積。為此,改造廢鋼槽,加高100~200 mm,并對廢鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,以重型、輕型、打包塊為主,并采用廢鋼打碎料、生鐵塊等小粒度廢鋼調(diào)整槽重。采取措施后,各生產(chǎn)線廢鋼單槽重量提高了 2~5 t。
采取上述措施后,取得了如下效果:
(1)鐵水出鐵結(jié)束至進(jìn)鋼廠的運(yùn)輸時間降低了近20 min,鐵水一罐制比率達(dá)到了90%以上,入轉(zhuǎn)爐鐵水溫度由1 300℃提高到1 330℃;
(2)轉(zhuǎn)爐入爐總渣量減少12 kg/t,轉(zhuǎn)爐冶煉終點拉碳時間縮短20 s,濺渣時間縮短30 s。鋼包日周轉(zhuǎn)頻次提高了0.96次,出鋼結(jié)束至開澆時間縮短了近9.8 min,鋼包傳擱溫降速率降低了0.14℃/min;
(3)優(yōu)化后各噸位轉(zhuǎn)爐出鋼口直徑相繼擴(kuò)大了 10~25 mm,出鋼時間縮短了 1~3 min,出鋼溫降減少了10~15℃。改進(jìn)前后260 t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線鋼包渣厚的均值由80 mm降至78 mm,出鋼口擴(kuò)徑前后鋼包渣厚情況見表1所示。由表1看出,小于60 mm的比率雖然降低了0.5%,但61~70 mm的比率提高了12.2%,而且60~80 mm所占比率增加了0.6%??傮w看鋼包渣厚沒有顯著的變化。
表1 出鋼口擴(kuò)徑前后鋼包渣厚情況 mm
(4)LF爐升溫時間雖然增加了 2~5 min,但連鑄拉速未受影響,中間包過熱度降低了5~15℃。
統(tǒng)計了2015年~2018年上半年廢鋼單耗趨勢見圖1。由圖1看出,轉(zhuǎn)爐廢鋼比逐年提高,2018年上半年超過160 kg/t鋼。按月份統(tǒng)計,實際廢鋼單耗最高月份達(dá)到了182.77 kg/t鋼。
圖1 廢鋼單耗趨勢圖
廢鋼比提高后,轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能得到釋放,蒸汽和煤氣回收增加,精煉、連鑄能耗相應(yīng)降低。轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能利用率由原來的80%提高到86%,噸鋼綜合能耗降低了0.88 kg標(biāo)煤,能源成本降低了近4元/t鋼。單從煉鋼工序內(nèi)部核算,產(chǎn)能提高帶來的能源、輔材、制造費(fèi)用的降低完全能夠抵消廢鋼和鐵水差價帶來的成本增加,不但降低了煉鋼工序成本,同時提高了全工序的利潤。
為了提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比,釋放轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能,實現(xiàn)節(jié)能減排,達(dá)到降本增效的目的,鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠開發(fā)了“高爐-轉(zhuǎn)爐界面優(yōu)化專有技術(shù)”提高鐵水入爐溫度,實施轉(zhuǎn)爐少渣冶煉減少熔劑降溫、應(yīng)用了大出鋼口降低出鋼溫降、優(yōu)化了生產(chǎn)組織減少鋼包溫降、動態(tài)調(diào)整LF爐溫度補(bǔ)償穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,此外,還優(yōu)化了廢鋼結(jié)構(gòu)、對廢鋼槽進(jìn)行加高改造,滿足了廢鋼槽重的要求。采取上述措施后,轉(zhuǎn)爐廢鋼比逐年提高,最高月份達(dá)到182.77 kg/t鋼。轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能利用率由原來的80%提高到86%,噸鋼綜合能耗降低了0.88 kg標(biāo)煤,能源成本降低了近4元/t鋼。
目前,可根據(jù)鐵水資源動態(tài)調(diào)整廢鋼比,具備了較強(qiáng)的廢鋼比調(diào)節(jié)能力,可最大限度釋放煉鋼產(chǎn)能。鞍鋼正在研發(fā)廢鋼預(yù)熱技術(shù)、以焦丁和煤作為提溫劑的轉(zhuǎn)爐提溫技術(shù)。此外,LF爐溫度補(bǔ)償仍有提升空間,最終鞍鋼廢鋼比單耗有望超過200 kg/t鋼。