田玉英,權開玉
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林718199)
陜西金泰氯堿化工有限公司(簡稱“金泰氯堿”),現(xiàn)有2 套燒堿裝置, 一線裝置于2005 年10 月開車;二線裝置于2013 年12 月開車,配套的一次鹽水精制均采用有機膜過濾工藝,一、二線鹽水裝置分別按15 萬t/a、10 萬t/a 燒堿進行設計,因此一線鹽水裝置配套ф2 100×6 000 mm HVM 過濾器3 臺,二線裝置配套ф2 300×5 500 mm HVM 過濾器2 臺,在一次鹽水精制中HVM 過濾器是否運行正常對一次鹽水質量起著至關重要的作用。
來自采鹵工序的鹵水,經鹽水換熱器加熱后,按工藝要求分別加入32%氫氧化鈉溶液、1%次氯酸鈉溶液和12%碳酸鈉溶液后流入粗鹽水槽。粗鹽水中的鎂離子與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂, 菌藻類、腐殖酸等有機物則被次氯酸鈉氧化分解成為小分子有機物, 部分鈣離子與碳酸鈉反應生成碳酸鈣;然后用加壓泵將粗鹽水槽的鹽水送出,在氣水混合器中與空氣混合后進入加壓溶氣罐,再進入文丘里混合器,同時再加入絮凝劑1%三氯化鐵溶液一同進入預處理器,經過預處理的鹽水進入反應槽,同時再加入部分12%碳酸鈉溶液和5%的亞硫酸鈉溶液, 鹽水中的剩余鈣離子與碳酸鈉反應生成碳酸鈣,鹽水中的游離氯通過化學法被亞硫酸鈉還原除去,充分反應后的鹽水自流進入緩沖槽,緩沖槽中的鹽水自流進入HVM 膜過濾器,過濾后的精鹽水進入精制鹽水儲槽,通過精鹽水泵輸送至鹽水二次精制崗位,過濾器截留的濾渣排入渣漿池;過濾器反沖鹽水進入粗鹽水槽。
HVM 過濾膜運行一段時間后,為了保持較高的過濾能力和較低的過濾壓力,需用15%鹽酸進行化學再生,一次鹽水精制工藝流程示意圖見圖1。
在一次鹽水精制工藝流程中,HVM 膜過濾器內安裝的過濾膜材質為膨體聚四氟乙烯薄膜,是整體成型的無縫管結構,不會產生剝離、開裂現(xiàn)象,耐酸堿腐蝕、抗氧化、耐≤250 ℃高溫、無老化現(xiàn)象,具有均勻致密的微孔,膜孔徑為0.22~0.50 μm,具有高效的表面過濾能力,膜表面具有不粘接、易清洗、高效率、高強度、長壽命等特點,因此在鹽水中兩堿、溫度等指標滿足工藝要求時,正常情況下確保過濾出的精鹽水SS 小于1×10-6,是一次精制過程中確保鹽水質量的關鍵。
圖1 一次鹽水精制工藝流程示意圖
當過濾液通過進液閥進入過濾器,并經過HVM膜過濾袋進行過濾。清液經過薄膜過濾袋進入清液上腔,并通過清液罐至精鹽水儲槽;過濾液中的固體物質濾渣被截流在薄膜過濾袋表面,當過濾一段時間后,薄膜過濾袋上的濾渣達到一定厚度,過濾器自動進入反沖清膜狀態(tài),各撓性閥按各步驟功能閥門狀態(tài)表中的狀態(tài)自動切換,使濾渣脫離薄膜過濾袋表面并沉降到過濾器的錐形底部,過濾器自動進入下一個過濾、反沖、沉降周期;當過濾器錐形底部濾渣達到一定量時,過濾器自動打開排渣閥排出濾渣,然后重新進入下一運行循環(huán)周期,膜過濾器工藝流程框圖見圖2。
膜過濾器運行是在PLC 控制下自動進行的,巡檢過程中主要從PLC 控制柜內控制面板顯示、電磁閥等是否正常運行,以及除PLC 控制柜以外的過濾器內清液狀況、管道閥門是否正常兩大方面進行檢查??刂乒駜葐栴}包括控制面板信息Err1、Err2、反沖時面板顯示無反沖05 步驟,控制柜內電磁閥或撓性閥上快速排氣閥未動作等問題;而過濾器內清液狀況及管道閥門問題包括撓性閥漏鹽水、閥體漏氣、過濾器清液腔內有大量氣泡、水質不清等問題。下面就金泰氯堿鹽水過濾器在運行過程中遇到的問題簡要說明。各步驟功能閥門狀態(tài)見表1。
圖2 膜過濾過濾工藝流程框圖
過濾器運行過程中,PLC 控制面板顯示Err1 的最直接原因實際反沖時間超過設定時間,產生此現(xiàn)象的直接原因有以下3 點。
(1)設定反沖時間過短。若時間過短修改至正常值。
(2)反沖時過濾器內液位下降緩慢或不下降。導致液位下降緩慢的原因:PLC 控制柜內5#電磁閥未打開、5#撓性閥快速排氣閥未打開排氣、5#撓性閥變形嚴重不能全部打開、撓性閥前手動閥未正確打開、1#進液撓性閥未關閉或因變形嚴重不能完全關閉等。
(3)過濾器內浮球液位開關不能正確斷開。此現(xiàn)象就是過濾器內液位下降正常, 但仍出現(xiàn)Err1,此時應檢查液位開關及控制柜內儀表接線是否正常。
控制面板出現(xiàn)Err1,此現(xiàn)象出現(xiàn)次數(shù)較多,排查第一步就是手動反沖后觀察液位下降是否正常,聽4#反沖閥的排氣閥排氣聲音是否正常,根據液位情況更換4#反沖閥內膽或根據排氣閥聲音判斷后更換排氣閥。
表1 各步驟功能閥門狀態(tài)表
過濾器運行過程中PLC 控制面板顯示Err2 的最直接原因為過濾壓力超高,PLC 控制自動停機,直接原因有以下幾方面。
(1)壓力表設定值有誤。此壓力表為電接點壓力表,壓力表信號傳至控制柜后由PLC 進行控制,若壓力設定異常,在運行過程中壓力迅速超過設定值后自動停機,重新進行正確的設定。
(2)壓力表故障。壓力表不歸零,零點位過高,重新校驗壓力表,更換安裝合格的壓力表。
(3)過濾器進液量過大。超過過濾器內膜過濾能力,根據實際情況調整進液量使過濾器在正常壓力下運行。
(4)預處理器反渾嚴重或預處理器出口鎂含量過高導致過濾膜被污染。從而使膜過濾能力下降,壓力升高,調整預處理器運行情況,同時采取酸洗方式恢復膜過濾能力。
(5)膜使用末期,過濾能力大大降低。加大酸洗頻次、采用專用清洗劑清洗再生或重新采購更換新膜。
控制面板出現(xiàn)Err2 現(xiàn)象,金泰氯堿一般很少出現(xiàn),個別出現(xiàn)的現(xiàn)象是預處理器反混嚴重,導致過濾器過濾能力下降,此種情況下應盡快降低流量,調整預處理器出水正常后,酸洗過濾器。
過濾器正常運行時按PLC 設定程序按01 進液、02 過濾、03 排氣、04 泄壓、05 反沖、06 沉降、07 排渣自動進行,當手動按下反沖按扭時,程序按03 排氣、04 泄壓、05反沖的順序依次進行,若反沖時控制面板顯示無步驟05 直接進入下一步,同時觀察到過濾器內液位也無下降, 說明實際上反沖步驟未進行。 因為反沖結束的依據就是過濾器內液位開關斷開, 故產生此現(xiàn)象的原因就與過濾器內浮球液位開關有關, 排查時通過控制面板上的FUNC2鍵,檢查在過濾狀態(tài)下F1 液位開關信號I00 LED燈狀態(tài)是否正常,當液位低于F1 時,球在下面開關接通,指示燈亮;反之則相反,檢查處理液位計接線及液位計。
金泰氯堿在過濾器手動反沖時有時會出現(xiàn)此現(xiàn)象,此種情況下按控制面板上的FUNC2 鍵,檢查在過濾狀態(tài)下F1 液位開關信號I00 LED 燈狀態(tài)是否正常,檢查處理液位計接線及液位計,有時會出現(xiàn)液位計處卡東西,導致液位計無法閉合。
當過濾器正常運行或手動進行反沖、排渣、酸洗等任何操作時不能正常進行,按下電磁閥打開按鈕,聽不到排氣聲或排氣速度極慢,檢查電磁閥、快速排氣閥是否正常,兩者正常檢查氣源管是否暢通。
清液腔內有少量渾濁物、花板上有白色沉淀物、有大量氣泡等問題。清液腔內清液即為一次精制鹽水工序生產的合格產品,必須達到清徹透明,SS 懸浮物小于1×10-6的指標要求,當清液腔內水質出現(xiàn)以上渾濁物、有白色沉淀物、有大量氣泡等現(xiàn)象時立即排查有無膜破損、花板螺絲松動、橡膠墊老化、花板螺絲孔處開裂、內膽破損等現(xiàn)象,根據實際情況進行相應處理。
有該現(xiàn)象發(fā)生時,一般通過緊固過濾膜的松動螺絲,或檢查密封墊片及密封面后重新上緊即可。
撓性閥是夾管閥的一種, 也稱氣囊閥、 擠壓閥,其結構簡單、耐顆粒腐蝕,輸送含有纖維的液體時也不會堵塞,在打開狀態(tài)下,內膽和閥體之間的空隙與大氣連通, 流通阻力小。 當閥需要關閉時,內膽受空氣的擠壓而變形截流。根據過濾器過濾要求,膜需要每天頻繁反沖,至少每2 小時開關1 次,撓性閥為橡膠制品,通過空氣來開關擠壓,疲勞受損。因此一旦有破損,在閥關閉狀態(tài)下空氣進入鹽水內產量大量氣泡, 在打開狀態(tài)下鹽水通過破損處漏出。
出現(xiàn)此種情況的原因是撓性閥破損造成,因過濾器各個撓性閥在自動過濾過程中充當?shù)淖饔貌煌蚨_關次數(shù)不同,同時2 條線過濾器均不是單一一臺,為了降低維修成本,一般對撓性內膽的維修采取破損時更換的方式進行。
加強一次鹽水精制管理,尤其是加強有機膜過濾器的運行管理,確保一次精制鹽水合格,是確保鹽水二次精制的最基本要求,除了管理好HVM 膜過濾器的日常操作運行外,根據相關備件的使用壽命及實際使用情況積累經驗,做好計劃性更換,確保一次鹽水質量穩(wěn)定。