徐 穎
(唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山063305)
隨著有機(jī)硅工業(yè)的迅速發(fā)展,甲基氯硅烷產(chǎn)能飛速提高,副產(chǎn)物的數(shù)量也在增加。產(chǎn)能60 萬t/a 的甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置將會(huì)產(chǎn)生41 萬t/a 左右的副產(chǎn)物,其中副產(chǎn)鹽酸約為30 萬t/a。副產(chǎn)鹽酸處理不當(dāng),將對(duì)環(huán)境造成污染[1]。
唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)采用鹽酸深度解析技術(shù)對(duì)氯甲烷合成副產(chǎn)鹽酸進(jìn)行處理,解析出的HCl 氣體供氯甲烷合成使用。但該公司現(xiàn)有副產(chǎn)鹽酸深解析系統(tǒng)年處理量偏低,處理成本較高,副產(chǎn)鹽酸深解析工序因管道泄漏、泵運(yùn)行不平穩(wěn)、不易控制等原因影響,平均運(yùn)行周期僅為20 天,達(dá)不到預(yù)期效果。本文主要針對(duì)上述問題逐一進(jìn)行探討,通過一系列的對(duì)比實(shí)驗(yàn)尋求解決辦法,使深解析系統(tǒng)運(yùn)行周期由20 天延長(zhǎng)至30 天,提高了氯甲烷合成副產(chǎn)鹽酸的處理能力。
通過對(duì)系統(tǒng)管道泄漏情況總結(jié)歸納后發(fā)現(xiàn),共有4 條管線因介質(zhì)溫度較高,現(xiàn)有襯PO 管道適用范圍低,泄漏次數(shù)較多。采用對(duì)比試驗(yàn)來確定高溫管道更換管道材質(zhì)后的效果。
管線工作溫度約140 ℃,原系統(tǒng)全部采用鋼襯PO 管道,新系統(tǒng)部分更換為襯PTFE(聚四氟乙烯)管道和襯FEP(聚全氟乙丙烯)管道,原系統(tǒng)泄漏3 次,新系統(tǒng)未出現(xiàn)泄漏。
管線工作溫度150~160 ℃,原系統(tǒng)全部采用鋼襯PO 管道,新系統(tǒng)部分更換為B 套系統(tǒng)部分管道更換為襯PTFE 管道、襯FEP 管道和襯ETFE(聚四氟乙烯-乙烯)管道,原系統(tǒng)泄漏3 次,新系統(tǒng)襯PTFE 管道和襯ETFE 新系統(tǒng)未出現(xiàn)泄漏, 襯FEP管道泄漏1 次。
管線工作溫度120~130 ℃,原系統(tǒng)全部采用鋼襯PO 管道,新系統(tǒng)部分管道更換為襯PTFE 管道、襯FEP 管道和襯FEP 管道,原系統(tǒng)泄漏2 次;新系統(tǒng)襯PTFE 管和襯ETFE 新系統(tǒng)未出現(xiàn)泄漏,襯FEP 管道泄漏1 次。
綜合以上結(jié)果,考慮深解析高溫管道的備件統(tǒng)一性,采用襯PTFE 材質(zhì)可達(dá)到有效減少管道泄漏,延長(zhǎng)深解析運(yùn)行周期的目的。
A 套系統(tǒng)為原系統(tǒng),選用的是MFY 型耐腐耐磨泵,B 套系統(tǒng)選用的是IHF 型氟塑料離心泵。運(yùn)行一周期后發(fā)現(xiàn),A 系統(tǒng)循環(huán)泵一周期內(nèi)泄漏2 次,且到后期因?yàn)槁然}循環(huán)泵流量不能保證,導(dǎo)致深解析系統(tǒng)減量;B 系統(tǒng)循環(huán)泵無泄漏,且泵運(yùn)行平穩(wěn),氯化鈣循環(huán)流量可完全按照稀酸量的1∶3 進(jìn)行調(diào)節(jié)。因此選用型號(hào)為IHF 型的氟塑料離心泵作為為氯化鈣循環(huán)泵,可有效解決泵運(yùn)行不平穩(wěn),易泄漏的問題,運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
隨著深解析系統(tǒng)產(chǎn)能提高,蒸汽需求量上升,原凝水外排系統(tǒng)無法滿足需求,造成蒸汽流量和壓力頻繁波動(dòng),極易出現(xiàn)泛塔現(xiàn)象。為了解決此問題,采用蒸汽冷凝水槽及冷凝水調(diào)節(jié)閥替代現(xiàn)有系統(tǒng)的疏水閥。A 系統(tǒng)和B 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)比見表2。
從表2 可以看出,A 套采用疏水器,B 套系統(tǒng)采用冷凝水槽和液位調(diào)節(jié)閥,B 系統(tǒng)在相同進(jìn)酸量的前提下,蒸汽消耗降低0.01~0.02 t/m3,蒸汽流量穩(wěn)定,有效減少了泛塔現(xiàn)象的發(fā)生。
深脫塔填料為石墨拉西環(huán),利用加入氯化鈣的方法提高HCl 對(duì)水的揮發(fā)度,因氯化鈣為鹵化物,易結(jié)晶附著于塔及填料表面,堵塞填料造成塔內(nèi)傳質(zhì)效果差[2]。A 套為原始系統(tǒng),填料層3 層均為大拉西環(huán),方案一中1 層填料更換為小拉西環(huán);方案二中2 層填料更換為小拉西環(huán);方案三中3 層填料均為小拉西環(huán);方案四中填料層3 層均為大拉西環(huán),但是在每個(gè)大填料上打幾個(gè)小孔,增加接觸面積。隨著小拉西環(huán)比例的增加,系統(tǒng)的運(yùn)行周期由20 天逐漸延長(zhǎng)到30 天,產(chǎn)能由3.0~6.5 m3/h 提高到5.0~6.5 m3/h,廢水含量由2.11%降低到1.69%。此外,大填料上打孔之后, 填料的傳質(zhì)面積增大了30%~40%,介質(zhì)的通過率提高了30%~50%[2],系統(tǒng)的運(yùn)行周期由20 天延長(zhǎng)到30 天,產(chǎn)能由3.0~6.5 m3/h 提高到6.0~6.5 m3/h,廢水含量由2.11%降低到1.83%。說明填料打孔或減小規(guī)格對(duì)提高產(chǎn)能、延長(zhǎng)運(yùn)行周期均有一定效果??紤]到大拉西環(huán)庫存?zhèn)浼^多,最終采用填料打孔方案四。A 系統(tǒng)和優(yōu)化方案的數(shù)據(jù)對(duì)比表見表3。
表1 A系統(tǒng)和B系統(tǒng)循環(huán)泵運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
表2 A系統(tǒng)和B系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)比表
表3 A系統(tǒng)和優(yōu)化方案的數(shù)據(jù)對(duì)比表
現(xiàn)有的深解析再沸器蒸汽調(diào)節(jié)閥管徑大,且2 臺(tái)深脫再沸器僅有1 臺(tái)流量計(jì), 不利于對(duì)蒸汽進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。 為了更精確的調(diào)節(jié)和監(jiān)控蒸汽流量,將深脫再沸器蒸汽調(diào)節(jié)閥管徑改小, 增加1 臺(tái)蒸汽流量計(jì), 對(duì)深脫塔再沸器的蒸汽流量進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)控。改造后,有效減少了泛塔次數(shù),運(yùn)行時(shí)間由20 天延長(zhǎng)至29 天,廢水濃度合格率由80%提高至95%,更多的HCl 被深解析后回收入系統(tǒng)。
將原有出酸系統(tǒng)的四通管道改為1 個(gè)三通管和1 個(gè)單獨(dú)管道,避免氯化鈣進(jìn)閃蒸再沸器和進(jìn)深脫塔再沸器系統(tǒng)搶物料的現(xiàn)象。優(yōu)化后深解析運(yùn)行時(shí)間由20 天延長(zhǎng)至27 天,塔釜液位調(diào)節(jié)閥動(dòng)作幅度由30%減少為10%,確保深解析系統(tǒng)更易控制,周期運(yùn)行更加平穩(wěn)。
綜上所述,通過優(yōu)化高溫管道材質(zhì)、氯化鈣循環(huán)泵改型、采用冷凝水單獨(dú)外排、填料結(jié)構(gòu)改型及深解析運(yùn)行系統(tǒng)控制,解決了副產(chǎn)鹽酸深解析工序管道泄漏、設(shè)備堵塞、泵運(yùn)行不平穩(wěn)、不易控制等問題,周期由20 天延長(zhǎng)至30 天。但因原料氯甲烷合成副產(chǎn)鹽酸中含有甲醇及硅氧烷,易堵塞深脫塔、管道及換熱器,該公司將對(duì)原料氯甲烷合成副產(chǎn)鹽酸純化進(jìn)行進(jìn)一步研究。