摘要:錦612塊由于構(gòu)造不落實(shí)、儲層發(fā)育變化大等問題,由于高含水井地處錦612塊高產(chǎn)能井區(qū),對于區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)意義重大,有必要立刻對該井開展地質(zhì)研究,分析其出水原因,有針對性的治理。
關(guān)鍵詞:地質(zhì)研究;錦612塊;固井質(zhì)量;測試;大修;擠灰;
一、油藏基本情況
錦612塊構(gòu)造上位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡歡喜嶺上臺階,開發(fā)目的層為沙一+二段的興隆臺油層。含油面積1.98km2,石油地質(zhì)儲量442.98×104t。油層高點(diǎn)埋深:-920米,為普通稠油油藏。
興Ⅰ油層組基本不含油。
興Ⅱ油層組為主要含油目的層,油藏埋深-890.0~-1080m,含油井段長7.0~33.0m,向構(gòu)造低部位及儲層發(fā)育較差部位減薄。
興Ⅱ1砂巖組因儲層不發(fā)育,油層發(fā)育較差;興Ⅱ3砂巖組基本為水層;興Ⅱ2
砂巖組油藏埋深-920.0~-980.0m,油層厚度6.0~23.3m,平均13.9m;
興Ⅱ2砂巖組各小層中,以興Ⅱ21、興Ⅱ22小層油層最發(fā)育,平均油層厚度大于4.0m,其次是興Ⅱ23小層,平均油層厚度為3.0m,興Ⅱ24小層油層發(fā)育較差,平均油層厚度為1.5m(表1)。
平面上,油層分布受巖性和構(gòu)造控制。主力目的層興Ⅱ2組各小層油層大面積連片分布,主要受巖性控制,其次表現(xiàn)為構(gòu)造高部位油層厚度較大,向低部位減薄。
興Ⅱ24小層,油層分布受沉積儲層控制明顯,僅在錦612-12-18斷塊中部局部集中發(fā)育,以該區(qū)為中心,油層向四周減薄,大部分油層不發(fā)育。
興Ⅱ23小層,以錦612-12-18斷塊中部的錦7-15-15、錦7-15-17一帶最發(fā)育,油層厚度大于5m,局部井區(qū)達(dá)7m,向西部、北部和東部減薄,在錦612-大H101導(dǎo)附近增厚至2m以上,區(qū)塊其余部位,油層厚度不足1m。
興Ⅱ22小層,錦612-12-18斷塊中部錦7-15-15~錦7-17-15一帶至錦612-大H101導(dǎo)一帶油層最發(fā)育,油層厚度大于5m,向西部和北部減薄,北部錦612-12-18井以北,油層厚度小于2m。
興Ⅱ21小層,各斷塊油層最發(fā)育,錦612-12-18斷塊的錦7-15-15~錦7-17-13至錦612-12-18一帶油層厚度大于5m,以該區(qū)為中心向東、西兩側(cè)減薄,油層厚度一般為2~4m。
二、部分油井出水嚴(yán)重
錦7-15-19井為錦612區(qū)塊興隆臺油層2018年1月份投產(chǎn)的新井,開井一周后即高含水,日產(chǎn)液15.6噸,含水近100%,5月即因高含水停井。由于該井地處錦612塊高產(chǎn)能井區(qū),最高日產(chǎn)油可達(dá)10噸,對于區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)意義重大,有必要立刻對該井開展地質(zhì)研究,分析其出水原因,有針對性的治理。
錦7-33-29井為錦612區(qū)塊興隆臺油層2017年12月份投產(chǎn)的新井,于2019年2月份高含水生產(chǎn),日產(chǎn)液14.3噸,含水近92.2%,3月初實(shí)施固井質(zhì)量測試。由于該井地處錦612塊高產(chǎn)能井區(qū),最高日產(chǎn)油可達(dá)9噸,對于區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)意義重大。
三、油井高含水研究
錦612-12-18塊興隆臺油層為純油藏,沒有邊底水,同時根據(jù)水分析數(shù)據(jù),該井出水為地層水,非蒸汽吞吐排水期注入蒸汽回吐。
井筒內(nèi)未發(fā)現(xiàn)套變、套漏等問題,該井出水非井筒內(nèi)問題導(dǎo)致。
在排除地質(zhì)因素、井筒內(nèi)因素的可能后,懷疑其他層位的地層水由套管外竄入井內(nèi),發(fā)生管外竄槽,所以對該井復(fù)測了固井質(zhì)量測試,測試結(jié)果顯示油層段附近界面膠結(jié)差。
由于油井固井質(zhì)量差,導(dǎo)致上部水層中的地層水沿井筒外部下竄,并于射孔井段竄入井筒內(nèi),同時由于油水粘度差異大,一旦有水入侵,將導(dǎo)致原油無法采出,最終導(dǎo)致高含水.
針對管外竄槽現(xiàn)象,采用創(chuàng)新的射孔分割油、水層,全井段擠灰的方式,阻隔上、下層系地層水的入侵。
四、解決方案
1、錦7-15-19井全井段擠灰重新射孔
依據(jù)治理措施,針對固井質(zhì)量的問題,實(shí)施油層段上部射1m孔、下部射1m孔、全井段擠灰封堵措。為保證單井產(chǎn)能,采用140槍防砂射孔補(bǔ)原井段,注汽生產(chǎn)。
該井2018.9大修完成,復(fù)測固井質(zhì)量后發(fā)現(xiàn)油層段上下井段一、二界面膠結(jié)良好,擠灰封堵成功。2018.11射孔注汽,2018年末下泵生產(chǎn),日產(chǎn)油迅速上升,措施后日產(chǎn)油可達(dá)10噸,預(yù)計(jì)可增油量2000噸。
2、錦7-33-29井全井段擠灰重新射孔
依據(jù)治理措施,針對固井質(zhì)量的問題,實(shí)施油層段上部射1m孔、下部射1m孔、全井段擠灰封堵措。為保證單井產(chǎn)能,采用127槍防砂射孔方式,而后注汽生產(chǎn)。
2019.6該井大修擠灰完成,2019.7射孔注汽,2019年8月初下泵生產(chǎn),日產(chǎn)油迅速上升,措施后日產(chǎn)油可達(dá)3.6噸,預(yù)計(jì)可增油量700噸。
五、結(jié)論
本次針對錦7-15-19、錦7-33-29井的治理,成功提高了區(qū)塊產(chǎn)能,完善了井網(wǎng),同時也對該塊其他油井的綜合治理起到積極作用,研究及治理辦法也可借鑒使用,對同類油藏有指導(dǎo)意義。
作者簡介:
姜元元(1985-),女,工程師,2011年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),現(xiàn)在中油遼河油田公司錦州采油廠地質(zhì)研究所從事開發(fā)地質(zhì)工作。