呂學(xué)峰 于志冬
【摘 要】由汽車發(fā)動(dòng)機(jī)排出的高溫氣體在進(jìn)入排氣消聲器時(shí),將對消聲器的消聲性能產(chǎn)生較大的影響。高溫不僅可以改變氣體的屬性,還會(huì)對消聲器內(nèi)的聲傳播產(chǎn)生影響。因此,探究溫度對消聲器消聲特性的影響是非常有必要的。本文提出了一種可有效降低排氣溫度的排氣換熱系統(tǒng),并對其進(jìn)行仿真分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,證明設(shè)計(jì)的可行性。
【關(guān)鍵詞】汽車排氣;消聲器;性能
引言
排氣噪聲是主要的汽車噪聲之一,消聲器作為控制汽車排氣噪聲的關(guān)鍵部件,其消聲性能和壓力損失對汽車的噪聲水平、動(dòng)力性能和經(jīng)濟(jì)性具有顯著影響。消聲器傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中往往以傳遞損失和壓力損失作為評價(jià)參數(shù)對其進(jìn)行靜態(tài)設(shè)計(jì)。雖然該方法在一定程度上能獲得消聲器的聲學(xué)性能情況,但難以考慮發(fā)動(dòng)機(jī)對消聲器性能的耦合影響,因此往往難以達(dá)到預(yù)期的消聲效果。
1、國內(nèi)研究現(xiàn)狀
相比國外的學(xué)術(shù)研究,國內(nèi)學(xué)者研究消聲器的起步較晚,直到20世紀(jì)80年代后期,我國學(xué)者開始對消聲器進(jìn)行研究,為國內(nèi)消聲器研究奠定了基礎(chǔ)。在科研工作者的不斷努力研究下,我國在消聲器研究方面取得了階段性的研究成果。上世紀(jì)80年代后期國內(nèi)學(xué)者們利用一維聲傳遞矩陣開啟了對消聲器聲學(xué)性能的研究歷程。1988年,盛勝我研究了具有聲能耗散時(shí)抗性消聲器的傳遞矩陣,找出了聲能衰減的三種主要原因,并利用直接堵塞法測得了矩陣元素值,得出了在具有聲能耗散時(shí)聲波在管道中的傳遞矩陣。1991年,黃其柏、夏薇在考慮排氣氣流和溫度的影響下,研究并得到了四種常用消聲元件(突變插管、剛性直管、摩擦穿孔板和穿孔聲管)的傳遞矩陣,并通過試驗(yàn)驗(yàn)證了該理論的正確性。1994年,蔡超等人根據(jù)消聲器傳遞矩陣分析方法,在未考慮氣流再生噪聲問題的影響下,得到了拖拉機(jī)抗性消聲器12種不同聲學(xué)子結(jié)構(gòu)的傳遞矩陣,該研究為后期的消聲器工程設(shè)計(jì)創(chuàng)造了條件,大大拉近了我國在一維聲波研究領(lǐng)域與國外的距離。
在探討消聲器內(nèi)部氣流對聲學(xué)特性的影響方面,國內(nèi)學(xué)者做出了很多努力。劉伯潭等人基于計(jì)算流體力學(xué),利用Star-CD軟件對復(fù)合式消聲器內(nèi)部流場進(jìn)行了數(shù)值仿真,探究了消聲器內(nèi)部氣流對其聲學(xué)性能的影響。羅虹等人使用數(shù)值分析方法對消聲器內(nèi)部的流場、溫度場及聲場進(jìn)行分析,證明了消聲器的流場和溫度場對消聲性能具有重要的影響。李國祥等人通過研究一種具有典型結(jié)構(gòu)的消聲器流場和溫度場,研究表明氣流溫度降低時(shí),抗性消聲器的傳遞損失曲線會(huì)向低頻方向移動(dòng)。劉晨等人利用GT-Power軟件探究了高溫氣流對三通穿孔管和直通穿孔管消聲器在靜態(tài)時(shí)傳遞損失的影響,研究表明高溫氣流對消聲器的聲學(xué)特性能夠產(chǎn)生直接影響。
2、仿真模型建立
副消聲器為一簡單擴(kuò)張式結(jié)構(gòu),進(jìn)、出口管徑為36mm,管壁厚度為1mm,擴(kuò)張比為8;主消聲器由三腔三管組成,中間管和出口管在中間腔室部分均開有18個(gè)直徑為7.8mm的均布小孔。
由于GT-Power軟件采用一維有限體積法對流體動(dòng)力學(xué)流動(dòng)方程進(jìn)行求解,因此在用GEM3D軟件建立好消聲器幾何模型后,需要將模型離散化處理。排氣管路離散長度一般為氣缸直徑的0.55倍。本文中汽油機(jī)的氣缸直徑為78mm,因此定義排氣管路離散長度為42mm。排氣管路壁面熱傳導(dǎo)求解模塊參數(shù)設(shè)置如下:表面熱傳導(dǎo)系數(shù)為15W·(m2·K)-1,壁面厚度為2mm,表面散熱系數(shù)為0.8。
3、仿真結(jié)果分析
3.1、插入損失仿真分析
插入損失指安裝消聲器前后,管口向外輻射噪聲聲功率級之差。它不但與消聲器本身的結(jié)構(gòu)有關(guān),而且與聲源及末端的聲學(xué)特性有關(guān),因此相比于傳遞損失更能反映消聲器的實(shí)際消聲效果。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)常用轉(zhuǎn)速范圍和企業(yè)要求,選取發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速范圍為1000~2500r·min-1,對消聲器的聲學(xué)性能進(jìn)行分析。圖3為原消聲器的轉(zhuǎn)速在1000~2500r·min-1時(shí)的插入損失仿真結(jié)果,其中虛線為企業(yè)要求的插入損失目標(biāo)值。由圖3知,在轉(zhuǎn)速為1000~2500r·min-1整個(gè)范圍內(nèi),消聲器的插入損失均未達(dá)到要求,尤其在常用轉(zhuǎn)速2500r·min-1時(shí),仿真值與目標(biāo)值相差最大,消聲效果最差。
3.2、壓力損失仿真分析
壓力損失指進(jìn)、出口管中截面的全壓差。由于較高的壓力損失會(huì)降低發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能,因此,在排氣系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)中不僅要獲得較好的聲學(xué)特性,還要盡可能的減少壓力損失。在發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)氣門全開情況下仿真得到的消聲器壓力損失結(jié)果,其中虛線對應(yīng)企業(yè)允許的最大壓力損失值。隨著轉(zhuǎn)速的增加,整個(gè)排氣系統(tǒng)的壓力損失呈上升趨勢,但遠(yuǎn)小于目標(biāo)值2.0×104Pa,消聲器空氣動(dòng)力性能良好。
4、結(jié)構(gòu)多參數(shù)、多目標(biāo)、多工況優(yōu)化
4.1、響應(yīng)面擬合及質(zhì)量評價(jià)
通過建立響應(yīng)面模型,就可以對參數(shù)因子輸入的不同值進(jìn)行插值計(jì)算,最后通過在響應(yīng)面搜索合適的結(jié)果,得出所需的最佳響應(yīng),連接彎管直徑和主消聲器穿孔直徑對壓力損失和尾管噪聲的響應(yīng)圖。由于響應(yīng)面的擬合精度對后續(xù)的優(yōu)化結(jié)果有重要影響,因此需要對響應(yīng)面的擬合質(zhì)量進(jìn)行評價(jià),其主要評價(jià)指標(biāo)組成包括模型總方差的誤差分?jǐn)?shù)(R-Squared,R-Sqr即2R)代表指標(biāo)、修正的2R(AdjustedR-Squared,AdjR-Sqr)指標(biāo)和預(yù)測的2R(Q-Squared,Q-Sqr)指標(biāo)。其中AdjR-Sqr指標(biāo)具有更高的可靠性,能排除過度擬合的影響,因此采用AdjR-Sqr指標(biāo)對響應(yīng)面的擬合質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。
4.2、消聲器結(jié)構(gòu)多參數(shù)、多目標(biāo)優(yōu)化
在采用擬合精度較好的響應(yīng)面的基礎(chǔ)上,對消聲器結(jié)構(gòu)進(jìn)行多參數(shù)、多目標(biāo)優(yōu)化。優(yōu)化過程中采用遺傳算法進(jìn)行求解。根據(jù)實(shí)際情況,優(yōu)化條件設(shè)置為尾管噪聲最小,而壓力損失不超過2.0×104Pa;轉(zhuǎn)速1000r·min-1時(shí)的權(quán)重系數(shù)為0.3,轉(zhuǎn)速為2500r·min-1時(shí)的權(quán)重系數(shù)為0.7。將各個(gè)參數(shù)的全局最值代入GT-Power計(jì)算模型中進(jìn)行求解,得到改進(jìn)前、改進(jìn)后插入損失和壓力損失的對比結(jié)果,優(yōu)化后消聲器的整體插入損失有了明顯提升,且都在目標(biāo)值以上,尤其在轉(zhuǎn)速2500r·min-1下,其值由18dB提升至32dB,效果顯著。雖然系統(tǒng)壓力損失整體也呈上升趨勢,但變化相對較小。在常用轉(zhuǎn)速2500r·min-1下,改進(jìn)后的壓力損失最大值為1.3×104Pa,遠(yuǎn)低于目標(biāo)值2.0×104Pa。
結(jié)束語
針對某汽車消聲器插入損失過低的問題,基于DOE方法,對消聲器結(jié)構(gòu)進(jìn)行多參數(shù)、多目標(biāo)優(yōu)化,改進(jìn)后的消聲器整體插入損失有了明顯提升且基本在目標(biāo)值以上,尤其在轉(zhuǎn)速2500(r·min-1)下,其值由18dB提升至32dB,效果顯著;雖然壓力損失增至1.3×104Pa,但遠(yuǎn)小于目標(biāo)值2.0×104Pa,消聲器的綜合性能得到了提高。
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(作者單位:長城汽車股份有限公司)