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      發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸加工過(guò)程中跳動(dòng)控制方法

      2019-10-20 04:23梁雄榮
      關(guān)鍵詞:曲軸夾具跳動(dòng)

      摘 要 曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部分,其各項(xiàng)參數(shù)的好壞影響到發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命,加工過(guò)程中常因毛坯、機(jī)床、刀具、參數(shù)等因素影響而發(fā)生彎曲變形,出現(xiàn)跳動(dòng)超差的情況,影響發(fā)動(dòng)性能。本文通過(guò)對(duì)影響跳動(dòng)的因素進(jìn)行分析和總結(jié),分析跳動(dòng)量大的原因及控制方案。

      關(guān)鍵詞 曲軸;夾具;跳動(dòng);校直

      1跳動(dòng)的定義

      徑向跳動(dòng)是指被測(cè)回轉(zhuǎn)表面在同一橫剖面的表面上各點(diǎn)到基準(zhǔn)軸線間距離的最大變動(dòng)量。 曲軸彎曲變形直接表現(xiàn)出來(lái)的結(jié)果就是各軸的外圓相對(duì)主軸頸A1、A5或中心孔軸的線跳動(dòng)量較大。

      2跳動(dòng)原因分析及措施

      2.1 夾具的影響

      曲軸軸頸表面的加工,通過(guò)安裝在左右兩主軸上的頂尖夾緊曲軸中心孔進(jìn)行軸向定位,再通過(guò)卡爪夾緊法蘭端和芯軸端表面,驅(qū)動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)而進(jìn)行切削,因曲軸的剛性差,在加工中容易因切削力而變形,因此使用中心支架加以輔助。因此對(duì)跳動(dòng)分析時(shí)需要對(duì)這些因素進(jìn)行分析。

      (1)主軸卡盤(pán)回轉(zhuǎn)中心不同心

      所有夾具的安裝調(diào)試,是基于左右卡盤(pán)回轉(zhuǎn)軸線在同一直線上進(jìn)行的,回轉(zhuǎn)中心不同心,在曲軸頂尖頂緊、卡盤(pán)夾緊時(shí),自定心精度功能將失去,出現(xiàn)工件一邊高一邊低的現(xiàn)象,夾緊時(shí)就會(huì)出現(xiàn)彈性變形,加速頂尖及卡爪的磨損。因此要控制左右兩軸的高度差在20um內(nèi),以確保主軸回轉(zhuǎn)中心的同心度。

      (2)中心頂尖跳動(dòng)大導(dǎo)致不同心

      定位工件的頂尖和卡盤(pán)回轉(zhuǎn)軸線的同軸性決定了支承的精度,頂尖套和頂尖座的同軸度由軸孔配合決定,頂尖座和頂尖套磨損后,精密軸孔配合失效無(wú)法保證,受力時(shí)工件回轉(zhuǎn)中心偏離中心軸線較大,這種情況下加工出現(xiàn)跳動(dòng)較大情況,此時(shí)需要更換備件以確保機(jī)械部件的正常。當(dāng)機(jī)械部件正常的情況下,需要通過(guò)調(diào)整來(lái)獲得所要精度。調(diào)整到允許范圍內(nèi),通常半精加工調(diào)整后的頂尖跳動(dòng)值為10un以下,而精加工則為1um~3um。

      (3)左右主軸卡盤(pán)

      卡盤(pán)是機(jī)床上用來(lái)夾緊工件帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)的機(jī)械裝置,曲軸在加工前以?xún)啥酥行捻敿忭斁o定心,再用卡爪夾緊工件,若卡爪夾緊時(shí)與主軸中心不同軸,車(chē)削出來(lái)的工件就偏心,而在實(shí)際測(cè)量曲軸時(shí)是以中心孔為定位的,車(chē)出的曲軸偏心,測(cè)量出來(lái)的主軸頸跳動(dòng)肯定會(huì)超差。從卡爪的數(shù)量來(lái)分為兩爪卡盤(pán),三爪卡盤(pán),四爪卡盤(pán)。目前影響工件跳動(dòng)的主要是三爪卡盤(pán)和四爪卡盤(pán)。

      三爪卡盤(pán):內(nèi)部是通過(guò)三個(gè)液壓缸帶動(dòng)一個(gè)推桿機(jī)構(gòu)來(lái)推動(dòng)卡爪臂在萬(wàn)向節(jié)軸承上前進(jìn)和夾緊,理論上是能夠同步前進(jìn)到位夾緊工件的,當(dāng)出現(xiàn)活塞固定螺栓斷裂活塞前進(jìn)受阻或是萬(wàn)向節(jié)錯(cuò)位時(shí),會(huì)導(dǎo)致某個(gè)卡爪臂前進(jìn)不到位,三個(gè)臂出現(xiàn)受力不均勻,從而將工件夾偏的情況出現(xiàn);卡爪作為與工件直接接觸部分,長(zhǎng)期使用會(huì)出現(xiàn)磨損不均勻的情況,從而將工件夾偏,因此在處理跳動(dòng)時(shí)需要將卡爪夾緊后的跳動(dòng)控制到20um以下為好。

      四爪卡盤(pán):在雙砂輪磨床上使用,兩對(duì)卡爪以90度相間對(duì)稱(chēng)分布,分別由兩對(duì)液壓缸控制,內(nèi)部有一對(duì)液控單向閥,當(dāng)液壓油通過(guò)單向閥的流量不一樣時(shí),會(huì)出現(xiàn)兩組液壓缸進(jìn)給不同步,夾緊到位時(shí)會(huì)出現(xiàn)曲軸從中心孔滑出來(lái)的現(xiàn)象,曲軸中心孔定位出現(xiàn)偏移,磨削出現(xiàn)偏磨,從而導(dǎo)致粗加工磨不完,精加工時(shí)因余量不足產(chǎn)生跳動(dòng),需要檢查液壓油路及卡盤(pán)內(nèi)部閥芯,清潔卡盤(pán)組件。在卡爪出現(xiàn)磨損不均的情況也會(huì)出現(xiàn)把工件夾偏,此時(shí)需要更換卡爪。

      (4)中心支架輔助支承

      中心支架支承在刀具作用點(diǎn)相近的位置,減少切削力作用下工件的彎曲變形,提高加工的精度。中心支架對(duì)工件跳動(dòng)的影響主要有兩種:夾緊中心與主軸旋轉(zhuǎn)中心不同軸、中心支架圓柱滾子軸承磨損。

      抬高或拉低中心支架都會(huì)使得夾緊后的中心與主軸中心不同心,中心支架將工件的中心拉偏旋轉(zhuǎn)中心,工件受到切削力時(shí)得不有效的支撐而變彎,出現(xiàn)跳動(dòng)偏大。因此在粗加工階段,中心支架抬起度控制在10um,精加工中控制在抬起2um、推出8um左右,能夠有效的控制受力變形,獲得所需加工精度。

      滾輪型中心支架,當(dāng)出現(xiàn)潤(rùn)滑不良導(dǎo)致異常磨損或是滾子被鐵泥卡住時(shí),中心支架夾持工件時(shí)產(chǎn)生震動(dòng),加工不平穩(wěn),繼續(xù)使用就會(huì)產(chǎn)生振紋或是工件壓傷,軸頸跳動(dòng)變大,此時(shí)需要疏通油路或是更換軸承。

      2.2 工件中心孔的影響

      曲軸中心孔作為各工序的加工基準(zhǔn),對(duì)后工序曲軸加工跳動(dòng)的產(chǎn)生有重要的影響,主要有以下兩方面:

      (1)中心孔圓度不好

      經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,當(dāng)中心孔圓度大于0.03時(shí),磨削工位對(duì)主軸頸產(chǎn)生的跳動(dòng)增大較多,因此需要對(duì)圓度進(jìn)行控制。影響的要素有主軸的跳動(dòng)過(guò)大、絲杠反向間隙大、夾具不穩(wěn)定、刀具剛性不好、使用單刃加工等,要對(duì)各要素進(jìn)行控制,如使用雙刃刀代替單刃刀,加工時(shí)工件受力平衡,可以有效的控制中心孔的圓度。

      (2)中心孔上有鐵屑

      曲軸在加工過(guò)程中使用油霧和冷卻液,加工后會(huì)有鐵屑粘在中心孔上,在磨削時(shí)頂尖將鐵屑頂在中心孔上,使得定位面不能很好地跟頂尖貼合,受力時(shí)產(chǎn)生偏移,從而產(chǎn)生跳動(dòng)超差。通過(guò)在曲軸移動(dòng)過(guò)程中增加毛刷、吹氣、清洗水管裝置將鐵屑去掉。

      2.3 滾壓校直對(duì)跳動(dòng)的影響

      滾壓校直,經(jīng)過(guò)深滾壓后,由機(jī)床自帶的Marposs測(cè)量系統(tǒng)測(cè)出工件的跳動(dòng)量,當(dāng)軸頸的跳動(dòng)值超過(guò)設(shè)定值時(shí),會(huì)通過(guò)RTC(實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī))計(jì)算出當(dāng)前最佳的校直方法,用適當(dāng)?shù)牧?duì)其中某一軸頸進(jìn)行校直,以降低工件的徑向跳動(dòng)。

      (1)marposs測(cè)頭對(duì)校直的影響

      滾壓后使用測(cè)頭對(duì)主軸頸的跳動(dòng)進(jìn)行測(cè)量,如果小于設(shè)定的跳動(dòng)值,則完成滾壓;如果大于設(shè)定值,通過(guò)運(yùn)算比較后對(duì)某一個(gè)軸頸施加力進(jìn)行校直,然后重復(fù)測(cè)量,直到達(dá)到要求。如果測(cè)量的數(shù)值不準(zhǔn)確,在RTC判定后,判定錯(cuò)誤施加力對(duì)軸頸進(jìn)行校直,造成跳動(dòng)的累加變大。需要檢查測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,提高校直數(shù)據(jù)的可靠性。

      (2)滾壓過(guò)程中滾壓力異常

      過(guò)小的滾壓力使得工件達(dá)不得滾壓的效果,需要多次校直或無(wú)法校直;過(guò)大的滾壓力且方向不對(duì)時(shí),會(huì)出現(xiàn)彎曲方向與原跳動(dòng)方向的疊加加大跳動(dòng)量,后工序加工時(shí)就會(huì)出現(xiàn)磨偏、跳動(dòng)大,因此需要定期地進(jìn)行滾壓力檢查校準(zhǔn)。

      2.4 精車(chē)止推面工序?qū)μ鴦?dòng)的影響

      止推面位于A3主軸頸的兩側(cè)位置,加工時(shí)曲軸受切削力,由于沒(méi)有中心支架進(jìn)行支撐,加工過(guò)程中受力產(chǎn)生變形,出現(xiàn)A2、A3、A4的跳動(dòng)變大。可通過(guò)減小止推面的加工余量,降低進(jìn)給速度來(lái)減小該工位造成的跳動(dòng)。

      2.5 磨床磨削導(dǎo)致跳動(dòng)變大

      (1)殘余應(yīng)力曲軸變形影響

      曲軸在粗加工、熱處理后內(nèi)應(yīng)力過(guò)大,導(dǎo)致曲軸彎曲變形,經(jīng)回火、滾壓校直后應(yīng)力得到了一定的釋放,但仍有較大的殘余應(yīng)力帶到了磨削工序中,在曲軸磨削的過(guò)程中,殘余應(yīng)力持續(xù)釋放導(dǎo)致曲軸變形而導(dǎo)致跳動(dòng)超差。

      因此控制淬火、干切削變形,降低曲軸內(nèi)應(yīng)力是解決磨削后曲軸變形超差的根本措施。通過(guò)對(duì)感應(yīng)器有效圈改進(jìn)以及毛坯應(yīng)力的控制,解決曲軸淬火變形,降低曲軸的內(nèi)應(yīng)力,進(jìn)而解決磨削后曲軸變形超差。在磨削工位,在粗磨結(jié)束后,通過(guò)松夾卡爪然后精磨,以此來(lái)釋放壓力,減少跳動(dòng)超差。對(duì)于熱脹冷縮和組織轉(zhuǎn)變,引起曲軸整體長(zhǎng)度變化,此時(shí)曲軸要可以自由伸縮,尾架頂緊力不能太大,否則跳動(dòng)超差就比較明顯了。

      (2)磨偏對(duì)跳動(dòng)的影響

      在磨削過(guò)程中,磨削力受到磨削余量的影響,當(dāng)來(lái)料的毛坯圓度不好、連桿頸相位不穩(wěn)定、中心孔圓度超差、或是有鐵屑粘在中心孔定位面上時(shí),工件會(huì)往一個(gè)方向偏,磨削循環(huán)就會(huì)將工件磨偏,曲軸受力不均而彎曲,產(chǎn)生跳動(dòng)超差。因此需要控制好曲軸來(lái)料的各個(gè)尺寸公差、保證磨削時(shí)受力均勻。

      3主軸頸跳動(dòng)超差案例

      2018.7.4 白班,生產(chǎn)線車(chē)車(chē)?yán)瓩C(jī)床加工出來(lái)的工件除A3外,其它主軸頸A1、A2、A4、A5的跳動(dòng)都超差,檢查發(fā)現(xiàn)三個(gè)卡爪伸出量不一致,原因?yàn)榈?個(gè)卡爪萬(wàn)向軸承外圈定位銷(xiāo)斷裂旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度,外圈上的臺(tái)階卡到卡爪,使其伸出量減小,夾緊力達(dá)不到而夾偏。重新正確安裝后跳動(dòng)問(wèn)題得到解決。

      4結(jié)論

      曲軸的加工工藝復(fù)雜多樣化,引起曲軸頸跳動(dòng)超差的因素多種多樣,需要根據(jù)曲軸的加工工藝及定位方式來(lái)進(jìn)行逐一排除,為了能夠快速查找到問(wèn)題的起因點(diǎn),需要熟悉機(jī)床的夾具結(jié)構(gòu)、工作原理、工藝步驟。以上是這些年來(lái)對(duì)故障處理后的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),同時(shí)還存在一些未明因素,需要繼續(xù)探討分析。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 滾壓機(jī)《維修手冊(cè)》

      [2] 車(chē)銑《維修手冊(cè)》

      [3]? 張金安.大功率曲軸跳動(dòng)超差解決措施[J].汽車(chē)工藝師,2010(5):78-82.

      [4] 馮飛.曲軸加工跳動(dòng)問(wèn)題探討[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2014(01):102.

      作者簡(jiǎn)介

      梁雄榮,本科學(xué)歷,助理工程師職稱(chēng),主要從事汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠數(shù)控設(shè)備維修、維護(hù)、設(shè)備優(yōu)化改進(jìn)等方面工作。

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