張文靜
摘要:本文系統(tǒng)分析了邯寶煉鋼廠火清機作業(yè)率低下的原因,制定了相應(yīng)的預(yù)防措施,得到了良好效果。
關(guān)鍵詞:火清機;板坯;作業(yè)率
1 前言
邯寶煉鋼廠連鑄車間火焰清理機于2012年10月26正式投產(chǎn)使用,主要對汽車面板鋼、管線鋼、罐材、硅鋼等對表面質(zhì)量要求較高的鋼種進行清理,也可對頭尾坯、異常坯等容易產(chǎn)生質(zhì)量問題的板坯進行清理,消除鑄坯表面缺陷,提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、改善人工清理嚴酷的勞動環(huán)境,提高鑄坯一級品合格率,提高公司收益。2017年汽車O5板作為公司的重點品種,合同任務(wù)逐月增加,公司對O5板過程質(zhì)量控制提出了嚴格要求,尤其是上汽O5板作為公司O5板創(chuàng)品牌典型,具有重要意義,機清作為O5板的必要工序,必須能夠穩(wěn)定運行,確保滿足O5板的生產(chǎn)要求。目前火清機設(shè)備問題較多,生產(chǎn)極不穩(wěn)定,嚴重制約了上氣O5板的合同兌現(xiàn),一方面是設(shè)備、工藝人員對設(shè)備的不熟悉,還沒有摸索出一套有效的維護設(shè)備的方法,另一方面操作工對清理過程關(guān)鍵控制點和質(zhì)量檢查還有所欠缺,導(dǎo)致機清后板坯質(zhì)量不能夠得到有力保證。
2 原因分析
為了解決機清作業(yè)率低的問題,對所有可能造成的因素進行了統(tǒng)計分析,以期找到造成主要原因,影響因素見圖2-1。
通過以上圖示進行分析,我們得出8個末端因素:
1、燒嘴堵塞情況;
2、設(shè)備精度;
3、預(yù)熱時間;
4、高壓水壓力;
5、高壓水噴嘴位置;
6、清理結(jié)束位置;
7.燃燒介質(zhì)純凈度;
8.燃燒介質(zhì)壓力。
3 制定措施
提高火清機作業(yè)率目的是針對目前我廠對火清機這套系統(tǒng)的日常管理和火清機設(shè)備運行存在的問題,進行系統(tǒng)分析,采取有效措施,充分利用檢修和生產(chǎn)間隙進行整改,確?;鹎鍣C設(shè)備能夠穩(wěn)定運行,滿足公司O5板生產(chǎn)。重點措施內(nèi)容包括:成立火清機專門點檢小組,強化火清機設(shè)備日常點檢、檢修管理,同時培養(yǎng)火清機專業(yè)人才;解決火清機備件問題,確保不因備件問題影響火清機生產(chǎn)和鑄坯清理質(zhì)量;根據(jù)備件實際到貨情況,逐一解決火清機目前存在的問題;重新優(yōu)化完善火清機質(zhì)量管理、操作標準,確保清理后鑄坯質(zhì)量。
1、更換全部在線燒嘴,為了保證更好的清理效果,對上部所有燒嘴進行了更換,消除漏清缺陷;
2、跟蹤、優(yōu)化了預(yù)熱、清理過程中天然氣與氧氣的配比值,使其既要保證清理效果良好,又要有效保護好設(shè)備,加快清理效率;
3、將兩個窄面燒嘴預(yù)熱時介質(zhì)壓力降低20%,使其預(yù)熱速度略慢于上下兩面3-4秒,這樣側(cè)面流渣不會滴落在下排燒嘴上造成預(yù)熱孔、槽孔堵塞;
4、增強標準化作業(yè)檢查頻次,并且對操作工進行培訓(xùn),強力推進火清機崗位標準化作業(yè),減少因操作失誤造成的效率低問題;連鑄車間優(yōu)化制定火清機清理標準對操作工進行培訓(xùn),強力推進火清機崗位標準化作業(yè),控制好清理節(jié)奏,嚴格控制鑄坯預(yù)熱時間(35-40秒之內(nèi)),防止流渣進入燒嘴堵塞燒嘴槽孔,開始清理前檢查預(yù)熱情況以保證預(yù)熱良好。做好霧化管點檢工作,保證霧化管有效去除清理結(jié)束時瞬間產(chǎn)生的尾渣,有效保護燒嘴。
5、把握好板坯入庫時間,將板坯強力前溫度控制在200度左右;
6、對線下燒嘴及時組織維修、組裝、測試,加快燒嘴更換速度;
7、對沖渣水路進行改造改善?;Ч?,減少放炮問題,避免渣子造成的水嘴堵塞;
8、改造側(cè)面燒嘴,消除倒角處漏清;
9、將后夾送輥壓下量調(diào)大,保證坯子夾送,杜絕停頓。
4 效果評價
經(jīng)過這些措施的實施后,機清的作業(yè)率大幅提升,不但滿足了05板的有效清理,而且針對液面波動板坯和980DP板坯也進行了清理,有效提升了板坯質(zhì)量,助力公司創(chuàng)新創(chuàng)效。
至2018年12月份,機清清理量逐步提升,具體見下表。
5 結(jié)語
火清機作業(yè)率低的影響因素復(fù)雜,有時一種因素即可導(dǎo)致作業(yè)停滯,有時是幾種因素綜合影響所致,需要通過大量的數(shù)據(jù)分析,找出主要影響因素,采取相應(yīng)的措施去解決。邯寶煉鋼廠的解決預(yù)防措施,取得了成效,有效地提高了機清作業(yè)率。
(作者單位:河鋼邯鋼邯寶煉鋼廠)