俞鳴永 顧曉東
摘要:太倉協(xié)鑫電廠300MW機組全部采用的是上海電力修造總廠生產(chǎn)的DG600-240型多級離心式給水泵,每臺機組配備兩臺汽動給水泵組及一臺電動給水泵組。目前存在多臺汽泵軸振大缺陷,4號機組A汽泵自2008年12月機組A修時返廠進行了檢修,修后3瓦軸振一直超標(biāo),最大時達到90μm 。4號機組B汽泵4瓦軸振最大達到120μm ,5號機組大修后5A汽泵啟動時發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端(3瓦)軸振超標(biāo)最大時達到130μm,但是就地測量瓦振正常為0.01-0.03mm之間,解體后發(fā)現(xiàn)軸頸表面存在鍍鉻現(xiàn)象,就地盤動轉(zhuǎn)子測量晃動0.01mm,確定最終原因為渦流傳感器受軸徑鍍鉻層影響造成測量偏大。
關(guān)鍵詞:汽動給水泵;振動;表面鍍鉻層
目前我公司300MW機組全部采用的是上海電力修造總廠生產(chǎn)的DG600-240型多級離心式給水泵。 2008年8月22日,4號機組A修期間,將4A汽泵芯包返廠檢修(返回上海電力修造總廠檢修),修后存在4A汽泵3瓦軸振大缺陷,最大達到90μm。
5號機A汽泵自2009年11月份隨機組A修時進行返廠檢修(返回上海電力修造總廠檢修),共計花費18.8萬元。大修后啟動時發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端(3瓦)軸振超標(biāo)最大時達到116μm,目前軸振基本維持在130μm左右。
2019年4月8日11時12分,4號機B汽動給水泵#4瓦軸振最大達到120.29μm(跳泵保護為120μm),4號機B汽動給水泵跳閘。
綜上所述,汽動給水泵振動大嚴(yán)重影響機組穩(wěn)定安全運行,因此有必要對汽動給水泵軸振大真實原因及處理進行深入研究。
1 、原因分析
1軸瓦間隙過大或超標(biāo)。經(jīng)過分析,軸瓦間隙超標(biāo)或者過大時,就地瓦振必然振動值超標(biāo),實際檢查就地瓦振值只有11um,所以可以排除因軸瓦間隙過大或超標(biāo)造成3瓦軸振大。2轉(zhuǎn)子動平衡的影響。設(shè)備安裝時整體動平衡檢驗,經(jīng)過檢測動平衡量在1克以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)值小于5克)。所以可以排除動平衡量超標(biāo)的影響。3聯(lián)軸器中心的影響。聯(lián)軸器中心超標(biāo)對轉(zhuǎn)動設(shè)備振動影響很大,而且會隨著設(shè)備轉(zhuǎn)速上升有增大趨勢,檢修中將聯(lián)軸器中心控制在0.05mm范圍內(nèi),并且振動趨勢不是隨轉(zhuǎn)速上升而增大。所以可以排除聯(lián)軸器中心偏差大的影響4動靜摩擦引起的振動。檢修中將部件解體后沒有發(fā)現(xiàn)明顯的摩擦痕跡,并且在芯包安裝后盤動轉(zhuǎn)子檢查沒有摩擦的現(xiàn)象,所以可以排除動靜摩擦的影響。5測量振動的渦流傳感器受軸徑鍍鉻層影響造成測量偏大。由于渦流傳感器輸出的交流電壓與轉(zhuǎn)子振動幅值成正比,渦流傳感器對于鍍層(鉻)的靈敏度比轉(zhuǎn)子材質(zhì)(40 OV/鑄鋼)的靈敏度大,測量過程中仍按常規(guī)轉(zhuǎn)子靈敏度進行設(shè)置,導(dǎo)致計算得到的振動幅值比真實振動大。
2019年5月,利用C修機會對5A汽泵3瓦(最大運行軸振130μm)手動盤車測量探頭電壓變化
① 5A汽動給水泵#3瓦電壓值變化
△最大電壓差值=10.72V-9.87V=0.85V
按照換算比率7.87V對應(yīng)1mm,對應(yīng)軸振為108?m,與正常運行情況下130μm較為接近。
2019年4月,利用停機機會對4A汽泵3瓦(最大運行軸振90μm)、4B汽泵3瓦(最大運行軸振60?m)、4瓦(最大運行軸振120μm)手動盤車測量探頭電壓變化
②4A汽動給水泵#3瓦電壓值變化
△最大電壓差值=10.39V-9.69V=0.7V
按照換算比率7.87V對應(yīng)1mm,對應(yīng)軸振為89μm,與正常運行情況下90μm吻合,就地百分表測量軸頸晃動為10μm。
③4B汽動給水泵#3瓦電壓值變化
△最大電壓差值=9.90V-9.60V=0.3V
按照換算比率7.87V對應(yīng)1mm,對應(yīng)軸振為40μm,與正常運行情況下60μm較為接近,就地百分表測量軸頸晃動為10μm。
④4B汽動給水泵#4瓦電壓值變化
△最大電壓差值=10.57V-9.77V=0.80V
按照換算比率7.87V對應(yīng)1mm,對應(yīng)軸振為101μm,與正常運行情況下100μm(最大120μm)較為接近,就地百分表測量軸頸晃動為10μm。
2、要因解析
嘗試將軸振探頭測量軸頸不同區(qū)域,發(fā)現(xiàn)探頭電壓基本無變化,綜上分析:認(rèn)為軸振測量系統(tǒng)正常,但測量結(jié)果不能反映給水泵轉(zhuǎn)子的振動狀態(tài);轉(zhuǎn)子存在虛假信號。
為確定導(dǎo)致軸振示值偏大的原因,揭開3瓦、4瓦瓦蓋,發(fā)現(xiàn)測量位置處有明顯的鍍鉻層,邊緣清晰可見。給水泵轉(zhuǎn)子因存在表面缺陷,機組A修期間,將給水泵返廠修理。水泵設(shè)備廠家對軸頸逬行修補,在軸頸表面實施鍍鉻處理,以達到良好的支承、潤滑效果。軸振測點位置落在鍍層范圍內(nèi)。
3、應(yīng)對措施及最佳方案確定
(一)利用檢修機會針對軸頸鍍鉻層進行車削處理。由于渦流傳感器輸出的交流電壓與轉(zhuǎn)子振動幅值成正比,渦流傳感器對于鍍層(鉻)的靈敏度比轉(zhuǎn)子材質(zhì)(40 OV/鑄鋼)的靈敏度大,測量過程中仍按常規(guī)轉(zhuǎn)子靈敏度進行設(shè)置,導(dǎo)致計算得到的振動幅值比真實振動大,利用機組A修機會針對4號機A汽動給水泵3瓦,B汽動給水泵4瓦、5號機A汽動給水泵3瓦軸頸鍍鉻層進行車削處理。(二)更換測試傳感器。更換測試傳感器;更換為電容式位移傳感器或組合式探頭(接觸式探頭+電渦流傳感器)電容式位移傳感器是一種非接觸電容式原理的精密測量儀器,通過電容變化來表示振動的大小。組合式探頭適合用于軸表面沿周向材料磁特性變化的轉(zhuǎn)軸,可有效的避免軸頸材質(zhì)的電、磁變化引起渦流探頭測量時所產(chǎn)生的虛假信號,有效的分離干擾信號,保留真實振動信號。(三)避開鍍鉻區(qū)域。避開鍍鉻區(qū)域:軸振信號中的虛假成分是由于轉(zhuǎn)子表面鍍鉻后表面材質(zhì)發(fā)生變化造成的,最直接的處理方法是調(diào)整渦流傳感器安裝位置,使傳感器對應(yīng)測量位置遠(yuǎn)離鍍鉻區(qū)域。(四)確定最佳方案。根據(jù)以上一系列的的分析與對比選擇后,確定了300MW機組汽動給水泵軸振原因及處理方案:方案(一)利用機組A修機會針對4號機A汽動給水泵3瓦,B汽動給水泵4瓦、5號機A汽動給水泵3瓦軸頸鍍鉻層進行車削處理。
參考文獻:
[1]張征平,劉石 大型發(fā)電機轉(zhuǎn)子故障分析與診斷M]北京:中國電力出版社,2011.
[2]趙海燕 .高壓泵機組振動檢測方法研究[D]大連大連理工大學(xué),2013.
(作者單位:太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司)
作者簡介:
俞鳴永(1979-02),性別:男,籍貫 江蘇蘇州,中級,從事汽輪機設(shè)備管理研究。
顧曉東(1991-06),性別:男,籍貫江蘇蘇州,從事汽輪機設(shè)備管理研究。