楊振興
摘 要:催化裂化裝置能量回收機(jī)組運(yùn)行中經(jīng)常因各種原因發(fā)生故障停車,在各類故障中由于煙氣輪機(jī)故障而導(dǎo)致機(jī)組停車占有很大的比例。煙氣輪機(jī)機(jī)組振動(dòng)是制約機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行最常見(jiàn)的問(wèn)題,本文通過(guò)狀態(tài)監(jiān)測(cè),運(yùn)用故障診斷分析方法,總結(jié)了煙氣輪機(jī)常見(jiàn)故障特征機(jī)理,并結(jié)合機(jī)組歷史狀況,通過(guò)典型案例所采集的數(shù)據(jù)分析了煙氣輪機(jī)的常見(jiàn)故障,并提出了處理故障的對(duì)應(yīng)方案。
關(guān)鍵詞:催化裂化;煙氣輪機(jī);故障
1 煙氣輪機(jī)典型故障模式
1.1 不平衡及磨損
1.1.1 磨損
催化裂化裝置再生煙氣中所含催化劑為主的煙氣粉塵,隨煙氣一起高速通過(guò)煙機(jī)葉片,對(duì)煙機(jī)流道產(chǎn)生沖刷,在高溫的作用下,煙氣粉塵對(duì)轉(zhuǎn)子的磨損加劇,磨損嚴(yán)重的部位常發(fā)生在葉片、臺(tái)肩、榫槽等部位,會(huì)出現(xiàn)刀刃狀的劃痕,沖蝕嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)蜂窩狀。
1.1.2 葉片斷裂
當(dāng)葉片均勻沖刷時(shí),磨損對(duì)煙機(jī)轉(zhuǎn)子的平衡影響不大,而當(dāng)出現(xiàn)不均勻磨損時(shí),轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡被破壞,機(jī)組振動(dòng)值上升。當(dāng)沖蝕現(xiàn)象日益加劇,葉片受損嚴(yán)重,同時(shí)機(jī)組振動(dòng)逐漸加大,受損葉片在長(zhǎng)期振動(dòng)產(chǎn)生的交變應(yīng)力作用下極易發(fā)生斷裂,葉片突然斷裂又會(huì)使煙機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡嚴(yán)重破壞,振動(dòng)值巨幅上升。
1.1.3 粉塵堆積
煙機(jī)采用飽和蒸汽冷卻、吹掃煙機(jī)輪盤。高溫的煙氣通過(guò)混有較低溫度的蒸汽時(shí),或者吹掃蒸汽本身帶有不飽和蒸汽時(shí),在水分凝結(jié)作用下,煙氣粉塵會(huì)大量附著在煙機(jī)流道及葉片上。這些結(jié)焦物有時(shí)是均勻分布的,有時(shí)是不均勻的,這將直接影響轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡。特別是煙機(jī)高速旋轉(zhuǎn)過(guò)程中煙氣條件不斷變化或結(jié)焦物增多、增重后,附著在葉片某部位的結(jié)焦物受離心力作用被甩脫,這樣就嚴(yán)重破壞了轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡,引起機(jī)組振動(dòng)突發(fā)性升高。而當(dāng)結(jié)焦物大部分被甩脫后,煙機(jī)的振動(dòng)又會(huì)降下來(lái)。
1.2 動(dòng)靜碰摩
對(duì)于煙氣輪機(jī)來(lái)說(shuō),由于高溫變形,煙氣粉塵堆積作用更容易發(fā)生碰摩故障。另外,分封間隙過(guò)小,同軸度偏差過(guò)大,油膜不穩(wěn),承載力減少等因素都會(huì)導(dǎo)致碰摩發(fā)生。動(dòng)靜摩擦?xí)a(chǎn)生切向摩擦力,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生渦動(dòng),轉(zhuǎn)子的強(qiáng)迫振動(dòng)、碰摩自由振動(dòng)和摩擦渦動(dòng)疊加到一起,產(chǎn)生出復(fù)雜的、特有的振動(dòng)響應(yīng),因?yàn)槟Σ亮Ρ硐缶哂忻黠@的非線性特征。
2 故障原因分析
2.1 殼體變形引起動(dòng)靜葉片間隙過(guò)大,效率降低
殼體變形使得入口處法蘭產(chǎn)生橢圓現(xiàn)象,一、二級(jí)導(dǎo)流環(huán)和靜葉片隨之發(fā)生變形,從而使動(dòng)葉片與導(dǎo)流環(huán)間發(fā)生刮磨。因此在檢修過(guò)程中將一級(jí)導(dǎo)流器葉頂與一級(jí)導(dǎo)流環(huán)間隙放大(水平方向最大處超過(guò)3mm),這樣避免了機(jī)組的刮磨問(wèn)題,但煙氣輪機(jī)的效率卻大幅度下降。
2.2 工藝參數(shù)變化引起機(jī)組效率降低
工藝參數(shù)的變化也是機(jī)組效率降低的主要原因。首先是冬夏兩季室外溫度差異巨大,主風(fēng)機(jī)入口溫度從- 30℃到+30℃變化,影響到煙氣輪機(jī)的運(yùn)行參數(shù)。冬季氣溫低,煙氣輪機(jī)效率高,發(fā)電量大,每天在20000度以上;夏季氣溫高,煙氣輪機(jī)效率低,發(fā)電量少或不能發(fā)電。其次,煙氣旁路放空的雙動(dòng)滑閥由于長(zhǎng)時(shí)間處于高溫狀態(tài),座圈與閥板、導(dǎo)軌都有較大變形。閥板關(guān)閉不嚴(yán),造成一定量煙氣泄漏,當(dāng)機(jī)組內(nèi)煙氣量較低時(shí)也會(huì)使煙氣輪機(jī)效率降低。
3 解決方法與建議
3.1 作高速動(dòng)平衡減少殘余不平衡量
對(duì)于高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子而言,特別是工作于一階臨界轉(zhuǎn)速以上的撓性轉(zhuǎn)子,必須通過(guò)高速動(dòng)平衡或全速動(dòng)平衡來(lái)確定它的殘余不平衡量,并通過(guò)調(diào)整將其嚴(yán)格控制在18g·cm的標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),這樣可以有效的減少轉(zhuǎn)子的殘余不平衡量,從而達(dá)到降低機(jī)組振動(dòng)的目的。
3.2 嚴(yán)格控制煙氣中催化劑含量
煙氣中催化劑含量超標(biāo)是誘發(fā)煙機(jī)故障產(chǎn)生的主要原因。由于催化劑含量的超標(biāo)而產(chǎn)生一系列的問(wèn)題,對(duì)機(jī)組的運(yùn)行構(gòu)成極大危害,是振動(dòng)產(chǎn)生的基本根源之一。因此要嚴(yán)格控制再生煙氣中的催化劑含量,改進(jìn)再生器一、二級(jí),并確保三旋效果,使煙氣中的催化劑含量不大于0.2g/m3,有效地減少煙氣輪機(jī)機(jī)組內(nèi)結(jié)垢的產(chǎn)生,從而延長(zhǎng)機(jī)組部件的使用壽命。
3.3 增大蒸汽排凝管直徑,防止堵塞
蒸汽冷卻是煙氣輪機(jī)運(yùn)行過(guò)程中所公認(rèn)的冷卻方式,效果也非常明顯。但往往在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)蒸汽排凝管一般都被嚴(yán)重堵塞甚至堵死,這造成了蒸汽冷凝水無(wú)法通過(guò)管路正常排出而留在機(jī)器內(nèi)部,并于高溫?zé)煔庵械拇呋瘎┬☆w粒結(jié)合成為垢塊粘結(jié)在轉(zhuǎn)子上,造成轉(zhuǎn)子不平衡引起振動(dòng)。因此建議應(yīng)加大四個(gè)蒸汽排凝管的孔徑(由54mm改為108mm),并在機(jī)組運(yùn)行時(shí)保持1MPa的冷卻蒸汽壓力,溫度提高到28 0℃- 300℃(目前220℃-230℃),直接利用催化汽輪機(jī)的背壓汽,減少飽和蒸汽中夾帶的冷凝水量,從而減少結(jié)垢的產(chǎn)生。
4 總結(jié)
本文總結(jié)了煙氣輪機(jī)常見(jiàn)故障形式、機(jī)理及其故障特征,并結(jié)合重催裝置煙氣輪機(jī)具體故障進(jìn)行了分析。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),對(duì)大型設(shè)備尤其像煙機(jī)機(jī)組這樣復(fù)雜的多機(jī)組設(shè)備,它承受著機(jī)械、電氣、熱力等多種變化作用,且工況隨生產(chǎn)需要經(jīng)常變化,使用單一的分析辦法很難判斷異常所在。在監(jiān)測(cè)時(shí)應(yīng)采用多種方法進(jìn)行綜合分析,包括振動(dòng)、鐵譜分析、工藝參數(shù)的相互聯(lián)系等,不斷完善機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)手段,提高故障診斷的精確的,確保機(jī)組的安全、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
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