王宇 劉浩
摘?要:4號機組磨煤機系統(tǒng)運行時,存在部分磨煤機電耗偏高的現(xiàn)象。磨煤機系統(tǒng)如果運行調(diào)整不當(dāng)或者冗余運行,一方面會使設(shè)備損耗增加,造成機組經(jīng)濟性降低;另一方面,會造成磨煤機系統(tǒng)單耗大量增加,磨煤機單耗在廠用電中占很大一部分,是考察發(fā)供電企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要指標(biāo),降低磨煤機單耗、降低發(fā)電成本,從而提高經(jīng)濟效益是我們工作的職責(zé)。
關(guān)鍵詞:機組;磨煤機;單耗
1 原因分析
1.1 磨煤機系統(tǒng)運行方式調(diào)整
根據(jù)機組負荷煤量及時調(diào)整磨煤機運行方式,合理安排磨煤機運行臺數(shù),合理安排啟、停磨時間,對降低磨煤機電耗率影響很大。據(jù)統(tǒng)計,18年6月份機組負荷在500MW左右的時間約為113小時,約占月度總運行時間的15.7%??偯毫糠秶鸀?90t/h~220t/h。存在很大的選擇、優(yōu)化空間。
1.2 磨煤機系統(tǒng)運行參數(shù)優(yōu)化
磨輥的加載力是磨煤機安全經(jīng)濟運行的重要參數(shù),隨著磨輥加載力提高,磨輥碾磨壓力增大,煤粉變細,磨煤出力提高,煤粉顆粒特性系數(shù)變大,磨煤單耗升高,但磨煤機設(shè)備振動加劇,磨損過快,碾磨部件使用壽命降低。
2 提出解決方案并論證
(1)根據(jù)機組負荷煤量及時調(diào)整磨煤機運行方式,合理安排磨煤機運行臺數(shù),可以有效降低磨煤機電耗。
(2)在保證煤粉細度,確保磨運行安全的情況下,適當(dāng)減小液壓油壓力,降低空載時最小液壓油壓,可降低磨煤機系統(tǒng)運行電流,減小磨煤機振動。
3 具體實施
根據(jù)上述分析的要因,制定相應(yīng)改善方案:
制粉系統(tǒng)運行方式進行調(diào)整:
合理安排啟停磨時間。
采取對策:
本月主要針對制粉運行方式進行調(diào)整,對特定負荷特定煤量下,調(diào)整制粉系統(tǒng)運行的方式來做實驗。分別針對降負荷至500MW時,4號機煤量在200t/h時,4臺制粉系統(tǒng)與5臺制粉運行的比較;以及早上升負荷時,負荷在350MW時,煤量150t/h左右,3臺制粉系統(tǒng)和4臺制粉系統(tǒng)運行的比較;
不同磨煤機運行方式下總電流對比圖
經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn),兩種工況下,制粉系統(tǒng)運行總電流下降很明顯??偯毫吭?00t/h左右時,運行4臺磨煤機比運行5臺磨煤機約節(jié)省9.07%的電量,總煤量在150t/h左右時,運行3臺磨煤機比運行4臺磨煤機約節(jié)省12.2%d的電量。由此可見根據(jù)機組負荷煤量及時調(diào)整制粉運行方式對降低制粉系統(tǒng)耗率很關(guān)鍵。
制粉系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整:
a、合理設(shè)置每臺制粉系統(tǒng)給煤量。
b、調(diào)整液壓油偏置、一次風(fēng)量,在安全的前提下,確保磨煤機電流在較低水平。
采取對策:
例如,我們發(fā)現(xiàn)4E磨煤機運行電流偏大,未加液壓油偏置時,磨運行電流在52A左右,通過給液油壓設(shè)定負偏置后(-2MPa),發(fā)現(xiàn)在同等煤量下,磨運行電流穩(wěn)定在45A左右,電流下降明顯。
4 成果分析及效果驗收
(1)根據(jù)機組負荷煤量及時調(diào)整磨煤機運行方式,合理安排磨煤機運行臺數(shù),可以有效降低磨煤機電耗。
(2)在保證煤粉細度,確保磨運行安全的情況下,適當(dāng)減小液壓油壓力,降低空載時最小液壓油壓,可降低磨煤機系統(tǒng)運行電流,減小磨煤機振動。
5 經(jīng)濟效益和社會效益
根據(jù)小指標(biāo)系統(tǒng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)如下,可以看出,調(diào)整前后磨煤機電耗明顯下降。
明顯可知,調(diào)整后,平均制粉系統(tǒng)磨煤機單耗下降0.75kw·h/t,4號機組年消耗總煤量約為120萬噸。按照每度電0.36元計算,節(jié)約電量Q=120×0.75×10^4=90萬kW·h
即 通過調(diào)整,4號機組年節(jié)約電量約為90萬度
經(jīng)濟效益 90×0.36=32.4萬元
按照每度電0.36元計算,則經(jīng)濟效益約為32.4萬元。