許傳恩
摘 ?要:臨盤油田水平井投產(chǎn)數(shù)量近年來呈遞增趨勢,水平井作業(yè)也隨之增加,而由于水平井自身特點(diǎn)導(dǎo)致其出砂的可能性遠(yuǎn)大于一般井,沖砂也成了水平井是常遇到的問題。
關(guān)鍵詞:水平井;沖砂;砂卡
一、水平井沖砂的主要問題
(1) 沖洗液在水平井段及斜井段的攜砂能力低,地層砂易沉降,停泵時很容易在大斜度井段形成砂橋,造成沖砂過程中砂卡事故的發(fā)生;
(2) 水平井泄油面積大,油層漏失發(fā)生率遠(yuǎn)大于普通井,大大增加了沖砂難度。
(3) 水平井起下油管時,摩阻隨井斜角增大而變大,井壁上有砂子時摩阻也隨之增加,由于井壁摩阻的影響,井下工具的懸重失真,這就給探砂面,判斷是否遇阻遇卡,增加了困難,造成誤判斷;
由于水平段的砂粒不易被沖砂液沖起和清除干凈。為利于沖洗液將砂攜走,需采用有效措施確保砂和雜質(zhì)處于懸浮狀態(tài),這就要求沖砂液具有一定的速度和排量。
二、臨93-平7井水平井砂卡事故處理分析
(1)該井基礎(chǔ)信息:
(2)施工步驟:
通井, 150mm通井規(guī)通深:2193m(中途無遇阻),刮管, 150mm刮管器刮深:度2193m;沖砂。
(3)現(xiàn)場解卡處理過程:
上提管柱3m遇卡,深度2191.75m(井斜90.2°),該井管柱有皮碗封,只能選擇正洗井,通過洗井,砂粒被沖出一段距離。通過洗井,將砂粒沖離遇卡點(diǎn),上提起油管至1907.4m(井斜90.3°)又遇卡。原因分析:水平段砂粒受重力因素在沖擊力小的地方發(fā)生二次沉降。精細(xì)污水10m3正循環(huán)洗井,泵壓2MPa。通過洗井砂粒再次運(yùn)移,沉積。起油管起至1494.55m(井斜59.2°)后再次遇卡,活動解卡無效最大拉力320KN。正洗井出口未返,泵壓由2MPa↗9MPa。反洗井泵壓10MPa,20min不降,活動解卡最大拉力400KN,同時配合正洗井,泵壓由2MPa↗ 12MPa,出口未返,解卡無效。原因分析:受排量影響洗井液無法將砂粒攜帶出井筒,在此集中堆積形成砂橋,堵塞油套環(huán)空。700泵2臺正洗井泵壓由18MPa↘ 4MPa,循環(huán)2h出口返砂約110L。而后上提下放活動解卡解開,起出全部油管。原因分析:在水平井段,無論修井液攜砂能力多么強(qiáng),總有部分地層砂在上返途中留在井壁低邊,形成砂屑床,致使上提管柱仍有點(diǎn)卡。在沖砂過程中,砂粒在沖擊力小的地方在此沉積,成“砂丘”狀沉積,已造成管柱砂卡或堵塞油管。
該井在沖砂解卡過程中,現(xiàn)場施工沖砂泵排量一般在400 L/min -600 L/min,始終無法將砂沖出,導(dǎo)致解卡中多次沉降遇卡,最后選用2輛泵車同時施工才將砂沖出,解卡成功。因此在以后施工中建議選用合理泵排量施工。
三、結(jié)論
(1)考慮水平井沖砂易發(fā)生二次沉降,形成砂橋?qū)е掠凸芸?,因此沖砂方式優(yōu)選反循環(huán)。
(2)大套管井施工,受環(huán)空橫截面積較大的影響,沖砂排量要大于一般井,因此要優(yōu)選施工車輛。
(3)在水平段砂卡,由于沉砂面積大,砂粒沉降較分散,與直井相比有卡而不死的特點(diǎn),管柱卡后通過沖洗活動管柱的方式解卡。
(4)水平井沖砂單根循環(huán)時間要大于垂直井,換單根時間和單根循環(huán)時間是影響水平井沖砂過程中二次沉降主要因素。
(5)近年來,隨著油井生產(chǎn)時間加長,井漏失現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,也大大影響到了沖砂成功率。井的漏失導(dǎo)致返液排量滿足不了最低排量要求,致使砂粒無法全部排出,因此新的沖砂技術(shù)的引進(jìn)與應(yīng)用就變得越來越重要。