李明曉 李莉
上海立得催化劑有限公司 (上海 201512)
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)大力發(fā)展經(jīng)濟(jì),目前已進(jìn)入到工業(yè)化中期階段,但經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是以資源、能源的高投入和環(huán)境的破壞污染作為代價(jià)的。在日趨嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題面前,既要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,又要保護(hù)賴(lài)以生存的環(huán)境,推動(dòng)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合,已成為我國(guó)工業(yè)發(fā)展不可回避的現(xiàn)實(shí)要求。污染防治主要包括清潔生產(chǎn)和末端治理,自環(huán)境污染問(wèn)題出現(xiàn),大部分治理技術(shù)主要針對(duì)生產(chǎn)末端產(chǎn)生的污染物,即通常所說(shuō)的“先污染后治理”。末端治理技術(shù)的開(kāi)發(fā)在一定程度上減緩了工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和破壞,但并未從根本上解決問(wèn)題。相較于末端治理技術(shù),清潔生產(chǎn)受到越來(lái)越多的關(guān)注。
上海立得催化劑有限公司生產(chǎn)聚乙烯催化劑,生產(chǎn)過(guò)程中使用粒度很小的氣溶膠作為催化劑載體,沸點(diǎn)較低的異戊烷和四氫呋喃作為溶劑,三氯化鈦和烷基鋁等物質(zhì)作為活性成分,從原料到產(chǎn)品的加工處理過(guò)程中,不可避免污染物的產(chǎn)生,比如生產(chǎn)過(guò)程中載體硅膠的揚(yáng)塵、原料包裝物的廢棄、溶劑回收過(guò)程中揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)的排放等。針對(duì)這種情況,對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),盡量從源頭上減少污染物的產(chǎn)生。
聚乙烯催化劑生產(chǎn)過(guò)程主要包括載體表面化學(xué)處理、活性組分生成及負(fù)載、催化劑還原處理3個(gè)過(guò)程,這3個(gè)過(guò)程都需要進(jìn)行溶劑回收——載體表面化學(xué)處理和催化劑還原處理過(guò)程使用異戊烷作為溶劑,活性物質(zhì)生成及負(fù)載過(guò)程使用到有機(jī)溶劑四氫呋喃。溶劑回收通過(guò)蒸發(fā)、水冷換熱方式進(jìn)行,在以往的溶劑回收處理過(guò)程中,采用循環(huán)水冷卻,存在循環(huán)使用過(guò)程中水溫偏高,且冷卻水水質(zhì)差導(dǎo)致冷凝器表面結(jié)垢、傳熱效率低等問(wèn)題。每批次聚乙烯催化劑生產(chǎn)過(guò)程中:異戊烷的使用量為8000~9000 L,冷凝回收會(huì)造成1 300~1 500 L的損失;活性組分生成及負(fù)載過(guò)程四氫呋喃的使用量為3800~4500 L,蒸發(fā)冷凝回收過(guò)程會(huì)造成390~520 L的溶劑損失。
上述數(shù)據(jù)表明聚乙烯催化劑生產(chǎn)過(guò)程溶劑回收效率較低,損失量較大。針對(duì)該情況,進(jìn)行設(shè)備改進(jìn),主要包括以下兩個(gè)方面:
(1)降低循環(huán)水溫度:增設(shè)循環(huán)水涼水塔,并將氮?dú)庹舭l(fā)器置于涼水塔底部,采用噴淋方式將液氮冷量轉(zhuǎn)移至循環(huán)水中。
(2)冷凝器的改造:在原冷凝器下部加裝冷凍水換熱器,如圖1所示。
通過(guò)增加循環(huán)水冷卻塔和對(duì)冷凝器進(jìn)行改造來(lái)輔助溶劑的回收利用,表1為設(shè)備改造后異戊烷回收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。從表1可以看出,溶劑回收率由以往的80%多提升到98%以上,說(shuō)明設(shè)備的改進(jìn)減少了溶劑的損失,很好地實(shí)現(xiàn)了溶劑的回收再利用。
圖1 改造后的冷凝器
表1 戊烷回收數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
每次清洗反應(yīng)釜都用到新鮮戊烷,消耗量較大。通過(guò)多次試驗(yàn)優(yōu)化,目前清洗釜僅使用130 L戊烷,若太少會(huì)洗不干凈,導(dǎo)致催化劑結(jié)片。
老基地廢戊烷由于含有大量硅膠、催化劑粉塵,無(wú)廠(chǎng)家接收處理。為了解決該問(wèn)題,在新基地增加洗液過(guò)濾器以及廢戊烷過(guò)濾器,減少了廢戊烷中粉塵的含量。另外,通過(guò)改變操作方式,減少了在戊烷回收時(shí)粉塵的夾帶。如以前輸送好硅膠后,首先反吹過(guò)濾器,然后投用過(guò)濾器旁通,再加戊烷。這樣容易造成硅膠從旁通飄出。現(xiàn)改為反吹好過(guò)濾器后,先加約300 L戊烷,再投用過(guò)濾器旁通。對(duì)于雙峰洗液,加裝管道過(guò)濾器,將洗液中的硅膠、催化劑過(guò)濾后,再通過(guò)戊烷反沖洗至反應(yīng)釜內(nèi),這樣不僅減少了戊烷中的粉塵含量,還提高了催化劑收率。
空氣接觸會(huì)造成聚乙烯催化劑失活。為防止空氣污染,通常對(duì)溶劑罐進(jìn)行氮?dú)獗?,且以往工藝操作過(guò)程中采用氮?dú)庾鳛閯?dòng)力源對(duì)溶劑進(jìn)行輸送,輸送時(shí)溶劑罐沖壓至400 kPa,溶劑回收時(shí)溶劑罐需泄壓至0 kPa。該操作方式不僅造成氮?dú)獾拇罅坷速M(fèi),且溶劑罐中氮?dú)馀趴者^(guò)程還會(huì)造成夾帶,溶劑氣化隨氮?dú)膺M(jìn)入放空系統(tǒng),增加VOCs排放。
對(duì)工藝進(jìn)行改進(jìn):將氮壓輸送改為隔膜泵輸送,通過(guò)電磁閥控制隔膜泵啟停,實(shí)現(xiàn)分布式控制系統(tǒng)(DCS)控制。查詢(xún)資料得知,21℃時(shí),戊烷的飽和蒸汽壓為79.21 kPa,改變工藝操作條件,將溶劑罐保壓至100 kPa,減少了氮?dú)獾氖褂昧亢团欧帕?,并減少了溶劑損失。
(1)載體硅膠采用氮?dú)廨o助活化的過(guò)程不可避免地會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵和酸性氣體;利用專(zhuān)門(mén)的除塵除酸裝置,采用堿水噴淋的方式來(lái)去除活化爐尾氣中的粉塵和酸性氣體。裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,需要將粉塵漿液排出,并清洗填料,該過(guò)程會(huì)產(chǎn)生大量的廢水。為此,對(duì)工藝進(jìn)行改進(jìn),首先將清洗出來(lái)的廢水靜置,收集上層清澈堿水,然后將下層泥漿排放至廢固收集池,用工業(yè)水將填料清洗干凈并重新裝填。清洗填料的廢水返回除塵除酸裝置或用作日常補(bǔ)水,實(shí)現(xiàn)廢水的循環(huán)利用,從而減少了廢水的產(chǎn)生。
(2)以往的工藝中,反應(yīng)釜采用兩臺(tái)換熱器對(duì)夾套水進(jìn)行升、降溫?,F(xiàn)取消兩臺(tái)換熱器,將循環(huán)冷卻水和循環(huán)熱水直接引入反應(yīng)釜夾套內(nèi),如圖2所示。熱水罐采用蒸汽直接加熱,蒸汽冷凝水留在熱水罐中,無(wú)須工業(yè)水補(bǔ)水。同時(shí)通過(guò)程序控制:在反應(yīng)釜升溫初期,熱水進(jìn)口閥打開(kāi),冷卻水回水閥打開(kāi);延時(shí)固定時(shí)間后,冷卻水回水閥關(guān)閉,熱水回水閥打開(kāi)。這樣不僅將夾套中的冷水返回到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,還可以將熱水罐中的熱水排至循環(huán)冷卻水系統(tǒng),不僅減少了循環(huán)冷卻水的補(bǔ)水,也減少了蒸汽凝結(jié)水的外排量。而在冷卻時(shí),熱水球閥與冷卻水球閥同時(shí)關(guān)閉,避免了循環(huán)冷卻水污染循環(huán)熱水系統(tǒng)。
圖2 反應(yīng)釜夾套水工藝流程改進(jìn)
(1)聚乙烯催化劑生產(chǎn)過(guò)程中,容易產(chǎn)生各種粉塵,污染環(huán)境,對(duì)員工身體造成傷害。因此,在生產(chǎn)催化劑使用的粉塵類(lèi)原料加料口以及抽硅膠處,增加了粉塵收集裝置,防止粉塵飄散。對(duì)收集的粉塵,進(jìn)行集中無(wú)害化處理。
(2)減少?gòu)U固產(chǎn)生,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的循環(huán)利用,有益于減少初級(jí)資源的消耗。聚乙烯催化劑生產(chǎn)使用到危險(xiǎn)液體原料,其包裝物中會(huì)存在部分殘留,這類(lèi)鐵桶包裝物屬于危險(xiǎn)廢固,處理起來(lái)存在危險(xiǎn)。針對(duì)此種情況,根據(jù)該類(lèi)原料的使用量,制作了合適的專(zhuān)用溶劑罐;此舉能避免生產(chǎn)過(guò)程中溶劑轉(zhuǎn)移存在的危險(xiǎn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,且溶劑罐能重復(fù)利用,減少了廢固的產(chǎn)生。
聚乙烯催化劑生產(chǎn)過(guò)程中推行清潔生產(chǎn),不僅減少了對(duì)環(huán)境的污染,還能提高產(chǎn)品質(zhì)量,從源頭減少“三廢”的產(chǎn)生,降低末端處理的負(fù)擔(dān)。因此,在注重經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),推進(jìn)發(fā)展清潔生產(chǎn)應(yīng)成為公司不斷進(jìn)步的風(fēng)向標(biāo)。