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      單管程換熱器管束超長解決方案

      2019-10-26 03:27:28趙永興劉寶民
      設(shè)備管理與維修 2019年15期
      關(guān)鍵詞:壓環(huán)外漏形圈

      李 聰,趙永興,劉寶民

      (中國石油大港石化公司,天津 300280)

      0 引言

      大港石化公司17 000 Nm3/h 低分氣+重整氫PSA 氫提純裝置于2017 年5 月開展檢修,其中解析氣壓縮機級間冷卻器DR-113 型號為BEW273-0.78/0.6-9.38-2.5/19-II,投用日期為2012 年8 月。管程設(shè)計壓力0.78 MPa,殼程設(shè)計壓力0.6 MPa。因其介質(zhì)循環(huán)水腐蝕性較強,拆檢后發(fā)現(xiàn)管束腐蝕嚴(yán)重,遂決定更換新管束。原管束長度為2488 mm(含管箱),新訂做管束由于測量及加工誤差,長度達到2500 mm(含管箱)。由于單管程換熱器的特殊結(jié)構(gòu),長度誤差導(dǎo)致管束與殼體無法實現(xiàn)密封,遂對解決方案進行探究與嘗試。

      1 單管程換熱器原始設(shè)計

      1.1 換熱器結(jié)構(gòu)設(shè)計

      解析氣壓縮機級間冷卻器屬于單管程換熱器(圖1)。單管程換熱器右側(cè)管束末端密封主要由殼體側(cè)聚四氟乙烯墊、殼體側(cè)O 形橡膠圈、金屬壓環(huán)、封頭側(cè)O 形橡膠圈和封頭側(cè)聚四氟乙烯墊5 部分構(gòu)成(圖2)。

      圖1 單管程換熱器

      圖2 右側(cè)封頭

      1.2 尾端密封原理

      各部件中O 形橡膠圈起密封作用,聚四氟乙烯墊用來定位并限制O形圈向外擴展,在螺栓預(yù)緊力作用下擠壓O 形圈,由于O 形圈處于導(dǎo)角位置結(jié)構(gòu),使其能向徑向和軸向2 個方向擠壓移動。O 形圈角密封的作用主要有2個:①貼合在壓環(huán)與兩側(cè)大法蘭端面角部,即徑向密封,密封兩側(cè)介質(zhì)防止外漏;②貼合在壓環(huán)與管束管板結(jié)合面角部,即軸向密封,防止管殼程介質(zhì)從管束管板與壓環(huán)之間縫隙內(nèi)互串。同時壓環(huán)上設(shè)計3 個檢漏孔,以檢測兩側(cè)O 形圈泄漏情況,任何一側(cè)徑向泄漏,會有介質(zhì)出現(xiàn)外漏,而軸向泄漏屬于內(nèi)漏互串,會有介質(zhì)從檢漏孔流出。

      2 超長管束使用問題

      原設(shè)計管束長2488 mm,而新管束長度達到2500 mm,使得換熱器右側(cè)尾部管板伸出了殼體大法蘭,壓環(huán)左側(cè)O 形圈無法套在壓環(huán)上,直接落入管束空隙,左側(cè)O 形圈無法密封,殼體介質(zhì)直接從檢漏孔流出(圖3)。不過,由于聚四氟乙烯墊也能起密封作用,所以未出現(xiàn)外漏。但是,由于左側(cè)O 形密封圈已失去作用,軸向2 道密封只有右側(cè)O 形密封圈在起作用。

      圖3 O 形圈實效示意

      3 管束超長解決方案

      3.1 解決思路

      經(jīng)過測量與試壓拆檢,分析出檢漏孔泄漏主要原因是左側(cè)O 形橡膠圈失去作用,而根本原因為管束超出設(shè)計長度。鑒于生產(chǎn)壓力,時間緊迫,重新訂制新管束的方案不可行,所以采用在現(xiàn)有管束基礎(chǔ)上進行改進的方案來解決問題。

      因為管束超長,最佳改進方案為將殼體也延長,使殼體法蘭與管束管板相對位置恢復(fù)為設(shè)計值。

      3.2 改進具體措施

      在原有壓環(huán)左側(cè)新增一隔距環(huán),內(nèi)徑與殼體法蘭一致,厚度為10 mm,與殼體法蘭間使用聚四氟乙烯墊密封,密封墊厚度為2 mm,同時隔距環(huán)右端內(nèi)側(cè)也進行導(dǎo)角加工,其尺寸參數(shù)與原殼體法蘭一致(圖4)。經(jīng)此處理,相當(dāng)于將殼體法蘭加厚12 mm,與管束尾部管板相對位置恢復(fù)至原設(shè)計值。

      4 改進效果

      改進完成后,進行水壓試驗,管程打壓0.897 MPa,保壓30 min 無外漏,檢漏孔無液體滲出;殼程打壓0.69 MPa,保壓30 min 無外漏,檢漏孔無液體滲出。

      改進后投用,管程工作壓力0.65 MPa,殼程工作壓力0.45 MPa,觀察2 個月的時間,未出現(xiàn)內(nèi)漏及外漏,表明改進效果良好。

      5 小結(jié)

      因各種導(dǎo)致單管程換熱器管束制作長度超過設(shè)計值較多,且短時間內(nèi)無法重新制作,可采用延長殼體的措施進行調(diào)整。該方案從理論和實際角度均驗證是可行的。

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