李鴻飛,李百棟,楊建東
(廣西防城港核電有限公司,廣西防城港 538001)
傳統(tǒng)的CPR1000(中國改進型壓水堆核電技術)機組反應堆冷卻劑泵(簡稱主泵)振動在線測量系統(tǒng)僅包含軸振、瓦振信號,沒有相位信號,無法在主泵運行期間充分了解主泵振動狀態(tài)并有針對性的提前制定動平衡方案;在實施主泵動平衡時,無法直接得到完整診斷數(shù)據(jù),需要臨時外接儀表采集主泵振動相位,增加了主泵停運和啟動的次數(shù)、人員和設備進出主泵間所帶來的風險。
任何一種頻率的振動都包含振幅和相位2 個要素,振動相位是指脈沖信號觸發(fā)開始到第一個正峰值之間的角度,用來描述某一特定時刻轉子高點的位置。由于旋轉設備的振動絕大多數(shù)以一倍頻成分為主,在振動領域,除非特別的說明,相位測量都是指對一倍頻振動相位的測量。
測量原理如圖1 所示。首先在轉軸上固定好參考標記(凹槽、凸起靶針或反光貼),在參考標記附近的靜止位置安裝相位傳感器并對準參考標記。軸開始旋轉后,每轉一周當參考標記對準相位傳感器時,傳感器便輸出一個脈沖信號。然后在軸承附近安裝振動傳感器,用振動分析儀測量振動信號并接收相位脈沖信號,以觸發(fā)相位脈沖信號的時間點為基準時刻,得到振動信號達到正向最大峰值的時間差,然后將此時間差與轉子旋轉周期做比較,以360°作分度轉變成相位角,得出振動相位φ。
相位測量系統(tǒng)是由傳感器(如渦流式、磁阻式、光電式等)與軸上固定標志(如凹槽、凸起靶針或反光貼)所組成。軸上固定標志經(jīng)過傳感器時觸發(fā)一個脈沖信號,脈沖信號是確定振動相位的基準,脈沖頻率與轉子旋轉頻率同步。為了不影響主泵轉子原有結構,利用主泵電機側半聯(lián)軸器上原有的轉速測量靶針作為軸上固定標志,下一步就是相位傳感器和信號接收處理裝置的選擇。
根據(jù)現(xiàn)場情況,有2 種實施方案可供選擇(表1)。
圖1 相位測量原理
表1 相位傳感器和信號接收處理裝置設計方案對比
經(jīng)過對比分析,雖然2 個方案都可實現(xiàn)主泵相位測量,但考慮到轉速測量系統(tǒng)涉及反應堆保護比較敏感,相位測量和轉速測量之間關系的研究和論證還不充分,最終確定采用B 方案,在主泵監(jiān)測系統(tǒng)原設計基礎上,增加1 套相位測量系統(tǒng),即“相位傳感器+放大器+電纜+輸出卡件”。圖2 中粗線標記部分為增加的相位測量系統(tǒng),轉速、位移、振動在線測量系統(tǒng)不變,保持轉速測量系統(tǒng)的獨立性。
圖2 增加主泵相位測量系統(tǒng)
防城港核電廠1#機組的主泵相位測量系統(tǒng)安裝完成后,啟動主泵,在位于電氣廠房的主泵相位信號輸出機柜前面板處沒有按預期觸發(fā)相位信號。測量發(fā)現(xiàn)來源于反應堆廠房放大器的原始相位脈沖信號電壓幅值為7.9 V,而機柜前面板輸出電壓幅值為1.6 V,相位信號經(jīng)過機柜內(nèi)輸出卡件處理之后衰減明顯,輸出電壓過低無法觸發(fā)相位信號。
考慮到信號經(jīng)過輸出卡件衰減屬于卡件固有特性,短期無法改善,重點關注對于放大器所產(chǎn)生原始信號的調(diào)整?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)相位傳感器和靶針間隙為1.1 mm,懷疑傳感器和靶針的間隙過大造成“間隙電壓”過低,使得放大器所產(chǎn)生原始信號電壓過低(圖3)。另一方面,傳感器和靶針間隙不能太小,考慮到主泵軸位移報警值為0.25 mm,停機值為0.38 mm,而在啟泵瞬時峰值可達0.5 mm 左右,為確保二者不發(fā)生碰磨,間隙設置不宜低于0.75 mm。
調(diào)整相位傳感器和靶針間隙到0.8 mm,在信號輸出機柜處測得放大器輸出脈沖信號電壓幅值達到10 V,前面板輸出電壓為3.4 V 左右,成功觸發(fā)相位信號。由此可見,相位傳感器和靶針間隙的設置對于相位信號能否觸發(fā)至關重要,要在確保安全的前提下盡量縮小安裝間隙。
技術規(guī)格書和廠家所提供技術方案中說明,相位信號要輸出5 V TTL(晶體管邏輯)電平,現(xiàn)場實測卻發(fā)現(xiàn)情況與設計不一致。來自放大器的原始相位脈沖信號,首先匯集到主泵相位信號輸出機柜總輸入端子排B,然后經(jīng)信號卡件處理形成2 路輸出:一路是機柜前面板,另一路是機柜內(nèi)部端子排C。圖4~圖7 是機柜內(nèi)信號處理流程和記錄儀所顯示3 個位置在相同時間點的信號波形。
圖3 相位傳感器與靶針間隙示意
圖4 機柜內(nèi)信號處理流程
圖5 機柜總輸入端子排B 處相位波形
圖6 機柜前面板處相位波形
圖7 機柜內(nèi)部端子排C 處相位波形
在主泵相位信號輸出機柜總輸入端子排B 和前面板處,測得的不是TTL 電平信號,而是交流脈沖信號;端子排C 提供的是TTL 電平信號,但并沒有達到設計的5 V。雖然3 個位置輸出信號并未滿足設計要求,但3 個輸出信號始終保持同步,未影響相位信號的正常采集。
進一步分析發(fā)現(xiàn),常用振動分析儀表的相位測量觸發(fā)電壓閾值是2 V,而且對交流脈沖信號和TTL 電平信號都能有效觸發(fā)。進行相位測量工作時,可從主泵相位信號輸出機柜總輸入端子排B、機柜前面板、端子排C3 處任意一處取信號,都可實現(xiàn)有效的相位測量。因此5 V TTL 電平不是必要條件,對于這個問題,已與廠家溝通并達成一致,屬于不滿足設計要求,但不影響使用,可有條件接受。
技術人員進行相位信號測試驗證時,發(fā)現(xiàn)根據(jù)傳感器的布置情況,1#主泵的2 個軸位移信號1RCP250MM 相位應超前于1RCP251MM 約90°,但在主泵相位信號輸出機柜處測得其關系相反,據(jù)此懷疑1RCP250MM 與1RCP251MM 軸位移信號接反,并建議調(diào)試人員檢查接線是否正確。
經(jīng)過現(xiàn)場檢查,對照安裝圖紙,前置器輸出信號線確實接反。按圖紙恢復正常連接后,現(xiàn)場模擬間隙驗證,軸位移信號對應的相位關系已恢復正常。
每臺主泵的軸位移傳感器是一對,互成90°角安裝(圖3),在軸轉動期間,2 個傳感器輸出信號不會有太大偏差,即使信號接反也很難從軸位移數(shù)據(jù)上看出來,但這種情況在相位信號上能明顯看出差異,從而及時解決問題。
相比于傳統(tǒng)主泵動平衡,利用相位在線測量系統(tǒng),節(jié)省了離線儀表的安裝和拆卸環(huán)節(jié),減少了主泵啟停的次數(shù),可顯著簡化主泵動平衡流程,縮短8 道工序,減少所占用大修關鍵路徑時間約7 h,提升經(jīng)濟效益;減少反復啟停對主泵的沖擊(技術規(guī)范要求主泵在24 h 內(nèi)啟停不得超過6 次),提升主泵壽命;同時能減輕工作人員負擔,降低人員輻射受照劑量和工作過程引入異物的風險。動平衡流程簡化如表2所示。
利用主泵相位在線測量系統(tǒng),可在日常期間積累豐富的主泵振動、相位數(shù)據(jù),結合經(jīng)驗影響系數(shù),在大修前計算好動平衡方案,利用大修主泵檢修窗口,在聯(lián)軸器上預加平衡配重,完全不占用大修關鍵路徑,相當于“零工時”項目。
表2 有、無相位在線測量系統(tǒng)實施動平衡的區(qū)別
在2017 年9 月的F201 大修和2019 年5 月的F202 大修中,電廠分別對F2RCP003PO 和F2RCP002PO 實施冷態(tài)預平衡,利用主泵檢修回裝聯(lián)軸器的窗口,將預先計算好的配重安裝在聯(lián)軸器上的指定位置。經(jīng)過冷態(tài)啟動,一回路升溫升壓,到達熱停平臺,主泵軸振水平比大修前大幅下降,分別由175 μm P-P 降到了76 μm 和由152 μm 降到了68 μm,效果良好。
防城港核電廠一期工程已全面建成并經(jīng)歷了2 次小修和4次換料大修,主泵相位在線監(jiān)測系統(tǒng)在主泵狀態(tài)監(jiān)測和振動治理過程中已經(jīng)受住了考驗并發(fā)揮了積極作用。作為良好經(jīng)驗反饋,主泵相位在線監(jiān)測系統(tǒng)已加入防城港核電廠二期工程“華龍一號”的初始設計;同時,如果利用轉速測量系統(tǒng)實現(xiàn)相位測量的技術發(fā)展成熟,國內(nèi)CPR1000 機組均可通過改造流程新增主泵相位在線測量系統(tǒng),通過低成本的方式實現(xiàn)功能升級,進一步提升電廠的安全性和經(jīng)濟性。