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      白鶴灘水電站泄洪洞水力特性研究

      2019-10-29 06:34:50徐建榮陶俊佳
      中國水利 2019年18期
      關(guān)鍵詞:平段泄洪洞邊墻

      徐建榮,彭 育,薛 陽,陶俊佳,都 輝

      (中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司,311122,杭州)

      一、概 述

      白鶴灘水電站3條泄洪洞均布置在左岸,采用進(jìn)口短有壓接龍落尾型式的長無壓隧洞,由進(jìn)口閘門段、上平段、龍落尾段和挑流鼻坎組成。3條洞長度分別為2317.0 m,2258.5 m和2170.0m,單洞最大泄量4100m3/s,最大流速達(dá)45 m/s。進(jìn)口為短有壓進(jìn)水口,控制閘門孔口尺寸15 m×9.5 m(寬×高),進(jìn)口底檻高程 770 m,設(shè)計(jì)水頭57.83 m。無壓洞段為城門洞形,斷面尺寸為 15 m×18 m(寬×高),直墻高14 m。上平段底坡為1.5%,上平段末端通過渥奇曲線與龍落尾段陡坡相接,陡坡段沿程共設(shè)置3道摻氣坎,泄洪洞出口高程650 m,分別采用斜切坎和扭曲鼻坎挑流。

      二、壓坡曲線對泄洪洞進(jìn)口段水力特性的影響研究

      有壓進(jìn)口段在弧形工作閘門上游設(shè)有平板事故閘門,事故閘門與工作閘門之間的頂部壓坡坡比原設(shè)計(jì)為1∶4,通過常規(guī)水工模型試驗(yàn)和閘門水力學(xué)模型試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),泄洪洞正常泄洪時進(jìn)口段壓強(qiáng)分布均勻,流態(tài)平順,但在事故閘門動水關(guān)閉過程中,當(dāng)工作閘門開度為25%~50%時,門后回溯水流沖擊事故閘門下游面板。為改善事故閘門動水關(guān)閉過程中的不利水流流態(tài),將頂部壓坡由1∶4調(diào)整為1∶5,壓坡長度由10 m增至12.5 m。調(diào)整后的有壓進(jìn)口段體型模型試驗(yàn)結(jié)果表明,閘門后水流條件得到明顯改善。同時,為了進(jìn)一步驗(yàn)證進(jìn)口體型的合理性,對有壓進(jìn)口段的流場進(jìn)行了數(shù)值模擬計(jì)算分析。從有壓進(jìn)口段流線及等流速線分布圖(見圖1)可以看出,進(jìn)口段水流流線平順,流速分布均勻,隨著壓坡段斷面收縮,流速逐漸加大。從有壓段末端斷面流速分布(見圖2)也可以看出,有壓段末端的流速分布均勻。進(jìn)口段無負(fù)壓出現(xiàn),水流空化數(shù)均大于0.3。研究結(jié)果表明,泄洪洞進(jìn)口體型合理。

      三、上平段底坡的選擇

      泄洪洞上平段單洞最大長度為1908 m,為同類工程中最長的無壓緩坡洞。泄洪洞是白鶴灘工程宣泄常年洪水最主要的泄洪通道之一,要求泄洪洞在防洪限制水位下具備一定的泄流能力,進(jìn)口底板應(yīng)位于防洪限制水位以下一定深度,因而上平段全段流速較大,存在空化空蝕風(fēng)險(xiǎn)。泄洪洞單寬流量高達(dá) 272 m3/(s·m), 上平段摻氣試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)上游庫水位在防洪限制水位785 m至正常蓄水位825 m之間時,摻氣坎下游難以形成穩(wěn)定的摻氣底空腔,通氣孔完全被回溯水流封堵,不能正常工作。即使上游水位超過正常蓄水位,回溯水流強(qiáng)度雖有所減弱,但摻氣底空腔的有效長度仍較小。由此可見,難以保證各種泄洪工況下設(shè)在上平段的摻氣坎能正常工作,而高速水流下的摻氣坎一旦不能正常工作,將成為空化空蝕破壞的潛在源。因此,大單寬流量、高流速、小弗氏數(shù)、長距離緩坡度條件下的泄洪洞上平段不宜設(shè)置摻氣坎。經(jīng)過多方案計(jì)算和試驗(yàn)比較,上平段底板縱坡坡比采用1.5%。此坡比下在工作閘門在600 m后的洞內(nèi)流態(tài)達(dá)到近似均勻流狀態(tài),斷面平均流速至上平段末端已逐漸降至26 m/s左右,水流空化數(shù)不低于0.41,上平段發(fā)生空蝕破壞的風(fēng)險(xiǎn)較小。

      圖1 有壓進(jìn)口段流線及等流速線分布圖

      圖2 有壓段末端斷面流速分布

      四、龍落尾段摻氣坎研究

      1.摻氣位置及數(shù)量的確定

      白鶴灘泄洪洞龍落尾段水流流速高達(dá)45 m/s,極易發(fā)生空化空蝕破壞,是泄洪洞設(shè)計(jì)面臨的重要技術(shù)難題,強(qiáng)迫摻氣減蝕措施是防止過流面遭受空蝕破壞的常用手段。摻氣坎的位置和數(shù)量,根據(jù)水流流速、易發(fā)生空化的部位及每級摻氣坎能保護(hù)的范圍等因素綜合確定。

      由于渥奇曲線末端后的流速已經(jīng)超過30 m/s,其下游斜坡段最小空化數(shù)為0.24,因此第一道摻氣坎應(yīng)布置在渥奇曲線末端。一般情況下,摻氣設(shè)施能覆蓋保護(hù)的長度在反弧段為 70~100 m,在平直段為 100~150 m。#1和#2泄洪洞的陡坡段長約260 m,反弧段末端直接連挑流鼻坎,分別在陡坡段中部、反弧起點(diǎn)上游45 m處設(shè)置第二道和第三道摻氣設(shè)施,3道摻氣設(shè)施保護(hù)的水平長度分別為100 m、110 m和110 m。#3泄洪洞的陡坡段長約220 m,反弧段下游連接長約120 m的斜坡段,在陡坡段中部和反弧末端分別設(shè)置第二、三道摻氣設(shè)施,3道摻氣設(shè)施保護(hù)的水平長度分別為100 m、150 m和120 m。

      2.底摻氣坎體型研究

      泄洪洞單寬流量大、水深厚,為提高渥奇曲線及其下游斜坡段底板壓力,龍落尾段采用了1∶3.72和1∶4的較緩底坡,增大了底摻氣坎體型的設(shè)計(jì)難度。常規(guī)的摻氣槽型式易積水,單純采用挑坎摻氣或者跌坎摻氣難以實(shí)現(xiàn)龍落尾段的有效摻氣。根據(jù)水工模型試驗(yàn)研究成果,底摻氣設(shè)施采用了挑坎加跌坎型式。位于渥奇曲線末端的第一道摻氣坎處,水流流速約30 m/s,但由于水較深,弗氏數(shù)相對較小,受跌坎下游底坡影響,底空腔回水較明顯。該道底摻氣坎采用了“跌坎+坎后變底坡”的型式,減小了摻氣射流的沖擊角,增加了射流長度,從而有效地消除了底空腔回水現(xiàn)象?;诙喾桨改P驮囼?yàn)比較論證,第一道摻氣坎挑坎高度為0.44 m、跌坎高度為2 m,第二道摻氣坎挑坎高度為0.5 m、跌坎高度為1.5 m,第三道摻氣坎挑坎高度為0.3 m(#3泄洪洞為 0.2 m)、跌坎高度為1.5 m。試驗(yàn)結(jié)果表明,各道摻氣坎最大底空腔長度約為23~27 m,空腔長度合適,空腔形態(tài)穩(wěn)定。

      3.側(cè)摻氣坎體型研究

      大單寬流量、高流速泄洪洞由于水較深,僅設(shè)底部摻氣時,邊墻會存在摻氣盲區(qū),白鶴灘泄洪洞曾在水工模型試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了邊墻摻氣盲區(qū)。所以邊墻摻氣減蝕同樣應(yīng)引起重視,邊墻摻氣坎有側(cè)收縮和側(cè)突擴(kuò)兩種型式。1∶40比尺模型試驗(yàn)的大量比較研究表明,無論是收縮式側(cè)摻氣,還是突擴(kuò)式側(cè)摻氣,只要體型參數(shù)設(shè)計(jì)合理,均可形成穩(wěn)定、有效的側(cè)空腔,起到保護(hù)邊墻免于空蝕破壞的作用。但側(cè)突擴(kuò)型式的邊墻摻氣坎對體型尺寸變化的敏感性相對較小,不會因?yàn)轶w型尺寸的微小變化而引起明顯的水流形態(tài)改變,工程設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)相對較小,更適合于白鶴灘工程泄洪洞。龍落尾段沿程流速逐漸增大,側(cè)摻氣坎空腔越往下游越容易形成,因此龍落尾段三道側(cè)墻突擴(kuò)式摻氣坎的變化厚度逐漸減小,分別為0.35 m、0.25 m和0.15 m。水流通過邊墻側(cè)擴(kuò)后,流向發(fā)生改變,易在摻氣坎后出現(xiàn)水翅,惡化下游水流流態(tài)。經(jīng)過試驗(yàn)研究,提出了側(cè)摻氣坎與底摻氣坎不在同一斷面位置的摻氣坎型式,第一道和第二道側(cè)摻氣坎位置向上游后退分別為0.8 m和1.2 m,第三道側(cè)摻氣坎不后退,有效解決了設(shè)置側(cè)摻氣坎引起的水翅問題。

      五、出口挑流鼻坎體型研究

      白鶴灘3條泄洪洞均布置在左岸,對岸灘地適當(dāng)擴(kuò)挖后,有充足的河道寬度和水體進(jìn)行挑流水舌的消能和水流歸槽。泄洪洞出口挑流鼻坎體型必須控制水舌落點(diǎn)位于河道中部,盡量分散水舌,降低單位入水能量。通過1∶100比尺的水工定床和動床模型試驗(yàn),對連續(xù)式、斜切式、扭曲式、窄縫式、舌形擴(kuò)散式、燕尾式等各種類型鼻坎進(jìn)行了充分的比較試驗(yàn)研究,#1泄洪洞采用斜切式鼻坎、#2和#3泄洪洞采用扭曲鼻坎,#1鼻坎邊墻平面不偏轉(zhuǎn),#2和#3鼻坎邊墻向下游偏轉(zhuǎn)。3條泄洪洞挑射水舌空間分布合理,充分利用河道寬度分散消能,無水舌重疊、碰并現(xiàn)象,水流歸槽順暢。

      六、出口消能防沖研究

      泄洪洞出口消能區(qū)原河道枯水期水面寬度為70~110 m,出口對岸為寬約200 m、厚20~30 m的崩坡積灘地。覆蓋層受泄洪洞挑流水舌沖刷和霧化降雨沖刷,將在下游河道形成淤積堆丘,抬升電站尾水位。因此,須在出口消能區(qū)進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮拥劳赝?,并形成消能沖坑,對消能區(qū)河道兩岸岸坡進(jìn)行防護(hù)。通過河道動床模型試驗(yàn)研究,選擇河床底部預(yù)挖沖坑底高程為585m(天然河道枯水期最低水位),預(yù)挖范圍沿河道縱向長約900 m。預(yù)挖后河床寬度可增至170~280 m,河道流態(tài)改善,岸邊流速和回流流速都明顯降低,均小于基巖的抗沖流速。水舌沖坑位于河床中央,不影響兩岸岸坡坡腳。對于泄洪后產(chǎn)生的淤積堆丘,將結(jié)合后期電站尾水要求進(jìn)行二次挖除。

      七、結(jié) 語

      白鶴灘泄洪洞規(guī)模和技術(shù)難度大,針對泄洪洞水力特性,開展了大量的模型試驗(yàn)和數(shù)值計(jì)算,研究成果表明,較緩的進(jìn)口有壓段頂坡有利于改善有壓段水流流態(tài),避免回溯水流沖擊事故閘門;對于弗氏數(shù)較小的高

      水頭長距離緩坡洞段,選擇合適的底板縱坡,使得水流流態(tài)接近均勻流,能夠?qū)⒀爻塘魉倏刂圃谙鄬^低范圍,避免發(fā)生空化空蝕現(xiàn)象;對于高流速、大單寬流量、水深較厚的龍落尾陡坡段,采用側(cè)摻氣坎與底摻氣坎錯開布置的新型聯(lián)合摻氣設(shè)施,能夠同時保證水流底部和側(cè)邊均能形成摻氣水流,也避免了因側(cè)摻氣的設(shè)置而造成水翅現(xiàn)象的發(fā)生;泄洪洞出口挑流采用斜切式鼻坎與扭曲鼻坎組合的型式,達(dá)到了水流充分?jǐn)U散、控制水舌落點(diǎn)和降低河道沖刷的效果。

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