趙永清,馮學寧,朱德林,張祖華,余永德
(1.四川瀘天化股份有限公司 四川瀘州 646300; 2.九禾股份有限公司 重慶 402260)
在硫酸鉀生產(chǎn)過程中會副產(chǎn)大量的鹽酸,這種品質較低的鹽酸作為工業(yè)原料銷售不僅價值低,而且銷售困難。為此,創(chuàng)新性地開發(fā)了利用副產(chǎn)鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥的綠色新工藝,并實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。
過量的鹽酸和氯化鉀與磷礦粉發(fā)生如下反應:
Ca5F(PO4)3+10HCl=5CaCl2+HF+3H3PO4
6Ca5F(PO4)3+58HCl+2KCl+SiO2=30CaCl2+K2SiF6+18H3PO4+2H2O
從以上反應式可知,鹽酸分解磷礦后主要生成易溶于水的氯化鈣和磷酸,避免了硫酸分解磷礦時硫酸鈣包裹現(xiàn)象的發(fā)生,使反應更迅速、更完全;加入氯化鉀后,氟離子與鉀離子、二氧化硅結合生成氟硅酸鉀,無氟化氫溢出,生產(chǎn)更環(huán)保。
反應后得到的料漿再用氨中和,發(fā)生如下反應:
H3PO4+NH3=NH4H2PO4
H3PO4+2NH3=(NH4)2HPO4
2H3PO4+CaCl2+2NH3=Ca(H2PO4)2+2NH4Cl
H3PO4+CaCl2+2NH3=CaHPO4+2NH4Cl
通過分解反應和氨中和反應,就可制得低濃度復合肥[1]。
根據(jù)轉鼓法生產(chǎn)N-P2O5-K2O=15-5-5低濃度復合肥所需物料配比范圍,尋求最佳的工藝條件。鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥包括磷礦有效P2O5的轉化和轉化后的中和2個過程,預設了P2O5轉化率和最終產(chǎn)品含水溶性有效P2O5的質量分數(shù)2個評價指標。
影響P2O5轉化率的因素主要包括鹽酸與磷礦的添加比例、攪拌強度、反應時間和反應溫度,采用單因素變量控制法分別對4個影響因素進行試驗和分析,獲得鹽酸分解磷礦的最佳工藝條件[2-3];然后用氨中和分解后的料漿,分析中和后不同pH下水溶性P2O5占有效P2O5的比例,獲得最佳的中和度控制點。通過以上研究,確定鹽酸分解磷礦生產(chǎn)低濃度復合肥的工藝控制指標,為工業(yè)化應用奠定基礎。
1.3.1 試驗原料
鹽酸,w(HCl)≥31%,九禾股份有限公司低溫轉化副產(chǎn)品;四川馬邊磷礦,w(P2O5)≥29%,細度150 μm(100目)通過率90%;氯化鉀,w(K2O)≥57%,產(chǎn)地為青海鹽湖。
1.3.2 試驗過程
設定反應溫度40 ℃、攪拌速率40 r/min、反應時間60 min、氯化鉀添加量50 g,磷礦添加量作為可變條件,確定鹽酸與磷礦的最佳配比。氯化鉀按超量添加,不進行試驗考察。每次反應結束后,分析料漿中的有效P2O5含量并計算P2O5轉化率,試驗結果如表1所示。
表1 不同磷礦添加量對P2O5轉化率的影響
鹽酸/g磷礦/gP2O5轉化率/%1 00048097.311 00050096.921 00052096.861 00054095.321 00056091.921 00058087.86
通過表1試驗數(shù)據(jù)可以看出:在磷礦添加量小于540 g時,隨磷礦添加量的增加,P2O5轉化率降低幅度較小;當磷礦添加量超過540 g后,P2O5轉化率降低幅度較大;當磷礦與鹽酸質量比在520~540∶1 000時,P2O5轉化率達到95%以上,符合工業(yè)反應要求。經(jīng)綜合考慮,在此后的研究中選定磷礦與鹽酸質量比為530∶1 000。
考慮到鹽酸在高溫下易揮發(fā)的特性,設置了30、40和50 ℃ 3個反應溫度分別進行了試驗,設定攪拌速率為40 r/min、反應時間為60 min,試驗結果如表2所示。
表2 不同反應溫度對P2O5轉化率的影響
反應溫度/℃P2O5轉化率/%3093.474095.725097.51
通過表2試驗數(shù)據(jù)可以看出:升高反應溫度對P2O5轉化率提高幅度不大,而提高反應溫度后鹽酸揮發(fā)度增大,對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響;反應溫度在40 ℃時,P2O5的轉化率達到95.72%,已符合工業(yè)反應的要求,同時相對較低的反應溫度可降低能耗。經(jīng)綜合考慮,選定該品種磷礦與鹽酸的分解反應溫度為40 ℃。
設定原料磷礦與鹽酸質量比為530∶1 000、反應溫度為40 ℃、攪拌速率為40 r/min,設置不同反應時間開展試驗,考察反應時間對P2O5轉化率的影響,試驗結果如表3所示。
表3 不同反應時間對P2O5轉化率的影響
反應時間/minP2O5轉化率/%3093.286095.729097.1112098.47
由表3試驗數(shù)據(jù)可看出,延長反應時間可以提高P2O5轉化率。但鹽酸在40 ℃也易于揮發(fā),且在該溫度下反應60 min的P2O5轉化率已經(jīng)達到95.72%,只要控制合適的磷礦添加速率,在60 min的反應時間內,無需加熱和冷卻即符合工業(yè)反應的要求,同時相對較短的反應時間可降低能耗,故選定該品種磷礦與鹽酸的反應時間為60 min。
設定原料磷礦與鹽酸質量比為530∶1 000、反應溫度為40 ℃、反應時間為60 min,設置不同攪拌速率開展試驗,考察攪拌速率對P2O5轉化率的影響,試驗結果如表4所示。
表4 不同攪拌速率對P2O5轉化率的影響
攪拌速率/(r·min-1)P2O5轉化率/%2094.294095.726097.218097.48
由表4數(shù)據(jù)可看出:增大攪拌速率后,P2O5轉化率有所提高;當攪拌速率低于40 r/min時,添加的磷礦容易沉淀至反應釜底部,使反應難以進行;當攪拌速率超過40 r/min后,提高攪拌速率對提高P2O5轉化率的作用不大;當攪拌速率達到40 r/min時,工業(yè)生產(chǎn)條件較為有利,P2O5轉化率達到95.72%,符合工業(yè)反應要求,因此選定該品種磷礦與鹽酸反應的攪拌速率為40 r/min。
用氨中和反應料漿,測試中和后的料漿中和度并分析料漿水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù),試驗結果如表5所示。
表5 中和度對料漿水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)的影響
中和度水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)/%0.9596.280.9893.081.0152.191.0349.741.0531.03
從表5試驗數(shù)據(jù)可看出:隨著中和度的提高,料漿水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)急劇降低,當中和度為1.05時,水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)降至31.03%;中和度在1.01~1.03時,水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)符合低濃度復合肥料的要求。因此,適合低濃度復合肥料工業(yè)化生產(chǎn)的中和度應控制在1.01~1.03。
根據(jù)小試試驗確定的物料配比和工藝條件,在生產(chǎn)裝置上進行了工業(yè)化應用試驗驗證,以確定采用鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥的工藝指標和工藝控制方法,進而實現(xiàn)新工藝的工業(yè)化應用。
按小試試驗得出的結論,實現(xiàn)有效P2O5轉化的分解反應料漿質量配比為鹽酸∶磷礦∶氯化鉀=1 000∶530∶50,氨中和料漿的中和度控制在1.01~1.03,鹽酸與氨質量比為1 000∶60,其余固體原料添加量按轉鼓法常規(guī)配方計算添加。工業(yè)化應用試驗配方設計如表6所示。
表6 工業(yè)化應用試驗配方設計
原料規(guī)格/%配料量/t料漿 鹽酸w(HCl)=312.80 磷礦w(P2O5)=291.49 氯化鉀w(K2O)=570.14 液氨w(N)=820.17固體料 尿素w(N)=461.08 氯化銨w(N)=252.38 氯化鉀w(K2O)=570.59 填充料1.35合計10.00
根據(jù)小試工藝參數(shù),在500 t/d 復合肥裝置上生產(chǎn)N-P2O5-K2O=15-5-5低濃度復合肥的各項工藝技術指標如下。
磷礦分解反應槽:反應溫度40~45 ℃,反應時間60 min,攪拌槳轉速40~45 r/min,料漿相對密度1.35~1.36,管式反應器溫度100~110 ℃,中和度1.01~1.03。
轉鼓生產(chǎn)系統(tǒng):一段烘干機機頭風溫290~310 ℃,一段烘干機機尾風溫90~100 ℃,二段烘干機機頭風溫210~230 ℃,二段烘干機機尾風溫70~75 ℃,固體料循環(huán)量2.0~2.5倍新投料量,噴漿量8.0~8.5 m3/h。
鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥工藝流程如圖1所示。
圖1 鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥工藝流程
將鹽酸、氯化鉀按配比添加至分解反應槽中,邊攪拌邊加入磷礦粉并根據(jù)料漿溫度控制磷礦粉的添加速率;磷礦粉添加完畢后反應60 min,然后將反應料漿送至帶攪拌的中間槽;尿素、氯化銨、氯化鉀、填充料通過計量秤按比例投入系統(tǒng),在系統(tǒng)循環(huán)量達到60 t/h以上后,用泵將料漿通過計量后送入管式反應器,同時向管式反應器中通入計量的氣氨;在管式反應器中反應后的中和料漿經(jīng)噴嘴噴至造粒機的料層上,蒸發(fā)的水分通過風機抽出造粒機;控制料漿、氨與投入的固體料比例符合配方設計要求,根據(jù)造粒成球情況控制噴漿速率,保持合理的成品粒度比例;經(jīng)造粒機造粒后的物料送入兩級烘干機,水分合格后再進行冷卻、篩分,得到的大顆粒物料經(jīng)破碎后與細粒物料重新送入造粒機造粒,符合粒度要求的顆粒經(jīng)包膜后送入成品工段包裝。
利用氯化鉀低溫轉化裝置進行了3次試生產(chǎn),生產(chǎn)總時長1個月,生產(chǎn)合格產(chǎn)品13 kt,考核期內產(chǎn)量達到裝置設計標準,P2O5轉化率接近試驗設計值,符合工業(yè)生產(chǎn)要求。第3次試生產(chǎn)的平均產(chǎn)量達到520 t/d,生產(chǎn)控制平穩(wěn),產(chǎn)品合格率達到100%。根據(jù)3次試生產(chǎn)的復合肥產(chǎn)品綜合收率計算的有效P2O5轉化率及水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)如表7所示,生產(chǎn)的低濃度復合肥產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)如表8所示。
表7 有效P2O5轉化率及水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)%
試生產(chǎn)期P2O5轉化率水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)第1次94.4750.49第2次94.4246.57第3次94.5345.89
表8 低濃度復合肥產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
項目指標值分析值w(總養(yǎng)分)/%≥25.025.2w(總氮)/%≥13.514.90w(總磷)/%≥4.05.02水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)/%≥4047.65w(K2O)/%≥4.05.31w(H2O)/%≤5.03.8Ф 1.00~4.75 mm顆粒質量分數(shù)/%≥8099.9機械強度/(N·顆-1)16.3pH4.1
工業(yè)化應用試驗的P2O5轉化率比試驗值略低,其原因是尾氣洗滌系統(tǒng)的洗滌液未全部投入系統(tǒng)利用。為了提高產(chǎn)量,第2次和第3次試生產(chǎn)逐步提高了料漿中和度,以改善造粒工況,造成水溶性P2O5占有效P2O5質量分數(shù)略有降低,但仍滿足低濃度復合肥指標要求。
通過表8產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)可以看出,各項指標均達到或超過國家標準《復混肥料(復合肥料)》(GB 15063—2009)的要求,非國家標準要求的機械強度遠高于普通轉鼓法生產(chǎn)的N-P2O5-K2O=15-5-5產(chǎn)品,具有較好的產(chǎn)品物理特征。
通過近4年來的實際生產(chǎn)應用和改進,鹽酸分解磷礦轉鼓法生產(chǎn)低濃度復合肥綠色新工藝日趨成熟,體現(xiàn)出如下突出的技術和經(jīng)濟優(yōu)勢:
(1) 工藝流程簡單,無需大的裝置建設和資金投入,利用氯化鉀低溫轉化裝置并進行適當改造,即可實現(xiàn)生產(chǎn)。
(2) 生產(chǎn)成本低,省去了傳統(tǒng)生產(chǎn)方法的磷礦加工成磷酸鹽再投入復合肥生產(chǎn)的中間加工過程,磷養(yǎng)分成本大幅降低;消耗了氯化鉀低溫轉化產(chǎn)生的鹽酸,降低了副產(chǎn)鹽酸的處置費用;產(chǎn)品物性好,減少了包膜劑的用量。
(3) 高效環(huán)保,不產(chǎn)生磷礦渣,消耗副產(chǎn)鹽酸,利用氯化鉀固化磷礦中的氟離子,無三廢排放。
(4) 產(chǎn)品養(yǎng)分更全面,產(chǎn)品中帶入了磷礦富含的鎂、硅、鐵、鈣等作物所需的中、微量元素。
(5) 產(chǎn)品具有機械強度高的物性特點,更耐儲運,不易板結和粉化;產(chǎn)品中的氯化鈣溶解性好,溶解速率快,更便于施用。