周 朋,劉 偉
(山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西霍州 031400)
山西兆光電廠2×600 MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組鍋爐,為超臨界參數(shù)變壓直流爐,屬于單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐,采用四角切圓燃燒技術(shù)。鍋爐額定蒸發(fā)量2027 t/h,主蒸汽額定壓力25.4 MPa,主、再熱蒸汽溫度571℃。
600 MW機(jī)組水平煙道設(shè)計(jì)為脈沖吹灰槍,在停機(jī)檢修過程發(fā)現(xiàn),水平煙道的受熱面積灰嚴(yán)重,說明脈沖吹灰器效果不佳,受熱器清潔度不高,影響了受熱面的換熱狀況,過熱器減溫水量持續(xù)偏大,降低了鍋爐效率。同時(shí),脈沖吹灰器使用的乙炔氣體是危險(xiǎn)品,增加了現(xiàn)場安全隱患。運(yùn)行中的爐膛折焰角區(qū)域,由于積灰,運(yùn)行中會(huì)塌灰,容易引起爐內(nèi)負(fù)壓波動(dòng),影響機(jī)組的安全運(yùn)行。
控制系統(tǒng)存在的問題是PLC邏輯程序設(shè)計(jì)存在缺陷,經(jīng)常出現(xiàn)由于反饋故障等發(fā)生程序卡死現(xiàn)象;與DCS之間通過CM模件進(jìn)行通訊,掃描時(shí)間長,導(dǎo)致DCS畫面數(shù)據(jù)更新慢,操作遲緩;CM通訊模件穩(wěn)定性差,經(jīng)常出現(xiàn)死機(jī)或停運(yùn)故障,影響運(yùn)行人員監(jiān)控,且硬件更換成本高。
兆光電廠二期2×600 MW機(jī)組于2018年實(shí)施了吹灰系統(tǒng)節(jié)能改造。3號(hào)機(jī)系統(tǒng)于2018年5月底投入運(yùn)行,4號(hào)機(jī)系統(tǒng)于2018年6月初投入運(yùn)行。
兆光電廠二期2×600 MW機(jī)組每臺(tái)鍋爐吹灰器分為兩部分:一部分為蒸汽吹灰器,分別為爐膛短桿吹灰器96臺(tái)(上??巳R德,型號(hào)V04),爐膛長桿吹灰器4臺(tái)(青島瑞萊德,型號(hào) RLD/LSB-11/T9.5M),空預(yù)吹灰器4臺(tái)(上海克萊德,型號(hào)PSAT);另一部分為脈沖吹灰器54臺(tái)(北京嘉德興業(yè)科技有限公司,型號(hào)JD智能脈沖吹灰器)。
蒸汽吹灰器汽源為后屏過熱器出口蒸汽,蒸汽經(jīng)過吹灰減壓站后,滿足鍋爐本體吹灰要求,也能保證空預(yù)吹灰所需的蒸汽過熱度。整體減壓站由PLC控制。鍋爐后屏出口蒸汽參數(shù):壓力25.4 MPa,溫度516℃;經(jīng)減壓閥后蒸汽參數(shù):壓力1.5 MPa,溫度408℃;空預(yù)吹灰器輔助蒸汽參數(shù):壓力1.0 MPa,溫度300℃。
吹灰系統(tǒng)每臺(tái)爐由1套西門子S7 200 PLC進(jìn)行控制,控制柜內(nèi)設(shè)有上位系統(tǒng),進(jìn)行組態(tài)邏輯和畫面監(jiān)控,并進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)定。與DCS系統(tǒng)通過CM通訊模件將數(shù)據(jù)上傳,在DCS畫畫組態(tài)監(jiān)控畫面。
負(fù)荷階段(50%~100%)BMCR熱再出口壓力溫度都能滿足吹灰的條件,但是一般吹灰在70%~80%負(fù)荷之間進(jìn)行,所以在汽源的品質(zhì)要求上完全沒有問題(見表1)。
不同負(fù)荷時(shí),蒸汽壓力只有后屏汽源壓力的20%左右,與吹灰蒸汽的壓差約2 MPa;同時(shí),低再出口蒸汽的比焓與后屏過蒸汽比焓不相上下,理論上能夠達(dá)到同等的清灰效果。但是,壓降的減少可顯著改善閥門工作條件,減少泄漏概率,并且可提高運(yùn)行可靠性,降低能耗(見表2)。
表1 不同負(fù)荷下低再進(jìn)出口壓力、溫度參數(shù)
表2 后屏過熱蒸汽與低再出口蒸汽參數(shù)對(duì)比
吹灰蒸汽由目前后屏過熱器出口蒸汽(壓力25.88 MPa、溫度523℃)改為低再出口蒸汽(壓力4.55 MPa、溫度485℃),在低再出口聯(lián)箱上機(jī)械開孔,焊接加強(qiáng)管座,為防止吹灰蒸汽超溫,增加再熱蒸汽吹灰減溫水系統(tǒng),再熱蒸汽經(jīng)減溫器(單獨(dú)系統(tǒng),減溫水取自過熱器減溫水)減溫,原吹灰器來汽系統(tǒng)作為備用系統(tǒng)(見圖1)。
2.2.1 減溫器系統(tǒng)
節(jié)流減壓孔板計(jì)算邊界條件列于表3。設(shè)計(jì)圖見圖2。實(shí)物圖見圖3。
節(jié)流減壓孔板計(jì)算公式:
計(jì)算得出:孔板孔徑為3~4 mm,取3.6 mm;孔板厚度30~35 mm。
表3 節(jié)流減壓孔板計(jì)算邊界條件
圖2 減溫器節(jié)流減壓孔板結(jié)構(gòu)示意
2.2.2 水平煙道脈沖吹灰器
拆除水平煙道18臺(tái)脈沖吹灰器系統(tǒng),改造為長桿吹灰器系統(tǒng),同時(shí)增設(shè)疏水系統(tǒng)、支吊架等相關(guān)吹灰系統(tǒng)改造設(shè)備,疏水系統(tǒng)接至大氣擴(kuò)容器疏水箱,分別見圖4、圖5。
圖3 減溫器節(jié)流減壓孔板實(shí)物照片
圖5 水平煙道吹灰器布置示意(左右對(duì)稱)
2.2.3 吹灰控制系統(tǒng)
取消目前爐膛吹灰器PLC控制器及上位機(jī)系統(tǒng),取消CM通訊模件,新增DCS擴(kuò)鍵I/O子站于DCS07控制,新增控制柜背面安裝繼電器組,用于更換的18根長桿吹灰器的控制,保留現(xiàn)有脈沖吹灰繼電器柜,將原接入PLC的電纜通過柜間電纜接入DCS擴(kuò)展I/O子站,基于現(xiàn)有的邏輯程序進(jìn)行DCS邏輯組態(tài),將改造后所有畫面(包括脈沖吹灰和現(xiàn)有蒸汽吹灰邏輯畫面)在DCS中進(jìn)行組態(tài),實(shí)現(xiàn)DCS對(duì)所有吹灰設(shè)備的整體獨(dú)立順控和單臺(tái)操作的功能。DCS畫面滿足包括參數(shù)設(shè)定、順控啟停、畫面監(jiān)控等,即將現(xiàn)有PLC上位系統(tǒng)所有的功能進(jìn)行完整的移植,并在此基礎(chǔ)上對(duì)改造部分進(jìn)行修改完善,并進(jìn)行調(diào)試,用于吹灰工藝系統(tǒng)的壓力、溫度測點(diǎn)、執(zhí)行器等,通過電纜接入擴(kuò)展子站,在DCS中編輯連鎖、閉環(huán)控制程序進(jìn)行監(jiān)控。
其他脈沖吹灰器不改造,維持目前運(yùn)行方式。
2.2.4 吹灰設(shè)備控制
(1)在低再出口聯(lián)箱上機(jī)械開孔,保證焊口的機(jī)械強(qiáng)度,焊接加強(qiáng)管座;再熱蒸汽經(jīng)減壓站后接入原吹灰器減壓站安全閥前;
(2)吹灰減壓站壓力設(shè)為2.0 MPa,吹灰減溫站調(diào)整門后溫度設(shè)為400℃,疏水站溫度設(shè)為280℃,當(dāng)減壓站壓力大于3.5 MPa時(shí),聯(lián)鎖關(guān)閉減溫水電動(dòng)門(長桿吹灰器吹灰過程中超壓,長桿吹灰器直接退出槍管,聯(lián)鎖關(guān)閉減溫水電動(dòng)門);
(3)吹灰器汽源調(diào)閥后設(shè)為2.0 MPa,吹灰器就地汽源設(shè)為1.5 MPa;
(4)新增吹灰汽源與原設(shè)計(jì)汽源采用手動(dòng)方式進(jìn)行切換汽源。閥門具體開啟順序?yàn)椋簻p溫水手動(dòng)門—減溫水電動(dòng)門—減溫水調(diào)門—蒸汽手動(dòng)門—蒸汽電動(dòng)門—蒸汽調(diào)門—疏水門;關(guān)閉順序:蒸汽電動(dòng)門—蒸汽調(diào)門—減溫水調(diào)門—減溫水電動(dòng)門—打開疏水門。
(1)吹灰汽源由高品質(zhì)過熱蒸汽改為低再熱蒸汽,節(jié)能效果明顯。
(2)簡化吹灰系統(tǒng),優(yōu)化吹灰效果。二單元吹灰器系統(tǒng)高溫區(qū)域水平煙道全部采用脈沖吹灰,由于高溫工況下,灰分粘度偏高,使用聲波及脈沖吹灰對(duì)附著在高溫受熱面上的積灰清除能力差,而蒸汽吹灰效果明顯。改為蒸汽吹灰后,利用1套汽源對(duì)爐膛短吹、水平煙道長吹和空預(yù)吹灰進(jìn)行吹灰,系統(tǒng)得到簡化。
(3)利用節(jié)流孔板和減溫水調(diào)門同時(shí)控制,確保吹灰減溫水系統(tǒng)安全穩(wěn)定投入。由于低再出口蒸汽減壓后,溫度超過450℃,超過了吹灰系統(tǒng)主要管材20 G的使用溫度允許上限。此次改造使用過熱器減溫水進(jìn)行降溫,系統(tǒng)的安全穩(wěn)定投入直接影響吹灰系統(tǒng)的改造效果。通過準(zhǔn)確計(jì)算,利用節(jié)流孔板和減溫水調(diào)門同時(shí)控制,可以有效確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
根據(jù)不同負(fù)荷下數(shù)據(jù),水平煙道長吹后,單側(cè)后屏過熱器焓增相比于吹灰前上升10 MW左右,單側(cè)高溫過熱器焓增相對(duì)于吹灰前上升6 MW左右,過熱器減溫水總量下降15 t/h。說明水平煙道長吹吹灰效果明顯,保證了受熱面的清潔,減少了供電煤耗。
長吹對(duì)過熱器的影響列于表4至表6。
表4 不同負(fù)荷下水平煙道長吹吹灰前后對(duì)過熱器的影響
表5 445 MW和410 MW負(fù)荷下水平煙道長吹吹灰前后后屏過熱器焓增
表6 445 MW和410 MW負(fù)荷下水平煙道長吹吹灰前后過熱器減溫水量
4.1.2 長吹對(duì)再熱器的影響
不同負(fù)荷水平煙道長吹吹灰對(duì)再熱器的影響效果列于表7,其高溫再熱器焓增見表8,出入口溫度列于表9。
表7 不同負(fù)荷下水平煙道長吹吹灰前后對(duì)再熱器的影響
表8 不同負(fù)荷下水平煙道長吹吹灰前后高溫再熱器焓增
表9 不同負(fù)荷吹灰前后高溫再熱器出入口溫度對(duì)比
不同負(fù)荷下整體吹灰后,脫硝入口溫度和排煙溫度有不同程度降低,總體排煙溫度下降1~4℃,見表10。
表10 不同負(fù)荷下吹灰前后脫硝入口和排煙口溫度的變化
兩臺(tái)鍋爐費(fèi)用估算約332萬元,兩臺(tái)爐每年平均供電煤耗降低0.46 g/(kW·h),兩臺(tái)爐每年總體節(jié)省182.81萬元(每年運(yùn)行270 d,每天吹一次灰)。
原始單臺(tái)爐54個(gè)脈沖吹灰槍,每次吹灰需要4.5瓶乙炔氣體,乙炔氣體每瓶62元,現(xiàn)將水平煙道18臺(tái)脈沖吹灰改為蒸汽長吹;兩臺(tái)爐每年節(jié)省乙炔5.022萬元(每年運(yùn)行270 d,每天吹1次灰)。
(1)不同負(fù)荷下排煙溫度平均下降1~4℃左右;
(2)不同負(fù)荷下過熱器減溫水平均下降15 t/h左右。
吹灰汽源改造后,采用屏過出口汽源(壓力:25.88 MPa,溫度523℃)和低再出口汽源(壓力:4.55 MPa,溫度485℃)。吹灰時(shí),環(huán)境溫度按T0=20℃,標(biāo)準(zhǔn)電價(jià)按0.332元;
環(huán)境溫度按T0=20℃計(jì)算,飽和水熵S0=0.2965 kJ/(kg·K), 查得飽和水焓H0= 84.01 kJ/kg;
原設(shè)計(jì)吹灰汽源取至后屏過熱器,出口壓力按P1=25.88 MPa、溫度T=523℃計(jì)算,查得蒸汽焓值約為H1=3236.99 kJ/kg,熵值約為S1=6.0421 kJ/(kg·K);
低再出口汽源壓力按P1=4.55 MPa、溫度T=485℃計(jì)算,查得蒸汽焓值約為H1=3404.87 kJ/kg, 熵值約為S1=6.9810 kJ/(kg·K);
利用公式E1=H1-H0-T0(S1-S0)分別計(jì)算屏過出口蒸汽和低再出口蒸汽的能;
然后利用公式Q1=(E1-E2)/3600; 可得每千克蒸汽節(jié)省的折算電量為0.0298(kW·h)。
經(jīng)過長時(shí)間的調(diào)研、考察、計(jì)算,順利將吹灰蒸汽系統(tǒng)改造成功,3號(hào)機(jī)系統(tǒng)于2018年5月底投入運(yùn)行,4號(hào)機(jī)系統(tǒng)于2018年6月初投入運(yùn)行,兩臺(tái)爐吹灰器投入運(yùn)行的半年左右時(shí)間中,設(shè)備運(yùn)行安全穩(wěn)定,吹灰效果經(jīng)濟(jì)高效,為同類型機(jī)組吹灰系統(tǒng)節(jié)能改造提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。