朱力學,左 峰
(太原煤炭氣化集團有限責任公司選煤分公司,山西太原 030000)
山西省古交市福泰新選煤廠位于古交市梭峪鄉(xiāng)王龍溝村,設(shè)計能力為年入洗原煤180萬t,選用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+浮選聯(lián)合流程,煤泥濃縮后經(jīng)壓濾機回收,實現(xiàn)了洗水閉路循環(huán)。
福泰新選煤廠廠房是四層鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,每層空間設(shè)備布置緊密,空間不寬敞,尤其在夏季高溫天氣,廠房中設(shè)備高速運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生大量熱量和粉塵,混合著煤和附加物里散發(fā)出的瓦斯、仲辛醇等有毒有害氣體,加上通風不暢,刺鼻性氣味彌漫在整間廠房內(nèi)散發(fā)不出去,對職工的身體造成很大傷害。因此,在原有廠房鋼架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,對通風系統(tǒng)進行改造,對保障選煤廠安全生產(chǎn),實現(xiàn)綠色發(fā)展具有重要意義。
通過對廠房通風狀況考察了解,廠房通風分為自然通風和機械通風兩種方式。自然通風是利用空氣的自然流動,將室外的空氣引入室內(nèi),其效果與廠房結(jié)構(gòu)形式,進、出風口的位置有關(guān),并與廠房建筑所在地區(qū)和周圍環(huán)境有很大關(guān)系;機械通風是以風機為動力,使廠房內(nèi)空氣流動,達到通風降溫和排出污染氣體的目的。大多選煤廠使用機械強排風設(shè)備,費用較高,耗能較大。
福泰新選煤廠主洗車間是面積約48m×24m,高約25 m的4層廠房,從大門外和每層的窗戶進風,排風口在頂層,并裝有強排風裝置。生產(chǎn)過程中,60%以上設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中散發(fā)熱量,包括壓風機房的空氣壓縮機,高壓設(shè)備,配電設(shè)備等。這些設(shè)備大都安裝在廠房一、二層,產(chǎn)生熱量集中,尤其在夏季,室內(nèi)外溫差不大,熱壓作用不明顯時,雖然有大功率風機改善熱環(huán)境,但由于從門口和窗戶進入的空氣強度不夠,干凈新鮮的空氣不能大量進入廠房中心區(qū)域,廠房內(nèi)的空氣只能沿著窗戶四周循環(huán),大部分熱氣流滯留于廠房中間形成渦流,加上機械排風沒有過濾設(shè)施,會再次產(chǎn)生熱量,對空氣造成了二次污染(如:空氣壓縮機、高壓泵和配電設(shè)備等產(chǎn)生熱能的設(shè)備,因通風不暢、散熱差而發(fā)生停機故障)。因此,如何組織好廠房內(nèi)的進、排氣流,降低廠房內(nèi)散發(fā)的大量余熱及有害氣體,是選煤廠廠房通風系統(tǒng)亟待解決的難題。
經(jīng)過對廠房的建筑所在地區(qū)和周圍環(huán)境進行調(diào)研,對廠房內(nèi)高溫形成的原因和解決方法進行了理論和實踐探討及試驗。福泰新選煤廠依山就勢,周邊平緩開闊,具有充足的風力資源,利用流體力學原理,設(shè)計采用自然通風對廠房進行通風系統(tǒng)優(yōu)化改造,是解決問題的最佳方案。
2.3.1 自然通風的基本原理
自然通風分為熱壓通風和風壓通風兩種。廠房內(nèi)部由于生產(chǎn)過程中的熱量(主要是大功率設(shè)備運轉(zhuǎn))產(chǎn)生,室內(nèi)空氣膨脹,密度減小,導致熱空氣上升。由于熱空氣的上升,頂層通風口內(nèi)側(cè)的氣壓大于外部氣壓,使廠房內(nèi)熱空氣排出,室外的冷空氣通過設(shè)在廠房底部的進風口進入室內(nèi),如此循環(huán),取得自然通風的效果,這種通風方式稱為熱壓通風。熱壓作用與進、出風口的高差有關(guān),也與室內(nèi)外空氣的密度有關(guān)。
風壓通風原理是,當風吹過建筑物時,遇到建筑物的阻礙,迎風面空氣壓力增大,形成正壓風。當氣流通過房屋兩側(cè)和上方時,氣流變窄,風帶加大,形成負壓風。因此,對廠房進行自然通風設(shè)計時,將廠房的進風口設(shè)在正壓區(qū),排風口設(shè)在負壓區(qū),利用風的流動產(chǎn)生空氣壓力差而形成通風。
在設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)熱壓和風壓的通風原理綜合考慮對廠房通風效果的影響,合理布置進、出風口的位置,組織好自然通風。
2.3.2 通風設(shè)計問題分析
研究當?shù)氐娘L玫瑰圖可知,附近沒有建筑阻擋,自然風條件充分,有足夠大面積的進風口,完全可以提高廠房內(nèi)的熱舒適度和能源利用率。
通過解決以下主要問題,可以改善廠房內(nèi)空氣循環(huán)系統(tǒng),降低廠房溫度,凈化空氣質(zhì)量,降低運轉(zhuǎn)設(shè)備故障率,減少維修費用。
(1)廠房空氣中粉塵含量較高,高速氣流中的粉塵造成設(shè)備磨損,粉塵在氣流通道上結(jié)垢,降低了設(shè)備運行效率,粉塵中的腐蝕性成分使設(shè)備易遭受化學腐蝕,加大維護工作量。
(2)現(xiàn)有風冷系統(tǒng)不能滿足設(shè)備運行需要,原有風冷卻系統(tǒng)完全靠風扇吹風對設(shè)備降溫,風扇不斷將含有粉塵的空氣吹向翅片;但由于周圍通風不暢,剛排出的熱風和粉塵會再次進入設(shè)備內(nèi)部,極易造成設(shè)備故障。
(3)壓風機設(shè)備是靠機械壓縮并需要大量空氣進入后產(chǎn)生風壓的設(shè)備,當大量的粉塵氣體和熱氣體進入風壓機時,空濾、油濾系統(tǒng)容易堵塞,更換頻繁,消耗大量費用。
(4)廠房內(nèi)空氣流通不暢,熱空氣混入進氣流,冷卻效果很難達到設(shè)備運行需要,造成設(shè)備因高溫而停止運行。
一是通過強進風,引入干凈自然風;二是架設(shè)排風管,每層排風管上安裝2個U型進氣口,每個U型管底部加裝水凈化裝置,使空氣得到凈化,達到清潔生產(chǎn)。
(1)在廠房外側(cè),根據(jù)風向選擇最佳位置作為進風口,高度2.8~3.3 m左右,保持自然風質(zhì)量干凈,走入地下平側(cè)管網(wǎng),進入廠房一層,在不影響人行通道、設(shè)備運行的情況下,將進風口分布在每臺產(chǎn)生高熱能設(shè)備(風機房的6臺風機、高壓設(shè)備、配電設(shè)備等)的電機機尾處。當設(shè)備高速運轉(zhuǎn)時,產(chǎn)生的熱量由為電機降溫的風扇排出的同時,機尾對進風口的自然風有抽風功效。強自然風進入后,很大程度降低了設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量,通過持續(xù)降溫,使機器保持長時間正常運轉(zhuǎn),大大減少了因散熱不好導致的設(shè)備故障。
(2)結(jié)合廠房結(jié)構(gòu),以面積48m×24m,高約25 m的四層廠房為例計算,廠房每6 m有一個工字鋼支撐,長和寬每跨度2個6 m的工字鋼架上,將室外地下管網(wǎng)引入的自然風排風管固定在工字鋼上;排風管在每層相對安全高度3~4 m處留有2個U型進氣口,每個U型進氣口安裝排風凈化裝置,并由自動和手動開關(guān)進風,控制風量大?。话惭b電子監(jiān)測系統(tǒng),可監(jiān)控用于凈化空氣的水面高度;管道一直延伸到頂層廠房排出,排風口加裝倒風帽,防止氣流倒灌。
(1)強自然風的進入,完全靠電機尾部風扇的抽風作用,沒有消耗任何能源,當風扇旋轉(zhuǎn)為電機降溫的同時,也將室外的自然風由管路引進,直對風扇尾部,由風扇強力吸入室內(nèi),熱氣流直接上升,室內(nèi)空氣流量達到4萬m3/h以上,空氣快速循環(huán),沒有用任何其他能量對設(shè)備降溫,保持了廠房內(nèi)空氣舒適。
(2)將新鮮干凈的自然風引入壓風機,保障了設(shè)備良好的通風循環(huán)狀態(tài),設(shè)備故障率降低。
(3)每層排風管的U型進氣口加裝電子自動控制裝置,由電腦控制進風量和進氣口的開關(guān),具有手動和自動控制功能。
(4)在排風管U型進氣口加裝排風凈化裝置。在U型進氣口的上部加裝進水口,在U型彎處底部加裝排水口,利用電子傳感監(jiān)測儀監(jiān)測水量的多少,并定時排水,旨在利用U型管內(nèi)的水循環(huán)系統(tǒng),達到除塵、凈化空氣的目的。
(5)在通風管道上安裝風速測量儀器,可以根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)風量大小。
(6)在廠房頂層將通風管適當延伸出去一部分,在排風口位置利用大量排出的氣流,帶動小型風機發(fā)電,用于廠房照明,使能源再次轉(zhuǎn)化和利用。
福泰新選煤廠廠房通風系統(tǒng)的改造具有實用性、創(chuàng)新性,主要體現(xiàn)在原廠房結(jié)構(gòu)、設(shè)備不變的情況下,利用從廠房外強引進自然風來改造通風系統(tǒng);風量、風速、風質(zhì)的設(shè)計科學合理,設(shè)計安裝了排風凈化裝置,利用電子程序自動或手動控制風量大小,達到了除塵、清潔、環(huán)保、節(jié)能的效果,降低了設(shè)備故障率,保障了職工身體健康和安全生產(chǎn),對類似選煤廠具有很好的借鑒作用,值得推廣應(yīng)用。