陳 宇 ,應(yīng)光耀,,包勁松,,馬思聰,顧正浩,鮑文龍,湯謙勇
(1.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310012;2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;3.浙江國華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315612)
浙江電網(wǎng)為特高壓受端電網(wǎng),外購電的大量增加[1-4],光伏、風(fēng)電等新能源快速增長,導(dǎo)致其峰谷差日益加大,電網(wǎng)調(diào)峰更加困難[5-6]。作為承擔(dān)調(diào)峰頂峰重任的燃煤機(jī)組,需要進(jìn)一步降低其最低技術(shù)出力,以滿足電力系統(tǒng)的安全需求。因此,浙江省發(fā)改委出臺政策,鼓勵統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組擴(kuò)展調(diào)峰能力,調(diào)節(jié)能力由之前的50%~100%額定負(fù)荷達(dá)到40%~100%額定負(fù)荷,提高清潔能源和外購電的消納能力,助力浙江省清潔能源示范省建設(shè)。
2018 年,國網(wǎng)浙江電科院完成了全省58 臺燃煤機(jī)組深度調(diào)峰能力驗證試驗。在低負(fù)荷運(yùn)行期間,機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性都會受到很大的影響,為確保機(jī)組能夠長期、連續(xù)、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行,有必要通過相關(guān)試驗對整套機(jī)組作出綜合評價,并可靠指導(dǎo)機(jī)組將來的運(yùn)行。
本文通過分析58 臺浙江省300 MW 及以上容量燃煤機(jī)組40%額定負(fù)荷深度調(diào)峰時汽輪機(jī)主、輔設(shè)備的運(yùn)行情況,總結(jié)了深度調(diào)峰對于汽輪機(jī)及其輔助設(shè)備的影響。
汽輪機(jī)上、下缸溫是汽輪機(jī)本體重要監(jiān)測數(shù)據(jù),汽輪機(jī)上下缸溫差過大有可能造成徑向間隙消失,誘發(fā)動靜部分碰磨、機(jī)組振動變大、轉(zhuǎn)子彎曲等故障,直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
統(tǒng)計分析浙江省58 臺機(jī)組在深度調(diào)峰時汽輪機(jī)的上下缸溫差,有8 臺機(jī)組較正常運(yùn)行時的溫差明顯偏大,均為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300 MW等級亞臨界凝汽式汽輪機(jī)[7],其它機(jī)組無異常情況。8 臺機(jī)組經(jīng)不同廠家改造增容至330 MW,中壓缸上下部溫差大均發(fā)生在抽汽端,為共性問題。
8 臺300 MW 等級機(jī)組在深度調(diào)峰至120 MW時,中壓缸的部分參數(shù)進(jìn)行總結(jié)歸類,如表1 所示。中壓缸抽汽端上下部溫差都普遍較大,最低為25.9 ℃,最高為38.5 ℃,已經(jīng)接近汽輪機(jī)制造廠家說明書中“上下缸溫差大于41.7 ℃時汽輪機(jī)手動停機(jī)”的要求。雖然未達(dá)到停機(jī)值,汽輪機(jī)本體振動、差脹也都在正常范圍內(nèi),但較大的溫差對于汽輪機(jī)的運(yùn)行仍然是較大的安全隱患。
表1 8 臺300 MW 等級機(jī)組在40%額定負(fù)荷時汽輪機(jī)中壓缸運(yùn)行數(shù)據(jù) ℃
查閱這8 臺機(jī)組安裝情況,中壓下缸保溫、缸溫測點位置均無異常,中壓進(jìn)汽、軸封溫度及抽氣等運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定。在50%負(fù)荷工況,中壓缸的上下部溫差不大,懷疑在深度調(diào)峰至40%負(fù)荷時,中壓缸內(nèi)存在異常泄漏。
該型機(jī)組采用高壓平衡活塞汽封的漏汽為內(nèi)、外缸夾層進(jìn)行冷卻。經(jīng)過夾層后,一部分匯合高壓缸排汽,另一部分通過外缸上部的連通彎管進(jìn)入中壓平衡活塞汽封中段,用以降低再熱蒸汽包圍的中壓缸進(jìn)汽口處葉片根部和轉(zhuǎn)子的溫度。在機(jī)組降負(fù)荷的過程中,由于中壓第3 段抽汽口對蒸汽的抽吸和中壓5 級后下排汽對上排汽的排擠共同作用,導(dǎo)致在超低負(fù)荷運(yùn)行時下缸的冷卻速度大大快于上缸,機(jī)組負(fù)荷越是降低,中壓缸抽汽口處的上下缸溫差就越大,所以該型機(jī)組在設(shè)計之初對于超低負(fù)荷運(yùn)行就有一定限制,要徹底解決該問題,需要對汽缸進(jìn)一步改造。
大部分機(jī)組負(fù)荷降低對振動并無顯著影響,小部分機(jī)組負(fù)荷降低能減少機(jī)組振動。在深度調(diào)峰時,由于進(jìn)汽量減少,進(jìn)入凝汽器的熱負(fù)荷也會減少,在凝汽器循環(huán)水量不變的情況下,凝汽器的真空會變得越來越好,而真空變化對于汽輪機(jī)的振動有一定影響。在深度調(diào)峰期間,小部分機(jī)組也曾發(fā)生因為凝汽器真空升高而導(dǎo)致汽輪機(jī)振動惡化的現(xiàn)象,通過運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整,能有效抑制機(jī)組振動[8]。
某發(fā)電廠4 號機(jī)組采用由上海汽輪機(jī)廠制造的型號為N350-24.2/566/566 汽輪機(jī)(軸系布置見圖1),在深度調(diào)峰過程中,低壓缸的4 號軸振從30 μm 爬升至148 μm,5 號軸振從42 μm 爬升至98 μm,其他瓦軸振均出現(xiàn)不同程度的爬升,之后機(jī)組退出AGC(自動發(fā)電控制)運(yùn)行方式,深度調(diào)峰試驗暫時中止,維持負(fù)荷165 MW 運(yùn)行,振動呈緩慢下降趨勢。
圖1 軸系布置
試驗過程中機(jī)組振動數(shù)據(jù),如表2 所示,具有以下特征:
(1)低壓缸兩側(cè)的3 號、4 號軸振變化最大,3X,4X 分別從30 μm,30 μm 爬升至108 μm,144 μm。
(2)1 號、5 號瓦軸振變化次之,其他瓦軸振均有不同程度的上升。
(3)3 號、4 號瓦軸振相位變化也較大,4X 相位從212°變化至358°。
(4)各軸瓦的振動變化量均以1X 倍頻分量為主。
(5)整個振動變化趨勢持續(xù)約1 h。
表2 機(jī)組振動變化趨勢數(shù)據(jù)統(tǒng)計 μm/(μm∠°)
上述振動特征說明振動的故障源在低壓缸,低壓缸的軸振對真空變化非常敏感。由表3 可知,機(jī)組負(fù)荷從325 MW 下降至140 MW 的過程中,振動開始出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,機(jī)組真空從-96.71 kPa 上升到最高-98.32 kPa。
表3 機(jī)組降負(fù)荷參數(shù)對比
由表2 振動特征與機(jī)組參數(shù)作如下分析:
(1)機(jī)組整個軸系振動均發(fā)生不同程度的變化,振動變化過程達(dá)1 h。
(2)振動變化均以1X 倍頻分量為主,符合轉(zhuǎn)子動靜碰磨的特征現(xiàn)象。
(3)4 號瓦軸振與相位變化最大,說明主要碰磨點發(fā)生在低壓缸靠4 號瓦處。
(4)振動的爬升跟真空密切相關(guān),隨著機(jī)組低負(fù)荷降低,真空進(jìn)一步的提高,導(dǎo)致動靜間隙減少,發(fā)生碰磨,誘發(fā)機(jī)組振動出現(xiàn)快速爬升。
綜上所述,引起該機(jī)組在深度調(diào)峰時振動爬升的主要原因是:機(jī)組在降負(fù)荷過程中,真空逐漸增大,導(dǎo)致低壓缸轉(zhuǎn)子與軸封、汽封之間的間隙變小,從而發(fā)生動靜碰磨,形成轉(zhuǎn)子熱彎曲,造成振動的爬升。
針對4 號機(jī)組振動爬升現(xiàn)象,首次通過穩(wěn)定負(fù)荷,降低真空,待機(jī)組振動恢復(fù)后,再進(jìn)行試驗。再次進(jìn)行深度調(diào)峰降負(fù)荷試驗,先將機(jī)組真空下調(diào)1 kPa 左右,然后將機(jī)組負(fù)荷從165 MW上升至250 MW 維持10 min,按正常負(fù)荷速率,將機(jī)組負(fù)荷降至140 MW,同時監(jiān)測振動變化趨勢,試驗結(jié)果表明,在機(jī)組降負(fù)荷過程中和降負(fù)荷后,振動均無變化,未發(fā)生動靜碰磨現(xiàn)象,隨后機(jī)組投入AGC(自動發(fā)電控制)運(yùn)行方式。
對機(jī)組在深度調(diào)峰降負(fù)荷過程中出現(xiàn)的振動爬升現(xiàn)象,大部分原因是真空過高導(dǎo)致的動靜碰磨,可適當(dāng)降低真空,穩(wěn)負(fù)荷等措施來消除振動故障。
對于使用雙汽泵機(jī)組的機(jī)型,在深度調(diào)峰時由于汽泵組效率隨著機(jī)組負(fù)荷的降低而降低,2臺汽泵都處在低效率運(yùn)行的轉(zhuǎn)速區(qū)間。理論上采用單汽泵運(yùn)行方式,既使汽泵在高效率區(qū)間工作,降低了小機(jī)在低轉(zhuǎn)速時的鼓風(fēng)效應(yīng),又提高了設(shè)備的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。但實際上對于發(fā)電廠運(yùn)行來說,水泵的解列以及并泵需要一定時間且具有一定的風(fēng)險。電網(wǎng)對深度調(diào)峰能力的要求是全程投入AGC,機(jī)組負(fù)荷跟隨電網(wǎng)的自動調(diào)度指令。因此,確定采用雙汽泵的大型燃煤機(jī)組在AGC 投入方式下,均使用雙泵運(yùn)行,減少運(yùn)行操作風(fēng)險。
某廠在深度調(diào)峰時,出現(xiàn)了汽泵CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))遙控異常撤出的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)MEH(電液控制系統(tǒng))邏輯CCS 遙控轉(zhuǎn)速最低值設(shè)定較高,將原設(shè)定值3 000 r/min 降低至2 800 r/min 后小機(jī)CCS 控制正常。
正常運(yùn)行時小機(jī)采用四抽汽源,其壓力與主汽壓力成正比關(guān)系,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低時,小機(jī)進(jìn)汽壓力也會降低。由于小機(jī)和給水泵的效率會隨著機(jī)組負(fù)荷的降低而降低,所以在深度調(diào)峰時進(jìn)行了鍋爐給水泵效率測試,通過文獻(xiàn)[9]所采用的DL/T 839—2017《大型鍋爐給水泵性能現(xiàn)場試驗方法》提出的熱力學(xué)方法測量給水泵效率[10]測試方法,對某600 MW 亞臨界機(jī)組配套型號為NK63/71/0 給水泵汽輪機(jī)和型號HPT300/330/5S+K 給水泵進(jìn)行了效率測試。
圖2、圖3 分別為某600 MW 機(jī)組小機(jī)和給水泵隨負(fù)荷變化的效率,可知當(dāng)深度調(diào)峰40%額定負(fù)荷運(yùn)行時相對于600 MW 額定負(fù)荷,小機(jī)的效率下降了15%,汽泵的效率下降了14%,運(yùn)行效率下降較多,需要驗證在低負(fù)荷時四抽至小機(jī)供汽量能否滿足汽泵的驅(qū)動。
圖2 某600 MW 機(jī)組小機(jī)效率
小機(jī)汽源一般有低壓汽源和高壓汽源,低壓汽源來自汽輪機(jī)四級抽汽和輔汽,高壓汽源來自冷再(冷段再熱蒸汽,簡稱“冷再”)。正常運(yùn)行時小機(jī)汽源由四抽提供,高壓汽源作為備用汽源,一般高調(diào)門開啟的重疊度在70%~80%,但是由于高壓汽源參數(shù)相對較高(如圖4 所示),高壓調(diào)門開啟后小機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)品質(zhì)也相對較差,間接也會對給水流量產(chǎn)生較大擾動,威脅機(jī)組安全。所以在40%額定負(fù)荷深度調(diào)峰時,小機(jī)采用四抽供汽的方式運(yùn)行是相對安全的。
圖3 某600 MW 機(jī)組給水泵效率
圖4 小機(jī)汽源參數(shù)
由表4 數(shù)據(jù)可知,統(tǒng)計全省58 臺機(jī)組40%額定負(fù)荷時的小機(jī)低壓調(diào)門的平均開度,可以看到小機(jī)全部使用四抽汽源時,低壓調(diào)門的開度基本保持在45%左右,冷再至小機(jī)高壓調(diào)門均未開啟。在40%深度調(diào)峰時,小機(jī)汽源仍然由四抽供應(yīng)能滿足要求。
表4 58 臺機(jī)組40%額定負(fù)荷小機(jī)調(diào)門平均開度
低負(fù)荷運(yùn)行時,給水流量接近再循環(huán)閥開啟的保護(hù)值,需密切監(jiān)測再循環(huán)的動作情況。深度調(diào)峰時,由于再循環(huán)動作而導(dǎo)致給水流量波動的情況較多,存在一定的風(fēng)險,目前的解決方法是將2臺給水泵再循環(huán)設(shè)置為手動,防止2 臺泵由于再循環(huán)閥頻繁開啟導(dǎo)致的給水流量波動。這種方式的投入有效地提高了深度調(diào)峰時給水的穩(wěn)定性,但是給水泵的能耗也會因為再循環(huán)的開啟而增加。
文獻(xiàn)[11]提出了給水泵再循環(huán)閥控制系統(tǒng)的優(yōu)化方案,即采用PID 閉環(huán)調(diào)節(jié)的方法,提高了再循環(huán)控制的調(diào)節(jié)質(zhì)量。優(yōu)化后,給水泵再循環(huán)閥在深度調(diào)峰升降負(fù)荷時可以實現(xiàn)全程自動控制,無需人為干預(yù),有效避免了閥門開啟后的節(jié)流損失以及閥芯密封面長期被沖刷的風(fēng)險,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
深度調(diào)峰至40%額定負(fù)荷,大部分機(jī)組出現(xiàn)了給水泵小汽輪機(jī)(以下簡稱“小機(jī)”)排汽溫度升高的現(xiàn)象。以某發(fā)電廠4 臺1 000 MW 機(jī)組配備的小機(jī)為例,500 MW 工況與深度調(diào)峰400 MW工況,小機(jī)排汽溫度如表5 所示,可以看出8 臺小機(jī)排汽溫度最高上升了17.0 ℃,最低上升了10.5 ℃,平均上升溫度為13.5 ℃。
表5 不同負(fù)荷下的小機(jī)排汽溫度對比
機(jī)組在深度調(diào)峰時汽動給水泵的出力有所降低,相應(yīng)驅(qū)動小機(jī)的蒸汽流量明顯減少,小機(jī)出現(xiàn)低流量下的鼓風(fēng)加熱現(xiàn)象。發(fā)生鼓風(fēng)摩擦?xí)r蒸汽不但不能做功,而且葉輪會帶動蒸汽一起轉(zhuǎn)動像鼓風(fēng)機(jī)一樣將蒸汽排出,還會將機(jī)械做功轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,從而加熱蒸汽,再由蒸氣加熱汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和靜子。由于小機(jī)在低負(fù)荷運(yùn)行時的末級通流面積較大,很容易達(dá)到鼓風(fēng)工況,由此引起小機(jī)排汽溫度上升,所以小機(jī)排汽溫度在低負(fù)荷時的上升屬于自身的固有特性,對其狀態(tài)的檢測應(yīng)該重視。
在深度調(diào)峰時,部分機(jī)組出現(xiàn)了小機(jī)轉(zhuǎn)速控制不穩(wěn)定的現(xiàn)象,導(dǎo)致給水流量波動,影響了機(jī)組的安全。以某廠630 MW 超臨界機(jī)組為例,在深度調(diào)峰至40%額定負(fù)荷時,隨著負(fù)荷的降低小機(jī)目標(biāo)轉(zhuǎn)速與實際轉(zhuǎn)速偏差量也隨之增大(如圖5 所示),其中小機(jī)A 的最大動態(tài)偏差量為117.1 r/min,B 為125.2 r/min。主要是由于負(fù)荷降低后小機(jī)供汽參數(shù)下降,再加上低負(fù)荷時小機(jī)和給水泵的效率下降較多,產(chǎn)生小機(jī)的轉(zhuǎn)速控制響應(yīng)能力變差,即小機(jī)轉(zhuǎn)速跟隨性較差。
圖5 240~450 MW 小機(jī)目標(biāo)與實際轉(zhuǎn)速偏差
對小機(jī)MEH 系統(tǒng)轉(zhuǎn)速控制回路進(jìn)行了優(yōu)化,決定采用變比例調(diào)節(jié)的方式,在負(fù)荷在低于50%以下轉(zhuǎn)速控制回路PID 切換至另一套適合于低負(fù)荷的轉(zhuǎn)速控制PID,經(jīng)過優(yōu)化后的小機(jī)目標(biāo)轉(zhuǎn)速與實際轉(zhuǎn)速偏差量得到了明顯改善(如圖6所示),機(jī)組負(fù)荷在240 MW 時小機(jī)A 的最大動態(tài)偏差量為36.7 r/min,B 為35.2 r/min。
圖6 變比例控制PID 后小機(jī)目標(biāo)與實際轉(zhuǎn)速偏差
在整個深度調(diào)峰驗證試驗過程也遇到與其他汽機(jī)相關(guān)的一些問題[12-16],通過現(xiàn)場的調(diào)整最終得以解決。
(1)凝結(jié)水壓力的偏低問題。凝結(jié)水泵(以下簡稱“凝泵”)變頻的機(jī)組,低負(fù)荷階段控制方式由除氧器水位控制轉(zhuǎn)換成凝結(jié)水母壓力控制,一般可以降低到1.1 MPa,能夠保證除氧器水位的正常供給且降低了凝泵的能耗。但是部分凝結(jié)水用戶由于凝結(jié)水壓力的偏低出現(xiàn)了一些問題,如:給水泵密封冷卻水閥門開度全開,導(dǎo)致密封冷卻水回水溫度異常升高;凝泵母管壓力低導(dǎo)致凝泵自密封不嚴(yán)密引起的凝泵氣蝕問題等,所以需綜合考慮將凝結(jié)水壓力提高后得以解決。
(2)輔汽系統(tǒng)管路水擊情況。輔汽系統(tǒng)與臨機(jī)并聯(lián)運(yùn)行的機(jī)組,并聯(lián)的2 臺機(jī)組同時在深度調(diào)峰,由于低負(fù)荷時4 號抽壓力較低,必須投入冷段至輔汽供汽以保證輔汽壓力,如某機(jī)組出現(xiàn)了冷再投入后的管路水擊現(xiàn)象,所以當(dāng)多臺機(jī)組同時深度調(diào)峰時,冷段至輔汽提前做好疏水暖管準(zhǔn)備。
(3)某些機(jī)組出現(xiàn)了一次調(diào)頻響應(yīng)能力不達(dá)標(biāo)的情況。在開展40%額定工況點低頻增負(fù)荷頻差的擾動試驗,出現(xiàn)了汽輪機(jī)升負(fù)荷不及時,出現(xiàn)該問題的原因是由于主汽壓力偏低,導(dǎo)致該機(jī)組汽輪機(jī)高壓進(jìn)汽調(diào)門在順序閥控制方式下接近全開,通過提高在低負(fù)荷下的滑壓壓力,該問題得到解決。
(1)通過對浙江省58 臺300 MW 及以上容量燃煤機(jī)組深度調(diào)峰至40%額定負(fù)荷驗證試驗,分析了深度調(diào)峰對汽機(jī)側(cè)設(shè)備的安全性影響。結(jié)果表明,經(jīng)過運(yùn)行調(diào)整和試驗,58 臺機(jī)組均能深度調(diào)峰至40%額定負(fù)荷,汽輪機(jī)本體及其輔助系統(tǒng)運(yùn)行總體安全、可控,不存在明顯限制機(jī)組調(diào)峰能力的制約性因素。
(2)深度調(diào)峰時,部分300 MW 等級亞臨界汽機(jī)存在中壓缸上下缸溫差偏大問題,雖未達(dá)到停機(jī)值,但較大的溫差對于汽輪機(jī)的運(yùn)行仍然是較大的安全隱患,需改造汽缸解決。
(3)深度調(diào)峰時,少量機(jī)組因真空的原因,出現(xiàn)了振動爬升現(xiàn)象,可采取適當(dāng)降低真空、穩(wěn)負(fù)荷等措施來消除振動故障。
(4)分析了深度調(diào)峰時對小機(jī)的影響。采用雙泵并列運(yùn)行、四級抽汽作為汽源,適當(dāng)開啟再循環(huán)閥,優(yōu)化小機(jī)動態(tài)響應(yīng)能力,采取以上措施能夠滿足低負(fù)荷要求。