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      1000MW機(jī)組閉式水溫度控制優(yōu)化

      2019-11-10 13:27張棟棟
      科技風(fēng) 2019年30期
      關(guān)鍵詞:廠用電冷卻器真空泵

      張棟棟

      摘?要:通過對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造增加真空泵冷卻水升壓泵、閉式水溫度調(diào)閥等手段,將冬季閉式水溫度提高至30℃左右,解決了機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái)冬季閉式水溫度過低、潤(rùn)滑油回油困難跑油、油箱電加熱長(zhǎng)期投運(yùn)等突出問題,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益突出。

      關(guān)鍵詞:1000MW機(jī)組;閉式水;溫度控制

      一、現(xiàn)狀診斷

      鄒縣發(fā)電廠1000MW機(jī)組設(shè)置閉式水系統(tǒng)和開式水系統(tǒng),其中閉式水系統(tǒng)對(duì)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備軸承和冷卻器進(jìn)行冷卻,是機(jī)組的主要冷卻系統(tǒng)。閉式水溫度通過閉式水冷卻器用開式水進(jìn)行冷卻。自投產(chǎn)以來(lái)閉式水系統(tǒng)整體穩(wěn)定,但仍然存在以下突出問題:(1)閉式水溫度過低,造成磨煤機(jī)、風(fēng)機(jī)油站油溫過低,油箱電加熱長(zhǎng)期投運(yùn)。(2)油系統(tǒng)油溫低回油不暢,特別是磨煤機(jī)油溫低易造成大瓦回油不暢跑油。(3)易造成閉式水壓力大于氫氣壓力和定子水壓力,一旦冷卻器泄漏易造成發(fā)電機(jī)進(jìn)水、定子水系統(tǒng)污染。

      二、原因分析

      造成冬季閉式水溫度低主要原因如下:

      (1)開式泵無(wú)法停運(yùn),開式水壓力高、流量大。因開式水系統(tǒng)用戶有閉式水冷卻器、真空泵冷卻器等,如停運(yùn)開式泵將會(huì)造成真空泵冷卻器冷卻效果降低,真空泵工作水溫升高出力降低,嚴(yán)重時(shí)機(jī)組凝汽器真空降低甚至危及機(jī)組安全。這樣就造成了機(jī)組只有運(yùn)行開式泵必須保持長(zhǎng)期運(yùn)行,同時(shí)也增加了廠用電消耗。

      (2)開式水流量無(wú)法調(diào)節(jié)。閉式水冷卻器進(jìn)回水管道進(jìn)出口閥門均為蝶閥,正常情況下閥門只能全開全關(guān),無(wú)法調(diào)節(jié)開式水進(jìn)回水流量用來(lái)滿足不同狀態(tài)下的需要。特別是冬季開式水溫度降低,閉式水溫度隨之降低,最低溫度甚至能夠達(dá)到10℃以下。

      (3)對(duì)閉式水溫度控制不夠重視,無(wú)相關(guān)閉式水溫度控制措施。閉式水溫度受環(huán)境溫度影響嚴(yán)重。長(zhǎng)期未進(jìn)行技術(shù)改造,嚴(yán)重影響機(jī)組安全性。廠用電消耗嚴(yán)重,機(jī)組的節(jié)能潛力未深入挖掘,影響了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

      三、方案實(shí)施

      增加真空泵冷卻水升壓泵單獨(dú)供給真空泵冷卻器冷卻水,提供了冬季停運(yùn)開式泵的條件。新增加的真空泵冷卻水升壓泵電機(jī)額定電壓400V、額定電流42.5A,原來(lái)的開式泵電機(jī)額定電壓6kV、額定電流為25.2A。開式泵正常運(yùn)行功率約為280kW,而真空泵冷卻水升壓泵正常運(yùn)行功率只有約20kW。這樣就節(jié)省了大量的廠用電。

      (1)增加閉式水溫度調(diào)閥改變閉式水溫度無(wú)法調(diào)節(jié)現(xiàn)狀。在A、B閉式水冷卻器開式水出口管道處分別接一路Φ325管道,再經(jīng)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、后截門回到開式水回水母管,通過改變閉式水冷卻器開式水的回水流量來(lái)控制和調(diào)節(jié)閉式水溫度,滿足機(jī)組不同狀況下的需求。

      (2)閉式水冷卻器開式水回水新增加回水旁路管道和閉式水溫度調(diào)節(jié)閥及前后手動(dòng)截止門,為確保機(jī)組安全運(yùn)行規(guī)定如下:①根據(jù)環(huán)境溫度投入閉式水冷卻器回水旁路溫度調(diào)閥運(yùn)行。機(jī)組正常運(yùn)行期間閉式水溫度調(diào)閥前、后手動(dòng)截門應(yīng)保持全開狀態(tài)。②單臺(tái)閉式水冷卻器運(yùn)行,閉式水溫度降至28℃及以下,就地確認(rèn)閉式水溫度調(diào)閥前、后手動(dòng)截門全開,投入閉式水冷卻器回水旁路、投入溫度調(diào)閥自動(dòng),溫度設(shè)定為33℃,關(guān)閉運(yùn)行閉式水冷卻器開式水出口電動(dòng)蝶閥,檢查閉式水溫度調(diào)閥調(diào)節(jié)正常、閉式水溫度正常。③單臺(tái)閉式水冷卻器運(yùn)行,閉式水溫度升至37℃及以上,開啟備用冷卻器開式水回水電動(dòng)蝶閥,通過增加運(yùn)行閉式水冷卻器開式水回水的方法降低閉式水溫度。閉式水溫度低于30℃時(shí),及時(shí)關(guān)閉備用冷卻器開式水回水電動(dòng)蝶閥,提高閉式水溫度。④單臺(tái)閉式水冷卻器運(yùn)行,閉式水溫度高于38℃,開啟運(yùn)行冷卻器開式水回水電動(dòng)門,關(guān)閉并解除閉式水冷卻器溫度調(diào)閥自動(dòng),檢查閉式水溫度正常。開啟運(yùn)行閉式水冷卻器開式水回水電動(dòng)蝶閥后,若閉式水溫度仍升至38℃及以上,應(yīng)及時(shí)切換冷卻器并對(duì)冷卻器進(jìn)行反沖洗。

      四、優(yōu)化效果

      (1)機(jī)組節(jié)電情況。經(jīng)過優(yōu)化改造后機(jī)組節(jié)電效果明顯,每年的10月份至來(lái)年4月份啟動(dòng)真空泵密封水升壓泵后停運(yùn)開式泵運(yùn)行,節(jié)約了大量的廠用電。閉式水冷卻器開式水由循環(huán)水泵供給,降低了開式水流量,提高了閉式水溫度。

      (2)閉式水溫度情況。投入閉式水溫度氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥及相關(guān)管道,通過改變閉式水冷卻器開式水的回水氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度控制和調(diào)節(jié)流量,保證了閉式水溫度的溫度,滿足機(jī)組冬季防凍的需求。往年冬季在節(jié)流開式水側(cè)出口門的情況下,平均溫度只能保持25℃左右。今年因有調(diào)閥控制閉式水溫度,閉式水溫度能夠很好的控制在30℃以上。由于閉式水溫度提高,磨煤機(jī)、風(fēng)機(jī)油站油箱電加熱基本不投入運(yùn)行,節(jié)約了大量的廠用電,避免了油站油溫低造成回油不暢跑油事故的發(fā)生。實(shí)踐證明改造方法行之有效。

      (3)磨煤機(jī)油站油溫變化情況。原來(lái)的油站設(shè)計(jì)存在即便油站油箱靠電加熱將油溫升高,出口經(jīng)過冷卻器后供油溫度反而降低的問題,磨煤機(jī)油站電加熱需要頻繁投入才能勉強(qiáng)維持油站的溫度。

      改造后由于閉式水溫度能夠控制在一個(gè)較高的水平,冬季時(shí)潤(rùn)滑油冷卻器起到了加熱器的作用,不用投用電加熱器即可保證各輔機(jī)供油溫度保持在合理的范圍。僅以磨煤機(jī)油站為例,在電加熱器不投用的情況下運(yùn)行磨煤機(jī)油站油溫保持30℃以上。

      五、效益計(jì)算

      (1)經(jīng)濟(jì)效益。①開式泵正常運(yùn)行功率約為280kW,真空泵冷卻水升壓泵正常運(yùn)行功率約為20kW。每年10月至來(lái)年4月份,約200天可以保持開式泵停運(yùn)。這樣每年可節(jié)省廠用電為:200×24×(280-20)=1248000kW·h;按照每度廠用電0.3元計(jì)算,0.3×1248000=374400元,節(jié)約成本約37萬(wàn)元。②按照11月中旬至來(lái)年3月中旬機(jī)組冬季運(yùn)行期間(120天),每臺(tái)磨煤機(jī)油站電加熱投入時(shí)間按1/3計(jì)算,每臺(tái)磨煤機(jī)油站電加熱運(yùn)行時(shí)間為:

      120×24÷3=960(h)

      六臺(tái)磨煤機(jī)每臺(tái)磨有6支功率為3kW的電加熱。

      節(jié)約的廠用電量為:6×6×3×960=103680(kW·h)

      按照每度電0.3元的成本計(jì)算,共節(jié)約成本:

      0.3×103680=31104(元)

      以上兩項(xiàng)合計(jì)節(jié)約成本40萬(wàn)元。

      (2)其它效益。因提高了潤(rùn)滑油供油溫度,避免了軸瓦漏油環(huán)境污染,安全和環(huán)保效益也非常明顯。消除了加熱器長(zhǎng)期投運(yùn)損壞和失靈隱患,延長(zhǎng)了設(shè)備壽命,避免油溫過高造成的失火風(fēng)險(xiǎn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]QZD 1004-2017《1000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程》.

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