摘? ?要:CVT(電容式電壓互感器)二次電壓異常是變電站運行過程中時常發(fā)生的故障之一,輕則引起保護(hù)裝置告警,重則引起主設(shè)備跳閘,本文結(jié)合山西某變電站2018年某時主變過激磁告警異常和大量真實數(shù)據(jù)開展分析,給出了CVT二次回路故障時的主要表現(xiàn)特征和異常的內(nèi)在原因,并進(jìn)行了計算分析和數(shù)值仿真,還原了事故過程,同時結(jié)合實際運行經(jīng)驗給出參考建議。
關(guān)鍵詞:變電站? CVT? 二次電壓? 異常
中圖分類號:TM63? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)06(a)-0016-06
變電站電壓互感器二次線路故障是一類常見的故障,輕則引起保護(hù)裝置告警,重則引起主設(shè)備跳閘,文獻(xiàn)[1-2]對電流互感器故障進(jìn)行分析,文獻(xiàn)[3-4]對電壓互感器故障進(jìn)行綜合分析,文獻(xiàn)[5]開展基于ATP-EMTP對CVT進(jìn)行深入分析,并得出了理想的故障特征波形。以上文獻(xiàn)主要是對主體故障缺陷引起問題進(jìn)行深入分析,但是對二次線路引起的問題的機(jī)理分析較為簡略。本文結(jié)合大量真實數(shù)據(jù),分析了異常的內(nèi)在原因和外部電壓電流特征,并提出了運維建議,具有實際參考意義。
1? 電壓異常過程描述
2018年某時某變電站后臺告警窗報,李國寶(1963-),男,山西忻州人,1984年畢業(yè)于太原工學(xué)院發(fā)電廠及電力系統(tǒng)專業(yè),1998級華北電力大學(xué)電氣工程專業(yè)在讀工程碩士研究生,高級工程師,從事工程建設(shè)管理,安全監(jiān)察應(yīng)急管理等工作?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)第一套主變保護(hù)SGT-756過激磁發(fā)信燈亮,A相電壓53.32V,B相電壓72.42V,C相電壓58.26V;第二套主變保護(hù)PCS-978G報警燈亮,A相電壓74.36V,B相電壓29.31V,C相電壓66.36V,零序電壓69.43V,負(fù)序電壓4.18V;
1號主變故錄裝置顯示:1號主變高壓側(cè)A相電壓53.53V,B相電壓72.558V,C相電壓58.35V,3倍零序電壓6.851V,正序電壓61.071V,負(fù)序電壓1.382V,3倍零序電壓10.66V;
1號主變高壓側(cè)測控顯示:A相電壓53.648V,B相電壓72.33V,C相電壓58.64V;
現(xiàn)場檢查一次設(shè)備1號主變電壓互感器外觀未見異常,未發(fā)現(xiàn)異常聲響和氣味,觀測互感器電磁單元油箱油位A相1/2格,B相1/2格,C相1/2格;紅外測溫三相溫度均為4℃,無差異,環(huán)境溫度2℃。
2? 設(shè)備參數(shù)
某變電站1號主變CVT其主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
3? 現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)
異常發(fā)生后2小時,依令退出1號組變雙套電壓后備保護(hù)后,對1號主變電壓互感器端子箱進(jìn)行檢查,一次刀閘1K、2K,二次空開1XDL、2XDL、3XDL、4XDL均為合位,二次端子線、短聯(lián)片無松動。對1號主變電壓互感器端子箱電壓回路的測量電壓值見表2。
對主變電壓互感器轉(zhuǎn)接柜電壓回路進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)見表3。
對1B-N600進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)見表4。
對1號主變電壓互感器電磁單元油箱進(jìn)行紅外測溫,結(jié)果如表5。
根據(jù)二次電纜查找排除情況看,在對電壓互感器端子箱至1號主變CVT之間的電纜絕緣測試,如表6所示。現(xiàn)場逐一斷開PT二次空開檢查發(fā)現(xiàn)電壓仍未恢復(fù)。
4? 異常數(shù)據(jù)分析
4.1 現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析
(1)由轉(zhuǎn)接柜的二次電壓測量結(jié)果,如表2所示,與SGT-756、PCS-978G兩套主變保護(hù)的電壓測量結(jié)果一致,表明兩套主變保護(hù)測量功能正常。同時網(wǎng)上電壓并無異常,表明電壓測量單元及線路存在問題。
(2)在轉(zhuǎn)接柜及端子箱處測量的電壓不一致(表2和表3),表明線纜存在問題或者CVT存在問題。
(3)表6中的絕緣測試數(shù)據(jù)表明,二線繞圈存在短接問題??赏茰y如圖1所示,2號及3號線圈存在短路情況??梢姺绞揭缓头绞蕉煞N方式任意組合方式均可滿足表6中的測試數(shù)據(jù)。如果方式一存在,則主變保護(hù)一套及主變二套的B相電壓則應(yīng)相同,通過觀察表3,可排除方式一的可能性。若是方式二,則相當(dāng)于2號線圈及三號線圈的中性線相接,所有電壓應(yīng)變化不大,顯然不能成立。若是方式三,則相當(dāng)于3號線圈對中性線短路,產(chǎn)生大電流。如是方式四,2號線圈短路,第一套保護(hù)測量到地B相電壓應(yīng)降低較大幅度,與表3不符,可排除。從表5的紅外數(shù)據(jù)來看,電磁單元存在明顯發(fā)熱情況,方式三短接的可能性極大。且現(xiàn)場逐一斷開PT二次空開檢查發(fā)現(xiàn)電壓仍未恢復(fù),空開不動作,表明短接位置應(yīng)位于端子箱之前。
(4)如果是方式三,二次電壓應(yīng)出現(xiàn)以下情況的變化,如圖2所示。由于端子箱前的電纜長度約為70米,轉(zhuǎn)接柜與端子箱的距離約為250米,電纜每芯截面6平方毫米,線路電阻不能忽略。
由上圖可知,B相CVT的三號線圈相當(dāng)于通過小電阻對地連接,形成較大電流,于是在兩根中性線上產(chǎn)生壓降,即 和 兩根中性線上,由于二號繞組被測量裝置和第一套保護(hù)裝置共用,因此 中性線為雙根并聯(lián),其阻抗理論上只有 阻抗的一半,電流相同情況下, 上的壓降應(yīng)為 上的一半,實測 為13.58V, 上為27.43V,與分析一致。
根據(jù)電壓回路定律,B相CVT二號繞組回路電壓應(yīng)為58.2V+13.58V=71.78V,與實測值72.6V相差不大。原三號線圈回路容量僅為15VA,因此電壓被拉低,第二套保護(hù)裝置的電壓應(yīng)為比 上的電壓27.43V大一些,由于線圈內(nèi)阻較小,接線盒到端子箱電纜不長,因此不應(yīng)比27.43V大太多,實測28.38V,與分析一致。
A、C相CVT三號繞組電壓由于中性點電壓向電壓B的方向偏移27.43V,但是對于A、C相CVT三號繞組回路來說,此電壓是反向的。則可由下圖計算:
(1)
則有
(2)
與測量值74.4V相差不大。
同理,有:
(3)
則有
(4)
測量值為67V,相差8.9V,差異較大。推測在電纜芯中存在較大電流,且不對稱,存在電磁耦合,即電壓不對稱現(xiàn)象造成測量偏差8V左右,同時其它電壓也有所偏差。(這一現(xiàn)象在電力電纜中很常見,因此需要定距離換相,保證電壓對稱)。
簡化考慮,在電力仿真軟件中進(jìn)行模擬,僅考慮電磁的直阻和小電抗,完全不考慮線路電磁耦合影響,如圖4所示。從圖中可見,仿真結(jié)果與分析一致,而C相CVT三號繞組回路電壓相差較大。
綜上,問題已非常明顯?,F(xiàn)場先排查具體故障點位置,需要設(shè)備轉(zhuǎn)檢修,斷CVT端子箱至電磁單元間的二次電纜,分別對引出二次電纜和CVT的電磁單元線圈進(jìn)行試驗檢查。
同時B相CVT電磁單元存在明顯溫升表明內(nèi)部有大電流通過,應(yīng)開展變比、直阻、絕緣測試、介損測量等現(xiàn)場檢測工作,并與出廠值進(jìn)行比較(現(xiàn)場溫度較低零下15度左右,注意溫度折算),保證CVT本體安全。
4.2 保護(hù)動作情況分析
(1)監(jiān)控及保護(hù)設(shè)備信息
根據(jù)監(jiān)控后臺告警信息及現(xiàn)場查看裝置告警報文,確認(rèn)兩套主變保護(hù)均發(fā)出PT異常告警,零序電壓越限,只有第一套主變保護(hù)SGT-756過激磁告警動作; 第二套主變保護(hù)PCS-978G未發(fā)出過激磁告警。
(2)過激磁及保護(hù)原理
過激磁是反應(yīng)大型變壓器因為電壓升高或頻率下降,使變壓器工作在磁密飽和段,導(dǎo)致變壓器勵磁電流增大,引發(fā)變壓器發(fā)熱嚴(yán)重而損壞。電壓升高或頻率下降會使變壓器工作磁密增加,導(dǎo)致變壓器勵磁電流增加,特別是鐵心飽和后,勵磁電流急劇增加,會造成變壓器過勵磁,使鐵損增加,鐵芯溫度升高;漏磁增加,會導(dǎo)致繞組導(dǎo)線、構(gòu)件等產(chǎn)生渦流損耗、發(fā)熱,絕緣性能下降等問題。大型變壓器根據(jù)設(shè)計特點,運行在磁飽和附近區(qū)域,因此要求裝設(shè)過激磁保護(hù)。
過激磁保護(hù)采用電壓的標(biāo)幺值與頻率的標(biāo)幺值之比進(jìn)行計算,設(shè)置1段定時限告警,7段反時限跳閘,級差0.05,動作出口為三相與的關(guān)系(即不考慮單相過激磁),采用正序電壓值計算。過激磁基準(zhǔn)電壓為60.62V,依據(jù)主變高壓側(cè)額定運行電壓計算,1號主變高壓側(cè)額定525千伏,PT額定500千伏,折算到二次值為60.62V,即57.735V的1.05倍??紤]到系統(tǒng)頻率變化概率不大,因此過激磁保護(hù)一般形式上成為過電壓保護(hù)。
(3)保護(hù)動作行為分析
查閱兩套保護(hù)裝置定值單(見圖5),告警段定值為1.1pu(66.68V),延時60s動作,跳閘第一段定值為1.1pu,延時6000s動作, 據(jù)過激磁保護(hù)采用正序電壓值計算的原理,第一套主變保護(hù)SGT-756計算值達(dá)到告警延時,發(fā)出告警信號,但數(shù)值處于定值邊界,動作時斷時續(xù),持續(xù)時間小于動作延時,導(dǎo)致保護(hù)未出口跳閘;第二套主變保護(hù)PCS-978G,計算值未到達(dá)告警值,故未動作。因此保護(hù)裝置動作情況正常。
5? 現(xiàn)場檢查
2018年某日8:00-1月5日18:00,現(xiàn)場人員對1號主變CVT開展現(xiàn)場檢測工作,檢測結(jié)果見附件1。從數(shù)據(jù)上來看:
(1)從A、B、C相CVT二次接線盒斷開外部引出電纜到端子箱部分進(jìn)行對地和電纜間絕緣檢查,AC相電纜均大于1GΩ,B相線纜測量值與站內(nèi)人員測試結(jié)果一致。端子箱到轉(zhuǎn)接柜間線纜絕緣1GΩ,檢查未見異常。二次電壓轉(zhuǎn)線柜與測量柜、保護(hù)柜線纜測試絕緣大于1GΩ,檢查未見異常。
(2)對A、B、C相CVT進(jìn)行檢查。電容分壓器電容值及介損因數(shù)一致,并與出廠值一致,未見異常。電磁單元各繞組直流電阻測量,未見異常。變比極性測量三相未發(fā)現(xiàn)異常。
(3)對開挖的ZB-KVVP2-22 10X6電纜檢測發(fā)現(xiàn)短接點,處于B相CVT電磁單元接線盒正下方水平段1米左右位置。由圖中可見電纜有嚴(yán)重破損現(xiàn)象,線芯明顯破壞并外露。
6? 結(jié)論
綜合以上分析,可見:
(1)現(xiàn)場檢查結(jié)果與分析一致,電纜存在短接點,位置判斷基本正確,電壓異?,F(xiàn)象與數(shù)據(jù)分析一致。
(2)從電纜破損處的表面來看,損傷應(yīng)為投運前形成。由于是鎧裝電纜,其受到較大的破壞力,可能是在拖拉電纜過程或此之前形成此問題。施工驗收時未及時發(fā)現(xiàn)此問題。
(3)由于是舊傷,投運近一年后發(fā)現(xiàn)此問題,說明電纜存在形變情況,導(dǎo)致芯線破損處聯(lián)接。推測為最近天氣寒冷,形成凍土,地層變化,同時存在凝露結(jié)冰現(xiàn)象,導(dǎo)致芯線進(jìn)一步變形,絕緣電阻明顯變化。
(4)由現(xiàn)場檢測情況來看,CVT本體各項數(shù)據(jù)均與出廠數(shù)據(jù)無明顯異常。由于異常發(fā)生時環(huán)境溫度較低,散熱條件好,CVT本體損傷的可能性較小。
建議:
(1)開展同類電纜的檢查工作,檢測電纜彎曲處曲率半徑是否滿足要求,絕緣電阻是否正常,建議結(jié)合綜合檢修工作,開展同二次電纜的技術(shù)監(jiān)督工作。
(2)強(qiáng)化基建過程中二次電纜的驗收和檢查工作,強(qiáng)化施工前后電纜的外觀檢查、安裝質(zhì)量、絕緣測試等工作。
(3)由于常規(guī)手段已不能發(fā)現(xiàn)此類問題,建議采用新技術(shù)檢查二次電纜的安裝質(zhì)量問題。
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