高琦
摘? ?要:箱體類零件的深孔及超深孔加工一直是我公司機(jī)械加工工序的重點(diǎn)和難點(diǎn),其加工精度直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)整體質(zhì)量,且其加工時(shí)間的長短,直接影響整個(gè)公司生產(chǎn)節(jié)奏;并且直接影響整個(gè)公司的成本構(gòu)成,本文提出以設(shè)計(jì)的鏟鉆刀具配以輔助排屑冷卻工裝并通過工藝試驗(yàn)驗(yàn)證了機(jī)體的深孔及超深孔加工工藝。解決了箱體類零件的深孔及超深孔加工問題,減少了設(shè)備投入成本,提高了加工效率。
關(guān)鍵詞:深孔加工? 鏟鉆? 推廣應(yīng)用
中圖分類號:TG76? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)06(a)-0101-03
1? 深孔及超深孔加工現(xiàn)狀
長期以來,各種機(jī)體的缸頭螺栓孔、主軸螺栓孔、橫拉螺孔的加工過程,由于機(jī)體鑄造時(shí)組織的不均勻,氣孔、夾砂等問題,鉆頭的磨損非???,當(dāng)遇到氣孔、夾砂鉆頭開始偏離中心,導(dǎo)致孔鉆偏,加工完的孔質(zhì)量難以保證,一直是機(jī)體加工中的一個(gè)難題。更有甚者,如機(jī)體的主油道,一直是以鑄造成型的,孔內(nèi)很容易有砂眼和鐵包砂現(xiàn)象,加之主油道孔長度很長,部分機(jī)型長接近4米,內(nèi)部孔壁上砂粒難以清理干凈,機(jī)體使用一段時(shí)間后,內(nèi)腔表面的鐵皮脫落,夾雜在鐵皮下的型砂流入機(jī)體內(nèi)部,這樣裝機(jī)后往往機(jī)油系統(tǒng)會混入砂粒,加劇發(fā)動(dòng)機(jī)各部分零件的磨損,對機(jī)體的性能影響巨大。為提高機(jī)體的缸頭螺栓孔、主軸螺栓孔、橫拉螺孔及超深孔加工質(zhì)量,提高本企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的加工水平,將機(jī)體類產(chǎn)品的質(zhì)量提升一個(gè)檔次,進(jìn)而提升柴油機(jī)的制造水平和能力。選擇新的加工工藝方法及設(shè)備勢在必行。
但我們公司現(xiàn)有設(shè)備不能夠滿足加工要求,要用專業(yè)的設(shè)備或?qū)S玫毒卟拍苓_(dá)到加工要求,經(jīng)過考察加工此類孔的專用設(shè)備,價(jià)格大約在500萬之上,制作設(shè)備的周期在一年以上,且制造廠家少,所以我們考慮現(xiàn)有加工設(shè)備+專用刀具+冷卻排屑系統(tǒng)改造來實(shí)現(xiàn)主油道等深孔加工。
2? 鏟鉆優(yōu)勢
鏟鉆具有可更換刀片,具有麻花鉆的韌性,同時(shí)又具有和槍鉆、噴氣鉆的切削性能,其鉆桿的強(qiáng)度比其它鉆頭的強(qiáng)度高,可針對加工材料的特性選擇不同材料的刀片,特別是刀體和刀片分離,當(dāng)?shù)镀p后只需更換刀片而不換刀體,且刀片還可重磨,這些特點(diǎn)解決了機(jī)體鑄造時(shí)因組織的不均勻?qū)е驴足@偏,鉆頭經(jīng)常壞在孔里的難題,鏟鉆使用內(nèi)冷排屑系統(tǒng)更利于鐵屑排出,且精度等級為H8的孔一次鉆成,大大提高了加工效率,節(jié)約了成本。經(jīng)過機(jī)體鉆橫拉孔的實(shí)驗(yàn),鉆孔的精度、粗糙度及加工效率都取得了好的效果。從工藝技術(shù)上為生產(chǎn)贏得時(shí)間,為產(chǎn)品帶來了穩(wěn)定的質(zhì)量,解決了工藝難題。由于鏟鉆具有以上所述優(yōu)勢,我們設(shè)計(jì)了專用的鏟鉆刀具,并對其工藝性進(jìn)行了驗(yàn)證。
3? 工藝驗(yàn)證
在組織實(shí)施過程中,對新工藝的驗(yàn)證,是準(zhǔn)確把握新工藝能在短時(shí)間內(nèi)形成較大規(guī)模推廣應(yīng)用的關(guān)鍵。
(1)機(jī)體橫拉孔實(shí)驗(yàn):根據(jù)車間現(xiàn)有機(jī)體橫拉孔直徑及深度,選擇一根直徑和長度合適的鉆桿,選擇適應(yīng)各種機(jī)體橫拉孔直徑的刀片,加工不同的機(jī)體橫拉孔更換不同的刀片?,F(xiàn)已普及到每臺機(jī)體的橫拉孔加工上。
(2)推廣及應(yīng)用:在鉆桿上增加定位塊,并將其推廣到臺階深孔加工上,在鉆桿上增加刀座,并將其推廣到加工臺階孔和孔口倒角一次成形,典型案例是MAN系列新機(jī)型的試制和G32機(jī)體的加工。
用鏟鉆加工深孔,以MAN27/38為例:
MAN27/38缸頭螺栓孔的總深度為643mm,與缸面的垂直度要求高(0.1/1000),加之攻絲的部位又在孔的最下端,普通的刀具和工藝(即:鉆φ33通孔→擴(kuò)φ42深565→擴(kuò)螺紋孔部分至φ36.5→鉸螺紋部分底孔至φ37→攻絲M39x2→擴(kuò)φ52→孔口倒角)其中,鉆底孔、擴(kuò)螺紋孔、鉸螺紋孔、攻絲所使用的刀具均為非標(biāo)刀具,長度L>650mm,在加工過程中極易偏斜,難達(dá)到加工要求,在過去的幾臺試制機(jī)體中缸頭螺栓孔均未達(dá)到要求。
最開始的加工方案為使用槍鉆鉆φ42深565,再用槍鉆鉆φ37深643,結(jié)果是孔的入口和出口的中心位置偏了1.5mm,此方案因未達(dá)到加工要求而放棄。
使用新的帶定位塊的鏟鉆后,加工過程為:鉆φ42深150引導(dǎo)孔→鉆φ42深565→鉆φ37通孔→攻絲M39x2→擴(kuò)φ52→孔口倒角),新工藝中φ42臺階孔和φ37螺紋底孔都一次鉆成,使用的刀具為同一刀桿,只是刀片直徑不同,且刀具上有一段120長的定位塊,刀具不會因毛坯內(nèi)小部分的疏松而產(chǎn)生偏斜,使得孔對缸面的垂直度得以保證。(此方案及刀具已經(jīng)經(jīng)過工藝試驗(yàn)并達(dá)到理想效果)
實(shí)驗(yàn)用刀具入如下圖所示:
在此基礎(chǔ)上,我們再次設(shè)計(jì)了用于主油道超深孔加工的道具并在三菱機(jī)體試制中順利完成工藝驗(yàn)證,12缸三菱機(jī)體主油道孔長度3380mm,直徑Ф100mm,采用有效長度1700mm左右刀具,兩端對接加工。
按照實(shí)際轉(zhuǎn)速為123r/min(設(shè)定130r/min)實(shí)際進(jìn)給為54mm/min(設(shè)定60mm/min)最佳,運(yùn)動(dòng)最平穩(wěn),切削穩(wěn)定,單端鉆孔深度1700。鉆引導(dǎo)孔、換刀、鉆單邊?100孔深1700實(shí)際用時(shí)1.5h,全部鉆通總共用時(shí)約3小時(shí)。整個(gè)加工過程及最終結(jié)果都好于預(yù)期,孔內(nèi)表面粗糙度在Ra6.3-Ra12.5之間,中間接刀出臺階小于1mm。
成果對公司經(jīng)營發(fā)展、成本控制、質(zhì)量控制等方面的影響:
(1)使用鏟鉆后,不僅生產(chǎn)效率大大提高,解決生產(chǎn)瓶頸問題,增強(qiáng)了公司的競爭力,加工成本和勞動(dòng)強(qiáng)度也降低了不少,逐漸成為這類孔加工的主流。
(2)鏟鉆的使用改變了橫拉孔鉆偏的現(xiàn)象,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了廢品率。
(3)鏟鉆經(jīng)過增加定位裝置改良后,解決了新產(chǎn)品的深孔加工的難題,使廣柴G32、MAN32/40、MAN27/38等幾項(xiàng)新產(chǎn)品得以成功試制,為公司做足了技術(shù)儲備。
(4) 鏟鉆經(jīng)過進(jìn)一步的改良設(shè)計(jì),攻克了新產(chǎn)品MAN3240機(jī)體的H8精度的深孔的加工難題,使本車間的加工能力進(jìn)一步提升,在業(yè)內(nèi)得到好評。
(5)由于鏟鉆刀桿對應(yīng)的刀片尺寸范圍大,且磨損后的刀片可重磨,這使得鏟鉆的使用空間還將擴(kuò)展,成本也會隨著項(xiàng)目的推廣普及進(jìn)一步降低。
(6)鏟鉆的引入對工藝調(diào)整、工藝改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等提供了更多的工藝選擇,合理組合工藝方案優(yōu)化工藝起到助推作用。
4? 成果發(fā)展前景、經(jīng)濟(jì)效益
傳統(tǒng)加工與改進(jìn)后的加工時(shí)間對比:
鉆加工中常孔,以6L240機(jī)體鉆橫拉螺孔φ32為例,
以前:加工中心鉆中心孔(10min)——加工中心鉆φ30引導(dǎo)孔深100(30min)——鉆床鉆φ30通(60min)——鉆床擴(kuò)φ32孔(30min)? ?總計(jì):130min,不計(jì)中間搬運(yùn),安裝時(shí)間。粗糙度高于3.2,尺寸不均勻,偏差超過0.2,在裝配過程中經(jīng)常因橫拉螺孔偏,螺桿裝不上,有鉗工用風(fēng)砂輪、或再上機(jī)床糾偏,影響加工進(jìn)度和造成很多實(shí)動(dòng)工時(shí)產(chǎn)生。
現(xiàn)在:加工中心鉆中心孔(10min)——加工中心鉆φ32孔通(35min) 總計(jì):45min? 無中間過程,粗糙度低于3.2,尺寸偏差不超過0.2。
年產(chǎn)機(jī)體保守按250臺計(jì)算:
原鉆孔產(chǎn)生工時(shí):130*250/60=541(h)
使用鏟鉆孔產(chǎn)生工時(shí):45*250/60=187(h)
可以看出僅6L240機(jī)體鉆橫拉螺栓孔便可以節(jié)約工時(shí)354h,其間接節(jié)約的水、電、氣、設(shè)備折舊等也是很可觀的。
鏟鉆系統(tǒng)的引入是新工藝開發(fā)與推廣應(yīng)用的成果,新工藝推廣實(shí)施后,對機(jī)體深孔的加工質(zhì)量和加工效率產(chǎn)生了積極深遠(yuǎn)的影響,為今后YC320,YC210等新產(chǎn)品的研發(fā)、試制提供了有力的支持,對其他產(chǎn)品的深孔加工也有著借鑒意義,其所產(chǎn)生的產(chǎn)值是巨大的。
參考文獻(xiàn)
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