徐 穎
(唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山063305)
目前,國內(nèi)對(duì)甲醇氯化氫合成氯甲烷的工藝研究全部集中在生產(chǎn)效率提升、設(shè)備維護(hù)、氯甲烷精制等領(lǐng)域,尚無對(duì)生產(chǎn)工藝節(jié)能技術(shù)的研究。唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)有的甲醇汽化器使用0.5 MPa的低壓蒸汽對(duì)甲醇進(jìn)行加熱,然后送入合成釜與氯化氫氣體反應(yīng)生成氯甲烷,氯甲烷合成氣經(jīng)過循環(huán)水的兩級(jí)冷卻由152℃降低至35℃后進(jìn)入氯甲烷精制系統(tǒng),前一過程甲醇液體需要用0.5 MPa蒸汽加熱,后一過程氯甲烷合成氣需要用循環(huán)水降溫,0.5 MPa蒸汽消耗約0.315 t/t氯甲烷,這部分合成氣的熱量全部浪費(fèi),不利于降低能耗。因此,可設(shè)計(jì)一套氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)對(duì)合成氣余熱進(jìn)行利用,達(dá)到節(jié)能降耗的目的[1]。
氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)的工藝流程示意圖見圖1。
圖1 氯甲烷合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)工藝流程示意圖
甲醇經(jīng)原料甲醇泵進(jìn)行加壓后,通過甲醇管道由石墨換熱器預(yù)熱段液態(tài)甲醇入口進(jìn)入預(yù)熱段,升溫后由預(yù)熱段甲醇出口進(jìn)入石墨換熱器汽化段,汽化后的甲醇由甲醇?xì)怏w出口進(jìn)入老系統(tǒng)的甲醇?xì)怏w緩沖罐。
從氯甲烷合成釜出來的152℃的氯甲烷合成氣經(jīng)過氯甲烷氣體管道進(jìn)入甲醇加熱器汽化段,汽化由石墨換熱器預(yù)熱段進(jìn)入的甲醇,再通過補(bǔ)償器進(jìn)入石墨換熱器預(yù)熱段,與液態(tài)甲醇進(jìn)行換熱。換熱后冷卻的氯甲烷合成氣體由出口進(jìn)入酸氣冷卻器,冷凝的酸液進(jìn)入酸水罐,完成了氯甲烷合成氣利用余熱汽化甲醇的整個(gè)過程[2]。
此流程中的關(guān)鍵設(shè)備就是余熱加熱甲醇裝置,設(shè)計(jì)原理是通過石墨換熱器將152℃氯甲烷合成氣與常溫的甲醇進(jìn)行逆流換熱,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)氯甲烷合成氣余熱的綜合利用。石墨換熱器的下部、上部分別為預(yù)熱段和汽化段,下部和上部之間連接方式為膨脹節(jié)。氯甲烷合成氣從合成釜出來之后分2部分,其中一部分進(jìn)入原系統(tǒng)的酸氣冷凝器,其余部分先進(jìn)入石墨換熱器的上段、再進(jìn)入下段;為了強(qiáng)化傳熱效果,原料甲醇進(jìn)入石墨換熱器的順序與之相反,先進(jìn)入的下段再進(jìn)入上段。經(jīng)過汽化的甲醇與原系統(tǒng)甲醇汽化器出來的甲醇合并后,供氯甲烷合成釜使用。氯甲烷合成氣經(jīng)冷凝后的酸液在石墨換熱器下段,由液位調(diào)節(jié)閥根據(jù)液位高低進(jìn)行調(diào)節(jié),冷凝酸液進(jìn)入原系統(tǒng)的酸水罐,不凝氣體進(jìn)入酸氣冷卻器進(jìn)行再次冷凝。
對(duì)合成氣余熱綜合利用系統(tǒng)工藝參數(shù)確定及其如何與現(xiàn)有工藝流程進(jìn)行高效匹配進(jìn)行深度優(yōu)化。
甲醇加熱器液位暫定85%~90%,經(jīng)過試運(yùn)行發(fā)現(xiàn),因甲醇加熱器液位高導(dǎo)致甲醇?xì)怏w帶液嚴(yán)重,造成甲醇消耗增加,綜合考量甲醇消耗和蒸汽消耗,確定甲醇加熱器液位控制在70%~75%。
根據(jù)合成釜降溫使用量及甲醇加熱器壓力、下酸溫度等指標(biāo),對(duì)兩邊的閥門開度大小進(jìn)行摸索試驗(yàn),由最初的1/3的開度,逐漸摸索到現(xiàn)在的1/2的開度,既能保證合成釜降溫,又能保證在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝條件下余熱利用產(chǎn)能有效發(fā)揮。
為了最大限度挖掘余熱利用系統(tǒng)潛能,減輕酸氣冷凝器檢修對(duì)氯甲烷產(chǎn)能制約,對(duì)余熱利用下酸管道進(jìn)行了優(yōu)化,將其直接用于給合成釜降溫,逐步減少進(jìn)酸氣冷凝器的氯甲烷氣體,直到氯甲烷氣體全部切入余熱系統(tǒng),流程優(yōu)化后,原合成釜的下酸流程與改造后的余熱下酸流程互不影響,回流罐液位可由20%~80%的控制范圍降低到20%,即可保證合成釜溫度在145~150℃。
產(chǎn)酸比(副產(chǎn)酸產(chǎn)量/氯甲烷產(chǎn)量)高低影響氯化氫消耗,同時(shí)對(duì)環(huán)保也有一定影響,綜合考慮,產(chǎn)酸比越低越好。流程優(yōu)化后,新系統(tǒng)出酸溫度高,合成釜要保持145~150℃,必須加大降溫酸量,造成產(chǎn)酸比降低,但是出酸溫度不能無限度升高,如果太高就會(huì)導(dǎo)致合成釜液位過高,氣體帶液嚴(yán)重,甲醇消耗增加,一般控制在80~92℃。氯甲烷產(chǎn)酸比及系統(tǒng)出酸溫度見表1。
表1 氯甲烷產(chǎn)酸比及系統(tǒng)出酸溫度
在余熱系統(tǒng)進(jìn)氣管道上增加調(diào)節(jié)閥,在原酸氣冷凝器進(jìn)氣管道上增加調(diào)節(jié)閥,使合成釜的出氣全部進(jìn)余熱系統(tǒng),將酸氣冷凝器全部切出,當(dāng)余熱系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時(shí),可迅速打開酸氣冷凝器進(jìn)氣閥,關(guān)閉進(jìn)余熱系統(tǒng)進(jìn)氣閥門,實(shí)現(xiàn)2個(gè)系統(tǒng)快速切換,系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象。
為了確保系統(tǒng)安全,在合成釜進(jìn)氣管線調(diào)節(jié)閥前增加一條放空管線及調(diào)節(jié)閥,當(dāng)余熱系統(tǒng)出現(xiàn)緊急情況時(shí),也可迅速打開放空調(diào)節(jié)閥,關(guān)閉進(jìn)余熱系統(tǒng)進(jìn)氣閥門,打開進(jìn)酸氣冷凝器進(jìn)氣閥,實(shí)現(xiàn)2個(gè)系統(tǒng)快速穩(wěn)定切換,系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn)憋壓現(xiàn)象。
與該公司現(xiàn)有的甲醇氯化氫生產(chǎn)氯甲烷工藝相比,新系統(tǒng)增加了余熱加熱甲醇裝置,用于將152℃氯甲烷合成氣與常溫的甲醇進(jìn)行逆流換熱,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)氯甲烷合成氣余熱的綜合利用,且通過工藝流程深度優(yōu)化,可將原系統(tǒng)酸氣冷凝器安全快速切出,合成氣全部進(jìn)入新系統(tǒng),以免因酸氣冷凝器檢修影響氯甲烷生產(chǎn)。
系統(tǒng)優(yōu)化完成后,對(duì)氯甲烷合成氣余熱利用技術(shù)進(jìn)行效果評(píng)價(jià),氯甲烷0.5 MPa蒸汽消耗數(shù)據(jù)見表2。由表2數(shù)據(jù)可以看出,生產(chǎn)氯甲烷蒸汽消耗降低100 kg/t,考慮折舊費(fèi)后,年可創(chuàng)效160萬元。
表2 氯甲烷蒸汽消耗數(shù)據(jù)
綜上所述,氯甲烷合成氣余熱綜合利用技術(shù)改變了行業(yè)傳統(tǒng)工藝,降低了生產(chǎn)成本,解決了利用氯甲烷合成氣的顯熱及HCl冷凝成鹽酸放出的溶解熱,加熱、汽化甲醇的難題,促進(jìn)了國內(nèi)行業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步。但是因?yàn)槁燃淄楹铣蓺庵袏A帶的部分雜質(zhì)如HCl、硅氧烷等可液化在換熱器夾層中,造成設(shè)備堵塞,該公司將對(duì)減少甲醇加熱器的檢修次數(shù)方面進(jìn)行進(jìn)一步研究。