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      工藝水中雜質(zhì)對烴類蒸汽轉(zhuǎn)化催化劑的影響

      2019-12-10 00:40:06周曉龍
      天津化工 2019年6期
      關(guān)鍵詞:硫酸根失活床層

      周曉龍

      (中石化天津分公司,天津300071)

      目前,以石腦油、煉廠氣等烴類為原料,通過加壓蒸汽轉(zhuǎn)化制取工業(yè)氫氣的過程中廣泛采用以鎳為活性組份的烴類蒸汽轉(zhuǎn)化催化劑。石腦油中的硫、氯、鉛、砷等雜質(zhì)是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,它們可以造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。因此,原料在進(jìn)轉(zhuǎn)化爐前,要經(jīng)過嚴(yán)格的脫毒處理,使其中的毒物含量降至催化劑可以承受的水平。這樣,由于原料油中毒物含量超標(biāo)引起的催化劑失活現(xiàn)象減少了。但是,蒸汽作為烴類轉(zhuǎn)化過程的重要原料,直接與脫毒處理后的烴類原料混合進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,其中可能含有的雜質(zhì)長期以來未能引起人們的足夠重視,由于水中氯等毒物引起的催化劑中毒失活現(xiàn)象時有發(fā)生。為了弄清楚水中氯及硫酸根對轉(zhuǎn)化催化劑性能的影響,我們進(jìn)行了針對性試驗研究。并對由此引起的催化劑失活進(jìn)行了再生研究。

      1 試驗部分

      1.1 試驗裝置

      試驗在模擬工業(yè)裝置運行條件的小型加壓評價裝置上進(jìn)行,其工藝流程示意圖如圖1 所示。

      1.2 催化劑

      用山東齊魯科力化工研究院有限公司生產(chǎn)的Z471/Z417 催化劑,剪成10~20 目顆粒,上下段各取30mL,按體積比1∶1 裝填,床層高度360mm。

      1.3 原料油

      采用勝利煉油廠二制氫脫毒處理后的輕油。其組成及性質(zhì)見表1。

      圖1 小型制氫加壓評價裝置示意圖

      表1 原料油性質(zhì)、族組成及轉(zhuǎn)化進(jìn)料指標(biāo)要求

      1.4 試驗用水

      試驗用水情況見表2。

      表2 不同試驗用水及毒物含量

      1.5 試驗工藝條件

      1.5.1 催化劑還原

      控制氫空速1000h-1,水氫比4.5,壓力0.5MPa,床層入口、爐中、出口溫度分別為:500℃、750℃、780℃。還原8h。

      1.5.2 正常運轉(zhuǎn)

      碳空速4000h-1,水碳比4.2,壓力2.8MPa,床層入口、爐中、出口溫度控制為:480℃、680℃、780℃。

      1.6 轉(zhuǎn)化氣組成分析

      用氣相色譜儀進(jìn)行分析。

      2 結(jié)果及討論

      2.1.1 中毒試驗

      首先用自制蒸餾水A 進(jìn)行穩(wěn)定試驗,等試驗穩(wěn)定后,再用煉廠制氫脫鹽水B 及配入不同含量的水C、D 進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果見表3。

      表3 對催化劑性能影響試驗結(jié)果

      表3 對催化劑性能影響試驗結(jié)果

      注:配氫量1.0L/min;配氫量0.5L/min。

      時間/h床層溫度/℃轉(zhuǎn)化氣組成/%碳轉(zhuǎn)化率/%試驗用水1/41/2出口CH4C2COCO2 0~506536637815.408.017.882.7A 51~1046506587805.408.517.883.0A 105~306496557805.308.317.382.8B 131~606426787805.907.715.879.9B*161~766416777815.407.716.781.9B**177~2006316707835.307.917.082.4C**201~246506877785.607.717.781.9C 225~496606877825.808.017.281.3D 250~736567237655.71.137.417.575.8D**

      用自制蒸餾水A 先進(jìn)行催化劑穩(wěn)定性試驗,共持續(xù)104h。從表3 中數(shù)據(jù)可看出,104h 的床層溫度與50h 基本相當(dāng)(這兩組溫度是在相同的外供熱條件下的試驗結(jié)果),同時,轉(zhuǎn)化出口氣體組成基本相同,為此,認(rèn)為試驗達(dá)到穩(wěn)定運行條件。

      隨后在控制管外供熱不變情況下,換用二制氫脫鹽水B 進(jìn)行試驗,25h 內(nèi)催化劑床層溫度變化不大,轉(zhuǎn)化氣組成變化不大,催化劑未見明顯失活跡象。

      考慮到試驗過程中沒有配氫,造成轉(zhuǎn)化催化劑上部床層部分鈍化失活,因此,在轉(zhuǎn)化入口配入氫氣1.0L/min,試驗進(jìn)行30h。然后降低配氫量到0.5L/min,進(jìn)行試驗16h。配氫前后催化劑床層溫度分布情況見表4。

      表4 對催化劑性能影響試驗過程床層爐溫分布

      表4 對催化劑性能影響試驗過程床層爐溫分布

      時間/h床層溫度分布/℃(入口至出口每30mm 為一測溫點)入口1/41/31/22/3出口93480555611652655645652677709741761770779 128480553610652654644650678712741759770778 153487556607642656661667683707736756768778 176489561610638650655663680700735757770779 200487555608634643649660682712739758770779 224480552610658680677674678690714743760773 249490567626670693692683687700722748765778 273498560618662698710712717712718730750762

      由表4 可看出,配氫后,催化劑上部床層溫度下降,中部溫度升高。在外供熱情況不變情況下,說明上部催化劑活性提高,轉(zhuǎn)化負(fù)荷增加。這是由于配入氫氣后,上部催化劑得以還原活化,從而活性提高。但配氫后轉(zhuǎn)化出口甲烷含量明顯提高,碳轉(zhuǎn)化率下降,這是由于氫氣配入后,氫分壓增大,甲烷化反應(yīng)增強,造成轉(zhuǎn)化氣中甲烷升高。降低氫氣配入量后,轉(zhuǎn)化出口甲烷含量明顯降低,碳轉(zhuǎn)化率上升,說明在一定溫度條件下,配氫量適宜方可保證催化劑保持高活性,同時轉(zhuǎn)化出口甲烷含量符合控制指標(biāo)要求。

      上述試驗結(jié)果可看出:用制氫脫鹽水,短時間內(nèi)催化劑沒有發(fā)生明顯中毒失活現(xiàn)象。

      用制氫脫鹽水配入20ppm 硫酸根作試驗用水,在配氫條件下試驗25h。試驗過程中,催化劑床層溫度分布保持穩(wěn)定,表明配氫條件下,短時間內(nèi)水中硫酸根對催化劑活性的影響不明顯。停止配氫進(jìn)行試驗24h,催化劑床層溫度發(fā)生明顯變化,表現(xiàn)為上半床層溫度升高,爐中及下半床層溫度降低,上部床層溫度甚至高于爐中溫度。這說明催化劑已發(fā)生一定程度的中毒,但此時轉(zhuǎn)化氣組成基本保持穩(wěn)定,碳轉(zhuǎn)化率略有降低。

      換用配入50ppm 硫酸根的二制氫脫鹽水進(jìn)行試驗,無配氫條件進(jìn)行試驗25h。試驗過程中,上半床層溫度繼續(xù)上升,碳轉(zhuǎn)化率下降,表明催化劑進(jìn)一步失活?;謴?fù)配氫,上部床層溫度雖有所下降,但1/3 床層至爐中溫度明顯上升,下部床層溫度下降,轉(zhuǎn)化出口溫度達(dá)不到控制要求,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2,碳轉(zhuǎn)化率大幅下降,表明催化劑已發(fā)生較為嚴(yán)重的中毒。由此說明硫酸根是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物[2],長期使用含有較高的水,會造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。

      2.1.2 再生試驗

      轉(zhuǎn)化催化劑發(fā)生明顯中毒后,進(jìn)行了運行狀態(tài)下的催化劑再生試驗。具體做法是,換用自制蒸餾水,提高氫配入量,降低碳空速,提高水碳比。當(dāng)轉(zhuǎn)化出口無C2出現(xiàn)時,再提高碳空速,降低水碳比及配氫量,以檢驗再生效果。試驗結(jié)果見表5。

      表5 中毒后催化劑再生試驗結(jié)果

      表5 中毒后催化劑再生試驗結(jié)果

      試驗用水1/41/2出口CH4C2COCO2 274~856627357804.70.895.818.779.1A 286~906587187813.60.266.519.486.3A 291~976577067843.106.819.389.4A 298~3056506827805.708.018.182.1A時間/h床層溫度/℃轉(zhuǎn)化氣組成/%碳轉(zhuǎn)化率/%

      表5 結(jié)果可見,經(jīng)24h 緩和條件再生處理,催化劑活性恢復(fù)良好。低負(fù)荷條件下運轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)化氣中C2逐步減少至零,甲烷含量降低,碳轉(zhuǎn)化率提高,表明催化劑活性在逐步恢復(fù)。提高轉(zhuǎn)化負(fù)荷后,轉(zhuǎn)化氣組成與失活前相當(dāng),說明催化劑再生效果良好,基本達(dá)到失活前的活性狀態(tài)。

      2.2 氯根對催化劑性能的影響

      2.2.1 中毒試驗

      在與3.1 相同試驗條件下,用含有Cl-的水進(jìn)行試驗,考察Cl-對轉(zhuǎn)化催化劑性能的影響。試驗首先用自制蒸餾水進(jìn)行穩(wěn)定試驗,各操作參數(shù)穩(wěn)定后,再換用配入5ppm 氯根的蒸餾水進(jìn)行試驗。結(jié)果見表6。試驗過程催化劑床層溫度分布見表7。

      表6 水中Cl-對轉(zhuǎn)化催化劑性能影響試驗結(jié)果

      表7 Cl-對轉(zhuǎn)化催化劑性能影響試驗爐溫分布

      用自制蒸餾水進(jìn)行穩(wěn)定試驗55h,與上次穩(wěn)定試驗相比,轉(zhuǎn)化出口甲烷含量略高,碳轉(zhuǎn)化率略低。結(jié)合試驗過程管外供熱及床層溫度分布的分析發(fā)現(xiàn),在下部管外供熱減少情況下,床層下部溫度較高,說明轉(zhuǎn)化出口附近有放熱的甲烷化反應(yīng)發(fā)生,由此造成轉(zhuǎn)化氣甲烷含量稍高。

      試驗穩(wěn)定后,用配入5ppm 氯根的自制蒸餾水進(jìn)行試驗,試驗進(jìn)行40h。試驗過程中,催化劑床層中部溫度升高,下部溫度明顯降低,出口溫度降到775℃,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2,碳轉(zhuǎn)化率下降,所有這些現(xiàn)象表明,催化劑已發(fā)生明顯中毒失活。因此可看出,氯是轉(zhuǎn)化催化劑敏感的毒物。

      隨后,進(jìn)行配氫,考察還原氣氛下能否減緩催化劑失活。7h 后,床層中部溫度進(jìn)一步升高,出口溫度繼續(xù)下降,轉(zhuǎn)化氣C2繼續(xù)升高,碳轉(zhuǎn)化率又有明顯降低。說明在配氫情況下,繼續(xù)使用較高氯含量的水,催化劑中毒程度仍會繼續(xù)加深。

      2.2.2 再生試驗

      催化劑氯中毒后,運轉(zhuǎn)條件下進(jìn)行了再生試驗。試驗結(jié)果見表8。

      首先換用自制蒸餾水A,保持配氫,進(jìn)行17h。試驗過程中,床層中部溫度下降,出口溫度上升,轉(zhuǎn)化氣中C2逐步減少至零,碳轉(zhuǎn)化率升高,催化劑活性明顯得到恢復(fù)。這說明,催化劑在出現(xiàn)輕度氯中毒后,可以通過及時更換干凈進(jìn)料,使催化劑活性逐步恢復(fù)。

      表8 Cl-中毒后催化劑再生試驗結(jié)果

      催化劑活性明顯回升后,中止配氫進(jìn)行試驗25h。結(jié)果發(fā)現(xiàn),停止配氫初期,中部床層溫度又有所回升,出口溫度下降,轉(zhuǎn)化氣中出現(xiàn)C2。隨后,床層溫度分布逐步趨于合理,至試驗后期,床層溫度基本回到中毒前狀態(tài),轉(zhuǎn)化氣組成、碳轉(zhuǎn)化率也回到原水平,表明催化劑已完全再生復(fù)活。

      3 結(jié)論

      3.1 工藝水中的硫酸根、氯根均是轉(zhuǎn)化催化劑的毒物,長期使用含有較高硫酸根或氯根的水都會造成轉(zhuǎn)化催化劑中毒失活。由上述毒物引起的催化劑中毒可以通過適當(dāng)方法進(jìn)行再生。

      3.2 硫酸根含量小于20ppm 的水對轉(zhuǎn)化催化劑的影響較為緩慢,但長期使用也造成催化劑失活;更高硫酸根含量的水將在短時間內(nèi)造成催化劑中毒失活。由于硫酸根超標(biāo)引起的催化劑中毒可通過改用干凈進(jìn)料,降低負(fù)荷,提高水碳比等方法進(jìn)行運轉(zhuǎn)條件下的再生。

      3.3 氯是轉(zhuǎn)化催化劑和敏感毒物。水中含有5ppm 的氯,在40h 內(nèi),就會造成轉(zhuǎn)化催化劑的明顯中毒。輕度氯中毒可通過及時更換干凈進(jìn)料使催化劑自行復(fù)活再生。

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