任仰成
(山西魯能河曲發(fā)電有限公司,山西 忻州 036500 )
隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,大部分電廠進(jìn)行了超低排放改造。許多電廠在新增設(shè)備時,因場地空間局限,煙道連接復(fù)雜,煙道設(shè)計不滿足設(shè)計規(guī)程[1]。由此導(dǎo)致煙道內(nèi)部煙氣流場失衡,造成氣流對沖、流動不對稱,氣流脈動等問題,最終造成煙道及設(shè)備的振動[2]。引風(fēng)機安裝在鍋爐煙道除塵器和脫硫塔之間,將燃燒產(chǎn)生的煙氣抽出后排入煙囪,其前后煙道的結(jié)構(gòu)設(shè)計對兩臺并聯(lián)風(fēng)機的運行狀態(tài)造成顯著影響[3]。
某600 MW 機組引風(fēng)機振動,氣流產(chǎn)生異聲問題,通過振動測試分析和引風(fēng)機熱態(tài)試驗分析,采用CFD 軟件對電除塵器到引風(fēng)機段煙道、引風(fēng)機到脫硫入口段煙道進(jìn)行模擬,加裝導(dǎo)流板,消除氣流的擾動,降低煙道局部阻力。
為響應(yīng)國家環(huán)保政策,對某機組進(jìn)行超凈環(huán)保改造。改造后除塵器前增設(shè)煙冷器,原有布袋除塵器改造為電除塵器,并對其進(jìn)出口煙道布置方式進(jìn)行了改變,這使得引風(fēng)機入口煙道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,如圖1 所示。
圖1 引風(fēng)機入口煙道改造前后布置方式
改造后自機組啟動開始,引風(fēng)機發(fā)生在高負(fù)荷情況下振動超標(biāo)的現(xiàn)象,限制了機組帶負(fù)荷的能力。為查明振動原因,對其引風(fēng)機及煙道進(jìn)行振動測試。測試結(jié)果表明:1)進(jìn)口煙道頻率表現(xiàn)為低頻振動(9.16 Hz),該頻率為煙道本體的固有頻率;2)風(fēng)機機殼及擴壓筒附近測點頻譜能量顯示,能量尖峰多集中在葉片通過頻率(273 Hz)的1 倍頻和2 倍頻上,這顯示該振動明顯和氣流脈動或者氣流激振有關(guān);3)機殼上還存在轉(zhuǎn)速基頻(12.4 Hz)的能量尖峰,而B 側(cè)煙道上能量則主要集聚在轉(zhuǎn)速基頻上,該現(xiàn)象是由于風(fēng)機進(jìn)、出口煙道布置不合理造成的。針對上述分析,需要對引風(fēng)機入口煙道和出口煙道進(jìn)行優(yōu)化。
采用CFD 軟件進(jìn)行煙道流場分析。根據(jù)提供的圖紙按照1∶1 比例建立幾何模型,計算范圍為電除塵出口到引風(fēng)機入口,由于兩側(cè)除塵器出口煙道對稱布置,本文僅對單側(cè)進(jìn)行分析。計算入口為電除塵出口煙道截面,采用Velocity-inlet,計算出口為引風(fēng)機入口截面采用Pressure-outlet,煙道壁面、導(dǎo)流板等均采用壁面邊界[4-5]。選取截面1 和截面2 進(jìn)行分析,如圖2 所示。
由圖2 可以看出,煙道1、煙道2、煙道3 內(nèi)煙氣匯流后進(jìn)入引風(fēng)機,煙道1 內(nèi)煙氣流動受到煙道2內(nèi)煙氣的抑制,流動受阻形成渦流。3 個分煙道在豎直大煙道匯流,但煙氣匯流段煙道內(nèi)沒有相應(yīng)的流場優(yōu)化結(jié)構(gòu),使得豎直煙道兩側(cè)的煙氣發(fā)生強烈的相互干擾,匯流處兩側(cè)煙氣流量不對稱,煙氣流動方向雜亂,互相沖撞、擠壓,局部形成渦流。這不僅會使煙氣流動阻力顯著增大,且渦流的存在會造成煙道結(jié)構(gòu)的低頻振動以及流動過程中出現(xiàn)異音。煙氣流場紊亂,氣流脈動導(dǎo)致風(fēng)機葉片受不均衡的氣流沖擊發(fā)生氣流激振,造成風(fēng)機振動。
圖2 優(yōu)化前引風(fēng)機入口煙道流場分析
采用CFD 軟件進(jìn)行煙氣流場分析。根據(jù)提供的圖紙按照1∶1 比例建立幾何模型,計算范圍為引風(fēng)機出口到脫硫入口,計算入口為兩臺引風(fēng)機出口煙道截面,采用Velocity-inlet,計算出口為脫硫入口煙道截面,采用Pressure-outlet,煙道壁面、導(dǎo)流板等均采用壁面邊界。模型如圖3 所示,選取截面1 和截面2 進(jìn)行分析,如圖4 所示。
煙道1 內(nèi)氣流自引風(fēng)機出口經(jīng)過折轉(zhuǎn)—截面突擴到達(dá)水平匯流煙道,煙道2 內(nèi)氣流同樣經(jīng)過折轉(zhuǎn)后到達(dá)水平匯流煙道,水平煙道連接脫硫入口煙道。從圖4 可以看出,由于匯流處煙道結(jié)構(gòu)不對稱,兩股煙氣會發(fā)生強烈的相互干擾、沖撞、擠壓,出現(xiàn)較大的渦流區(qū),使實際通流面積遠(yuǎn)小于煙道截面積,煙氣在流經(jīng)這些位置的過程中速度重新分布引起的加速或減速以及介質(zhì)煙氣質(zhì)點間劇烈碰撞的動量交換等引起能量損失,增加流動的不穩(wěn)定性,影響引風(fēng)機的正常運行。脫硫入口煙道截面比水平匯流煙道小,兩股煙氣在水平煙道內(nèi)匯流后流向脫硫入口煙道時發(fā)生流動截面突縮和氣流轉(zhuǎn)向,造成折轉(zhuǎn)處出現(xiàn)渦流[6-7]。
圖3 引風(fēng)機出口煙道模型
圖4 優(yōu)化前引風(fēng)機出口煙道流場分析
優(yōu)化設(shè)計結(jié)合實際情況進(jìn)行,針對引風(fēng)機入口煙道存在的問題提出以下解決方案:在水平煙道內(nèi)加裝分隔板,使煙道1 和煙道2 內(nèi)氣流分隔開,避免氣流間的相互壓制;在三通煙道處添加分隔板,消除氣流對沖產(chǎn)生的渦流和流動不穩(wěn)定的問題;在煙道轉(zhuǎn)向處加裝導(dǎo)流板,緩解因折轉(zhuǎn)段造成的煙氣流場紊亂,煙道阻力大的問題。引風(fēng)機入口煙道加裝導(dǎo)流板示意如圖5 所示。
圖5 煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意
圖6 為優(yōu)化后引風(fēng)機入口煙道流場,從圖6 可以看出,優(yōu)化后消除了煙道1 和煙道2 之間兩股煙氣的相互壓制和匯流處煙氣的相互沖撞,煙道內(nèi)無渦流。本次優(yōu)化可使引風(fēng)機入口段煙道內(nèi)煙氣流動均勻,消除因流動過程中氣流不均勻造成的異音和煙道低頻振動問題,同時優(yōu)化后,氣流平穩(wěn)的進(jìn)入導(dǎo)葉,可減輕氣流不穩(wěn)定造成的脈動和激振。
圖6 優(yōu)化后引風(fēng)機入口煙道流場
針對引風(fēng)機出口到脫硫入口段煙道布置及結(jié)構(gòu)存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場實際條件,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計:1)在流體運動方向發(fā)生變化處安裝適當(dāng)形狀的導(dǎo)流板,避免在彎頭的內(nèi)外側(cè)出現(xiàn)大范圍的渦流區(qū);2)煙道截面突擴的區(qū)域采用逐漸變徑,平緩過渡的方式;3)在煙道內(nèi)部添加隔斷板,將煙道分為左右兩部分,減小兩側(cè)引風(fēng)機出口煙氣之間的干擾,使兩臺并聯(lián)運行的引風(fēng)機運行環(huán)境相對隔離,解決原有方案中存在的問題。煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意如圖7 所示。
圖8 為優(yōu)化后引風(fēng)機出口煙道流場,從圖8 可以看出,優(yōu)化后煙道內(nèi)流場分布均勻,折轉(zhuǎn)彎頭處添加導(dǎo)流板后減少了二次流的產(chǎn)生和對彎頭后煙道內(nèi)煙氣流場的影響[8]。引風(fēng)機出口煙道逐漸過渡優(yōu)化后,緩解因煙道截面突擴和截面突縮引起的煙氣流場紊亂。兩臺引風(fēng)機出口煙道加裝分隔板后,煙氣平穩(wěn)均勻過渡,避免因兩臺引風(fēng)機出口的氣流相互壓制而造成的并聯(lián)引風(fēng)機振動問題。優(yōu)化后脫硫塔入口截面速度分布較為均勻,有利于煙氣在脫硫塔內(nèi)均勻擴散,使得脫硫塔內(nèi)煙氣與漿液混合充分。
圖7 煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意
圖8 優(yōu)化后引風(fēng)機出口煙道流場
機組停爐期間安裝導(dǎo)流板后投入運行,在各個負(fù)荷下,引風(fēng)機運行穩(wěn)定。對比相同負(fù)荷下(滿負(fù)荷600 MW),引風(fēng)機的振動值由5 mm/s 降低為2 mm/s。煙道異音由90 dB 以上降為50 dB 以下,尾部煙道整體阻力降低249 Pa。本次改造保證設(shè)備的正常運行,并降低了運行能耗。改造前后參數(shù)比較如表1 所示。
表1 改造前后參數(shù)比較
采用CFD 計算流體力學(xué)軟件對引風(fēng)機出入口煙道流場進(jìn)行模擬分析,找出了煙道內(nèi)氣流擾動問題的根源,消除引風(fēng)機設(shè)備振動偏大等異常現(xiàn)象,同時降低尾部煙道阻力,降低運行能耗,保障機組的安全可靠運行。