滿高鵬,王軍梅,于遠友,范剛,肖勝星
該系統(tǒng)配置?1 800mm×900mm輥壓機和? 4.2m×13m的開流磨機。來自配料系統(tǒng)的原料經(jīng)皮帶機、斗式提升機輸送進V型選粉機和荷重倉,再喂入輥壓機進行擠壓,擠壓后的物料與原料一并入V型選粉機分選,粗料回輥壓機循環(huán)擠壓,細料被袋收塵器收集作為半成品喂入球磨機再粉磨。球磨機開流生產(chǎn),出磨物料即為成品輸送入庫,系統(tǒng)工藝流程見圖1,主機設(shè)備見表1。
該生產(chǎn)系統(tǒng)存在的主要問題有:
(1)由于采用開流球磨工藝,夏季生產(chǎn)P·O42.5水泥時出磨溫度高,最高達122℃,與混凝土外加劑兼容性差。為滿足客戶需求,只能采用二臺磨同時生產(chǎn)同一品種水泥以降低出廠水泥溫度。
(2)生產(chǎn)P·C32.5水泥時產(chǎn)量低,只有150t/h左右,系統(tǒng)電耗達36.55kWh/t。
(3)生產(chǎn)P·O42.5水泥時產(chǎn)量可達180t/h左右,但系統(tǒng)電耗亦高達35.2kWh/t。
改造的主要措施是,增加一臺高效選粉機,將開流球磨改為圈流球磨系統(tǒng),并實現(xiàn)兩種模式切換生產(chǎn),同時對磨機隔倉裝置及出磨篦板進行改造。為節(jié)省改造投資,在輥壓機系統(tǒng)的V型選粉機后面增加2個旋風收塵器和循環(huán)風機,循環(huán)風機后面再增加一臺放風收塵器,根據(jù)生產(chǎn)情況,放風收塵器收集的細粉可以進球磨粉磨也可以作為產(chǎn)品入庫。而原有系統(tǒng)袋收塵器和系統(tǒng)風機與新增高效選粉機串聯(lián)使用,球磨機通風收塵系統(tǒng)不變,詳見系統(tǒng)工藝流程圖。
改造目標:
(1)技改后按圈流工藝生產(chǎn)P·C32.5水泥不加粉煤灰時產(chǎn)量達到210t/h,工序電耗由36.55kWh/t水泥降低到33kWh/t。
(2)圈流工藝生產(chǎn)P·O42.5水泥產(chǎn)量由180t/h提高到205t/h,比表面積控制在360±15m2/kg,水泥標準稠度需水量保證值26%~27%。
(3)出磨水泥溫度降低20℃,P·O42.5水泥出磨溫度≤102℃。
2018年5月初進行非標制作及其他準備工作,6月23日2號磨系統(tǒng)正式停機對接,7月12日進入帶料調(diào)試生產(chǎn)階段。
表1 現(xiàn)有系統(tǒng)主機規(guī)格性能
圖1 中材湘潭2號水泥磨系統(tǒng)工藝流程(虛線圈內(nèi)為新增設(shè)備)
表2 連續(xù)生產(chǎn)運行情況(2019年4月~6月)
首次開磨磨機裝載量190t,由于出現(xiàn)選粉機電機電流持續(xù)偏高,僅運行2h后停機檢查。檢查調(diào)整后多次試生產(chǎn),均出現(xiàn)選粉機電機軸承溫度隨著生產(chǎn)時間延長而升高的問題,不能連續(xù)生產(chǎn),經(jīng)與選粉機廠家溝通討論后,更換了電機及減速機。
更換選粉機電機、減速機后,磨機裝載量增加到215t,仍未解決選粉機電流高的問題。經(jīng)過分析,選粉機電流高的原因可能是選粉風量不夠,決定對系統(tǒng)風量進行標定。標定結(jié)果發(fā)現(xiàn)選粉風量僅2 100 000m3/h,與選粉機要求的240 000m3/h風量差距較大,于是利用大修時間對系統(tǒng)風機葉片進行加寬改造,同時對收塵器進行降阻改造,改造后系統(tǒng)風量達到要求。
大修改造后,2019年3月進行二次調(diào)試。通過不斷調(diào)整,系統(tǒng)運行情況逐漸好轉(zhuǎn),并達到預(yù)期效果,見表2。
本公司2號水泥磨系統(tǒng)通過增加高效選粉機,將開流球磨改為圈流球磨,系統(tǒng)產(chǎn)量提高25%左右,系統(tǒng)電耗降低28%左右,水泥溫度降低20℃以上,水泥性能得到明顯改善,完全達到改造目標。圈流球磨機系統(tǒng)的風量保證至關(guān)重要,改造時為了節(jié)省費用,利用了原有系統(tǒng)的大布袋收塵器和系統(tǒng)風機,系統(tǒng)風量不匹配,經(jīng)再次改造袋收塵器和系統(tǒng)風機,才滿足了新增高效選粉機的風量要求,具備了系統(tǒng)提產(chǎn)、降耗、降溫的條件?!?/p>