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      某變電站主變保護誤動的原因分析

      2019-12-25 01:48:58夏正華
      通信電源技術(shù) 2019年12期
      關(guān)鍵詞:錄波主變差動

      夏正華

      (中天合創(chuàng)能源有限公司化工分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017399)

      1 主變保護誤動情況

      某110 kV 變電站某條10 kV 線路發(fā)生接地故障,過流Ⅰ段保護動作后,重合閘失敗。配網(wǎng)運維人員檢查線路后,對該線路進行試送。試送后該10 kV 線路保護裝置過流Ⅰ段保護再次動作跳閘,19 ms 后#2 主變差動保護動作,#2 主變高壓側(cè)、低壓側(cè)開關(guān)跳開,造成該110 kV 變電站10 kV Ⅱ母失壓[1]。

      2 事故調(diào)查及處理

      事故發(fā)生后,對#2 主變差動保護、該10 kV 線路保護裝置的動作報文以及監(jiān)控后臺的信號進行檢查。#2 主變保護裝置的跳閘燈亮,裝置報文描述為主差動速斷保護動作,故障相位A 相,瞬時差動電流二次值為20.91 A。10 kV 線路保護裝置跳閘燈、重合閘燈亮,裝置報文描述為過流Ⅰ段保護動作、重合閘動作、過流加速動作。監(jiān)控后臺的信號與保護裝置報文一致。

      現(xiàn)場檢查#2 主變本體,變壓器本體油溫及繞組溫度無異常,其套管油位和油枕的油位無異常,沒有出現(xiàn)滲漏油情況。對#2 主變本體油樣進行化驗,試驗數(shù)據(jù)沒有發(fā)現(xiàn)異常。檢查#2 主變瓦斯繼電器,繼電器內(nèi)無氣體。#2 主變繞組變形試驗、勵磁特性試驗也沒有發(fā)現(xiàn)異常。檢查#2 主變差動保護二次電流回路絕緣以及二次負載,結(jié)果均正常[2]。

      查看監(jiān)控后臺SOE 報文記錄,15 時35 分34 秒066 毫秒10 kV 線路保護過流Ⅰ段動作,15 時35 分34秒118 毫秒該10 kV 開關(guān)分位;15 時35 分34 秒085毫秒#2 主變差動速斷保護動作,15 時35 分34 秒129毫秒低壓側(cè)開關(guān)分位。從SOE 記錄的時間可以發(fā)現(xiàn),當接地故障發(fā)生時,10 kV 線路保護過流Ⅰ段動作后,在該10 kV 開關(guān)還沒有斷弧、處于分位之前,#2 主變差動速斷保護動作,將變壓器兩側(cè)開關(guān)跳開。

      3 故障錄波分析

      3.1 #2 主變高壓側(cè)故障錄波分析

      #2 主變高壓側(cè)故障錄波的電流波形如圖1 所示。

      圖1 #2 主變高壓側(cè)故障錄波的電流波形

      從圖1 可以看出,發(fā)生故障時,#2 主變高壓側(cè)各相電流的波形,都明顯偏向時間軸的一側(cè),表明故障電流的直流分量較大。A、C 兩相的電流幅值大于B 相電流幅值,但是故障電流波形并沒有產(chǎn)生畸變,表明高壓側(cè)CT 的鐵芯沒有發(fā)生飽和,具有較好的傳變性。

      3.2 #2 主變低壓側(cè)故障錄波分析

      #2 主變高壓側(cè)故障錄波的電流波形如圖2 所示。

      在第一周波的前半個周波,#2 主變低壓側(cè)的A、C 相電流波形明顯偏離時間軸的一側(cè),故障電流具有較大的直流分量,但電流波形未出現(xiàn)畸變,表明A、C兩相在接地故障發(fā)生的初始時刻后未馬上飽和。但從第二個周波開始,電流波形出現(xiàn)明顯的畸變,說明第二個周波后#2 主變低壓側(cè)CT 出現(xiàn)飽和。一側(cè)的峰值附近飽和畸變最為嚴重,而在電流波形另一側(cè)峰值附近退出飽和,時間大概在1/4 個周波。

      圖2 #2 主變低壓側(cè)故障錄波的電流波形

      3.3 #2 主變差動電流波形分析

      #2 主變差動電流波形如圖3 所示。

      圖3 #2 主變差動電流波形

      從#2 主變差動電流波形可以看出,在34 秒075毫秒,#2 主變A 相差動電流基波的幅值為13.834 A;在34 秒085 毫秒,#2 主變A 相差動電流基波的幅值為15.779 A。在此10 ms 內(nèi),差動電流的幅值逐漸增大,即#2 主變A 相差動電流值大于差動速斷定值(13.8 A),并且持續(xù)時間長達10 ms。根據(jù)#2 主變差動保護裝置說明書,當差動電流采樣值超過差動速斷定值并持續(xù)10 ms 后,差動速斷保護動作出口。

      3.4 #2 主變低壓側(cè)諧波電流分析

      故障發(fā)生后第一個周波的前半個周波,低壓側(cè)直流分量出現(xiàn)最大值,其中A 相的直流分量最大,在高直流分量下#2 主變低壓側(cè)的CT 非常容易飽和。從第二個周波開始,#2 主變低壓側(cè)CT 出現(xiàn)深度飽和,電流諧波遠大于正常值。其中二次諧波出現(xiàn)最大值時,#2主變差動速斷保護動作出口??梢?,本次主變保護誤動事故的原因在于當10 kV 線路故障電流還沒有完全隔斷時,#2 主變低壓側(cè)CT 出現(xiàn)了暫態(tài)飽和,低壓側(cè)波形發(fā)生畸變。#2 主變低壓側(cè)CT 的二次電流無法準確反應一次電流,從而導致差動電流達到了20.91 A,大于差動速斷定值的13.8 A,且持續(xù)時間超過10 ms,達到了差動速斷動作條件。為防止主變差動保護誤動作,一方面,需避免差動保護用的CT 繞組出現(xiàn)暫態(tài)飽和;另一方面,需讓主變差動保護裝置能夠判斷出CT 是否出現(xiàn)飽和。

      4 預防措施

      4.1 提升CT 保護級繞組的穩(wěn)態(tài)性能

      對于110 kV 電壓等級的CT,在其選型過程中重點考慮的是穩(wěn)態(tài)性能。在驗算CT 保護級繞組的穩(wěn)態(tài)性能時,如果系統(tǒng)容量增大或者準確限值系數(shù)不足時,需進行補充驗算[3]。一般CT 額定二次極限電動勢需大于保護校驗要求的二次感應電動勢。如果忽略二次繞組內(nèi)阻,可理解為CT 的額定二次負載容量需大于實際二次負載容量。如果在提高準確限值一次電流后,CT 出現(xiàn)了局部飽和,則不能簡單采用這個方法,還需要根據(jù)CT 出廠報告的誤差曲線,測量CT 實際的二次負載值,然后再查閱實際準確限值系數(shù)。若CT 的穩(wěn)態(tài)性能不滿足現(xiàn)場需求,則可降低二次負載的容量或是降低二次負載,以提升CT 穩(wěn)態(tài)性和暫態(tài)抗飽和能力。

      這個案例中,#2 主變低壓側(cè)CT 的額定二次容量為20 VA,準確級為10P20,能夠滿足性能驗算要求。為提高#2 主變低壓側(cè)CT 抗飽和性能,可以在CT 的二次側(cè)并接同一型號的電纜。

      4.2 采用TPY 級或PR 級CT

      TPY 級CT 的鐵芯存在氣隙,會極大地提高磁阻,在同等電勢下鐵芯磁通明顯減少,因此很難發(fā)生暫態(tài)飽和。但是,這種CT 價格昂貴,不適用于大規(guī)模采用,一般只用于重要的220 kV 線路或500 kV 線路。

      而PR 型CT 是一種能夠限制剩磁系數(shù)的電流互感器。它的鐵芯內(nèi)具有小氣隙,鐵芯剩磁系數(shù)小于10%,同時其重量及外形尺寸、復合誤差等均和普通的P級CT相似。雖然PR型CT的價格比普通P級CT略高,但相對TPY 級CT 還是很優(yōu)惠。因此,可以使用PR級CT 代替普通的P 級CT[4]。

      4.3 采用具有抗飽和能力的保護裝置

      主變保護裝置可通過校驗CT 是否飽和來避免當變壓器區(qū)外發(fā)生故障時,變壓器各側(cè)CT 出現(xiàn)飽和,導致主變差動保護誤動作的情況。從鐵磁元件的“B-H曲線”可知,在變壓器區(qū)外發(fā)生故障的起始階段以及一次電流過零點附近,CT 有一段線性傳變區(qū)。當變壓器區(qū)外故障導致CT 進入飽和狀態(tài)的過程中,變壓器保護的差動電流波形是間斷的。變壓器區(qū)外發(fā)生故障后,如果發(fā)現(xiàn)變壓器差動電流存在間斷角,則閉鎖變壓器差動保護,以防止區(qū)外故障時差動保護誤動。同時,也可采用工頻量差動速斷保護[5]。

      5 結(jié) 論

      分析了一起10 kV 線路發(fā)生相間故障引起110 kV 主變差動保護誤動的事故案例。通過故障錄波的分析,闡明主變差動速斷保護誤動作的原因是變壓器區(qū)外故障導致變壓器低壓側(cè)CT 出現(xiàn)了暫態(tài)飽和,可為同類事故調(diào)查以及設備的運維積累寶貴的經(jīng)驗。

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